邱 琛 倪慧剛 姚志宏 韓 毅
(1 國能宿州熱電有限公司 安徽宿州 234000 2 國能朗新明環(huán)??萍加邢薰灸暇┓止?江蘇南京 210019)
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,節(jié)能與環(huán)保日益成為影響企業(yè)生存與發(fā)展的重要因素。原水軟化系統(tǒng)污泥處理系統(tǒng)運行環(huán)境差、污泥脫水機運維難度大、藥劑消耗量大、污泥外運受限、處置費用高等問題以日漸突出[1~4]。目前國內(nèi)燃煤火電機組普遍存在污泥產(chǎn)量大、處置難度大、費用高,尤其對于城市電廠或環(huán)境保護敏感地區(qū),污泥無法及時外運影響生產(chǎn)環(huán)境、威脅水處理系統(tǒng)的正常運行。軟化污泥既是污染物,又是資源,污泥的處理與資源化相結合才是其最好的出路[5]?,F(xiàn)今國內(nèi)外燃煤電廠主流的脫硫技術是石灰石/石膏濕法,2010 年6 月17 日,環(huán)境保護部頒發(fā)了“關于火電企業(yè)脫硫設施設置旁路煙道擋板實施鉛封的通知”,至此取消旁路煙道運行后,形成了脫硫和主機組成串聯(lián)的生產(chǎn)系統(tǒng),即脫硫系統(tǒng)的安全與主機等同,對脫硫系統(tǒng)試驗改造必須保證其穩(wěn)定和效率[6]。
隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人們開始注重節(jié)能與環(huán)保,對環(huán)境的保護和重視程度也逐漸提高。燃煤電廠在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的污泥,污泥對生態(tài)環(huán)境造成了不利影響,所以加強污泥的科學處置具有一定的現(xiàn)實意義,污泥處置的重要性主要表現(xiàn)為兩個層面。
關于生態(tài)文明建設,黨的十八大會議已經(jīng)做出了整體的規(guī)劃和布局,發(fā)展具有中國特色的社會主義國家應該將生態(tài)文明建設放在重要位置,加強生態(tài)環(huán)境的保護已經(jīng)成為經(jīng)濟建設的主題,社會經(jīng)濟的發(fā)展應該創(chuàng)新工作思路,明確環(huán)境保護的重要性。污泥是污水物質(zhì)中的重要污染物集中部分,對生態(tài)環(huán)境、土壤、水容易造成二次污染,成為主要的污染源,因此,加強污泥的科學處置具有非常重要的現(xiàn)實意義。
垃圾經(jīng)過科學的處置也能成為有用的資源,污泥經(jīng)過處置變得無害化,使污泥的總量減少,不但解決了污泥污染環(huán)境的問題,同時還能促進污泥資源的循環(huán)利用??茖W合理的污泥處置與生態(tài)文明建設具有密切的關聯(lián),相關企業(yè)和單位應該積極的應對污泥處理問題,提高污泥處理效率,促進污泥資源的二次開發(fā)和利用。
為響應國家的節(jié)能減排、資源化利用、可持續(xù)發(fā)展的理念,切實聚焦主業(yè)、做精做專,深挖潛能,降本增效,探索解決燃煤電廠的生產(chǎn)和環(huán)保問題,對燃煤電廠石灰軟化污泥(含鈣污泥)綜合利用進行研究,通過研究將軟化污泥(含鈣污泥)利用作為脫硫系統(tǒng)使用的脫硫劑的相關技術措施,實現(xiàn)軟化污泥(含鈣污泥)的回收利用。
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,很多發(fā)達國家關于污泥的處置有相對完善的措施,比如焚燒、農(nóng)用和填埋等等,污泥焚燒處理在國際很多發(fā)達國家成為污泥處置的主流技術。在很多方面表現(xiàn)出其他技術無法比擬的優(yōu)勢,比如節(jié)約土地資源、減少污泥的數(shù)量、沒有有害物質(zhì)的產(chǎn)生。
我國關于污泥的處置主要以填埋方式為主,隨著技術的發(fā)展,污泥的處置方式也變得更加規(guī)范和科學,由傳統(tǒng)的處理方式開始向電廠摻燒污泥發(fā)電處置方式轉變。關于煤粉摻燒干化污泥已有很多成功的案例,但是技術實施的設備具有一定的局限性,僅限循環(huán)流化床鍋爐。但以上研究多針對城鎮(zhèn)污水處理廠開展,針對電廠原水軟化污泥的研究鮮有涉及。目前,為對原水預處理過程中產(chǎn)生的大量污泥進行處理,電廠通常設置污泥廢水收集及脫水系統(tǒng),通過加入聚丙烯酰胺,將污泥進行脫水形成干泥餅,進而運輸至廠外處理,但此時必將面臨污泥處理系統(tǒng)運行環(huán)境差、污泥脫水機運維難度大、藥劑消耗量高、污泥外運受限、處置費用高等問題,為高效處理上述污泥,提出將污泥輸送至脫硫的新型處理方式,不僅能夠降低污泥處置費用,同時可有效降低脫硫資源的利用,實現(xiàn)“零”排放,一定程度上可為電廠污泥處置提供有效借鑒。
以地表水作為電廠水源,使用的機械加速澄清池+變孔隙濾池工藝,主要加藥為石灰漿液,輔助加入絮凝劑和助凝劑以加速絮凝反應,添加了殺菌劑控制水中的微生物和藻類等。石灰石/石膏濕法FGD 脫硫工藝中的,使用石灰石漿液吸收SO2反應生成CaSO3,通過氧化、結晶生成CaSO4·2H2O,經(jīng)脫水后產(chǎn)生石膏,其石灰石漿液的主要應用成分為CaCO3,原水軟化污泥中含有大量石灰石CaCO3,與堿性石灰石成分一致,因此可將污泥輸送至脫硫系統(tǒng)進行脫硫劑。設置三個污泥水投放點做以下具體應用說明(圖1)。
圖1 燃煤電廠水質(zhì)凈化系統(tǒng)含鈣污泥資源化回用系統(tǒng)的流程圖
污泥水通過污泥輸送泵運輸至石灰石球磨機內(nèi),經(jīng)過石灰石球磨的研磨后,進入磨機再循環(huán)箱內(nèi),在通過循環(huán)泵進入石灰石旋流站,之后進入石灰石漿液箱,然后通過石灰石漿液泵進入濕法脫硫吸收塔,進行污泥的資源化利用(圖2)。
圖2 第一投放點-污泥水替代工業(yè)水
采用第一投放點,污泥水一方面能夠提供帶來含鈣污泥,另一方面能夠為石灰石球磨機的運行替代工業(yè)水,減少工業(yè)水使用,污泥也不需要高濃度濃縮污泥,可減少污堵得風險,但必須在石磨石球磨機運行時,方可投加。
污泥水通過污泥輸送泵運輸至磨機再循環(huán)箱內(nèi),之后利于石灰石漿液制備系統(tǒng)循環(huán),最終進入脫硫系統(tǒng)進行污泥的資源化利用(圖3)。
圖3 第二投放點-污泥至磨機再循環(huán)箱
采用第二投放點的方式方法,有益于污泥研磨,還可以在石磨石球磨機非運行時投加,但其增大了再循環(huán)泵和石灰石旋流站的工作強度,增加其運行磨損。
污泥通過污泥輸送泵直接被運輸?shù)绞沂瘽{液箱內(nèi),進行混合,然后通過石灰石漿液泵進入濕法脫硫吸收塔,進行污泥的資源化利用(圖4)。
圖4 第三投放點-污泥至石灰石漿液箱
采用第三投放點的方式方法,無污泥研磨,可在石磨石研磨檢修的時候投加,加大了脫硫吸收塔運行風險。
采用第一投加點時,可適當降低污泥的濃度,改善污泥濃縮池及污泥輸送泵的運行工況,降低其磨損和故障的可能性,與傳統(tǒng)工藝相比本工藝具體主要優(yōu)勢如下:
(1)設置三個污泥水投放點,能夠根據(jù)不同汛期的情況進行最佳投放點的選擇,實用性強,方便運行調(diào)整;
(2)加藥操作簡單、無需,安裝、運行操作和維護工作量小,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,不易故障;
(3)改造方便,現(xiàn)有燃煤電廠設備均已包含,只需輻射一路管道;
(4)無污泥排放,對環(huán)境無污染,產(chǎn)生了巨大的社會價值,原先的污染物轉化成為資源,利于脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生二水石膏,并且進行銷售,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟價值;
(5)大量減少了脫硫系統(tǒng)石灰石的使用量,較少開采量,對環(huán)境友好。
采用槽罐車進行實驗性投加大約4 個月,采用正式管線投加大約10 個月,自2020 年07 月01 日至2021 年03 月12 日,污泥使用量最高為78m3/日,其中污泥中CaCO3含量在81%-84%之間波動。此時,石膏純度波動區(qū)間為88%-90.5%,較投放污泥前下降約2%-3%,但是依然保持在允許范圍之內(nèi),而脫硫效率基本不變,還在99.2%、99.3%,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。
該工程實施后,國能宿州熱電有限公司一直維持單機運行,其原水預處理量為500t/天,產(chǎn)生污泥量為30t/天。
由于污泥直接輸送至脫硫裝置,每天減少聚丙烯酰胺使用量為100kg,其中聚丙烯酰胺價格為10元/kg,故減少污泥脫水費用100kg/天×10 元/kg=1000 元/天;干污泥運輸處理費用為300 元/t。
每天節(jié)約污泥運輸處理費為30t/天×300 元/t=9000 元/天;石灰石價格為185 元/t,由于使用軟化污泥,2 月份合計減少石灰石使用量96t,平均每天減少石灰石使用量約為3t/天,節(jié)約脫硫費用為185 元/t×3t/天=555 元/天。
綜上所述,該工程實施后在單機運行時,每天可節(jié)約費用為1000+9000+555=10555 元,折合每小時節(jié)約費用439.8 元。對于公司,近年兩臺機組合計利用小時數(shù)平均為9500h,所以每年將節(jié)約費用為417.80 萬元。本技術的工程改造需根據(jù)不同電廠布局和設備情況存在一定差異,一般改造費用不高于一百萬元,投資回報率高。
水處理系統(tǒng)污泥產(chǎn)量大已是困擾火力發(fā)電企業(yè)一個普遍問題,每年由于污泥處置不當收到環(huán)保處罰的情況時有出現(xiàn),該技術可以有效減少由于實現(xiàn)了軟化污泥(含鈣污泥)廠內(nèi)資源化利用,消除了污泥外運過程中的環(huán)保風險。
以宿州公司雙機運行為例,可少向自然環(huán)境排放固體廢棄物7000t/年,少利用自然環(huán)境中的石灰石2000t/年,節(jié)約脫硫制漿系統(tǒng)用水約10000m3/年,具有良好的社會效益,可以在全國同類火電機組推廣應用。
通過將軟化污泥(含鈣污泥)利用作為石灰石/石膏濕法脫硫系統(tǒng)使用的脫硫劑,實現(xiàn)軟化污泥(含鈣污泥)的回收利用,既解決石灰軟化處理系統(tǒng)副產(chǎn)物,又減少石灰石資源的使用,同時把運行難度大、高藥劑消耗的污泥濃縮系統(tǒng)簡化運行以達到節(jié)能減排、節(jié)約投資的目的,可以為已投運電廠的技改和擬新建電廠的水系統(tǒng)設計提供有效的借鑒,具有很大的實際推廣意義和顯著的經(jīng)濟效益。