陳迎春
(平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦,河南 平頂山 467000)
平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦煤層較為松軟,圍巖整體性較差,因此在巷道挖掘過程中存在著頂板破碎嚴(yán)重、圍巖變形量超標(biāo)、頂板片幫垮塌等現(xiàn)象,現(xiàn)有支護(hù)方案無(wú)法滿足實(shí)際需求,掉落的圍巖阻礙了巷道的挖掘進(jìn)程,限制了礦井開采效率的提升。針對(duì)當(dāng)前開采過程中遇到的實(shí)際問題,本文提出了一種“預(yù)應(yīng)力讓壓錨桿+雙鋼筋托梁+金屬經(jīng)緯網(wǎng)+錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)”的聯(lián)合支護(hù)方案,提升了巷道的支護(hù)效果,增強(qiáng)了對(duì)巷道圍巖變形量和頂板垮度等參數(shù)的控制。
所選礦井工作面所處位置地面標(biāo)高平均值+307 m,工作面標(biāo)高平均值+45 m,煤層均厚3.4 m,巷道斷面呈矩形,長(zhǎng)度為5.1 m,寬度為3.5 m。
礦井現(xiàn)有的支護(hù)方案為錨桿、雙鋼筋托梁、錨網(wǎng)和錨索的聯(lián)合支護(hù)的方式。錨桿使用預(yù)應(yīng)力讓壓錨桿,相鄰錨桿間的間距為900 mm,排距為1 000 mm。頂板錨桿同頂板垂直進(jìn)行打設(shè),左右兩幫錨桿同側(cè)幫垂直方向呈20°進(jìn)行打設(shè)。連接托梁選用6眼雙鋼筋托梁,托梁直徑為16 mm,長(zhǎng)度為4 800 mm,寬度為900 mm,高度為120 mm;錨索采用高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,直徑為22 mm,長(zhǎng)度為7 300 mm,呈小五花的形式布置,所有錨索打設(shè)方向均同頂板垂直。
側(cè)幫主要存在圍巖變形量過大的問題,本文采取錨桿、雙鋼筋托梁及錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)的方案。在左右兩幫對(duì)稱布置錨桿,錨桿選取讓壓錨桿,每排錨桿的數(shù)量為4根,相鄰錨桿間的間距為950 mm,排距為 1 000 mm,除頂?shù)装搴蛢蓭徒唤缣幍腻^桿打設(shè)同兩幫呈10°外,剩余錨桿打設(shè)時(shí)均和巷幫垂直。
現(xiàn)有方案下巷道頂板的下沉量過大。本文采用錨索補(bǔ)強(qiáng)的支護(hù)方案。沿空巷道頂板,基于原方案進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),補(bǔ)強(qiáng)錨索分別布置在巷道頂板的中部以及頂板距兩側(cè)幫550 mm處,實(shí)現(xiàn)了對(duì)巷道頂板下沉量的控制。補(bǔ)強(qiáng)錨索選用高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,直徑為22 mm,長(zhǎng)度為6 300 mm,每排錨索的數(shù)量為3根和5根交叉布置,相鄰錨索間的間距分別為1 400 mm和1 000 mm,排距為1 000 mm,所有打設(shè)時(shí)均和巷道頂板垂直。
為探究?jī)?yōu)化后支護(hù)方案的支護(hù)效果,在巷道內(nèi)進(jìn)行測(cè)點(diǎn)布置監(jiān)測(cè)巷道圍巖的變形情況,共計(jì)設(shè)置7個(gè)測(cè)點(diǎn),沿試驗(yàn)區(qū)域依次布置,首尾2測(cè)點(diǎn)分別在試驗(yàn)區(qū)的前后,其余5測(cè)點(diǎn)均在試驗(yàn)區(qū)內(nèi)部。測(cè)點(diǎn)的具體布置形式:將測(cè)點(diǎn)1布置在下順槽距工作面開切眼150 m處,相鄰測(cè)點(diǎn)間的間距為25 m,依次進(jìn)行布置。
1)巷道表面位移監(jiān)測(cè)。采用“十字測(cè)量法”實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)巷道表面的位移量,在巷道的頂板、底板和兩幫分別布置適當(dāng)?shù)臏y(cè)點(diǎn),使用皮尺測(cè)量頂?shù)装逡约皟蓭烷g的距離作為初始參數(shù),經(jīng)過一定的時(shí)間間隔后,測(cè)量頂?shù)装搴蛢蓭烷g的距離,2次測(cè)量的差值即為頂?shù)装搴蛢蓭偷奈灰屏?,通過位移量和時(shí)間的比值即可得出頂?shù)装搴蛢蓭偷奈灰扑俣取?/p>
2)巷道頂板離層監(jiān)測(cè)。通過頂板離層檢測(cè)儀對(duì)巷道頂板離層值進(jìn)行監(jiān)測(cè),在每個(gè)測(cè)點(diǎn)和頂板中部錨索間布置3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),相鄰監(jiān)測(cè)點(diǎn)間的距離為2 m,監(jiān)測(cè)點(diǎn)間通過監(jiān)測(cè)1線相連接,每個(gè)測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一臺(tái)離層監(jiān)測(cè)儀,型號(hào)為DZY-8 m,每個(gè)離層監(jiān)測(cè)儀布置2個(gè)基點(diǎn),深度依次是2.3 m以及5.1 m。兩基點(diǎn)A、B所測(cè)變形量的差值即為A、B間的離層值。
3)錨索工作阻力監(jiān)測(cè)。通過錨索載荷監(jiān)測(cè)儀進(jìn)行錨索工作阻力的監(jiān)測(cè),型號(hào)為YAD-200,沿每個(gè)測(cè)點(diǎn)布設(shè)2個(gè)錨索工作阻力監(jiān)測(cè)點(diǎn),相鄰監(jiān)測(cè)點(diǎn)間的距離為2 m。通過數(shù)據(jù)采集器進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)對(duì)錨索工作阻力的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
通過“十字測(cè)量法”測(cè)得的巷道回采過程中頂?shù)装搴蛢蓭烷g的位移量如圖1所示。
圖1 巷道表面實(shí)際位移情況圖
通過沿測(cè)點(diǎn)布置的錨桿測(cè)力儀測(cè)得巷道回采過程中錨索受力變化情況,如圖2所示。
圖2 錨索受力情況圖
結(jié)果分析如下。
1)采用原有的支護(hù)方案,巷道兩幫位移量均值為471.9 mm,頂?shù)装逦灰屏烤禐?65.4 mm;采用優(yōu)化后的支護(hù)方案,巷道兩幫位移量均值為382.3 mm,頂?shù)装逦灰屏烤禐轫數(shù)装褰?63.9 mm;分別下降了19.0%以及35.6%。
2)采用原有的支護(hù)方案,錨桿支護(hù)范圍內(nèi)的離層值均值為117.1 mm,錨索支護(hù)范圍內(nèi)平均離層值均值為160.3 mm;采用優(yōu)化后的支護(hù)方案,錨桿支護(hù)范圍內(nèi)的離層值均值為105.2 mm,錨索支護(hù)范圍內(nèi)平均離層值均值為149.5 mm;分別下降了10.2%以及9.3%。
3)采用原有的支護(hù)方案,錨索平均受力峰值為309.8 kN;采用優(yōu)化后的支護(hù)方案,錨索平均受力峰值為286.9 kN,下降了7.4%。
本文采用錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)的方式對(duì)現(xiàn)有支護(hù)方案進(jìn)行了優(yōu)化,降低了巷道頂?shù)装搴蛢蓭蛧鷰r的位移量、頂板離層值和錨索平均受力峰值等,提升了巷道整體的支護(hù)效果。