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        基于直升機(jī)電氣負(fù)載自動(dòng)管理系統(tǒng)負(fù)載通道故障分析

        2022-04-21 04:51:48于浩
        電子制作 2022年6期
        關(guān)鍵詞:監(jiān)控器三極管板卡

        于浩

        (中國(guó)直升機(jī)設(shè)計(jì)研究所,江西景德鎮(zhèn),333000)

        0 引言

        電氣負(fù)載管理中心是配套于直升機(jī)電源系統(tǒng)的機(jī)載產(chǎn)品,其主要功能是接收負(fù)載監(jiān)控器控制指令,上傳負(fù)載狀態(tài)信息完成直流正常匯流條、直流應(yīng)急匯流條和交流電源至各負(fù)載的供電分配功能,電氣負(fù)載自動(dòng)管理系統(tǒng)由1臺(tái)負(fù)載監(jiān)控器和2臺(tái)電氣負(fù)載管理中心組成。電氣負(fù)載管理中心替代率以斷路器和繼電器為核心的傳統(tǒng)配電裝置,是以固態(tài)配電技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代配電產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了二次配電的遠(yuǎn)程區(qū)域自動(dòng)管理,并具有過(guò)流保護(hù)、短路保護(hù)的功能[2-6]。

        1 故障分析

        在地面通電時(shí)對(duì)負(fù)載監(jiān)控器進(jìn)行負(fù)載接通操作,負(fù)載狀態(tài)顯示中,偶爾出現(xiàn)通道無(wú)法接通,且通道狀態(tài)顯示反應(yīng)遲緩現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)原理電路進(jìn)行分析,得出故障樹(shù)如圖1所示。

        圖1 SSPC通道短路保護(hù)故障樹(shù)

        通過(guò)分析出現(xiàn)故障的原因可能為:(1)負(fù)載監(jiān)控器操作面板按鍵故障;(2)負(fù)載監(jiān)控器通訊電路故障;(3)電氣負(fù)載管理中心SSPC通道故障;(4)電氣負(fù)載管理中心RS422收發(fā)器異常;(5)電氣負(fù)載管理中心板卡單片機(jī)通訊異常。

        為使故障準(zhǔn)確定位,對(duì)上述5點(diǎn)原因進(jìn)行排除分析。

        1.1 負(fù)載監(jiān)控器面板按鍵檢查

        在不通電的情況下檢查負(fù)載監(jiān)控器控制面板按鍵,查看是否有按下后無(wú)法彈起的情況,通過(guò)多次按壓周邊所有按鍵,發(fā)現(xiàn)按鍵都能正常彈起,排除了按鍵機(jī)械故障導(dǎo)致主控芯片無(wú)法識(shí)別到按鍵操作的原因。

        地面通電進(jìn)行故障排查,對(duì)所有負(fù)載通道依次進(jìn)行開(kāi)通操作(此操作會(huì)按壓到面板上的所有按鍵)發(fā)現(xiàn),有負(fù)載通道需要按壓多次后才能顯示開(kāi)通狀態(tài),狀態(tài)顯示緩慢,但這些負(fù)載通道對(duì)應(yīng)的按鍵在其他負(fù)載界面,按壓開(kāi)通時(shí),對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)狀態(tài)返回及時(shí),無(wú)顯示緩慢現(xiàn)象,有時(shí)重啟后,緩慢現(xiàn)象可以消除,主控芯片可以識(shí)別到按鍵操作,排除了按鍵觸點(diǎn)無(wú)法接觸的故障原因。

        1.2 負(fù)載監(jiān)控器通訊電路檢查

        負(fù)載監(jiān)控的背板為一電磁兼容組件,所有引線通過(guò)小容值的穿心電容連接到插頭,穿心電容的屏蔽層連接到外殼,避免電磁干擾,如圖2所示。若通訊線所接的穿心電容損壞或出現(xiàn)異常,將會(huì)導(dǎo)致通訊的波形出現(xiàn)畸變,出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟包或通訊異?,F(xiàn)象,正常情況下,所有針腳對(duì)外殼的電阻值應(yīng)趨近于無(wú)窮大,如出現(xiàn)異常或損壞,針腳對(duì)外殼可以測(cè)得一個(gè)電阻值,取下負(fù)載監(jiān)控器后用萬(wàn)用表進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)針腳對(duì)外殼的電阻均為無(wú)窮大,可以排除穿心電容損壞導(dǎo)致通訊電路故障的原因。

        圖2 背板示意圖

        將負(fù)載監(jiān)控背板取下后靜態(tài)觀察器件焊接情況,發(fā)現(xiàn)焊接焊點(diǎn)良好,無(wú)虛焊漏焊問(wèn)題,管腳之間沒(méi)有發(fā)現(xiàn)多余物,排除了焊接問(wèn)題對(duì)通訊電路帶來(lái)的影響。

        為了能夠進(jìn)一步縮小故障定位范圍,確定故障原因,更換一臺(tái)新的工作正常的負(fù)載監(jiān)控器進(jìn)行多次地面通電試驗(yàn),故障顯現(xiàn)依舊存在,至此可以排除負(fù)載監(jiān)控故障原因,故障定位到電氣負(fù)載管理中心。

        1.3 電氣負(fù)載管理中心SSPC通道檢查

        根據(jù)反饋,除狀態(tài)顯示緩慢外,有時(shí)自動(dòng)打開(kāi)負(fù)載通道后,偶爾負(fù)載監(jiān)控上“吸氣風(fēng)扇”等負(fù)載通道或僅“吸氣風(fēng)扇”負(fù)載通道顯示任然為關(guān)斷狀態(tài),重新上電后有時(shí)狀態(tài)顯示能恢復(fù)正常,至此可以判斷出SSPC通道的狀態(tài)識(shí)別電路正常。

        多次進(jìn)行負(fù)載接通操作后,故障現(xiàn)象出現(xiàn),“一發(fā)滅火”、“二發(fā)滅火”等負(fù)載通道顯示狀態(tài)為關(guān)斷,通過(guò)用萬(wàn)用表在電氣負(fù)載管理中心接口上實(shí)際測(cè)量,可以檢測(cè)到28V電壓輸出,由此可以判斷SSPC通道的功率器件和驅(qū)動(dòng)電路均是正常的,且能夠正常接收到負(fù)載監(jiān)控器的控制指令,打開(kāi)負(fù)載通道,故障原因應(yīng)為負(fù)載管理中心回傳的RS422信號(hào)出現(xiàn)異常,監(jiān)控器無(wú)法正常接收到上傳的狀態(tài)信號(hào)導(dǎo)致的故障。

        1.4 氣負(fù)載管理中心RS422通訊總線檢查

        電氣負(fù)載管理中心由11塊SSPC組件板卡構(gòu)成,每塊組件板卡上都有1顆RS422通訊芯片,如通訊芯片損壞,那么此板卡上的所有通道都應(yīng)該無(wú)法接通,或狀態(tài)顯示都無(wú)法回傳。但實(shí)際故障情況只是某一塊板卡上的一路或幾路通道狀態(tài)信息無(wú)法回傳,其余通道狀態(tài)信息能正?;貍?,且通道都可以正常接通,因此可以排除RS422收發(fā)器故障原因。

        通過(guò)上述故障排查,且可以排除掉負(fù)載監(jiān)控器下發(fā)的控制指令不正確原因,我們可以定位到板卡單片機(jī)異常,偶爾處于不停復(fù)位或長(zhǎng)期復(fù)位狀態(tài),復(fù)位時(shí)無(wú)法對(duì)板卡的RS422芯片進(jìn)行控制,復(fù)位時(shí)導(dǎo)致負(fù)載管理中心的發(fā)送總線被占用,無(wú)法正常進(jìn)行指令回傳而造成的狀態(tài)顯示緩慢和開(kāi)通狀態(tài)無(wú)法回傳的故障現(xiàn)象,通過(guò)偶爾出現(xiàn)僅“吸氣風(fēng)扇”負(fù)載通道顯示為關(guān)斷狀態(tài),我們定位到該板卡的單片機(jī)復(fù)位信號(hào)異常。

        2 故障復(fù)現(xiàn)及定位

        2.1 板卡周期性復(fù)位試驗(yàn)

        將“吸氣風(fēng)扇”所在板卡的喂狗信號(hào)去掉,使該板單片機(jī)周期性處于復(fù)位狀態(tài),用負(fù)載監(jiān)控器控制管理中心進(jìn)行通道開(kāi)通操作,出現(xiàn)負(fù)載通道按下開(kāi)通按鍵后,負(fù)載開(kāi)通狀態(tài)回傳緩慢現(xiàn)象,且“吸氣風(fēng)扇”負(fù)載通道無(wú)法開(kāi)通,故障現(xiàn)象得到復(fù)現(xiàn)。

        2.2 板卡不間斷復(fù)位試驗(yàn)

        將“吸氣風(fēng)扇”所在板卡的復(fù)位信號(hào)和3.3V短接,使該板卡單片機(jī)一直處于復(fù)位狀態(tài),用負(fù)載監(jiān)控器控制管理中心進(jìn)行通道開(kāi)通操作,出現(xiàn)負(fù)載開(kāi)通狀態(tài)無(wú)法回傳,但負(fù)載管理中心執(zhí)行開(kāi)通操作,在接口上可以測(cè)到輸出電壓和機(jī)上故障狀態(tài)一致。

        2.3 故障定位

        通過(guò)上述測(cè)試,對(duì)板卡進(jìn)行周期性復(fù)位試驗(yàn)和不間斷復(fù)位試驗(yàn),出現(xiàn)的故障現(xiàn)象和機(jī)上一致,故障問(wèn)題得以復(fù)現(xiàn)。通過(guò)上述試驗(yàn)及分析,故障可以定位為“吸氣風(fēng)扇”所在板卡的單片機(jī)處于周期性復(fù)位或不間斷復(fù)位狀態(tài),復(fù)位時(shí)無(wú)法對(duì)RS422通訊芯片進(jìn)行控制,使得該發(fā)送總線周期性或一只處于占用狀態(tài),無(wú)法正常進(jìn)行指令回傳而導(dǎo)致的故障現(xiàn)象。

        3 機(jī)理分析

        RS422通訊總線工作原理如圖3所示。

        從圖3中可以看出,電氣負(fù)載管理中心11塊SSPC組件板卡的RS422通信芯片全部掛接在同一條RS422通訊總線上,每塊板卡上RS422通訊芯片的控制原理和電路方式一致,由圖中可以看出,由于電氣負(fù)載管理中心為下位機(jī),實(shí)時(shí)被動(dòng)的接收負(fù)載監(jiān)控器下發(fā)的控制指令,因此芯片的接收使能端接地,處于一直使能狀態(tài)。

        圖3 RS422通訊總線工作原理

        而同一時(shí)刻只能有1塊板卡的RS422芯片占用發(fā)送總線,否則會(huì)造成數(shù)據(jù)紊亂,因此每塊板卡的RS422芯片發(fā)送控制端通過(guò)單片機(jī)P3.5引腳進(jìn)行控制,高電平發(fā)送使能RS422總線(TXD-和TXD+處于被占用狀態(tài)),低電平禁止發(fā)送使能RS422總線(TXD-和TXD+處于空閑狀態(tài)),所有單片機(jī)上電復(fù)位完成后對(duì)芯片進(jìn)行初始化,P3.5引腳輸出低電平使RS422總線的發(fā)送端處于空閑狀態(tài)。

        當(dāng)接收到負(fù)載監(jiān)控器下發(fā)的控制指令后,每塊板卡對(duì)指令進(jìn)行解析,正常情況下同一時(shí)刻只會(huì)有一塊板卡的RS422通信芯片占用發(fā)送總線,上傳負(fù)載通道狀態(tài)等信息,并且在上傳完成后恢復(fù)發(fā)送總線通道空閑。

        單片機(jī)為高電平復(fù)位,且復(fù)位的時(shí)候所有引腳輸出為高電平,即復(fù)位時(shí)P3.5為高電平,TXD+、TXD-總線處于被占用狀態(tài),因此在電氣負(fù)載管理中心正常上傳負(fù)載狀態(tài)信息的過(guò)程中,如某一塊板卡的單片機(jī)異常復(fù)位,那么此時(shí)將出現(xiàn)同一時(shí)刻TXD+、TXD-總線同時(shí)被兩路RS422通訊芯片占用,發(fā)送的數(shù)據(jù)將會(huì)異常,負(fù)載監(jiān)控器無(wú)法正常解析,因此無(wú)法顯示負(fù)載狀態(tài),但如下一個(gè)或幾個(gè)查詢周期異常復(fù)位的單片機(jī)恢復(fù)正常,電氣負(fù)載管理中心能正常上傳負(fù)載狀態(tài)信息,開(kāi)通的負(fù)載狀態(tài)信息延遲一個(gè)或幾個(gè)周期重新上傳顯示,這樣就造成了開(kāi)通狀態(tài)顯示緩慢的情況。如果在整個(gè)查詢周期異常復(fù)位的單片機(jī)一直處于復(fù)位狀態(tài),一直占用發(fā)送總線,那么會(huì)造成狀態(tài)顯示一直無(wú)法更新,但實(shí)際接口上已經(jīng)輸出電壓的故障現(xiàn)象。

        為復(fù)現(xiàn)故障,并做了以下故障復(fù)現(xiàn)試驗(yàn):板卡復(fù)位試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果為出現(xiàn)顯示緩慢和狀態(tài)顯示無(wú)法接通現(xiàn)象,故障復(fù)現(xiàn)。

        4 糾正措施

        通過(guò)在機(jī)上取下“吸取風(fēng)扇”所在的板卡,多次進(jìn)行地面通電試驗(yàn),除“吸取風(fēng)扇”所在板卡的負(fù)載通道,其余負(fù)載通道無(wú)接通狀態(tài)顯示緩慢情況,且所有通道能夠正常開(kāi)通。

        取下板卡后我們認(rèn)真分析故障原因,圖4為單片機(jī)復(fù)位電路原理圖,復(fù)位信號(hào)通過(guò)三級(jí)管Q1的C極輸出RESET信號(hào),正常工作時(shí)RESET信號(hào)為低電平。

        圖4 復(fù)位電路原理圖

        正常通電時(shí)測(cè)試三極管RESET輸出為低電平,控制極為高電平,三極管導(dǎo)通處于工作正常,輕微按壓三極管,RESET信號(hào)會(huì)變成3.3V,單片機(jī)復(fù)位,通過(guò)觀察板卡發(fā)現(xiàn),三極管的焊接未按照正常工藝,完全貼合在印制板上,取下三極管后發(fā)現(xiàn)三極管的外殼已將印制板的阻焊層刮破,露出銅線,通過(guò)實(shí)際測(cè)試,三極管的外殼和E極(發(fā)射極)處于連通狀態(tài),而刮破的銅線為三級(jí)管的B極(控制極),當(dāng)板卡安裝到電氣負(fù)載管理中心,通過(guò)鎖緊器固定板卡時(shí),印制板會(huì)有輕微形變,導(dǎo)致了外殼刮破銅線(E極和B極處于臨界短路狀態(tài)),短路時(shí)造成三極管關(guān)斷,RESET輸出高電平造成單片機(jī)復(fù)位,我們?nèi)∠氯龢O管后按照工藝要求重新進(jìn)行焊接,按壓三極管,印制板工作正常。

        正常的工藝焊接流程為:三極管焊接時(shí),三極管距離印制板高度應(yīng)留有1~2mm間隙,如圖5所示。且完成調(diào)試后,對(duì)其進(jìn)行三防和灌封處理。

        圖5 三極管焊接實(shí)物圖

        針對(duì)上述故障原因,主要采取以下措施:在《工藝規(guī)程》中對(duì)每塊印制板三極管的焊接要求做明確規(guī)定,明確要求三極管離印制板的高度,并設(shè)置交檢項(xiàng),質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照焊接要求進(jìn)行檢查。

        5 驗(yàn)證試驗(yàn)

        針對(duì)上述故障,將電氣負(fù)載管理中心備件重新進(jìn)行了72小時(shí)不間斷高低溫試驗(yàn)和隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn),且在試驗(yàn)過(guò)程對(duì)負(fù)載通道每30分鐘進(jìn)行一次負(fù)載接通、關(guān)斷操作,并觀察負(fù)載狀態(tài)顯示情況,整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)品工作正常,試驗(yàn)結(jié)束后質(zhì)量部對(duì)其進(jìn)行了重新驗(yàn)收,產(chǎn)品功能性能滿足要求。并對(duì)其進(jìn)行裝機(jī)驗(yàn)證,將備板裝配到直升機(jī)上,通過(guò)多次地面試驗(yàn),負(fù)載開(kāi)通狀態(tài)信息無(wú)顯示緩慢現(xiàn)象,且所有負(fù)載通道都能接通,確認(rèn)電氣負(fù)載管理中心正常工作。

        6 結(jié)論

        負(fù)載監(jiān)控器上,負(fù)載狀態(tài)顯示通道無(wú)法接通,接通狀態(tài)顯示反應(yīng)遲緩,故障定位為“吸氣風(fēng)扇”所在板卡的單片機(jī)處于周期性復(fù)位或不間斷復(fù)位狀態(tài),復(fù)位時(shí)無(wú)法對(duì)RS422通訊芯片進(jìn)行控制,使得該發(fā)送總線周期性或一只處于占用狀態(tài),無(wú)法正常進(jìn)行指令回傳而導(dǎo)致的故障現(xiàn)象。改進(jìn)措施有效,經(jīng)過(guò)地面通電和飛行驗(yàn)證,確認(rèn)電氣負(fù)載管理中心可重新正常工作。

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