萬(wàn)寶成
(山西省晉神能源有限公司 沙坪洗煤廠,山西 沂州 036500)
沙坪洗煤廠自2013年開始采用板框壓濾機(jī)進(jìn)行煤泥的回收處理,實(shí)踐證明,該設(shè)備具有過(guò)濾強(qiáng)度高、壓濾效果好及適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。洗煤廠自投入使用板框壓濾機(jī)后,煤泥處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了煤水分離、環(huán)保及閉路循環(huán),但存在一些比較突出的問(wèn)題。板框壓濾機(jī)通過(guò)設(shè)定時(shí)限及煤泥所受擠壓力進(jìn)行排料,當(dāng)煤泥成分及稠度不同時(shí),操作人員不能準(zhǔn)確判斷煤泥中水分含量,造成煤泥壓濾效果差、效率低;當(dāng)煤泥中水分含量較高時(shí),需循環(huán)進(jìn)行壓濾,造成費(fèi)工費(fèi)時(shí),也降低了車間的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平,形成一定的安全隱患。針對(duì)這些問(wèn)題,沙坪洗煤廠對(duì)板框壓濾機(jī)煤泥處理系統(tǒng)進(jìn)行了自動(dòng)化設(shè)計(jì),應(yīng)用基于電磁感應(yīng)及重力平衡原理的排水感應(yīng)裝置,成功實(shí)現(xiàn)了通過(guò)控制煤泥水分含量進(jìn)行自動(dòng)排料的目的。
壓濾車間現(xiàn)有511、512及513號(hào)板框壓濾機(jī)3臺(tái)。操作人員通過(guò)工控屏設(shè)置參數(shù)及監(jiān)測(cè)排料流程,基于PLC程序進(jìn)行入料、壓榨、風(fēng)干及排料等作業(yè)。板框壓濾機(jī)運(yùn)行期間,受藥劑量不同及煤質(zhì)等工序影響,煤泥出現(xiàn)稀稠不一,通過(guò)在工控屏上設(shè)定擠壓時(shí)限不能準(zhǔn)確判斷煤泥受擠壓后的水分含量。通常會(huì)利用流量計(jì)對(duì)濾液水量進(jìn)行計(jì)量,通過(guò)水量大小確定設(shè)備是否需要停料及掌握煤泥的干濕程度,但流量計(jì)存在最小檢測(cè)盲區(qū),造成操作人員無(wú)法準(zhǔn)備判斷水量。當(dāng)煤泥過(guò)干時(shí),設(shè)備的磨損程度加大,排料速度慢;當(dāng)煤泥過(guò)稀時(shí),壓濾機(jī)需反復(fù)進(jìn)行壓濾,增加了煤泥運(yùn)輸費(fèi)用。
板框壓濾機(jī)排料系統(tǒng)由受料倉(cāng)、濾板(含格柵、濾布及橡膠隔膜)、濾液管、濾液水槽及回流管路組成。濾板一側(cè)安裝橡膠隔膜,一側(cè)安裝格柵,在格柵上固定濾布。受料倉(cāng)、濾板、格柵及濾布共同形成濾液腔。橡膠隔膜、濾液板、格柵及濾布共同形成濾液室,煤泥通過(guò)濾液腔、濾液室之后,通過(guò)濾液管匯集到濾液水槽,最后通過(guò)管道統(tǒng)一回流到主洗系統(tǒng)。
3.2.1 排水感應(yīng)裝置設(shè)計(jì)
針對(duì)流量計(jì)存在檢測(cè)盲區(qū)、無(wú)法準(zhǔn)確判斷水量的問(wèn)題,結(jié)合排料系統(tǒng)構(gòu)造,確定通過(guò)控制排水管流水量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化排料的設(shè)計(jì)思路,即通過(guò)流水量判斷煤泥的干濕程度,決定是否排料。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,研究應(yīng)用了基于電磁感應(yīng)及重力平衡原理的排水感應(yīng)裝置。該裝置由排水倉(cāng)、接近開關(guān)、檢測(cè)連桿、配重螺桿及底片組成,安裝于下水口處,利用水的重力控制底片升降用于推動(dòng)連桿完成進(jìn)料和排料工作。排水感應(yīng)裝置如圖1所示。
圖1 排水感應(yīng)裝置Fig.1 Drainage induction device
當(dāng)濾液水槽內(nèi)存在濾液水時(shí),且濾液水重力大于底片重力時(shí),則底片打開并帶動(dòng)檢測(cè)連桿與接近開關(guān)分離,濾液水流入排水管,直至濾液水重力小于或等于底片重力時(shí),則底片回彈,帶動(dòng)檢測(cè)連桿與接近開關(guān)接近,接近開關(guān)電磁傳感器接到信號(hào)后,通過(guò)PLC控制,進(jìn)行拉板卸料,之后進(jìn)料,循環(huán)重復(fù)進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)壓板排料的自動(dòng)化控制。自動(dòng)化排料原理如圖2所示。
圖2 自動(dòng)化排料原理Fig.2 Automatic discharge principle
3.2.2 控制系統(tǒng)
排水感應(yīng)裝置控制系統(tǒng)由接近開關(guān)、連桿機(jī)構(gòu)、時(shí)間繼電器、固定角鋼及中間繼電器組成。以513號(hào)板框壓濾機(jī)為例,當(dāng)板壓壓緊后,即PLC通過(guò)輸入模塊顯示壓緊上限1.IN7地址點(diǎn)輸入時(shí),啟動(dòng)513號(hào)煤泥入料泵,此時(shí)PLC輸出模塊2.OUT0地址點(diǎn)輸出KA16吸合,即通過(guò)中間繼電器連通進(jìn)料閥。在KA16設(shè)置一對(duì)開點(diǎn),取24 V直流電源為外加安置的中間繼電器KA1線圈供電,同理在KA1上取一對(duì)開點(diǎn)用220 V交流電為時(shí)間繼電器線圈供電,此時(shí)KA16吸合開點(diǎn)導(dǎo)通,KA1吸合開點(diǎn)導(dǎo)通,時(shí)間繼電器開始延時(shí),取24VDC直流電為接近開關(guān)供電。通過(guò)設(shè)置合理的延時(shí)時(shí)間,保證接近開關(guān)得電處于待接收狀態(tài),使壓濾水流入排水管,隨不斷循環(huán)壓濾,水量不足以克服底片重力時(shí),檢測(cè)連桿與接近開關(guān)接近,接近開關(guān)將信號(hào)傳至PLC顯示輸入模塊進(jìn)料結(jié)束地址點(diǎn)2.IN11輸入,513號(hào)煤泥入料泵停止運(yùn)行,KA16、KA1與時(shí)間繼電器線圈同時(shí)失電,排料系統(tǒng)進(jìn)入壓榨、風(fēng)干、拉板及排料等工序。
沙坪洗煤廠壓濾機(jī)自動(dòng)化排料系統(tǒng)自投入運(yùn)行以來(lái),通過(guò)控制排水管流水量實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化排料及減人提效的目的,過(guò)濾效果顯著,同時(shí)能快速對(duì)故障進(jìn)行識(shí)別,每年可節(jié)省人工費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)等21.4萬(wàn)元。
(1)實(shí)現(xiàn)流量計(jì)檢測(cè)無(wú)盲區(qū)。
(2)過(guò)濾效果顯著。日循環(huán)數(shù)由15升至20個(gè),日處理煤泥由30 t提高至41 t,渣含量從20%降低至2%~5%。
(3)減少崗位工投入。全天可以減少崗位工3人,每人工資按4 000元,每月可以節(jié)?。?×0.4=1.2萬(wàn)元,全年節(jié)省勞務(wù)費(fèi)=1.2×12=14.4萬(wàn)元。
(4)減少板框壓濾機(jī)維護(hù)費(fèi)用及煤泥運(yùn)輸費(fèi)。每年減少大修板框壓濾機(jī)2臺(tái),節(jié)約維修費(fèi)用4萬(wàn)元,減少運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元。
(1)沙坪洗煤廠結(jié)合壓濾車間壓濾機(jī)構(gòu)造,研究應(yīng)用了基于電磁感應(yīng)及重力平衡原理的排水感應(yīng)裝置,成功實(shí)現(xiàn)通過(guò)控制煤泥水分含量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化排料的目的。自動(dòng)化控制系統(tǒng)過(guò)濾效果顯著,提高了煤泥的處理效率,同時(shí)能快速對(duì)故障進(jìn)行識(shí)別,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)安全高效運(yùn)行。
(2)自動(dòng)化排料系統(tǒng)投入運(yùn)行后,實(shí)現(xiàn)壓濾車間無(wú)人值守,降低設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用及煤泥運(yùn)輸費(fèi),每年共計(jì)節(jié)約21.4萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(3)自動(dòng)排水裝置制作簡(jiǎn)單、安裝方便,自動(dòng)化排料系統(tǒng)適用范圍廣泛,為類似條件下洗煤廠改造壓濾機(jī)提供了借鑒,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。