邢小林,沈新安,葉辰升,鄒 鵬
(1.安徽淮南平圩發(fā)電有限責任公司,安徽 淮南 232089;2.安徽科力德電力科技有限公司,安徽 合肥 230000;3.中電華創(chuàng)(蘇州)電力技術研究有限公司,江蘇 蘇州 215123)
國內90 %以上燃煤電廠采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,該工藝具有脫硫效率高、吸收劑價廉易得且利用率高、運行可靠性高等優(yōu)點。石灰石—石膏濕法脫硫工藝中的氧化風機為吸收塔中的漿液提供氧化空氣,將漿液中的亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣,促進煙氣中SO2的吸收,然而氧化風機的選型是根據(jù)設計時的煤質硫分、煙氣量等來確定的,當燃煤硫分發(fā)生變化時,運行中氧化風機卻無法根據(jù)機組負荷、入口SO2濃度控制氧化風量[1-2],且吸收塔漿液氧化程度沒有有效的測量手段來監(jiān)測,導致氧化風機總是處于最大的出力狀態(tài),從而增加了系統(tǒng)的電耗。
某燃煤電廠采用2×640 MW 超臨界燃煤機組,配備靜電除塵器并同步建設脫硫裝置,脫硫設計煤質硫分1.0 %,脫硫效率98.6 %,出口SO2濃度小于35 mg/m3,一座吸收塔配備兩臺氧化風機,一用一備。氧化風機選型風量9 200 m3/h (標準工況),額定電流42 A,壓力90 kPa,軸功率355 kW。但在實際運行中,燃煤中硫分含量只有0.3 %~0.5 %,不到設計值的一半,且吸收塔未配備漿液氧化測量裝置,導致氧化風機風量沒有控制依據(jù),只能根據(jù)設計值保持氧化風機入口閥門全開,造成極大的電能損耗。
為了降低脫硫氧化風系統(tǒng)電耗,針對“二爐二塔”母管式氧化風機系統(tǒng)布置的特點,將四臺氧化風機出口通過風管連接起來,集中共享母管制運行,四臺氧化風機可同時為兩臺吸收塔供給氧化風,提高設備利用率。在連接風管上安裝隔絕門,實現(xiàn)單臺爐獨立控制和二臺爐集中控制互相切換。在兩臺吸收塔都安裝了亞硫酸鹽分析儀(SA),實時測量、監(jiān)控吸收塔漿液氧化程度,為脫硫系統(tǒng)安全運行實時預警,同時為風量在各塔之間自動匹配提供控制依據(jù)。氧化風機入口新增特制的預旋風量調節(jié)裝置(VSR)實現(xiàn)入口總風量根據(jù)負荷和燃煤含硫量的變化自動調整,分塔流量調節(jié)裝置實現(xiàn)各塔氧化風量的自動匹配。
實現(xiàn)“二爐二塔”氧化風系統(tǒng)母管運行集中控制方式,充分利用單臺爐氧化風調節(jié)余量,實現(xiàn)集中自動調配,發(fā)揮系統(tǒng)整體性優(yōu)勢,避免資源配置的不平衡。同時,單爐獨立控制和二爐集中控制方式的自由切換提高系統(tǒng)運行靈活性,氧化風機由二用二備變成一用三備,提高系統(tǒng)備用能力。
根據(jù)吸收塔內氧化風管的布置方式以及相關的限制條件,SA 安裝在吸收塔旁邊,在線檢測吸收塔氧化反應區(qū)的漿液,利用電化學原理直接測量漿液中亞硫酸鹽(主要是亞硫酸鈣)離子濃度并轉換成標準信號上傳至用戶DCS 系統(tǒng),實時顯示。
根據(jù)機組負荷、燃煤含硫量變化以及SA 濃度實時調節(jié)氧化風機入口特制的預旋風量調節(jié)裝置(VSR)的開度,進行風量調整。根據(jù)各塔自身漿液的氧化程度,按需自動配風,使各塔均處于最佳氧化反應狀態(tài),提高脫硫效率。系統(tǒng)預設報警值,在漿液嚴重氧化不足時,及時控制入口含硫總量,防止?jié){液中毒和SO2超標排放。
VSR 風量調節(jié)裝置是代替擋板、閥門、變頻有效的風量調節(jié)裝置,通過預旋將節(jié)流損失轉化成旋轉動能,避免節(jié)流損失,對脫硫氧化風壓要求較高的現(xiàn)場最有效、合適。通過現(xiàn)場對比實驗,VSR與原蝶閥相比流量調節(jié)性能增強,而且具有增壓作用,可提高壓頭10 %,同時提高風機效率10 %。
通過DCS 組態(tài),形成一套集中自動監(jiān)控(CAMC)系統(tǒng),提供實時安全預警,監(jiān)控入口含硫總量,預防環(huán)保超標和運行安全等風險,提高脫硫氧化風系統(tǒng)智能化運行水平[3-4]。監(jiān)控氧化風系統(tǒng)自動節(jié)能運行狀態(tài),最大程度節(jié)約風機能耗??蓪崿F(xiàn)單塔獨立和雙塔集中控制切換,提高系統(tǒng)運行靈活性,提高脫硫運行品質、數(shù)字化精準水平,真正實現(xiàn)總體安全、共享、節(jié)能、環(huán)保、經濟和自動運行。
氧化風集中控制系統(tǒng)根據(jù)機組負荷和吸收塔入口煙氣SO2含量控制氧化風機投切,根據(jù)機組負荷、吸收塔入口煙氣SO2含量和吸收塔內漿液亞硫酸鹽濃度控制風機入口VSR,根據(jù)各塔漿液亞硫酸鹽濃度控制分塔流量調節(jié)裝置開度,可實現(xiàn)單塔獨立控制、單臺風機氧化風集中控制和兩臺風機氧風集中控制。
氧化風系統(tǒng)風量控制根據(jù)機組負荷、入口煙氣SO2濃度和SA 測量濃度三者關系自動調整,采用多參數(shù)融合的控制方式快速調整風門開度并不斷精確調整,確保漿液處于最優(yōu)氧化狀態(tài)的同時,最大程度降低風機能耗。
該系統(tǒng)可對濕法脫硫氧化環(huán)節(jié)進行測量和控制,調節(jié)氧化風量;并對兩爐兩塔氧化風系統(tǒng)集中控制,充分提高氧化風系統(tǒng)設備利用率。該系統(tǒng)投運以來,漿液運行品質穩(wěn)定,出口SO2濃度排放達標;節(jié)能達50 %以上,平均每年節(jié)約電量超305萬kWh,折算每年節(jié)約標準煤約915 t、減少CO2排放約2 272 t、SO2排放約76 t、氮氧化物(NOx)排放約37 t,減排效果明顯。改造節(jié)能對比見表1。
表1 節(jié)能對比
在機組負荷較低的情況下,氧化風機由原先二用二備變?yōu)橐挥萌齻?,降低風機日常運行和維護費用。該系統(tǒng)實現(xiàn)氧化風系統(tǒng)的精確控制、合理配風,提高電廠運行智能化水平。
針對濕法脫硫存在吸收塔漿液氧化環(huán)節(jié)不能精細控制,氧化風量沒有有效調節(jié)手段,相鄰機組氧化風系統(tǒng)設備和資源不可共享等問題,上述系統(tǒng)優(yōu)化技術能夠較好地控制脫硫氧化過程中氧化風量,降低脫硫能耗,保證運行安全、防止發(fā)生環(huán)保事故;整體提高了脫硫系統(tǒng)運行水平,取得了系統(tǒng)節(jié)能和自動運行等顯著成效。該系統(tǒng)響應我國提出的“30·60”碳達峰、碳中和目標,CO2減排效果明顯。