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        軌道車(chē)輛嵌入式主動(dòng)徑向執(zhí)行單元設(shè)計(jì)及控制指令優(yōu)化研究

        2022-04-11 10:36:56羅湘萍張遠(yuǎn)航田師嶠肖春昱
        城市軌道交通研究 2022年3期
        關(guān)鍵詞:齒輪泵軸箱作動(dòng)器

        羅湘萍 張遠(yuǎn)航 田師嶠 肖春昱

        (同濟(jì)大學(xué)鐵道與城市軌道交通研究院, 201804, 上?!蔚谝蛔髡撸?副教授)

        就傳統(tǒng)軌道車(chē)輛而言,提高車(chē)輛運(yùn)行速度與降低軌道線(xiàn)路曲線(xiàn)半徑間的矛盾一直存在[1]。為解決此矛盾,業(yè)界提出徑向轉(zhuǎn)向架的概念,并研發(fā)了各類(lèi)徑向轉(zhuǎn)向架。其中,主動(dòng)徑向轉(zhuǎn)向架因其相對(duì)簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)及良好的徑向效果受到越來(lái)越多的關(guān)注。

        在主動(dòng)徑向轉(zhuǎn)向架中,執(zhí)行單元是實(shí)現(xiàn)輪對(duì)和轉(zhuǎn)向架構(gòu)架間縱向位移調(diào)整功能的核心機(jī)構(gòu)。為保證主動(dòng)徑向系統(tǒng)的控制精度,執(zhí)行單元在進(jìn)行縱向位移調(diào)整時(shí),其實(shí)際縱向位移調(diào)整值與理論縱向位移調(diào)整值的差值不應(yīng)超過(guò)0.1 mm?,F(xiàn)有的技術(shù)方案[2]采用電液作動(dòng)器作為執(zhí)行單元,電液作動(dòng)器集成了電機(jī)、液壓齒輪泵、液壓缸等元件,有效解決了傳統(tǒng)液壓系統(tǒng)占用空間大、噪聲大的問(wèn)題。但是,電液作動(dòng)器的現(xiàn)有技術(shù)仍存在以下不足:① 拆裝維護(hù)繁瑣,不便于用戶(hù)運(yùn)維;② 液壓齒輪泵作為執(zhí)行單元的動(dòng)力源,具有結(jié)構(gòu)尺寸較小、成本低的優(yōu)勢(shì),但其在高壓環(huán)境中存在明顯流量死區(qū)[3-4],該特性會(huì)降低主動(dòng)徑向系統(tǒng)執(zhí)行單元的控制精度。

        1 嵌入式主動(dòng)徑向執(zhí)行單元的方案設(shè)計(jì)

        主動(dòng)徑向系統(tǒng)中,執(zhí)行單元是實(shí)現(xiàn)輪對(duì)和轉(zhuǎn)向架構(gòu)架間的縱向位移調(diào)整功能的核心機(jī)構(gòu),其與既有轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu)的匹配性及用戶(hù)運(yùn)維的方便程度都會(huì)影響主動(dòng)徑向系統(tǒng)在既有轉(zhuǎn)向架上的應(yīng)用。因此,為推廣主動(dòng)徑向轉(zhuǎn)向架的工程應(yīng)用,需要一種與既有轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu)匹配性高且便于用戶(hù)運(yùn)維的執(zhí)行單元設(shè)計(jì)方案?;诖诵枨?,本文提出了一種具有上述優(yōu)勢(shì)的嵌入式主動(dòng)徑向執(zhí)行單元設(shè)計(jì)方案。

        圖1為以轉(zhuǎn)臂式軸箱為例的嵌入式主動(dòng)徑向執(zhí)行單元的設(shè)計(jì)方案。該方案中,軸箱由軸箱體、軸箱連接臂、軸箱端蓋3部分對(duì)接而成,并在內(nèi)部形成空腔,以安裝作動(dòng)器。作動(dòng)器兩端分別與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架、軸箱相連。當(dāng)車(chē)輛位于直線(xiàn)時(shí),作動(dòng)器可視為二力桿,通過(guò)其兩端橡膠關(guān)節(jié)實(shí)現(xiàn)輪對(duì)與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架間的縱向定位;當(dāng)車(chē)輛位于曲線(xiàn)時(shí),作動(dòng)器動(dòng)作,以實(shí)現(xiàn)輪對(duì)與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架間的縱向位移主動(dòng)調(diào)整。軸箱與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架間的橫向剛度由橫向定位橡膠堆提供,橫向定位橡膠堆由橡膠層和鋼板硫化而成,一端安裝于軸箱連接臂和軸箱端蓋形成的錐形安裝座上,另一端通過(guò)定位鐵環(huán)卡接于橡膠關(guān)節(jié)的芯軸,以連接轉(zhuǎn)向架構(gòu)架。軸箱端蓋和軸箱連接臂對(duì)接時(shí),可經(jīng)錐形安裝座產(chǎn)生橫向分力,以實(shí)現(xiàn)橫向定位橡膠堆的預(yù)緊。相比于既有的設(shè)計(jì)方案[2],嵌入式主動(dòng)徑向執(zhí)行單元設(shè)計(jì)方案顯著提高了用戶(hù)運(yùn)維的便利性。

        a) 整體結(jié)構(gòu)圖

        b) 局部剖視圖

        active radial actuator design

        為滿(mǎn)足輪對(duì)與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架間縱向位移主動(dòng)調(diào)整需求,橫向定位橡膠堆的縱向剛度較小。此外,橫向定位橡膠堆具有各向同性,由此其垂向剛度也較小,這將導(dǎo)致軸箱繞車(chē)軸中心線(xiàn)的偏轉(zhuǎn)剛度不足。因此,當(dāng)軸箱受到外載荷及自身慣性力時(shí)易發(fā)生繞車(chē)軸中心線(xiàn)的偏轉(zhuǎn),在軸箱端蓋與作動(dòng)器間設(shè)計(jì)垂向輔助定位橡膠堆,能有效避免上述問(wèn)題。

        該方案采用電液作動(dòng)器作為執(zhí)行單元,電液作動(dòng)器集成了電機(jī)、液壓齒輪泵、液壓缸等元件。其中,液壓缸的行程為±7.5 mm,額定壓力為16 MPa,可滿(mǎn)足主動(dòng)徑向系統(tǒng)的工作需求。

        綜上所述,該方案將作動(dòng)器內(nèi)嵌于對(duì)接式軸箱中,可在軸箱對(duì)外機(jī)械接口保持不變的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)輪對(duì)與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架間縱向位移的主動(dòng)調(diào)整及軸箱定位,有效提高主動(dòng)徑向系統(tǒng)與既有轉(zhuǎn)向架的匹配性。該方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、布局合理,便于用戶(hù)拆裝維護(hù)。

        2 控制指令優(yōu)化研究

        主動(dòng)徑向系統(tǒng)可視為一種多軸聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)[5],各軸的運(yùn)動(dòng)應(yīng)滿(mǎn)足空間同步要求,即前后各輪對(duì)應(yīng)同時(shí)接受各自的控制指令,并同步執(zhí)行既定的控制指令。但上述設(shè)計(jì)方案中采用液壓齒輪泵,其在高壓環(huán)境下的流量死區(qū)特性會(huì)明顯降低電液作動(dòng)器控制精度,從而影響主動(dòng)徑向系統(tǒng)各輪對(duì)間的空間同步要求。因此,需優(yōu)化控制指令模式,以滿(mǎn)足主動(dòng)徑向系統(tǒng)各輪對(duì)間的空間同步要求,且能避開(kāi)流量死區(qū)特性。

        小時(shí)候,鄰里之間都相互認(rèn)識(shí),我們幾個(gè)年齡相近的小孩便組成一支“足球隊(duì)”踢足球。鄉(xiāng)下沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的足球場(chǎng)地,我們就拿兩塊磚擺成球門(mén),用學(xué)校里不用的粉筆頭畫(huà)出足球場(chǎng)地,找個(gè)掉了皮的舊足球,分成兩組。

        2.1 縱向位移調(diào)整值與車(chē)輛運(yùn)行里程的關(guān)系

        文獻(xiàn)[1]表明,主動(dòng)徑向系統(tǒng)縱向位移調(diào)整值y與車(chē)輛運(yùn)行里程s之間呈如圖2所示的梯形關(guān)系。

        注:ymax——縱向位移調(diào)整的最大值;A——緩和曲線(xiàn)長(zhǎng)度; B——圓曲線(xiàn)長(zhǎng)度;C——緩和曲線(xiàn)長(zhǎng)度。圖2 縱向位移調(diào)整值-車(chē)輛運(yùn)行里程關(guān)系圖Fig.2 Relationship diagram of longitudinal displacement adjustment value-vehicle mileage

        ymax的計(jì)算式為:

        (1)

        式中:

        a——一系橫向跨距之半;

        b——軸距之半;

        R——圓曲線(xiàn)半徑。

        2.2 控制步長(zhǎng)的取值

        為滿(mǎn)足主動(dòng)徑向系統(tǒng)各輪對(duì)間空間同步要求,執(zhí)行單元應(yīng)在一定的車(chē)輛行駛里程Δs內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)控制步長(zhǎng)Δy的有效響應(yīng)。Δy的物理含義為控制器在Δs的曲線(xiàn)內(nèi)發(fā)送的指令值,Δy和Δs之間應(yīng)滿(mǎn)足:

        (2)

        e≤Δy

        (3)

        式中:

        L——緩和曲線(xiàn)長(zhǎng)度;

        e——理論指令曲線(xiàn)與實(shí)際指令曲線(xiàn)的差值。

        因此,可將理論指令曲線(xiàn)按車(chē)輛行駛里程離散為如圖3 a)所示的若干個(gè)控制步長(zhǎng)為Δy的階躍指令。在每1個(gè)Δy內(nèi),伺服系統(tǒng)判別各輪對(duì)能否有效響應(yīng)位移指令的方法如圖3 b)所示。設(shè)es為伺服系統(tǒng)控制誤差,用1個(gè)長(zhǎng)為Δs、寬為2es的矩形區(qū)域表征誤差帶,當(dāng)指令曲線(xiàn)如圖3 b)中所示實(shí)際指令曲線(xiàn)時(shí),若實(shí)際響應(yīng)曲線(xiàn)能在Δs區(qū)間內(nèi)進(jìn)入誤差帶內(nèi),視為有效響應(yīng),反之,則視為無(wú)效響應(yīng)。

        a) 實(shí)際指令曲線(xiàn)

        b) 有效響應(yīng)誤差帶圖3 實(shí)際指令曲線(xiàn)及有效響應(yīng)誤差帶Fig.3 Actual instruction curve and effective response error band

        由式(3)可知,控制步長(zhǎng)Δy取較小值時(shí)可有效降低e,使得實(shí)際指令曲線(xiàn)近似于理論指令曲線(xiàn),因此,為保證主動(dòng)徑向系統(tǒng)控制精度,Δy的取值不應(yīng)超過(guò)0.1 mm。

        當(dāng)主動(dòng)徑向系統(tǒng)各軸同步完成前一時(shí)刻的控制指令后,可認(rèn)為前一時(shí)刻控制指令與當(dāng)前時(shí)刻反饋值相同。當(dāng)前時(shí)刻上位機(jī)向伺服驅(qū)動(dòng)器發(fā)送新的控制指令,指令值與反饋值之間的距離差即為Δy。Δy經(jīng)過(guò)驅(qū)動(dòng)器的PID(比例-積分-微分)環(huán)節(jié)后產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)電流以控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)而驅(qū)動(dòng)齒輪泵產(chǎn)生有效流量以完成縱向位移指令。其中,Δy與伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速n的關(guān)系可近似表示為式(4),式中的kp、ki、kd分別為PID中的比例項(xiàng)、積分項(xiàng)及微分項(xiàng)。

        (4)

        由式(4)可知:Δy與n呈正相關(guān),即Δy取較小值會(huì)導(dǎo)致n相對(duì)較小。本文所述的執(zhí)行單元方案中,采用齒輪泵作為電液作動(dòng)器動(dòng)力源,其有效流量Q與n之間的關(guān)系為:

        (5)

        式中:

        D——齒輪泵有效排量;

        n0——齒輪泵有效流量為0時(shí)所對(duì)應(yīng)的伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速,其值由負(fù)載壓力等參數(shù)[4]決定。

        當(dāng)nn0。

        綜上所述,為獲得盡量小的Δy值,使得實(shí)際指令曲線(xiàn)盡可能近似于理論指令曲線(xiàn),應(yīng)采取措施,令伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速在Δy值較小時(shí)仍能維持較高值,以驅(qū)動(dòng)齒輪泵產(chǎn)生足夠的有效流量。

        2.3 提高伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速的方法

        2.3.1 選用小排量齒輪泵

        如式(6)所示,降低齒輪泵排量可減小Δy值,即可提高伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速,因此可選用小排量齒輪泵以提高電機(jī)轉(zhuǎn)速。

        (6)

        式中:

        D——齒輪泵有效排量;

        S——活塞工作面積;

        t——時(shí)間。

        2.3.2 增大驅(qū)動(dòng)器位置閉環(huán)增益

        由式(4)可知,提高PID控制參數(shù)能有效提高控制步長(zhǎng)Δy取值較小時(shí)伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速,可通過(guò)增大驅(qū)動(dòng)器kp的措施來(lái)提高伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速。

        由于更換硬件成本較高,操作復(fù)雜,且齒輪泵排量越小其n0越大[4],因此優(yōu)先通過(guò)增大驅(qū)動(dòng)器位置閉環(huán)增益,以提高伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速。為驗(yàn)證該措施的有效性,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定合理的Δy值,本文搭建了由上位機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、電液作動(dòng)器等組成的實(shí)物試驗(yàn)平臺(tái)。上位機(jī)模擬實(shí)際線(xiàn)路情況,發(fā)送控制指令至伺服驅(qū)動(dòng)器,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)電液作動(dòng)器完成指令。

        首先,為驗(yàn)證提高伺服驅(qū)動(dòng)器的kp對(duì)提高伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速的有效性,并獲取合理的kp,需研究在不同kp下的伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速及作動(dòng)器響應(yīng)特性。本文選取了3個(gè)試驗(yàn)工況(分別命名為工況A1、工況B1、工況C1),各工況的參數(shù)如表1所示。

        圖4為不同伺服驅(qū)動(dòng)器的kp下電液作動(dòng)器的執(zhí)行結(jié)果,圖中實(shí)際反饋的波動(dòng)源于試驗(yàn)平臺(tái)中位移傳感器自身波動(dòng)。由圖4可知,當(dāng)kp取950 r/min時(shí),n僅為150 r/min,出現(xiàn)明顯的流量死區(qū)現(xiàn)象,即:伺服電機(jī)仍有一定轉(zhuǎn)速,但實(shí)際反饋與實(shí)際指令間存在穩(wěn)定差值;當(dāng)kp取3 800 r/min時(shí),n提高至600 r/min,作動(dòng)器可有效響應(yīng)實(shí)際指令值;當(dāng)kp取7 600 r/min時(shí),n提高至1 200 r/min,此時(shí)作動(dòng)器響應(yīng)更為迅速,但存在明顯超調(diào)。試驗(yàn)結(jié)果表明:通過(guò)增大伺服驅(qū)動(dòng)器kp的措施能夠有效提高n,且位移指令大小相同時(shí),n與kp呈正比例關(guān)系。

        表1 伺服驅(qū)動(dòng)器位置閉環(huán)試驗(yàn)工況的參數(shù)表

        a) 工況A1

        b) 工況B1

        c) 工況C1圖4 3個(gè)不同kp試驗(yàn)工況下電液作動(dòng)器的執(zhí)行結(jié)果Fig.4 Execution results of electro-hydraulic actuator under three different kp test conditions

        綜上所述,確定kp取值為3 800 r/min,此參數(shù)下當(dāng)Δy取0.1 mm時(shí),n>n0,已有效避開(kāi)流量死區(qū)。因此,可進(jìn)一步明確當(dāng)Δy取0.1 mm時(shí)是否能滿(mǎn)足主動(dòng)徑向系統(tǒng)各輪對(duì)間的空間同步要求,即圖3 a)所示實(shí)際指令曲線(xiàn)下作動(dòng)器的響應(yīng)特性。參照R=300 m、緩和曲線(xiàn)長(zhǎng)度L=55 m的線(xiàn)路,選取a=1.015 m,b=1.25 m,得到y(tǒng)max為4.2 mm,Δs為1.3 m。此時(shí)的試驗(yàn)工況如表2所示,試驗(yàn)中以等效周期與等效車(chē)速的乘積模擬控制Δs。工況A2、B2通過(guò)給定不同的等效車(chē)速,研究不同等效周期下作動(dòng)器的響應(yīng)特性。

        表2 kp=3 800 r/min、Δy=0.1 mm下選取的 2個(gè)試驗(yàn)工況參數(shù)

        圖5為不同等效周期下作動(dòng)器的響應(yīng)特性試驗(yàn)結(jié)果,試驗(yàn)中伺服系統(tǒng)的控制精度為±0.05 mm,其在圖中表征為誤差帶,用于伺服系統(tǒng)判斷作動(dòng)器是否有效響應(yīng)。圖5 a)中,實(shí)際反饋曲線(xiàn)在Δs內(nèi)未進(jìn)入誤差帶,為無(wú)效響應(yīng);圖5 b)中,實(shí)際反饋曲線(xiàn)在Δs內(nèi)進(jìn)入誤差帶,為有效響應(yīng)。通過(guò)分析可知:在確定Δs后,當(dāng)?shù)刃е芷谳^小時(shí),伺服系統(tǒng)的響應(yīng)能力無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)前Δy下的同步要求。因此,為保證當(dāng)Δy取值不超過(guò)0.1 mm時(shí)主動(dòng)徑向系統(tǒng)各輪對(duì)間空間同步要求,應(yīng)提高伺服系統(tǒng)的響應(yīng)能力。

        3 結(jié)語(yǔ)

        為推廣軌道車(chē)輛主動(dòng)徑向轉(zhuǎn)向架的工程應(yīng)用,本文提出了一種嵌入式主動(dòng)徑向執(zhí)行單元設(shè)計(jì)方案,該方案可提高主動(dòng)徑向系統(tǒng)執(zhí)行單元與既有轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu)的匹配性,且具有拆裝維護(hù)方便、便于用戶(hù)運(yùn)維的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),為滿(mǎn)足主動(dòng)徑向系統(tǒng)各輪對(duì)間空間同步要求,本文提出了一種控制指令優(yōu)化模式,并針對(duì)液壓齒輪泵流量死區(qū)特性提出該模式中關(guān)鍵參數(shù)即控制步長(zhǎng)的邊界條件,最終通過(guò)實(shí)物試驗(yàn)確定了該模式的有效性,得出提高伺服系統(tǒng)的響應(yīng)能力是保證主動(dòng)徑向各輪對(duì)間同步要求關(guān)鍵措施的結(jié)論。本研究可為主動(dòng)徑向轉(zhuǎn)向架的工程化提供一定參考。

        a) 工況A2

        b) 工況B2圖5 2個(gè)不同等效周期試驗(yàn)工況下電液作動(dòng)器的響應(yīng)特性

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