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        天然氣加工閉式冷卻塔噴淋循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)穩(wěn)定處理及運(yùn)行研究

        2022-04-08 10:33:10林坤華
        能源與環(huán)保 2022年3期
        關(guān)鍵詞:碳酸鈣水質(zhì)系統(tǒng)

        王 婧,丁 偉,王 鵬,田 軍,常 青,林坤華

        (1.長(zhǎng)慶油田公司 第八采油廠地質(zhì)研究所,陜西 西安 718699; 2.長(zhǎng)慶油田分公司 第七采油廠,甘肅 慶陽(yáng) 745708; 3.西安慶港潔能科技有限公司,陜西 西安 710075; 4.長(zhǎng)慶采油一廠伴生氣第一項(xiàng)目部,陜西 延安 716009; 5.成都蘇坤環(huán)??萍加邢薰?,四川 成都 611534)

        敞開(kāi)式系統(tǒng)的循環(huán)水不斷蒸發(fā)使水中固形物、鈣、鎂離子等濃度逐漸增加,并容易滋生細(xì)菌和藻類,造成水質(zhì)惡化,換熱設(shè)備結(jié)垢和腐蝕傾向明顯,影響換熱設(shè)備的換熱效果,縮短設(shè)備使用壽命并影響生產(chǎn)過(guò)程安全性及平穩(wěn)性。據(jù)統(tǒng)計(jì),煉廠水冷器80%以上的腐蝕是由水側(cè)造成的。為了維持水質(zhì)、減少水中結(jié)垢物。通常采取加藥和排污的措施。當(dāng)濃縮倍率為3.0倍時(shí),大約 0.6%的循環(huán)水會(huì)作為污水被排放,高排污量也增加了系統(tǒng)耗水量及污水處理費(fèi)用[1]。

        閉式系統(tǒng)用除鹽水作為熱媒載體,水質(zhì)優(yōu)異,有效減緩了換熱設(shè)備的結(jié)垢和腐蝕,提高了換熱設(shè)備傳熱效率和使用周期,降低了設(shè)備的檢維修費(fèi)用,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。采用干濕復(fù)合式閉式冷卻塔時(shí),冬季氣溫在0 ℃以下時(shí),停止使用外循環(huán)水,通過(guò)風(fēng)機(jī)引流,用自然界的冷源將換熱管內(nèi)的軟水冷卻;當(dāng)夏季溫度較高時(shí),使用外循環(huán)噴淋水系統(tǒng),用水蒸發(fā)來(lái)帶走熱量,達(dá)到降溫目的。和傳統(tǒng)方式相比,節(jié)水效率可達(dá) 50%以上[2-3],節(jié)省了用水量和污水處理費(fèi)用。另外,閉式系統(tǒng)噴淋水的持液量遠(yuǎn)小于開(kāi)式系統(tǒng)循環(huán)水的持液量,在維持相同水質(zhì)的條件下,水處理的藥劑費(fèi)用僅為原來(lái)的20%~30%,有利于降低系統(tǒng)的運(yùn)行成本[3-5]。

        在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于閉式冷卻塔噴淋系統(tǒng)的保有水量較小,僅為噴淋水循環(huán)水量1/15,從而導(dǎo)致噴淋循環(huán)水系統(tǒng)濃縮速度較快。采用干濕復(fù)合閉式冷卻塔,噴淋系統(tǒng)補(bǔ)水為深井水,鹽含量、硬度、堿度及硫酸根含量較高。夏季運(yùn)行時(shí),噴淋循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行24 h濃縮倍數(shù)可達(dá)10倍以上,最終導(dǎo)致噴淋循環(huán)水水質(zhì)惡化,填料及換熱盤管結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致內(nèi)循環(huán)水溫差達(dá)下降,影響換熱效率,對(duì)生產(chǎn)裝置的長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)了不利影響。

        本文針對(duì)閉式冷卻塔噴淋循環(huán)水結(jié)垢的問(wèn)題,分別從噴淋循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水水質(zhì)、水質(zhì)穩(wěn)定判斷、水質(zhì)穩(wěn)定處理劑選型、水質(zhì)穩(wěn)定處理、噴淋水水質(zhì)運(yùn)行管理、定期清理填料水垢等入手,從根本上解決噴淋循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢的問(wèn)題。

        1 循環(huán)水系統(tǒng)概況

        采用密閉式循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水介質(zhì)為除鹽水,系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力0.8 MPa,運(yùn)行壓力0.6 MPa,循環(huán)水量6 404.6 m3/h,設(shè)計(jì)規(guī)模7 800 m3/h,系統(tǒng)容積為1 600 m3。循環(huán)水系統(tǒng)由除鹽水裝置、干濕復(fù)合閉式冷卻塔、隔膜式氣壓罐、籃式過(guò)濾器、循環(huán)水泵組成,向工藝裝置區(qū)水冷器、壓縮機(jī)電機(jī)及變頻器、空氮站空壓機(jī)、供熱系統(tǒng)熱媒循環(huán)泵和蒸汽冷凝器等提供循環(huán)冷卻水,以達(dá)到對(duì)換熱介質(zhì)進(jìn)行降溫的目的[4]。閉式循環(huán)水系統(tǒng)流程如圖1所示。

        圖1 閉式循環(huán)水系統(tǒng)流程Fig.1 Flow chart of closed circulating water system

        循環(huán)水系統(tǒng)回水通過(guò)閉式冷卻塔冷卻,出水經(jīng)循環(huán)泵加壓后循環(huán)使用,系統(tǒng)采用隔膜式氣壓罐穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,并在管線上設(shè)有電動(dòng)閥(與循環(huán)泵入口壓變連鎖,超壓自動(dòng)打開(kāi)泄壓)等措施保證系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

        2 循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)

        閉式冷卻塔設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1,其中內(nèi)循環(huán)補(bǔ)水為軟水,噴淋循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水為深井水。

        表1 閉式冷卻塔設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.1 Design parameters of closed cooling tower

        3 補(bǔ)水水質(zhì)數(shù)據(jù)

        深井水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

        表2 深井水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)Tab.2 Analysis data of deep well water

        由表2分析數(shù)據(jù)可以看出,不同深水井水質(zhì)差別較大,其中2021年7月深井水水質(zhì)明顯比2020年11月要好,主要體現(xiàn)在硬度由435 mg/L下降至220 mg/L,硫酸根由643 mg/L下降至371 mg/L。為了更準(zhǔn)確地計(jì)算補(bǔ)水水質(zhì)的穩(wěn)定指數(shù),將2次取樣的水質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了平均。

        4 補(bǔ)水穩(wěn)定指數(shù)

        循環(huán)冷卻水投入運(yùn)行后,要進(jìn)行結(jié)垢腐蝕性判斷。通常采用碳酸鈣飽和指數(shù)(LSI)及穩(wěn)定指數(shù)(RSI)來(lái)判斷。在循環(huán)水運(yùn)行中,飽和指數(shù)只能說(shuō)明一種傾向,是一個(gè)定性趨勢(shì)故存在較大的局限性。穩(wěn)定指數(shù)是在飽和指數(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的指數(shù),計(jì)算方法根據(jù)化學(xué)分析測(cè)出循環(huán)水系統(tǒng)中,鈣硬度、堿度、pH值、固形物以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際溫度來(lái)計(jì)算。許多水處理工作者仍采用它作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的一個(gè)控制指標(biāo)[6-7]。

        水質(zhì)穩(wěn)定性判斷計(jì)算見(jiàn)表3。

        表3 不同濃縮倍數(shù)下的RSI穩(wěn)定指數(shù)Tab.3 RSI stability index under different concentration ratios

        由表3可知,當(dāng)濃縮倍數(shù)達(dá)到了3倍以后,循環(huán)水為嚴(yán)重結(jié)垢水質(zhì),隨著濃縮倍數(shù)的提高,結(jié)垢趨勢(shì)更為明顯。但RSI指數(shù)并不能反映出硫酸鈣的結(jié)垢趨勢(shì),一般情況下投加水質(zhì)穩(wěn)定處理劑后,循環(huán)水中硫酸鈣的LSI指數(shù)可達(dá)3.0,由此可以計(jì)算出循環(huán)水中硫酸根濃度為6 000 mg/L,鈣離子濃度為6 000 mg/L,由此倒推可以計(jì)算出硫酸鈣結(jié)垢可控的情況下,噴淋循環(huán)水系統(tǒng)的極限濃縮倍數(shù)約為10倍。因此,建議噴淋循環(huán)水電導(dǎo)率控制在10 000 μs/cm以下,通過(guò)投加緩蝕阻垢劑可以有效抑制硫酸鈣的形成。

        5 結(jié)垢機(jī)理分析

        《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50050—2017),要求循環(huán)水Ca2++堿度小于1 100 mg/L(以CaCO3計(jì))[7],但根據(jù)同類型閉式冷卻塔的運(yùn)行情況及,在投加緩蝕阻垢劑,進(jìn)行水質(zhì)穩(wěn)定處理后,循環(huán)水鈣離子濃度為4 400 mg/L,堿度為650 mg/L,Ca2++堿度高達(dá)5 000 mg/L的水質(zhì)條件下,并未出現(xiàn)明顯碳酸鈣沉積結(jié)垢的問(wèn)題,這與理論計(jì)算相差較大。

        6 噴淋循環(huán)水濃縮速度

        運(yùn)行不同時(shí)間的噴淋循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

        表4 不同運(yùn)行時(shí)間的噴淋循環(huán)水水質(zhì)數(shù)據(jù)Tab.4 Water quality data of spray circulating water with different running time

        由表4水質(zhì)數(shù)據(jù)可以看出,不同塔隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),循環(huán)水濃縮倍數(shù)也隨之增加。運(yùn)行1 d,濃縮倍數(shù)高達(dá)10倍,pH值為8.62,鈣離子為4 400 mg/L,堿度為625 mg/L,Ca2++堿度為5 025 mg/L,硫酸根為6 500 mg/L,循環(huán)水中硫酸鈣的LSI指數(shù)已經(jīng)達(dá)到了2.2,說(shuō)明投加緩蝕阻垢劑對(duì)抑制硫酸鈣垢的生成作用明顯。運(yùn)行了2 d,濃縮倍數(shù)約為14倍,pH值為8.75,堿度為650 mg/L,Ca2++堿度為5 050 mg/L,硫酸根為8 250 mg/L,但鈣離子和硫酸根并未按比例增加,Ca2++堿度也并未隨之上升,說(shuō)明循環(huán)水達(dá)到濃縮倍數(shù)極限以后,循環(huán)水中硫酸鈣和碳酸鈣已經(jīng)達(dá)到了飽和,繼續(xù)濃縮硫酸鈣和碳酸鈣將以晶體的形式析出沉積,從而產(chǎn)生水垢,加入阻垢劑可以改變水垢的結(jié)晶過(guò)程,使其產(chǎn)生畸變,不易在換熱列管上沉積。

        7 水質(zhì)穩(wěn)定處理劑選型

        通過(guò)上述分析可以看出,噴淋循環(huán)水運(yùn)行1 d后濃縮倍數(shù)已經(jīng)達(dá)到了10倍,濃縮較快,運(yùn)行2 d后濃縮倍數(shù)為14倍,但鈣離子和硫酸根并未成比例增加,且Ca2++堿度趨于穩(wěn)定,說(shuō)明濃縮到10倍后已經(jīng)達(dá)到了目前補(bǔ)水水質(zhì)條件下的極限,繼續(xù)濃縮結(jié)垢趨勢(shì)明顯,系統(tǒng)結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn)較大。因此,水質(zhì)穩(wěn)定劑篩選參照上述水質(zhì)極限條件進(jìn)行。

        7.1 硫酸鈣阻垢性能

        圖2 不同硫酸根離子濃度下的硫酸鈣阻垢率Fig.2 Scale inhibition rate of calcium sulfate at different sulfate ion concentrations

        由圖2可以看出,在鈣離子濃度為4 000 mg/L,加藥濃度為80 mg/L的條件下,硫酸鈣阻垢率隨著硫酸根離子濃度的增加而降低。硫酸根離子濃度超過(guò)20 000 mg/L以后,硫酸鈣阻垢率快速下降。

        7.2 碳酸鈣阻垢性能

        碳酸鈣鈣阻垢性能檢測(cè)試驗(yàn)參照標(biāo)準(zhǔn)為《水處理劑阻垢性能的測(cè)定碳酸鈣沉積法》(GB/T 16632—2008),試驗(yàn)用水模擬上述水質(zhì)條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室配水,試驗(yàn)溫度40 ℃,時(shí)間10 h。參照補(bǔ)水水質(zhì)條件,濃縮10倍后,配水水質(zhì):堿度為650 mg/L,Ca2+分別為1 000、2 000、3 000、4 000、5 000 mg/L,緩蝕阻垢劑投加濃度均為80 mg/L,碳酸鈣鈣阻垢率變化曲線如圖3所示。

        由圖3可以看出,在堿度為650 mg/L,加藥濃度為80 mg/L的條件下,在鈣離子濃度小于4 000 mg/L時(shí),碳酸鈣阻垢率波動(dòng)變化較小,阻垢率均在94%以上。當(dāng)鈣離子超過(guò)4 000 mg/L以后,碳酸鈣阻垢率開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì),鈣離子5 000 mg/L時(shí),碳酸鈣阻垢率僅為85.6%。

        圖3 不同鈣離子濃度下的碳酸鈣阻垢率Fig.3 Scale inhibition rate of calcium carbonate under different clciumion concentrations

        8 循環(huán)水水質(zhì)管理

        通過(guò)上述分析可知,在現(xiàn)有補(bǔ)水水質(zhì)及運(yùn)行工況條件下,噴淋循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)不宜超過(guò)10倍,為了確保系統(tǒng)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,將濃縮倍數(shù)控制在8倍左右較為合理,同時(shí)投加成都蘇坤環(huán)??萍加邢薰咎峁┑木徫g阻垢劑SK-603。噴淋循環(huán)水日常分析項(xiàng)目及控制指標(biāo)見(jiàn)表5。

        9 填料水垢清理

        按照上述控制加強(qiáng)了對(duì)閉式冷卻塔噴淋循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行管理,但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),填料結(jié)垢的問(wèn)題并未得到有效的解決,填料結(jié)垢情況如圖4所示。

        圖4 噴淋循環(huán)水系統(tǒng)填料結(jié)垢情況Fig.4 Fouling of filler in spray circulating water system

        現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),填料內(nèi)部幾乎沒(méi)有水垢,垢層主要形成于填料表面10 cm左右,分析主要原因:①填料中間以及管束水流速度快,加之有堅(jiān)持加藥操作和排污換水,所以不易形成新垢;②料表面為進(jìn)風(fēng)口,風(fēng)機(jī)的吸力作用,降低水流速度,部分區(qū)域的噴淋水直接完全蒸發(fā),水中的鹽分停留在了填料上,從而產(chǎn)生了水垢;③填料上形成水垢后,進(jìn)風(fēng)通道容易產(chǎn)生偏流,將會(huì)加速填料結(jié)垢的速度。填料結(jié)垢影響閉式冷卻塔進(jìn)風(fēng)量,降低了噴淋水與空氣接觸的換熱效果。因此,填料表面的結(jié)垢需要及時(shí)清理。根據(jù)填料上水垢的形成速度,采用高壓射流水進(jìn)行清洗,清洗周期為10~15 d清理1次。

        10 效果評(píng)價(jià)

        噴淋循環(huán)水水質(zhì)管理方案實(shí)施后,噴淋循環(huán)水水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),2021年7月,噴淋循環(huán)水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。

        2020年11月取樣,水質(zhì)分析噴淋循環(huán)水電導(dǎo)率為34 900 μs/cm;2021年5月取樣,噴淋循環(huán)水電導(dǎo)率為17 600 μs/cm;2021年7月取樣,噴淋循環(huán)水電導(dǎo)率為8 790 μs/cm,濃縮倍數(shù)從30.0倍降到了8.0倍,噴淋循環(huán)水結(jié)垢的趨勢(shì)得到了有效的控制,換熱管束較為干凈。水質(zhì)穩(wěn)定處理后換熱盤管結(jié)垢情況如圖5所示。

        11 結(jié)語(yǔ)

        循環(huán)水Ca2++堿度為從3 820 mg/L降至1 773 mg/L,碳酸鈣結(jié)垢得到了有效的控制。硫酸鈣的LSI指數(shù)從3.8降到了2.3,硫酸鈣結(jié)垢的趨勢(shì)得到了有效控制。循環(huán)水總鐵為0.037 mg/L,遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的小于2.0mg/L,即通過(guò)有效的水質(zhì)穩(wěn)定處理,噴淋循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢和腐蝕的趨勢(shì)均得到了有效的控制[8],提高了噴淋裝置的換熱效率,為循環(huán)水系統(tǒng)的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造了有利的條件。

        表6 2021年7月噴淋循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)分析數(shù)據(jù)Tab.6 Water quality analysis data of spray circulating water system in July 2021

        圖5 水質(zhì)穩(wěn)定處理后換熱盤管結(jié)垢情況Fig.5 Scale formation of heat exchanger coil after stable water treatment

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