余俊雄,黃永鋒,彭湘桂,楊 軼
(1. 中海石油(中國(guó))有限公司曹妃甸作業(yè)公司 天津 300457; 2. 中海油能源發(fā)展股份有限公司采油服務(wù)分公司 天津 300452)
渤海某油田FPSO是載重量為15萬(wàn)噸級(jí)的浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置[1],由國(guó)內(nèi)某研究所設(shè)計(jì),于2004年 7月建成并投入使用,該FPSO整體設(shè)計(jì)壽命為25年,其中防腐系統(tǒng)設(shè)計(jì)壽命為15年[2]。
2017年,在進(jìn)行艙室檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)某壓載艙與貨油艙之間的艙壁板有多處嚴(yán)重腐蝕甚至穿孔、貨油艙之間艙壁的垂向T型材變形及壓載艙犧牲陽(yáng)極失效等問(wèn)題[3]。2018年初采用臨時(shí)修補(bǔ)的方式解決泄露的問(wèn)題,并于2019年開(kāi)展艙室不進(jìn)塢、不停產(chǎn)在線維修,當(dāng)年4月開(kāi)始海上施工,12月艙室恢復(fù)使用。艙室維修的主要工作量包括壓載艙與貨油艙壁大面積更換,更換面積約60m2,占整面艙壁的30%;橫艙壁增加3道加強(qiáng)筋,解決艙壁變形問(wèn)題;壓載艙鋅陽(yáng)極更換為鋁陽(yáng)極,解決陽(yáng)極失效問(wèn)題。
壓載艙分為3層,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)壓載艙的腐蝕情況是由于靠近貨油艙面,而靠近舷側(cè)面基本沒(méi)有發(fā)生腐蝕。腐蝕多從焊縫處發(fā)生,大多以鼓泡形式出現(xiàn)(圖1)。
圖1 艙室涂裝調(diào)研情況 Fig.1 Investigation of cabin painting
不同區(qū)域各自測(cè)量了陽(yáng)極的尺寸,壓載艙的陽(yáng)極已服役15年,其外形尺寸基本沒(méi)有變化,也沒(méi)有消耗(圖2),但艙壁發(fā)生了嚴(yán)重的腐蝕,判斷艙室的犧牲陽(yáng)極沒(méi)有發(fā)生作用。調(diào)研發(fā)現(xiàn)陽(yáng)極連接良好,不存在接觸不良的情況。
圖2 艙室陽(yáng)極調(diào)研情況 Fig.2 Investigation of cabin anode
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)貨油艙之間橫艙壁上的垂向T型材變形,最大變形量達(dá)到35mm,第5#到12#骨材發(fā)生變形(圖3),全部位于第1~2層平臺(tái)之間。
圖3 T型梁變形問(wèn)題 Fig.3 Deformation of T-beam
根據(jù)調(diào)研情況,涂層破損基本發(fā)生在壓載艙靠近貨油艙一側(cè),分析認(rèn)為主要是由于相鄰艙室貨油艙介質(zhì)溫度較高(長(zhǎng)期溫度控制在80℃左右)導(dǎo)致兩艙之間的艙壁溫度過(guò)高;同時(shí),液位變化頻繁使得涂層長(zhǎng)期處于高溫低溫不斷變化的狀態(tài),進(jìn)而加速了涂層失效的進(jìn)程。
對(duì)于陽(yáng)極失效的分析主要是通過(guò)采集陽(yáng)極的樣本實(shí)驗(yàn)?zāi)M艙室內(nèi)的腐蝕環(huán)境來(lái)驗(yàn)證腐蝕情況。鋅合金陽(yáng)極基體經(jīng)機(jī)加工成Φ16mm×48mm 圓柱棒,細(xì)分為3步測(cè)試:①常溫常壓下的檢測(cè),按照標(biāo)準(zhǔn) GB/T17848對(duì)樣品進(jìn)行10d的檢測(cè);②檢測(cè)在溫度為65℃下進(jìn)行,其他條件與①一致;③高溫加干濕交替條件下的檢測(cè),在65℃時(shí)加入50%間浸率進(jìn)行實(shí)驗(yàn)(即浸泡24h后將試樣拿出干燥24h,隨后交替進(jìn)行直至總浸泡時(shí)間為10d,總的實(shí)驗(yàn)周期共計(jì)20d),然后分別觀察樣品的表面腐蝕情況。經(jīng)過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn)前2個(gè)測(cè)試陽(yáng)極電位變化不大,第3個(gè)試驗(yàn)在干濕交替條件下,通過(guò)記錄電位發(fā)現(xiàn)初期電位變化不大,但是在浸泡到150h之后,3個(gè)樣品的電位都有比較明顯的突變(圖4),陰極保護(hù)作用失效明顯。
圖4 FPSO艙室問(wèn)題 Fig.4 FPSO cabin problems
陽(yáng)極材料經(jīng)干濕交替實(shí)驗(yàn)后觀察其表面形貌,腐蝕后的物質(zhì)在樣品外層形成一層全部包圍的緊密的覆蓋層,導(dǎo)致樣品表面出現(xiàn)一種類(lèi)似不銹鋼防腐被鈍化的保護(hù)層(圖5),造成陽(yáng)極失去應(yīng)有保護(hù)功能。
圖5 陽(yáng)極試驗(yàn)表面形貌 Fig.5 Surface morphology of anode test
對(duì)已經(jīng)發(fā)生變形的T型材的剩余能力進(jìn)行分析,骨材翼緣橫向變形33mm,骨材高度470mm,計(jì)算可知骨材局部?jī)A斜角度為4°。根據(jù)ABS和DNV規(guī)范關(guān)于傾斜骨材剖面模數(shù)的折減系數(shù)[4]cos(4°)=0.998。公司組織檢驗(yàn)單位對(duì)變形的T型材進(jìn)行了焊縫ACFM裂紋探傷檢測(cè),抽檢范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)焊縫裂紋損傷。因此,可以認(rèn)為骨材本身剖面模數(shù)的折減可以忽略不計(jì)。
FPSO按照百年一遇的海況設(shè)計(jì)[5],根據(jù)設(shè)計(jì)要素可以在海上服役15年,然后每5年進(jìn)塢維修1次,對(duì)于只有1個(gè)終端的油田,這意味著整個(gè)油田需要停產(chǎn)至少3個(gè)月進(jìn)行1次FPSO塢修,產(chǎn)量損失巨大。通過(guò)艙段有限元模型和溫度場(chǎng)模型分析確定62#橫艙壁變形原因,通過(guò)陽(yáng)極取樣和模擬艙室條件的實(shí)驗(yàn)找到陽(yáng)極失效原因,通過(guò)艙壁壁厚測(cè)量配合艙段有限元模型分析確定艙壁更換范圍,通過(guò)有限元應(yīng)力分析確保艙室維修期間的結(jié)構(gòu)安全,根據(jù)裝載首次確保FPSO配載的準(zhǔn)確,最終形成了艙室在線不停產(chǎn)維修方案,并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)安全管理的升級(jí)使得在線維修方案最終順利實(shí)施[6]。
某FPSO艙室發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,鑒于沒(méi)有查明問(wèn)題的根本原因,且渤海灣也沒(méi)有類(lèi)似經(jīng)驗(yàn)可借鑒,于是查閱了大量技術(shù)資料并進(jìn)行深入研究,最終形成了打卡子注脂、漏點(diǎn)補(bǔ)焊、局部挖補(bǔ)換板、高分子材料冷焊接等臨時(shí)維修方案。由于壓載艙存在泄露的油氣,故采用熱工的方式進(jìn)行維修風(fēng)險(xiǎn)極高,在通過(guò)多次技術(shù)討論和風(fēng)險(xiǎn)分析后最終首次采用了高分子材料冷焊接鋼板的新工藝(圖6),成功實(shí)現(xiàn)了4個(gè)漏洞的臨時(shí)修補(bǔ)。
圖6 高分子材料冷焊接鋼板維修漏點(diǎn) Fig.6 Maintenance leakage points of polymer cold welded steel plate
根據(jù)FPSO船體設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行了艙段有限元分析(圖7),結(jié)合艙室測(cè)厚報(bào)告在模型中對(duì)腐蝕區(qū)域進(jìn)行了相應(yīng)的壁厚折減以模擬腐蝕后的情況。考慮到不同的裝卸載工況和作業(yè)海況等因素,將工況載荷施加到模型中進(jìn)行計(jì)算[7]。分析后發(fā)現(xiàn)壓載艙內(nèi)殼縱艙壁FR59肋位腐蝕區(qū)域存在較大的破壞風(fēng)險(xiǎn),泄漏區(qū)域有可能進(jìn)一步擴(kuò)大,并根據(jù)應(yīng)力分析結(jié)構(gòu)確定艙室更換期間船體在#58~#60肋位的剪切力不超過(guò) ±20000kN,其他肋位的總縱剪力不超過(guò)原裝載手冊(cè)中給出的許用值。
圖7 艙壁有限元分析 Fig.7 Finite element analysis of bulkhead
針對(duì)62#橫艙壁的承載能力,通過(guò)建立有限元模型的方法進(jìn)行計(jì)算分析,查找可能導(dǎo)致骨材變形的影響因素,分別建立了艙段有限元模型和溫度場(chǎng)模型(圖8)。在不考慮溫度應(yīng)力的情況下,62#艙壁的屈服和屈曲分析均滿足規(guī)范的要求[8]??紤]該艙壁在不同溫度條件下溫度應(yīng)力的影響,液體溫度計(jì)算模擬是在60~100℃范圍之內(nèi)(實(shí)際作業(yè)時(shí),貨油的溫度為60~84.5℃),不同溫度下板架屈曲的校核差異很大,出現(xiàn)了不滿足規(guī)范要求的情況,屈曲校核允許的最大U.C值為0.8(表1)。
表1 不同溫度下板架屈曲校核結(jié)果 Tab.1 Buckling check results of plate supports at different temperatures
圖8 溫度場(chǎng)模型 Fig.8 Temperature field model
艙壁換板的面積達(dá)到了整個(gè)區(qū)域的30%,為確保維修期間腐蝕區(qū)域船體結(jié)構(gòu)安全,船體#58~#60肋位的剪切荷載不能超過(guò)±20000kN。為了滿足此要求[9],需將原油最大裝載能力降至60000m3(表2),使得FPSO達(dá)到艙儲(chǔ)原油外輸后的安全生產(chǎn)天數(shù)由5d縮短為2d,這意味著無(wú)論是設(shè)備原因還是天氣原因都很有可能造成油田壓產(chǎn)。
表2 FPSO最大裝載能力 Tab.2 Maximum loading capacity of FPSO
經(jīng)過(guò)深入研究,最終在裝配載方案上找到了突破點(diǎn)。首先統(tǒng)計(jì)FPSO 歷次改造增加了的設(shè)備載荷合計(jì)總重為447t,達(dá)到原空船重量的1.07%,壓配載系統(tǒng)與實(shí)際不相符,于是通過(guò)更新裝載手冊(cè)、升級(jí)裝載計(jì)算機(jī)來(lái)確保FPSO裝配載數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。然后對(duì)壓載閥門(mén)密封性進(jìn)行逐個(gè)檢查,對(duì)液位計(jì)進(jìn)行逐個(gè)校核,邀請(qǐng)?jiān)漭d儀廠家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)密的論證,優(yōu)化配載方案,滿足限載的同時(shí)實(shí)現(xiàn)原油裝載最大化。另外,根據(jù)天氣情況提前優(yōu)化外輸計(jì)劃,確保能夠按時(shí)外輸,通過(guò)加強(qiáng)外輸設(shè)備維保來(lái)保障外輸?shù)捻樌浴?/p>
在確定了維修方案后,如此大面積進(jìn)行艙壁更換意味著很長(zhǎng)的施工周期,對(duì)縮短施工周期進(jìn)行深入研究后,最終通過(guò)優(yōu)化施工工序的方法在減少艙室占用的同時(shí)還大幅提高了工作效率(圖9)。首先,將艙室維修分2期進(jìn)行,一期進(jìn)行遠(yuǎn)離6P貨油艙艙壁的維修工作,維修期間只有7P壓載艙和7PSLOP艙空艙;二期進(jìn)行靠近6P貨油艙艙壁的維修工作和橫艙 壁加強(qiáng),維修期間需要7P壓載艙、7PSLOP艙、6P壓載艙、6P貨油艙4個(gè)艙室空艙。通過(guò)分期實(shí)施8個(gè)月的施工周期,6P貨油艙只空艙了2個(gè)月的時(shí)間就增加了FPSO的裝載能力。其次,通過(guò)結(jié)構(gòu)分析,只要不出現(xiàn)“L”型換板,就可同時(shí)更換2塊相距較遠(yuǎn)的壁板;相連的板可以先在艙內(nèi)拼接再整塊更換,減少焊接難度,并優(yōu)先施工59#肋位,解除FPSO配載限制。通過(guò)換板工序的優(yōu)化,將艙室內(nèi)的施工效率提高了近1倍;同時(shí),也盡早解除了FPSO配載的限制,提高了裝載能力,減少了壓產(chǎn)的可能性。
圖9 艙室維修分期及同時(shí)換板工序 Fig.9 Cabin maintenance stage and simultaneous plate replacement process
艙室空間限制動(dòng)火作業(yè)是此項(xiàng)目的第二大難點(diǎn),也是風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別最高的施工作業(yè)。實(shí)施方案對(duì)艙室內(nèi)的通風(fēng)照明、氣體測(cè)量記錄、人員每日身體檢查、艙室內(nèi)作息時(shí)間、艙室內(nèi)外通信、應(yīng)急救援物資、過(guò)程檢驗(yàn)等都做了升級(jí)要求,并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度開(kāi)展了針對(duì)性的應(yīng)急演習(xí)。
實(shí)驗(yàn)證明,在高溫海水交替的環(huán)境下陽(yáng)極表面易形成一層致密的鈍化膜,致使陽(yáng)極失效。在引入溫度場(chǎng)模型后發(fā)現(xiàn)艙室結(jié)構(gòu)的UC值不滿足規(guī)范要求,所以建議對(duì)于艙室或類(lèi)似結(jié)構(gòu)的分析要充分考慮溫度應(yīng)力的影響?!?/p>