李合亮 LI He-liang
(中鐵十五局集團(tuán)第五工程有限公司,天津300133)
隨著新型城鎮(zhèn)化的建設(shè),建筑行業(yè)產(chǎn)生了大量的污染物。特別是在地質(zhì)沖孔施工過程中產(chǎn)生大量的含各類雜質(zhì)的廢水,在載體樁基施工過程中,由于降水也會產(chǎn)生大量的含鐵、錳等雜質(zhì)的地下水,不經(jīng)處理直接排入河道,鐵、錳是人體所必需的微量元素,但是攝入過量的鐵、錳會引起中毒,誘導(dǎo)疾病發(fā)生。為避免鐵錳攝入過量而引發(fā)疾病,針對廢水中鐵、錳的含量我國制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)[《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB15749-2006)],該標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定鐵含量≤0.3㎎/L,錳含量≤0.1㎎/L。此外還有混凝土澆灌、混凝土養(yǎng)護(hù)、車輛沖洗等產(chǎn)生的廢水,這些混合有地質(zhì)層雜質(zhì)的廢水較為零散,不便集中處理,基本上是直接排放。
近幾年綠色建筑理念的提出,一些建筑公司和科研機(jī)構(gòu)在此方面也正在進(jìn)行探索和研究,建筑工程廢水污染問題得到了一定的改善。現(xiàn)有技術(shù)多采用帶溢流堰的沉降池進(jìn)行澄清后排放,這樣的操作模式多為單元沉降,需要建多個(gè)大容量的沉降池用于廢水處理,投資高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、占地面積大、穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行周期短,而且施工完成后需要將沉降池拆除,耗資巨大,處理效果差,廢水沉降時(shí)間過長,無法循環(huán)利用,不但達(dá)不到了環(huán)保排放的要求,而且水資源利用率低。也有一些技術(shù)采用多級加藥處理工藝,處理工藝過剩、運(yùn)行成本高、經(jīng)濟(jì)性差,需要人工現(xiàn)場維護(hù),難以進(jìn)一步推廣和應(yīng)用。
針對現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用存在的投資高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、處理工藝過剩、占地面積大、穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行周期短、運(yùn)行成本高、經(jīng)濟(jì)性差、能耗大、運(yùn)行負(fù)荷不均勻、水資源利用率低等問題,本建筑工程廢水處理裝置具有工藝簡單、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、穩(wěn)定可靠、社會效益好、水資源利用率高等特點(diǎn)。
工藝流程示意圖如圖1。
圖1 工藝流程示意圖
1.1.1 進(jìn)出水 建筑工程所產(chǎn)生的廢水通過收集管網(wǎng)匯集到曝氣收集池中經(jīng)曝氣后進(jìn)入沉淀池,廢水中大顆粒雜質(zhì)在沉淀池中后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,然后通過進(jìn)水泵送入壓力處理器,經(jīng)壓力處理器處理后的清水進(jìn)入清水池,然后再通過清水泵經(jīng)清水管網(wǎng)送到指定的用水點(diǎn)。
1.1.2 沖洗 當(dāng)壓力處理器出水水質(zhì)和內(nèi)部阻力超過規(guī)定時(shí),開啟沖洗泵,對壓力處理器進(jìn)行沖洗,清除吸附在壓力處理器內(nèi)部的雜質(zhì),沖洗水是利用清水池的清水。壓力處理器通過定期沖洗可實(shí)現(xiàn)再生,壓力處理器的運(yùn)行—沖洗—運(yùn)行等過程通過開關(guān)相關(guān)閥門來完成。
1.1.3 沖洗排液 壓力處理器沖洗產(chǎn)生的排液進(jìn)入洗液收集池,經(jīng)沉淀后,上部清液回流至曝氣收集池重新進(jìn)入流程處理;底部污泥與沉淀池底部污泥經(jīng)脫水后送至指定場所。
1.1.4 曝氣 用曝氣風(fēng)機(jī)對進(jìn)入曝氣收集中的建筑工程廢水進(jìn)行曝氣充氧。
1.1.5 控制功能 本工藝系統(tǒng)根據(jù)壓力處理器的高壓、低壓,曝氣收集池、沉淀池、調(diào)節(jié)池、洗液收集池、清水池的液位,傳遞的復(fù)位、開關(guān)等輸入信號的變化要求,通過改變進(jìn)水閥、泵、沖洗閥等電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)及元件相對應(yīng)的輸出信號,經(jīng)過一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的PLC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和達(dá)到高低壓力保護(hù)、高低液位控制、進(jìn)水閥、泵、沖洗閥的開啟調(diào)節(jié)進(jìn)行自動沖洗等功能的自動控制。
①鐵、錳初期在廢水中存在的形式通常Fe2+、Mn2+,易溶于水,不易析出去除,為了簡化流程,減少占地面積,本工藝采用將廢水中的Fe2+氧化成Fe3+、Mn2+氧化成Mn4+,經(jīng)析出和沉淀再加以過濾的方法達(dá)到除去Fe2+、Mn2+的目的。
②由于地下水中的所含二價(jià)鐵在水中的溶解度較大,因在地下與空氣隔絕,到地面上一但與空氣接觸Fe2+氧化成Fe3+,與氧迅速反應(yīng)生成難溶于水的以三價(jià)鐵氫氧化鐵為主的氫氧化物,其反應(yīng)過程為鐵氧化:4Fe2++O2+2H2O=4Fe3++4OH-,最終從水中析出。
③以二價(jià)錳的形式溶于水是主要的去除對象,研究和實(shí)踐表明當(dāng)二價(jià)錳經(jīng)氧化轉(zhuǎn)變成四價(jià)錳時(shí),以不溶于水的MnO2及水合物固體物質(zhì)的懸浮粒子形式存在于水中,輔以一定的物理方法很容易從水中析出。利用溶解氧將Mn2+氧化成Mn4+,以含水二氧化錳(MnO2mH2O)的固體形態(tài)從水中分離出來。
④利用曝氣氧化將水中的Fe2+氧化成Fe3+、Mn2+氧化成Mn4+的固體顆粒后經(jīng)過壓力處理器中的濾料吸咐過濾最終被除去。壓力處理器中的濾料采用精制石英砂和精制錳砂,以二氧化錳(MnO2)為主要成分的精制錳砂對二價(jià)鐵氧化成三價(jià)鐵具有良好的催化作用。通常以錳砂中的MnO2的含量高低來評價(jià)精制錳砂質(zhì)量,因?yàn)殄i砂中的MnO2的含量越高其除鐵效果就越好,人們有時(shí)也將精制錳砂稱為除鐵催化劑,含鐵錳地下經(jīng)過這種催化劑的作用Fe2+可快速氧化成Fe3+,其反應(yīng)如下:
Fe(OH)3沉淀物經(jīng)壓力處理器中的精制錳砂濾層后被去除。在去除的過程中,鐵的氫氧化物和高價(jià)錳的氫氧化物在濾料表面分別形成“鐵質(zhì)活性濾膜”、“錳質(zhì)活性濾膜”,附著在濾料表面的這種膜具有很強(qiáng)的催化活性,所以精制錳砂層起著催化和過濾雙層作用,也有膜過濾的效果,可以使鐵、錳在pH較低的條件下實(shí)現(xiàn)接觸氧化,被水中溶解氧氧化為Fe(OH)3和高價(jià)錳被并“鐵質(zhì)活性濾膜”、“錳質(zhì)活性濾膜”截留在壓力處理器中,從而達(dá)到降低建筑工程廢水中鐵、錳等雜質(zhì)含量的目的。
因此在壓力處理器中裝入精制石英砂和精制錳砂實(shí)現(xiàn)去除建筑工程的廢水中的鐵、錳、懸浮物等雜質(zhì)并脫色、除味,凈化水質(zhì)。
以某建筑工程為例,該工程要求處理廢水量為50m3/h,日處理廢水量為1100m3。按上述建筑工程廢水的處理工藝建設(shè)了一套處理裝置,其處理與利用效果介紹如下。
處理前廢水水質(zhì)見表1。
表1 建筑工程廢水進(jìn)水混合水質(zhì)
處理前出水水質(zhì)見表2。
表2 建筑工程廢水出水水質(zhì)
根據(jù)表2中處理的出水分析數(shù)據(jù),對照[《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)]標(biāo)準(zhǔn)要求,可見處理后的出水水質(zhì)基本達(dá)到其中的Ⅰ類。
2.3.1 工程投資
約62萬元。
2.3.2 占地面積
約75m2。
2.3.3 運(yùn)行成本
2.3.3.1 能耗
總運(yùn)行功率13.25kW.h,電費(fèi)按0.76元/kW.h計(jì),單位廢水處理能耗為:0.265kW.h,單位廢水處理能耗成本為:E1=0.2014元。
2.3.3.2 人工費(fèi)
裝置為智能化,僅每天巡檢一次,按每天80元,單位廢水處理人工費(fèi)為:E2=0.0727元。
2.3.3.3 單位廢水處理總成本
E=E1+E2=0.2741元。
2.3.4 水利用率
該裝置投運(yùn)后,建設(shè)工地用水由自來水改用處理水(生活用水除外)包括消防水、衛(wèi)生廁所水、環(huán)境噴哂水、混凝土用水及其養(yǎng)護(hù)水等,水利用率達(dá)到較高水平。根據(jù)回用水流量計(jì)顯示平均每天約回用420m3,用水高峰期近560m3,回用率達(dá)38.2%。
2.4.1 實(shí)施流程
某建筑工程廢水處理實(shí)施的工藝流程如圖2。
圖2 建筑工程廢水處理工藝流程圖
工程廢水由集水總管進(jìn)入曝氣收集池,在曝氣收集池中經(jīng)曝氣風(fēng)機(jī)送入空氣,然后與空氣混合,混合均勻后進(jìn)入沉淀池進(jìn)行固液分離,分離后的廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池由進(jìn)水泵送入壓力處理器,經(jīng)過多種催化吸附濾料處理的廢水達(dá)清水要求進(jìn)入清水池,最后通過清水池中的清水泵送到指定的用水地點(diǎn)。經(jīng)過多種催化吸附濾料處理后的濾渣由沖洗泵定時(shí)定量沖洗后進(jìn)入洗液收集池。
2.4.2 流程特點(diǎn)
2.4.2.1 接觸氧化
通過曝氣風(fēng)機(jī)將空氣以氣泡形式進(jìn)入廢水中,廢水經(jīng)過空氣的不斷翻轉(zhuǎn),增大氣—水的接觸面積,使空氣中的氧氣充分分散于水中,提高了廢水鐵、錳離子的氧化速度。曝氣在增加廢水中溶解氧的同時(shí)驅(qū)除散失了廢水中游離的CO2,提高水的pH值,因?yàn)樗膒H值越高,越有利于反應(yīng)向鐵錳的氧化方向進(jìn)行,提高除鐵除錳效率。
2.4.2.2 催化吸附
經(jīng)濾料層后去除Fe3+形成的絮凝體(Fe(OH)3沉淀物);將大部分尚未氧化的Fe2+、Mn2+催化氧化作用和羥基氧化的離子交換作用,以便除鐵。其除鐵、錳是一個(gè)自動催化反應(yīng)過程。結(jié)合到化合物中Fe2+、Mn2+,能迅速進(jìn)行氧化和水解反應(yīng),使催化物質(zhì)得到再生。
2.4.2.3 活性濾膜
除了依靠它自身的催化作用外,還有在過濾時(shí)在濾料表面逐漸形成一層鐵、錳質(zhì)濾膜作為活性濾膜,能起催化作用。新生成的羥基氧化鐵錳作為活性濾膜物質(zhì)又參與新催化除鐵錳過程,所以活性濾膜除鐵錳過程是一個(gè)自動催化過程。
2.4.2.4 優(yōu)質(zhì)濾料
精制錳砂對鐵和錳等雜質(zhì)有較大的吸附容量和較短的“成熟”期,從而延長壓力處理器沖洗周期和快速進(jìn)入廢水凈化過程。
2.4.2.5 工藝控制
主自動控制部分包括沖洗泵、進(jìn)出口工藝轉(zhuǎn)換的四個(gè)電動閥、PLC控制柜。在PLC內(nèi)設(shè)定沖洗的時(shí)間、周期、次序,當(dāng)?shù)經(jīng)_洗的時(shí)間時(shí),PLC控制指令將進(jìn)出口上的四個(gè)閥倒換流程,完成后再發(fā)出開啟沖洗泵的指令,沖洗開始,沖洗結(jié)束后,PLC發(fā)出指令,停止沖洗泵,再將進(jìn)出口上的四個(gè)閥倒換到正常流程,然后再進(jìn)行下一個(gè)壓力處理器的沖洗。全過程實(shí)現(xiàn)自調(diào)自控,無人值守。
該工藝裝備的使用,得到了工程建筑工程師的認(rèn)可,由最初的懷凝到信任,并大力宣傳,同時(shí)也得到了當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的支持,解決了當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對建筑工程廢水處理管理的難題。
圖3 主自動控制部分示意圖
實(shí)踐表明,建筑工程廢水的處理與利用具有如下優(yōu)點(diǎn):①工藝設(shè)計(jì)合理,廢水處理循環(huán)科學(xué),出水達(dá)到循環(huán)利用要求和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),無廢水排放,凈化效果好和再利用率高,減少建筑工程施工現(xiàn)場一次水的消耗,節(jié)約了建筑工程的用水成本。②一體化結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,拆裝、移動、使用維護(hù)方便,操作簡單,投資成本和運(yùn)行成本都比較低,PLC自動化控制程度高,無需專人維護(hù),有效解決了建筑工程廢水處理困難,缺少廢水處理場地,用工成本高昂等問題。③高效沉淀池和洗液收集池,縮短了停留時(shí)間,提高了固液分離效果和處理能力,減少了沉淀和洗液收集池的容積,節(jié)省了投資和占地面積,無需投放沉降劑。④壓力處理器截污效果好,負(fù)荷穩(wěn)定,確保工藝裝置的安全穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行周期。⑤無需加藥,能耗低,從而有效降低了的運(yùn)行成本。⑥單級過濾,流程簡化,運(yùn)行動力設(shè)備少,能耗最低。⑦良好的經(jīng)濟(jì)性,顯著的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保和社會效益。