陳亞軍
(廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司,廣州 510731)
某電廠兩臺燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組為上海電氣生產(chǎn)的THDF-108/53型單軸聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,采用SIEMENS公司技術(shù)。其中#1機(jī)組在PSS投入后,第一次停機(jī)過程中發(fā)生低頻功率振蕩。經(jīng)分析和試驗驗證,此次振蕩與機(jī)組特性和PSS定值設(shè)定相關(guān)。探究此次振蕩的原因?qū)鉀Q同類型機(jī)組的單機(jī)功率振蕩隱患具有普遍參考意義。
本機(jī)組為單軸聯(lián)合循環(huán)燃?xì)鈾C(jī)組,燃?xì)廨啓C(jī)、發(fā)電機(jī)和汽輪機(jī)同軸。其中燃?xì)廨啓C(jī)與發(fā)電機(jī)剛性連接,汽輪機(jī)與發(fā)電機(jī)通過同步離合器連接。停機(jī)時同步離合器輸入端(汽輪機(jī))轉(zhuǎn)速小于離合器輸出端(發(fā)電機(jī))轉(zhuǎn)速時,離合器自動脫開。機(jī)組型式原理如圖1所示。
圖1 單軸聯(lián)合循環(huán)燃?xì)鈾C(jī)組原理圖
機(jī)組勵磁系統(tǒng)采用自并勵靜態(tài)勵磁系統(tǒng)。勵磁變電源取自發(fā)電機(jī)機(jī)端,經(jīng)勵磁變、可控硅整流裝置、滑環(huán)給發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子提供勵磁電流。采用SIEMENS公司THYRIPOL勵磁機(jī)系統(tǒng),設(shè)備為6RV8040- 4ED89- 6DD1-Z型號的全靜態(tài)勵磁裝置。
PSS是自動電壓調(diào)節(jié)器(automatic voltage regulator,AVR)的附加環(huán)節(jié),以低頻0.2~2.5 Hz的有功功率擺動作為輸入,經(jīng)過放大和調(diào)整相位后疊加在AVR輸出上,產(chǎn)生同發(fā)電機(jī)阻尼繞組一樣效果的正阻尼,抵消單純電壓偏差調(diào)節(jié)的AVR所產(chǎn)生的負(fù)阻尼。電力系統(tǒng)穩(wěn)定器PSS能夠有效地抑制低頻振蕩[1-3],有利于提高電力系統(tǒng)的動態(tài)穩(wěn)定性[4]。本機(jī)組勵磁系統(tǒng)PSS模型如圖2所示。
圖2 勵磁系統(tǒng)PSS模型
圖中:VsT1為轉(zhuǎn)速信號;VsT2為功率信號;Tw1~Tw4為隔直環(huán)節(jié)是時間常數(shù);T1~T6為超前滯后環(huán)節(jié)時間常數(shù);T7為慣性環(huán)節(jié)時間常數(shù);T8、T9為斜坡環(huán)節(jié)時間常數(shù);M、N為斜坡函數(shù)階數(shù);Ks1~Ks3為比例放大倍數(shù)。
PSS是個閉環(huán)系統(tǒng),從控制理論來講,過大的放大倍數(shù)必然引起振蕩,而過小的放大倍數(shù)不能提供足夠的阻尼來抑制低頻振蕩[4-5]。PSS的定值通過現(xiàn)場試驗確定,PSS試驗現(xiàn)場參數(shù)整定依據(jù)是:將所測得的無補(bǔ)償頻率特性與PSS單元頻率特性相結(jié)合,檢查其在0.2~2.5 Hz頻帶內(nèi)的相位滯后情況,使PSS輸出的力矩向量對應(yīng)Δω軸在超前10°至滯后30°間,即滿足DL/T 650—1998《大型汽輪發(fā)電機(jī)自并勵靜止勵磁系統(tǒng)技術(shù)條件》的要求。
本機(jī)組故障前PSS定值是在額定有功功率、無功功率為0狀態(tài)下進(jìn)行整定的,并在滿功率和60%兩個工況下進(jìn)行了驗證。PSS完成了現(xiàn)場參數(shù)整定試驗,當(dāng)時試驗結(jié)果表明PSS能較好地提高阻尼比,抑制振蕩效果好。PSS退出的功率門檻值整定為125 MW,投入的功率門檻值是150 MW。但試驗均是在“燃?xì)廨啓C(jī)+發(fā)電機(jī)+汽輪機(jī)”三軸串聯(lián)的情況下進(jìn)行的,未考慮軸系變化引起的轉(zhuǎn)動慣量變化問題。這種傳統(tǒng)的PSS配置通?;趩我坏南到y(tǒng)運(yùn)行方式,當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)或運(yùn)行條件改變時,低頻振蕩的頻率多少會發(fā)生改變,但PSS的參數(shù)仍然是原來運(yùn)行方式下的參數(shù),這樣的控制結(jié)果必然會偏離最佳控制點(diǎn)[6]。
機(jī)組振蕩發(fā)生在停運(yùn)過程中,為投入PSS后第一次停機(jī)。機(jī)組按計劃減負(fù)荷至154 MW左右,再啟動汽輪機(jī)順停至調(diào)門和主汽門全關(guān),隨即同步離合器脫扣。此時燃?xì)廨啓C(jī)還在運(yùn)行,此時機(jī)組發(fā)生低頻振蕩,振蕩時機(jī)組參數(shù)如圖3、圖4所示。
圖3 相量測量裝置PMU上振蕩全過程有功功率趨勢
圖4 透平控制系統(tǒng)(turbine control system,TCS)振蕩全過程時參數(shù)趨勢
由圖4可以看出有功功率在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速開始下降時就開始振蕩,振蕩時相關(guān)參數(shù)波動范圍為:有功功率為118~191 MW;無功功率為-60~-45 Mvar;定子電壓為20.92~20.64 kV;定子電流為4 497~4 564 A;轉(zhuǎn)子電壓為-97~413 V;轉(zhuǎn)子電流為 1 255~1 617 A;振蕩頻率1.7 Hz,持續(xù)時間100 s。
由圖4可以看出,振蕩與汽輪機(jī)停機(jī)在一個時間段,在這段時間燃?xì)廨啓C(jī)維持運(yùn)行。振蕩開始的時間與汽輪機(jī)調(diào)門全關(guān)后汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速開始下降的時間同步。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速開始下降至同步離合器完全脫開約有10 s的時間,因為此時汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速小于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速,汽輪機(jī)由原先的提供驅(qū)動力變?yōu)楸煌蟿?,對發(fā)電機(jī)運(yùn)行造成一定程度的擾動。這就解釋了這次有功振蕩頻率與機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時本機(jī)振蕩頻率有偏差的原因。
汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降時的功率是154 MW, PSS退出的功率門檻值是125 MW,所以振蕩開始時PSS仍在投入狀態(tài)。由圖4可以看出,當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速出現(xiàn)下降(大于2 r/min),PSS就發(fā)出輸出信號。PSS發(fā)出輸出信號的同時,有功功率、無功功率、勵磁電壓、勵磁電流就開始出現(xiàn)大幅度的波動。振蕩時有功功率波動范圍為118 ~191 MW,包含了PSS投入和退出的門檻值范圍,振蕩過程中PSS存在閉鎖和激活反復(fù)的情況。PSS輸出信號消失后,波動就同時消失。由此可見,低頻振蕩的大幅度波動與PSS輸出信號有關(guān)。振蕩時勵磁AVR柜中的數(shù)據(jù)波形如圖5、圖6所示。
圖5 勵磁AVR柜振蕩發(fā)生初期階段主要參數(shù)趨勢
圖6 勵磁AVR柜最終閉鎖前的若干次振蕩主要參數(shù)趨勢
由圖5可以看出,在振蕩期間,PSS被閉鎖時機(jī)端電壓相對穩(wěn)定,表明AVR控制調(diào)節(jié)正常。而在PSS被激活時機(jī)端電壓趨向波動,表明振蕩與PSS輸出相關(guān)。
由圖6可以看出,在PSS最終閉鎖后(此時勵磁輸出僅由AVR控制作用),勵磁電壓、機(jī)端電壓及有功功率開始穩(wěn)定,表明AVR控制調(diào)節(jié)正常。
由圖5、圖6的數(shù)據(jù)記錄顯示,振蕩開始階段呈發(fā)散趨勢,振蕩幅度增加,在出現(xiàn)PSS短時閉鎖時振蕩幅度減緩,在最終PSS閉鎖后,振蕩收斂并穩(wěn)定。
由此表明,PSS閉鎖后的AVR控制功能是正常的,振蕩過程中PSS是不穩(wěn)定因素。
PSS的配置和參數(shù)整定是PSS設(shè)置的兩大關(guān)鍵問題[7]。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量M和轉(zhuǎn)子慣性時間常數(shù)TJ是研究發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵參數(shù)[8]。本機(jī)組汽輪機(jī)脫開時,軸系由燃?xì)廨啓C(jī)+發(fā)電機(jī)+汽輪機(jī)變?yōu)槿細(xì)廨啓C(jī)+發(fā)電機(jī),軸系的慣性時間常數(shù)降低,而PSS模型中的Ks2由T7/TJ計算。其中TJ即為機(jī)組軸系慣性時間常數(shù),軸系為燃?xì)廨啓C(jī)+發(fā)電機(jī)+汽輪機(jī)時, 軸系慣性時間常數(shù)為11.4 s。T7定值為4 s,所以Ks2=0.35。因此值只能設(shè)一個,無法考慮轉(zhuǎn)動慣量改變工況。
在同步轉(zhuǎn)速附近,同步發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子運(yùn)動方程用標(biāo)幺值表示如下[9-10]:
(1)
式中:M為機(jī)組轉(zhuǎn)動慣量;w0為發(fā)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速;Pm為機(jī)械轉(zhuǎn)矩;Pe為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)矩;w為角速度;t為時間。
移項后得:
(2)
寫出偏差形式,拉普拉斯變換后,得:
(3)
式中:ΔPm為變動機(jī)械轉(zhuǎn)矩;ΔPe為發(fā)電機(jī)加速轉(zhuǎn)矩;Δw為變動角速度;s為變動時間。
因為Δw可能含有噪音,上式兩端函數(shù)乘以濾波函數(shù)G(s),得:
(4)
則加速功率ΔPa為:
(5)
從上述等效的機(jī)械功率表達(dá)式中可以看出,若機(jī)組慣量發(fā)生較大變化而PSS參數(shù)中的Ks2未變或等效理論計算出的w不準(zhǔn)確的話,則計算得到的機(jī)械功率也會不準(zhǔn)確,得到的加速功率ΔPa并不是理論上的發(fā)電機(jī)加速功率偏差信號,進(jìn)而可能導(dǎo)致PSS的力矩矢量不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,不能提供有效的正阻尼。通過仿真驗證單純改變轉(zhuǎn)動慣量PSS抑制低頻振蕩的作用減弱,但不會產(chǎn)生負(fù)阻尼。
勵磁調(diào)節(jié)器中與角速度w計算有關(guān)的q軸同步電抗,勵磁廠家按同類型機(jī)組普遍采用的取值為2.2,但該電抗不是我們通常所說的同步交軸電抗,有人稱為搖擺電抗,ABB公司給出了搖擺電抗Xw近似計算公式如式(6)所示:
(6)
代入數(shù)值后為:
(7)
求得:
Xw≈0.578 5
因此勵磁調(diào)節(jié)器中搖擺電抗如果按同步交軸電抗取值,會過大。
綜上分析,此次PSS功能異常的主要原因為:1)停機(jī)過程中軸系轉(zhuǎn)動慣量發(fā)生變化,此時PSS設(shè)定參數(shù)已不適用;2)勵磁調(diào)節(jié)器中搖擺電抗取值過大,導(dǎo)致機(jī)組動態(tài)過程中計算角速度不準(zhǔn)確。兩種因素迭加使得PSS產(chǎn)生負(fù)阻尼,從而使機(jī)組發(fā)生功率振蕩。
國內(nèi)共有同類型機(jī)組十幾臺,主要分布在華東地區(qū),經(jīng)了解其它機(jī)組未發(fā)生同樣問題的原因有以下兩點(diǎn):1)部分機(jī)組PSS功能未投入;2)大部分機(jī)組汽輪機(jī)脫扣功率在100 MW以下,此時PSS已經(jīng)低于閉鎖門檻值。
綜合以上分析,為了避免再次發(fā)生振蕩,通過仿真驗證和實際試驗驗證,決定最終采取的措施有:
1) 針對機(jī)組不同運(yùn)行工況轉(zhuǎn)動慣量不同的情況,設(shè)置兩組不同的PSS參數(shù),并能夠自動切換或手動切換;
2) 修改勵磁調(diào)節(jié)器內(nèi)部搖擺電抗值;
3) 提高PSS的退出門檻值。
對于第1種措施,理論分析設(shè)置兩組不同的PSS參數(shù)雖然比較理想,但實際實施中較為繁瑣復(fù)雜。定值區(qū)自動切換條件和時間難選擇,存在切換錯誤的風(fēng)險。正常機(jī)組停運(yùn)過程中,汽輪機(jī)停運(yùn)瞬間對應(yīng)的負(fù)荷PSS本身也接近退出閉鎖門檻值。汽輪機(jī)事故停運(yùn),單燃?xì)廨啓C(jī)長期運(yùn)行的概率又較低。所以此措施實際應(yīng)用價值不大。
對于第2種措施,如果通過修改勵磁調(diào)節(jié)器內(nèi)部搖擺電抗值,可以抑制振蕩,實現(xiàn)較為簡單。
對于第3種措施,提高PSS的退出門檻值可以避免正常停運(yùn)時慣量改變造成的PSS異常,實現(xiàn)較為簡單。
1) 根據(jù)優(yōu)化試驗時PSS輸出信號及試驗前進(jìn)行的搖擺電抗計算,修改勵磁裝置內(nèi)部搖擺電抗值Xw,由2.2改為0.2。
2) 提高PSS投入門檻值,投入值改為199.2 MW,退出值改為174.3 MW。
3) 通過PSS控制信號幅值,修改搖擺電抗的參數(shù),得到高功率值的PSS1參數(shù)和低功率值的PSS2參數(shù),如表1所示。針對汽輪機(jī)脫開工況,設(shè)計PSS第二套定值作為搖擺電抗優(yōu)化后若第一套定值驗證效果欠佳時的后備參數(shù)。
表1 優(yōu)化后的兩套PSS參數(shù)表
1) 試驗時,在汽輪機(jī)脫開狀態(tài)下將原PSS參數(shù)(搖擺電抗電抗值2.2)投入,PSS輸出信號和勵磁電壓隨即發(fā)生同向波動并發(fā)散,導(dǎo)致機(jī)組功率產(chǎn)生振蕩。隨即退出PSS后勵磁電壓和PSS輸出信號的波動亦迅速收斂,測得功率波動的振蕩頻率約為1.740 9 Hz,與之前的技術(shù)分析一致,可見搖擺電抗值設(shè)置過大是造成低頻振蕩的主要原因。
2) 在汽輪機(jī)接合、脫開兩種工況不投入PSS情況下,±2.0%機(jī)端電壓階躍時有功振蕩次數(shù)均為5周以上。在投入低功率值的PSS參數(shù)后,對本機(jī)振蕩有抑制效果,振蕩次數(shù)減少至3周后收斂,阻尼比得到了提高,證明了預(yù)先的計算分析的正確性。在汽輪機(jī)接合、脫開兩種工況下的階躍響應(yīng)試驗結(jié)果說明低功率PSS定值可以適應(yīng)機(jī)組不同工況的要求。
3) 搖擺電抗優(yōu)化后PSS閉環(huán)試驗,在汽輪機(jī)接合、脫開兩種工況投入高功率值的PSS參數(shù),±2.0%機(jī)端電壓階躍時有功振蕩次數(shù)減少至1周收斂,對本機(jī)振蕩抑制效果更為明顯,阻尼比數(shù)值比優(yōu)化前提高,證明了搖擺電抗優(yōu)化的正確性。投入低功率值的PSS參數(shù)的階躍響應(yīng)試驗結(jié)果,也驗證了PSS提高了機(jī)組穩(wěn)定性,說明搖擺電抗優(yōu)化后的兩組PSS參數(shù)均可以適應(yīng)機(jī)組不同工況的要求。
4) 分別投入兩組PSS參數(shù),按正常流程進(jìn)行汽輪機(jī)結(jié)合及脫開過程,兩組PSS參數(shù)均能正常作用,在升降負(fù)荷的過程中有功功率均未發(fā)生大幅波動。由此可見,高、低功率兩組PSS參數(shù)均能抑制振蕩并產(chǎn)生正阻尼。
汽輪機(jī)脫開狀態(tài)為機(jī)組啟動、停機(jī)過程中短暫維持的狀態(tài),低功率值PSS參數(shù)適應(yīng)機(jī)組運(yùn)行工況較少。汽輪機(jī)接合狀態(tài)是機(jī)組的主要運(yùn)行工況,高功率值PSS參數(shù)更為適應(yīng)機(jī)組運(yùn)行需求,使用單組高功率值的PSS參數(shù)可降低機(jī)組運(yùn)行的操作風(fēng)險,且低功率值PSS參數(shù)尚未經(jīng)過進(jìn)相試驗驗證。所以,最終本機(jī)組采用優(yōu)化搖擺電抗定值、采用高功率值PSS參數(shù)定值及提高PSS投入門檻值的措施整改。PSS參數(shù)優(yōu)化后,機(jī)組一直運(yùn)行正常。
對于單軸帶同步離合器的燃?xì)鈾C(jī)組,因汽輪機(jī)停運(yùn)后燃?xì)廨啓C(jī)仍會運(yùn)行,機(jī)組軸系轉(zhuǎn)動慣量發(fā)生變化。若PSS定值和勵磁調(diào)節(jié)器內(nèi)部搖擺電抗值選擇不當(dāng)可能造成機(jī)組振蕩。通過修改搖擺電抗值的方法可以在保證PSS作用的前提下,有效避免這種情況。