周 政
(中石化股份有限公司金陵分公司,江蘇 南京 210033)
中石化股份有限公司金陵分公司(簡稱金陵石化)煤化工項(xiàng)目氣化裝置采用德士古水煤漿加壓氣化工藝,以煤和石油焦為原料制漿,煤漿通過高壓煤漿泵輸送至氣化爐燒嘴,與空分裝置送來的氧氣一起噴入氣化爐內(nèi)進(jìn)行部分氧化反應(yīng),生產(chǎn)以CO、H2為主要成分的粗煤氣(原設(shè)計(jì)下游配套合成氨裝置,后下游改為配套煤制氫裝置)。其中,3臺高壓煤漿泵(簡稱A泵、B泵、C泵)與3臺氣化爐(氣化爐兩開一備)為一一對應(yīng)關(guān)系,高壓煤漿泵互不備用,故其運(yùn)行狀況是否良好對氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。
針對高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)存在的一些問題,金陵石化于2018年氣化裝置大修期間對B泵電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),在本次改進(jìn)成功的基礎(chǔ)上,于2020年氣化裝置大修期間對A泵、C泵進(jìn)行了同樣的改進(jìn):電氣控制柜內(nèi)采用西門子S7-200SMART控制器替代大量的中間繼電器及時(shí)間繼電器,并增加人機(jī)界面,變頻器更換為具有中文界面帶矢量控制的ACS880系列變頻器。改進(jìn)后,從根本上消除了設(shè)備方面的隱患,保障了高壓煤漿泵及氣化裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,并給高壓煤漿泵巡檢操作及維修帶來了便利。以下對有關(guān)情況作一簡介。
金陵石化高壓煤漿泵于2005年投用。高壓煤漿泵主電機(jī)為進(jìn)口ABB電機(jī)、功率250 kW,主電機(jī)采用ACS800變頻器帶調(diào)速控制,油泵電機(jī)采用接觸器控制,現(xiàn)場控制柜內(nèi)信號轉(zhuǎn)換和傳遞采用大量的中間繼電器和時(shí)間繼電器,現(xiàn)場操作柱及配電室控制柜均可實(shí)現(xiàn)主電機(jī)的啟??刂疲h(yuǎn)程DCS可實(shí)現(xiàn)主電機(jī)的急??刂疲冾l器柜電源及控制柜電源均為380 V市電,正常操作為現(xiàn)場操作柱就地啟動、遠(yuǎn)程DCS停止,電機(jī)運(yùn)行信號、電機(jī)轉(zhuǎn)速及電流數(shù)值送中控DCS顯示并參與儀表聯(lián)鎖。改進(jìn)前,高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)存在的問題及原因分析如下。
由于信號的轉(zhuǎn)換采用大量的中間繼電器控制及時(shí)間繼電器延時(shí),而繼電器的動作是有使用次數(shù)限制的,加上制漿區(qū)域環(huán)境因素的影響,繼電器故障率較高;為預(yù)防電網(wǎng)晃電對變頻器的影響,在使用過程中對電氣控制柜內(nèi)的部分中間繼電器增加了時(shí)間延時(shí),采用的空氣延時(shí)頭時(shí)間繼電器需定期更換,曾出現(xiàn)過未及時(shí)更換而造成電網(wǎng)晃電時(shí)時(shí)延不夠致高壓煤漿泵停機(jī)的情況;因采用的中間繼電器及時(shí)間繼電器較多,柜內(nèi)接線復(fù)雜,查找故障費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)。
變頻器在正常運(yùn)行過程中出現(xiàn)跳停情況,現(xiàn)場檢查又未發(fā)現(xiàn)問題,啟動設(shè)備能夠正常運(yùn)行,無法判斷是電氣故障還是儀表故障,亦或是信號干擾還是人為誤操作,變頻器及DCS均無記錄;故障處理時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)電工與儀表工互相扯皮的現(xiàn)象,為快速恢復(fù)生產(chǎn),往往是先讓氣化爐運(yùn)行起來,再根據(jù)儀表的SOE記錄來分析故障的可能原因,因設(shè)備已處于在運(yùn)狀態(tài),電氣方面原因無法進(jìn)一步檢查,往往無法得出正確的結(jié)論。電氣方面,缺少形如儀表SOE記錄,對于與電氣控制系統(tǒng)有聯(lián)系的外部信號無記錄,這給迅速判斷故障原因造成困難,而現(xiàn)實(shí)要求是必須盡快找到高壓煤漿泵的故障原因并予以處理。
電網(wǎng)出現(xiàn)短暫晃電時(shí),易導(dǎo)致變頻器無故障跳停,對氣化裝置的運(yùn)行造成很大影響。與接觸器及中間繼電器直接控制電機(jī)相比,變頻器對電網(wǎng)電壓波動更為敏感,對于低壓交流380 V供電系統(tǒng),試驗(yàn)表明:若失壓只在380~288 V區(qū)間內(nèi),則生產(chǎn)線上帶變頻器及不帶變頻器的電機(jī)都不會停機(jī);若電壓波動下跌至287 V及以下時(shí)則變頻器停止運(yùn)行,控制電機(jī)的二次回路能保持正常工作,但因變頻器停運(yùn),電機(jī)也會停運(yùn)。
當(dāng)進(jìn)線三相380 V電壓低于變頻器低壓設(shè)定值(一般不低于288 V)時(shí)變頻器停運(yùn),對于有自啟動功能的變頻器來講,在控制電源正常的情況下,很快就會自啟動,若自啟動不成功則會導(dǎo)致設(shè)備較長時(shí)間停運(yùn)。為防止變頻器控制的電機(jī)因晃電跳停而影響生產(chǎn),要么應(yīng)使變頻器能夠躲過晃電的影響,要么應(yīng)使變頻器能夠有效自啟。
變頻器操作界面為英文界面,不是每個(gè)維護(hù)人員都能熟練操作,給維護(hù)工作及故障的及時(shí)判斷帶來不便,且變頻器為2005年投用,至2018年B泵改進(jìn)前(2020年A泵和C泵改進(jìn))已有10多年,有更新的必要。
為解決高壓煤漿泵電氣隱患較多與不明原因跳停這兩方面的問題,經(jīng)分析與探討,決定將高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)改為PLC控制。
2.1.1 PLC控制的優(yōu)點(diǎn)
將控制信號由許多中間繼電器轉(zhuǎn)換、控制改為PLC控制,即控制信號經(jīng)過PLC轉(zhuǎn)換,不再通過大量的中間繼電器,這樣就減少了故障點(diǎn)和接線,控制線路清晰、簡單,通過PLC可以輕松實(shí)現(xiàn)延時(shí),通過PLC輸入/輸出點(diǎn)的指示燈可很方便地看出各個(gè)信號的通斷,一目了然,故障處理也變得很清楚。同時(shí),將相關(guān)開停信號點(diǎn)經(jīng)過PLC轉(zhuǎn)換、記錄,經(jīng)通訊上傳至柜門上的觸摸屏,可以很方便地查詢變頻器的開停記錄。
2.1.2 梳理關(guān)聯(lián)控制點(diǎn)
對就地及遠(yuǎn)程與變頻器相關(guān)的信號進(jìn)行梳理,集成到PLC內(nèi)記錄,如表1、表2所示。
表1 變頻器與儀表關(guān)聯(lián)點(diǎn)
表2 變頻器與外部電氣系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)
2.1.3 PLC控制器的選擇
考慮現(xiàn)場工作環(huán)境以及性價(jià)比,高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)改進(jìn)選用西門子S7-200SMART系列PLC控制器。S7-200SMART系列PLC硬件的組成形式、連接方式與其他品牌的PLC基本相似,但是在程序和數(shù)據(jù)的免維護(hù)、通信功能、模擬量處理功能和高速處理功能等方面又很有其自身的特點(diǎn):S7-200SMART系列PLC自帶以太網(wǎng)口,在程序上傳和下載、與其他PLC或者上位機(jī)通訊時(shí)會非常方便;S7-200SMART還自帶485通訊接口,方便與其他設(shè)備進(jìn)行串口通訊,而不需要單獨(dú)增加485通訊模塊。
1臺S7-200SMART的PLC包括1個(gè)單獨(dú)的S7-200SMART CPU和各種各樣可選擴(kuò)展模塊。CPU模塊包括1個(gè)中央處理單元、電源以及數(shù)字量I/O點(diǎn),這些都被集中在一個(gè)緊湊、獨(dú)立的設(shè)備中;新穎的信號板設(shè)計(jì)可擴(kuò)展通信端口、數(shù)字量通道、模擬量通道,在不額外占用電控柜空間的前提下,信號板擴(kuò)展能更加貼合用戶的實(shí)際配置需求,提升產(chǎn)品的利用率,同時(shí)降低用戶的擴(kuò)展成本。
S7-200SMART有4種基本的CPU型號——SR20、SR30、SR40、SR60,均可擴(kuò)展6個(gè)模塊,SR60本身具有60個(gè)數(shù)字量I/O點(diǎn)(36輸入/24輸出),在同級別小型PLC當(dāng)中,輸入/輸出點(diǎn)數(shù)均較多,可以滿足小型項(xiàng)目的需求,而不需要額外增加模塊,并在一般小型PLC的基礎(chǔ)上加上集成功能,使其性能超出一般的小型PLC,配備西門子專用高速處理器芯片,基本指令執(zhí)行時(shí)間可達(dá)0.15μs,在同級別小型PLC中遙遙領(lǐng)先。
金陵石化高壓煤漿泵共用到至少21個(gè)輸入點(diǎn)、16個(gè)輸出點(diǎn),因此選用了西門子PLC的CPU-SR60,數(shù)字量輸入36點(diǎn)、數(shù)字量輸出24點(diǎn),另外帶1個(gè)模擬量輸入擴(kuò)展模塊EMAE04、1個(gè)模擬量輸出擴(kuò)展模塊EMAQ04,能夠滿足點(diǎn)數(shù)和余量方面的要求。若在今后的生產(chǎn)過程中需增加輸入/輸出點(diǎn)位,可以直接在其后面增加擴(kuò)展模塊,無需調(diào)整前面的模塊配置。
2.1.4 PLC控制效果
高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)更新改造之后,從實(shí)際運(yùn)行情況來看,電氣線路變得簡潔明了,有利于故障的查找與診斷;高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)與外部系統(tǒng)的聯(lián)系信息以及電氣控制系統(tǒng)本身的相關(guān)信息通過PLC控制器記錄;增加了操作顯示觸摸屏,開機(jī)及停機(jī)信息可以在人機(jī)界面上直接觀察,同時(shí)開機(jī)及停機(jī)的操作位置也有詳細(xì)記錄,開停機(jī)信息一目了然,故障停機(jī)信息在觸摸屏上直接顯示,利于迅速判斷故障原因并及時(shí)處理。
為解決高壓煤漿泵變頻器抗電網(wǎng)晃電能力差的問題,并順帶解決變頻器操作界面為英文界面的問題,經(jīng)分析與探討,決定進(jìn)行變頻器參數(shù)整定及PLC內(nèi)設(shè)時(shí)間延時(shí)改進(jìn)。
(1)為保證PLC控制器在電網(wǎng)電壓波動時(shí)的工作可靠性,增加UPS電源供電,控制回路電源取自中控室UPS電源,確保PLC控制器、重要繼電器及隔離柵的電源供電穩(wěn)定,不再受電網(wǎng)晃電的影響。
(2)變頻器更新為具備中文界面的ACS880變頻器,便于巡檢及維護(hù)。更新后的高壓煤漿泵基本電氣參數(shù)為:電氣柜供電(交流電)電壓380 V,主電機(jī)為進(jìn)口ABB電機(jī)、功率250 kW,主電機(jī)采用ACS880變頻器帶調(diào)速控制,控制回路供電采用UPS電源與市電共用(UPS電源用于PLC控制器及繼電器,市電用于風(fēng)扇及柜內(nèi)照明)。
(3)修改變頻器部分參數(shù),通過PLC內(nèi)設(shè)時(shí)間延時(shí)防止晃電時(shí)變頻器運(yùn)行信號立即送DCS導(dǎo)致的聯(lián)鎖跳車,降低電網(wǎng)晃電對變頻器的影響;同時(shí),為防止儀表DCS調(diào)速信號受線路干擾、丟失或隔離柵故障的影響,在變頻器內(nèi)設(shè)定DCS調(diào)速信號越界時(shí)的速度保持,變頻器部分參數(shù)設(shè)置如表3。
表3 變頻器部分參數(shù)設(shè)置表
(1)因油泵電機(jī)與主電機(jī)聯(lián)鎖,為防止電網(wǎng)波動導(dǎo)致油泵瞬間跳停,充分考慮工藝與設(shè)備方面的要求,以及油泵故障情況下齒輪箱油潤滑的承受力,送DCS油流量信號低先報(bào)警,延時(shí)2 h后聯(lián)鎖停主機(jī),在此段時(shí)間內(nèi)可以及時(shí)處理油泵故障及其影響。
(2)為防止干擾信號或假信號的影響,設(shè)置變頻器自身故障延時(shí)0.5 s停車。
金陵石化利用PLC及通信技術(shù)相繼對3臺高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)實(shí)施改進(jìn),通過較小的改造投入及較易實(shí)施的方式實(shí)現(xiàn)了高壓煤漿泵電氣控制系統(tǒng)的改進(jìn),提高了高壓煤漿泵的自動化控制水平,并給高壓煤漿泵的巡檢操作及維修帶來了便利,運(yùn)行至今3臺高壓煤漿泵未出現(xiàn)過電氣方面的故障,保障了高壓煤漿泵及氣化裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。