支現(xiàn)方,宋 旭
(1.安陽(yáng)市能源監(jiān)察中心,河南 安陽(yáng) 455099;2.安陽(yáng)師范學(xué)院計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院,河南 安陽(yáng) 455099)
在我國(guó)節(jié)點(diǎn)減排理念持續(xù)實(shí)施背景下,部分電力企業(yè)逐漸加大了電力體制的創(chuàng)新和改革,出現(xiàn)了電廠競(jìng)價(jià)上網(wǎng)模式,這無(wú)疑對(duì)電廠的經(jīng)營(yíng)和管理帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。為了提高電廠的經(jīng)營(yíng)水平,促進(jìn)電廠的健康、可持續(xù)性發(fā)展,加強(qiáng)對(duì)機(jī)組的可靠化、經(jīng)濟(jì)化和安全化運(yùn)行顯得尤為重要。而鍋爐作為發(fā)電廠的重要設(shè)備之一,一旦其飛灰含碳量過(guò)高,將會(huì)嚴(yán)重違背我國(guó)節(jié)能減排的發(fā)展理念,因此,如何科學(xué)地降低鍋爐飛灰含碳量是技術(shù)人員必須思考和解決的問題。
某電廠技術(shù)人員經(jīng)過(guò)對(duì)鍋爐的長(zhǎng)期考察后,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致4#鍋爐飛灰含碳量較高的主要原因提出相應(yīng)的改造方案。
1.1.1 入爐煤的粒徑分布不均
對(duì)于4#鍋爐而言,其入爐煤顆粒具有粗大特點(diǎn),通常需要將其設(shè)置值控制為13 mm,但是,實(shí)際值較高,達(dá)到了18 mm。一旦顆粒過(guò)于粗大,勢(shì)必會(huì)對(duì)鍋爐使用產(chǎn)生負(fù)面影響[1],造成鍋爐燃燒不充分,這無(wú)疑增加了鍋爐飛灰含碳量。其具體影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)導(dǎo)致鍋爐床層無(wú)法正常流化,使得大顆粒物被大量沉積,這無(wú)疑增加了結(jié)渣的風(fēng)險(xiǎn)性以及鍋爐排渣的難度[2]。(2)為了提高床料的流化效率,需要實(shí)時(shí)增加風(fēng)量,此時(shí),燃料內(nèi)的細(xì)顆粒很容易進(jìn)入到鍋爐密封區(qū)內(nèi),一旦這些細(xì)顆粒沒有得到及時(shí)加熱,很快就會(huì)被氣流攜帶走,導(dǎo)致鍋爐飛灰含碳量不斷增加。(3)對(duì)于部分燃料而言,其顆粒表面積與體積2 個(gè)參數(shù)做商后,其比值往往較小,但是,煤粒在實(shí)際的擴(kuò)散中,面臨較大的阻力,造成鍋爐對(duì)應(yīng)的反應(yīng)面積呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì)[3],使得顆粒燃盡的時(shí)間不斷延長(zhǎng),這無(wú)疑降低了鍋爐燃燒效率和效果,使得鍋爐飛灰含碳量一直處于居高不下的狀態(tài)。(4)循環(huán)灰量出現(xiàn)嚴(yán)重不足,導(dǎo)致稀相區(qū)域出現(xiàn)顆粒燃燒不充分現(xiàn)象,使得鍋爐飛灰含碳量不斷上升。
1.1.2 入爐煤中細(xì)顆粒份額過(guò)多
入爐煤在具體的生產(chǎn)中,由于存在細(xì)顆粒份額過(guò)多,導(dǎo)致床層經(jīng)常出現(xiàn)膨脹現(xiàn)象,造成鍋爐所排放的煙氣嚴(yán)重夾帶[4],細(xì)顆粒無(wú)法被旋風(fēng)分離器及時(shí)有效地捕捉,而份額過(guò)多無(wú)疑降低了鍋爐的燃燒率,使得鍋爐飛灰含碳量不斷上升。
1.1.3 改造方案分析
根據(jù)以上影響鍋爐飛灰含碳量的兩大因素,提出以下改造方案。首先,為了提高煤粒徑分布的均勻性,實(shí)現(xiàn)對(duì)細(xì)顆粒份額的有效控制,技術(shù)人員要加強(qiáng)對(duì)煤矸石先期破碎系統(tǒng)的安裝和使用,通過(guò)利用該系統(tǒng),可以對(duì)顆粒進(jìn)行破碎處理,以實(shí)現(xiàn)對(duì)大顆粒燃料直徑的有效控制,確保其完全符合設(shè)計(jì)值。此外,為了提高顆粒分布的均勻性[5],嚴(yán)格要求車間工作人員根據(jù)實(shí)際需要,做好配煤工作,并根據(jù)4#鍋爐面臨飛灰含碳量過(guò)高問題,對(duì)細(xì)顆粒配比份額進(jìn)行科學(xué)調(diào)整和控制,只有這樣才能確保鍋爐飛灰含碳量降到最低,以達(dá)到節(jié)能降排的目的。
1.2.1 過(guò)量空氣系數(shù)超標(biāo)
4#鍋爐主要由以下幾個(gè)部分組成,分別是旋風(fēng)分離器、給煤點(diǎn)、布風(fēng)板和送風(fēng)機(jī)。但是,由于這些結(jié)構(gòu)存在設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)戎T多問題,鍋爐在實(shí)際運(yùn)行期間所對(duì)應(yīng)的風(fēng)量較高,高達(dá)11×104m2/h,這無(wú)疑增加了給煤量,造成返料量呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢(shì)。此外,煤泥所對(duì)應(yīng)的傳輸路徑為爐頂?shù)綘t膛,導(dǎo)致鍋爐在實(shí)際的運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,造成爐膛由于受到壓力過(guò)大頻繁波動(dòng),甚至,還會(huì)引發(fā)“翻床”問題,導(dǎo)致煤口排放大量的熱煙氣和顆粒,為了確保鍋爐一直保持負(fù)壓運(yùn)行狀態(tài),鍋爐工作人員必須要提高引風(fēng)機(jī)負(fù)荷,確保鍋爐能夠穩(wěn)定、可靠、安全地運(yùn)行。但是,當(dāng)引風(fēng)機(jī)所對(duì)應(yīng)的負(fù)荷過(guò)大時(shí),會(huì)導(dǎo)致爐膛面臨較高的負(fù)壓局面,造成鍋爐煤管嚴(yán)重漏風(fēng),使得鍋爐內(nèi)部過(guò)量空氣系數(shù)一直居高不下,一旦爐膛出口所對(duì)應(yīng)的過(guò)量空氣系數(shù)超過(guò)所設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)值,將導(dǎo)致床溫大幅度降低,使得鍋爐燃燒率不斷下降,造成鍋爐飛灰含碳量不斷增加。
1.2.2 改造方案分析
為了解決鍋爐煤管漏風(fēng)嚴(yán)重問題,實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)量空氣系數(shù)的科學(xué)控制,現(xiàn)將密封風(fēng)機(jī)安裝和固定于電廠的4個(gè)不同落煤管上,然后借助密封風(fēng)機(jī)向預(yù)熱器源源不斷地提供熱空氣,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)爐膛內(nèi)熱空氣總量的科學(xué)調(diào)整和控制。該改造方案實(shí)施后,發(fā)現(xiàn)鍋爐經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,并沒有出現(xiàn)鍋爐冒正壓?jiǎn)栴},同時(shí)爐膛負(fù)壓出現(xiàn)大幅度下降,由改造前的-500 Pa 變?yōu)楝F(xiàn)在的-200 Pa,使得鍋爐飛灰含碳量出現(xiàn)大幅度下降,其下降幅度為2%~3%。
1.3.1 床溫偏低
鍋爐在具體的使用中,經(jīng)常出現(xiàn)床溫較低、主汽溫度較低等問題,技術(shù)人員經(jīng)過(guò)分析和研究后,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致上述不良問題出現(xiàn)的主要原因是鍋爐在具體設(shè)計(jì)期間,出現(xiàn)內(nèi)部管布置不合理問題,造成工質(zhì)所對(duì)應(yīng)的埋管部分出現(xiàn)吸熱量較高問題[6],這直接影響了床溫,導(dǎo)致床溫呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì),同時(shí)還引發(fā)鍋爐密封相區(qū)域所對(duì)應(yīng)的蓄熱量不斷下降,一旦燃料中的小顆粒沒有得到充分燃燒,會(huì)增加鍋爐飛灰含碳量。此外,由于密封相區(qū)域所對(duì)應(yīng)的蓄熱量普遍較低,很容易引發(fā)煤機(jī)故障問題,導(dǎo)致床溫不斷下降,這無(wú)疑增加了鍋爐停爐風(fēng)險(xiǎn)。
1.3.2 改造方案分析
為了解決床溫過(guò)低問題,現(xiàn)提出以下改造方案。通過(guò)利用打澆注料的方式,將兩組不同類型的埋管安裝和固定于澆筑墻壁附近,同時(shí)還要對(duì)埋管的受熱面積進(jìn)行科學(xué)調(diào)整和控制。在此基礎(chǔ)上,技術(shù)人員還要割除和丟棄一定數(shù)量的埋管[7],埋管的割棄數(shù)量控制在22 根以內(nèi)。4#鍋爐埋管改造前后受熱面積對(duì)比見表1。
表1 4#鍋爐埋管改造前后受熱面積對(duì)比
1.4.1 一次、二次風(fēng)速過(guò)高或過(guò)低
當(dāng)煤質(zhì)不達(dá)標(biāo)時(shí),一旦出現(xiàn)一次、二次風(fēng)速過(guò)高或過(guò)低,造成爐膛內(nèi)的溫度不斷下降,使得煤粉著火時(shí)間和燃燒時(shí)間不斷延長(zhǎng),導(dǎo)致鍋爐出現(xiàn)燃燒不充分現(xiàn)象,又加上煤質(zhì)出現(xiàn)不規(guī)律的負(fù)荷變化,導(dǎo)致鍋爐工作人員無(wú)法在第一時(shí)間內(nèi)快速地調(diào)整和控制風(fēng)粉之間的配合比,導(dǎo)致鍋爐飛灰含碳量出現(xiàn)不斷增加問題。
1.4.2 改造方案分析
為了解決以上問題,技術(shù)人員要從科學(xué)調(diào)整和控制火焰中心高度入手,降低一次、二次風(fēng)速,盡可能將燃料在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間最大化延長(zhǎng),使得鍋爐飛灰含碳量不斷下降,從而取得理想的節(jié)能減排效果。為此,提出以下改造方案。首先,在保證煤質(zhì)達(dá)標(biāo)的前期下,對(duì)一次、二次風(fēng)速進(jìn)行科學(xué)調(diào)整和控制,技術(shù)人員要選用合適的配風(fēng)方式,在保證鍋爐燃燒充分的同時(shí),提高燃料效率,從根本上解決結(jié)渣現(xiàn)象,此外,還要做好對(duì)火焰中心高度的科學(xué)設(shè)置,只有這樣才能實(shí)現(xiàn)對(duì)爐膛出口煙溫的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化控制,從而確保鍋爐能夠可靠化、經(jīng)濟(jì)化、安全化運(yùn)行。
通過(guò)本文提出的改造方案,對(duì)4#鍋爐進(jìn)行改造。鍋爐經(jīng)過(guò)改造后,發(fā)現(xiàn)所有床所對(duì)應(yīng)的床溫均有所提高,提高幅度較大,使得床溫由原來(lái)的950℃增加到現(xiàn)在的985℃。在改造前,鍋爐排煙溫度為290℃,改造后,鍋爐排煙溫度變?yōu)?36℃,這說(shuō)明改造后的鍋爐排煙溫度增長(zhǎng)幅度達(dá)到了29℃。爐膛所對(duì)應(yīng)的出口溫度也有所提高[8]。鍋爐飛灰含碳量取得了明顯下降,由改造前的16.95%飛灰含碳量變?yōu)楝F(xiàn)在的9.26%飛灰含碳量。主汽溫度始終維持在420℃以上,確保鍋爐一直處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),確保鍋爐能夠可靠化、經(jīng)濟(jì)化運(yùn)行。
2.2.1 節(jié)能與效益
通過(guò)對(duì)鍋爐進(jìn)行改造,取得了良好的節(jié)能效益[9],對(duì)于鍋爐而言,經(jīng)過(guò)改造后,其排出灰渣比例通常為7∶3,平均每天排出的灰量有所下降,僅僅有140 t,平均每天可以節(jié)約的能量為:140×(17%-10%)×7 850÷7 000=10.99 tce;如果鍋爐每年運(yùn)轉(zhuǎn)300 d,那么平均一年所節(jié)約的能量可達(dá)到3 297 tce。按照單價(jià)為650 元/t 的5 500 大卡進(jìn)行計(jì)算[10],平均一年所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)可到214.3 萬(wàn)元。
2.2.2 綜合利用價(jià)值
在科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展下,我國(guó)逐漸加大了對(duì)環(huán)境的保護(hù)力度,為此,我國(guó)粉煤灰的綜合利用嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。通過(guò)實(shí)現(xiàn)粉煤灰綜合利用,可以有效降低鍋爐飛灰含碳量,為促進(jìn)電廠的健康、可持續(xù)性發(fā)展,提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造了良好的條件。
綜上所述,對(duì)于鍋爐的飛灰含碳量而言,其影響因素主要包含兩個(gè),一個(gè)是過(guò)量空氣系數(shù)的影響,另一個(gè)是床溫的影響。為了提高對(duì)鍋爐的改造效果,技術(shù)人員要針對(duì)這兩個(gè)因素,提出切實(shí)可行的改造方案。該改造方案實(shí)施后,發(fā)現(xiàn)4#鍋爐在正式改造之前,其排放的飛灰含碳量為15%~17%,鍋爐改造后,其飛灰含碳量降低為8%~10%,整體下降幅度較高,高達(dá)42%。一旦鍋爐飛灰含碳量有所下降,發(fā)電煤耗也將呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì),這無(wú)疑提高了粉煤灰綜合利用率,使得鍋爐能夠穩(wěn)定、可靠、安全運(yùn)行,為電廠創(chuàng)造了更高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。