摘要:湖南某大型白酒生產(chǎn)企業(yè)隨著業(yè)務(wù)發(fā)展有了擴大產(chǎn)能的需求,因而實施了三期生產(chǎn)線擴建工程,但現(xiàn)有的污水處理站無法滿足產(chǎn)能擴建后的排水要求,必須同步進行廢水處理工程的改擴建。現(xiàn)主要介紹了工程改擴建的內(nèi)容和改造后的運行情況,并對這次項目實施進行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞:廢水處理工程;厭氧反應(yīng);總氮控制;解決方案
中圖分類號:X797? ? 文獻標(biāo)志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2022)06-0040-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.06.012
0? ? 引言
湖南某白酒生產(chǎn)企業(yè)的污水處理站為2013年建設(shè),2014年投產(chǎn)運行,原先設(shè)計的工藝路線為“轉(zhuǎn)鼓格柵+調(diào)節(jié)池+微電解池+水解酸化池+UASB池+CASS池+BAF池+脫色池+澄清池+除磷池”;污泥處理采取的主要工藝為“污泥池+帶式壓濾機+污泥堆肥”,污泥最終成為有機肥,脫水濾液及污泥池的上清液回流進入調(diào)節(jié)池。
原工藝設(shè)計在實際運行過程中存在諸多問題:
(1)微電解池并未發(fā)揮作用,僅作為預(yù)曝氣池使用;
(2)BAF池和脫色池僅作為出水池使用;
(3)原有處理工藝較為復(fù)雜,有些處理工藝并不適合釀酒廢水處理;
(4)未能有效發(fā)揮處理單元的作用,處理效率低下;
(5)缺氧池設(shè)計池容過小,導(dǎo)致時常出現(xiàn)出水總氮不達標(biāo)情況。
本次改擴建工程將針對目前存在的問題進行分析和解決。
1? ? 污水站水量和水質(zhì)分析
1.1? ? 水量分析
現(xiàn)狀污水處理站設(shè)計能力為1 200 m3/d,改擴建工程是在原污水處理站基礎(chǔ)上再增加污水處理能力1 200 m3/d,使得污水處理站整體設(shè)計能力達到2 400 m3/d。
1.2? ? 水質(zhì)分析
該白酒生產(chǎn)企業(yè)在每年1月—6月和9月—12月正常生產(chǎn),而在7月—8月期間因釀酒車間氣溫過高停止生產(chǎn)。停產(chǎn)期間污水站進水以生活污水為主,污水站進入設(shè)備檢修階段,等到9月1日釀酒車間復(fù)產(chǎn),污水處理站恢復(fù)正常進水。
根據(jù)污水處理站提供的2018-01-01至2019-10-23的運行數(shù)據(jù),同時對主要構(gòu)筑物的進出水?dāng)?shù)據(jù)進行分析,主要包括CODcr、氨氮、總氮、總磷、pH等,分別得出正常階段、復(fù)產(chǎn)階段、停產(chǎn)階段污水處理站的進水水質(zhì)參數(shù),如表1所示。
本項目改建后排水按照《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 27631—2011)中的“表3? 水污染物特別排放限值”間接排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2? ? 改擴建前存在問題和解決思路
依據(jù)現(xiàn)場踏勘情況,結(jié)合現(xiàn)場運維人員反饋和相關(guān)資料,梳理污水站各處理單元存在的問題,并提出如下解決方案。
2.1? ? 格柵
存在問題:現(xiàn)有轉(zhuǎn)鼓格柵年久失修,導(dǎo)致糧食麩殼去除效果不盡如人意,糧食麩殼漏料進入后續(xù)的處理構(gòu)筑物,影響后續(xù)正常處理工作。另外,該格柵設(shè)置于地面以下,占地面積較大,檢修和日常維護極不方便。
解決方案:考慮將原有轉(zhuǎn)鼓格柵機拆除,更換為效率較高的內(nèi)進水格柵機,通過修改管路和閥門,將格柵布置在地面上。
2.2? ? 調(diào)節(jié)池
現(xiàn)有調(diào)節(jié)池尺寸為22 m×14 m×4.5 m,有效容積為1 232 m3,按照2 400 m3/d的設(shè)計進水規(guī)模,調(diào)節(jié)池的水力停留時間為12 h。依據(jù)《釀造工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ 575—2010)第7.1.2.2條“調(diào)節(jié)池的水力停留時間(HRT)宜為6~12 h”,現(xiàn)有調(diào)節(jié)池可以滿足擴建后對水質(zhì)水量調(diào)節(jié)的需求,本次改造可以利用原有調(diào)節(jié)池。
存在問題:
(1)現(xiàn)場管道閥門和管道銹蝕嚴(yán)重。
(2)水泵流量不滿足擴容后處理量要求。
解決方案:考慮更換為大流量的潛污泵,同時更換銹蝕嚴(yán)重的管道和閥門。
2.3? ? 水解酸化池
現(xiàn)有水解酸化池尺寸為10.45 m×8.4 m×4.5 m,有效容積為351 m3,按照2 400 m3/d處理量計算,上升流速和停留時間均滿足設(shè)計要求。因此,對水解酸化池原處理單元進行再利用。
存在問題:
(1)微電解池不起作用,填料淤積嚴(yán)重。
(2)水解酸化池的進水泵和出水泵流量偏差較大,導(dǎo)致時常出現(xiàn)水池滿水溢流的問題。
(3)管道和閥門銹蝕明顯。
解決方案:
(1)清理微電解池的淤泥,將其改為pH預(yù)調(diào)節(jié)池。
(2)水解酸化池增加一根溢流管,當(dāng)水位變大時,污水可溢流進入調(diào)節(jié)池。
(3)更換銹蝕嚴(yán)重的管道和閥門。
2.4? ? UASB池
現(xiàn)有UASB池單格尺寸為21.8 m×16.8 m×6.5 m,有效容積為1 779 m3,UASB池正常工況下運行效果較好,但當(dāng)9月份復(fù)產(chǎn)后,進水的CODcr負荷突然增大,其數(shù)值可達到7 000~12 000 mg/L,容積負荷短時間內(nèi)從0增加到4~5 kg CODcr/(m3·d),由此產(chǎn)生了很多問題。
存在問題:
(1)瞬時沖擊負荷過大,出水無法達標(biāo)。
(2)UASB反應(yīng)池的出水產(chǎn)生浮泥現(xiàn)象。
(3)復(fù)產(chǎn)后UASB池運行維護難度大。
解決方案:考慮到復(fù)產(chǎn)初期的水質(zhì)沖擊負荷較大,UASB池的容積負荷需要一個緩慢提升的過程。
(1)在復(fù)產(chǎn)初期,從水解酸化池出水管處引一路污水超越至應(yīng)急池進行緩存,利用曝氣降解一部分CODcr,后續(xù)再用泵提返回到調(diào)節(jié)池中。
(2)在復(fù)產(chǎn)前一段時間,提前投加營養(yǎng)物質(zhì)緩慢提升UASB池的容積負荷,提高污泥濃度及其活性。
(3)通過調(diào)節(jié)池平衡水量分布,復(fù)產(chǎn)初期緩慢提高進水水量,待系統(tǒng)逐步穩(wěn)定后再提升水量。
2.5? ? CASS池
存在問題:
(1)現(xiàn)有CASS池中的潷水器和曝氣設(shè)備年久失修,曝氣效果差。
(2)正常運行時期CASS池的進水CODcr過低(200~300 mg/L),其進水BOD5/TN的數(shù)值小于4,脫氮所需碳源供給不足,導(dǎo)致出水總氮不達標(biāo)。
(3)原來設(shè)計的缺氧區(qū)池容過小,經(jīng)計算無法滿足未來脫氮池容的要求。
解決方案:
(1)UASB池設(shè)計需充分考慮進水總氮出現(xiàn)峰值的情況,結(jié)合以往運行數(shù)據(jù)提供的廢水總氮150 mg/L的濃度,確定總氮峰值為200 mg/L。為確保有效脫氮,使得BOD5/TN的比值盡量控制在4~7,需要控制UASB池的出水CODcr數(shù)值,通過計算將UASB池出水CODcr控制在1 000~1 500 mg/L比較適宜。
(2)為保證AAO池中進水CODcr數(shù)值不能過低,考慮增加一根超越管,當(dāng)脫氮碳源不足時,超越部分水解酸化池出水至缺氧池。
(3)為滿足總氮的去除要求,按2 400 m3/d的處理水量和150 mg/L的總氮設(shè)計,計算出脫氮池容積為1 600 m3,考慮到總氮指標(biāo)要求嚴(yán)格,為使極端情況下總氮出現(xiàn)峰值時仍能滿足排水總氮達標(biāo)的要求,本方案按照10%的富余量考慮脫氮池,新建脫氮池按照1 800 m3設(shè)計,經(jīng)計算,現(xiàn)有CASS缺氧池、好氧池及潷水區(qū)尺寸為21.8 m×18.0 m×5.5 m,有效容積為1 960 m3,滿足缺氧區(qū)容積要求,將原有CASS池整個改造為缺氧池,同時考慮生物除磷的要求,在生化池前段設(shè)置厭氧區(qū)。
2.6? ? 好氧池
存在問題:原CASS池全部改成缺氧池后,現(xiàn)有的好氧區(qū)已經(jīng)取消,無法應(yīng)對正常階段和復(fù)產(chǎn)階段的兩種工況。按照《厭氧-缺氧-好氧活性污泥法污水處理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ 576—2010),在正常工況時,為了滿足硝化和CODcr降解的要求,好氧區(qū)容積需達1 800 m3;在復(fù)產(chǎn)初期,鑒于水質(zhì)沖擊負荷的影響(好氧池進水CODcr極端情況按6 000 mg/L考慮),得出峰值進水所需好氧池容積為9 000 m3。
解決方案:由于原CASS池中的好氧區(qū)已改為缺氧池,另外原事故池將作廢,因此本次改造中將好氧池和事故池合建在一起。新建的好氧事故池分為5格,單格池容為1 900 m3,中間設(shè)置手動閘門,前面3格為好氧池區(qū)域,后面2格為事故池區(qū)域,5格池體內(nèi)部均設(shè)有管式曝氣裝置,可靈活應(yīng)對不同的處理工況。
2.7? ? 沉淀池
存在問題:原設(shè)計CASS池潷水區(qū),隨著潷水時間的推移,污泥液位上升,時常發(fā)生出水跑泥現(xiàn)象。
解決方案:新建輻流式沉淀池,進出水設(shè)計成常見的中間進水周邊出水方式,在自然沉降下通過中心傳動刮泥機將沉淀污泥收集到中心泥斗,再通過回流泵將污泥回流到厭氧池,剩余污泥則通過剩余污泥泵接入污泥濃縮池,上清液進入后續(xù)處理單元。
2.8? ? 除磷池
存在問題:
(1)現(xiàn)有除磷系統(tǒng)設(shè)計沒有考慮二期擴建的要求,無法滿足水量增加后除磷的需求。
(2)現(xiàn)有除磷設(shè)備老舊,需要更新?lián)Q代。
(3)目前采用化學(xué)除磷法,藥劑投加量較大,運營費較高。
解決方案:
(1)新建除磷系統(tǒng),采用高密度沉淀池,通過沉淀污泥回流的方式,提高除磷效率,降低藥耗。
(2)鑒于該項目總磷高、藥劑消耗量大、藥劑成本高的特點,本方案生化階段考慮了生物除磷,將進入高效沉淀池的總磷控制在1 mg/L以下,實現(xiàn)出水總磷濃度的降低,達到減少藥劑用量的目的。
2.9? ? 污泥濃縮池
存在問題:現(xiàn)狀污泥濃縮池直徑6 m,池深3 m,總?cè)莘e約85 m3,根據(jù)《室外排水設(shè)計規(guī)范(2016年版)》(GB 50014—2006)第7.2.1條要求“濃縮時間不宜小于12 h,有效水深宜為4 m”,原有污泥濃縮池?zé)o法滿足擴建后污泥濃縮的需求。
解決方案:根據(jù)建設(shè)單位運行要求,結(jié)合污泥產(chǎn)生條件,本方案新建2座直徑6 m的污泥濃縮池,同時新建管道,原有污泥濃縮池作為污泥中轉(zhuǎn)池,繼續(xù)保留。
2.10? ? 加藥系統(tǒng)
存在問題:加藥系統(tǒng)自動化程度低,人工投藥工作繁重,目前主要投加的藥劑有PAC、PAM、NaOH。
解決方案:重新定做PAC、PAM、NaOH加藥系統(tǒng),增加加藥系統(tǒng)運行狀態(tài)遠程監(jiān)控和自動制備程序,大大降低藥劑制備的勞動強度。
2.11? ? 風(fēng)機房
存在問題:原系統(tǒng)曝氣采用3臺羅茨風(fēng)機,噪聲十分大,電能消耗較大。
解決方案:選用2臺噪聲小、節(jié)能高效的磁懸浮鼓風(fēng)機(Q=120 m3/min,P=60 kPa,N=150 kW),按照一用一備考慮。
3? ? 改造后的調(diào)試及運行情況
本次擴建及改造項目于2021年3月開始實施,并于9月底完成設(shè)備安裝及工藝調(diào)試工作。
3.1? ? UASB反應(yīng)池調(diào)試
本系統(tǒng)中的UASB池屬于二次啟動模式,因此系統(tǒng)啟動難度小一些[1]。在8月初,每天向UASB池中投加一定量面粉,保持系統(tǒng)中污泥的生物活性。待8月底進水開始,通過調(diào)節(jié)池引少量的低濃度生產(chǎn)廢水,逐步增加進水水量和濃度,以提高UASB反應(yīng)池的容積負荷。進水水量從40 m3/h逐漸增至80 m3/h,進水CODcr從3 000 mg/L逐漸提高至8 000 mg/L,容積負荷從0.5 kg CODcr/(m3·d)開始啟動,后面容積負荷提高幅度為0.5 kg CODcr/(m3·d),每次容積負荷提高后需穩(wěn)定運行10 d,直至系統(tǒng)出水穩(wěn)定。
3.2? AAO反應(yīng)池調(diào)試
AAO池于7月份完成土建施工,之后利用新建事故池區(qū)域存儲大量未處理的生產(chǎn)污水,以此作為好氧池污泥培養(yǎng)的碳源,從原CASS池中引入污泥作為接種源,采用間歇性進水和悶曝方式培養(yǎng)污泥。待8月份污泥濃度達到3 000 mg/L(此時SV30達到30%左右)時,開啟內(nèi)回流模式,逐漸提高厭氧區(qū)和缺氧區(qū)的污泥濃度。AAO池調(diào)試初期由于反硝化細菌生長緩慢,出水總氮經(jīng)兩周左右才逐漸達標(biāo),經(jīng)過一個月的水質(zhì)調(diào)試,最終實現(xiàn)達標(biāo)穩(wěn)定排放,進出水參數(shù)如表2所示。
4? ? 改造中存在的問題反思
4.1? ? UASB反應(yīng)池出水中帶少許浮泥
UASB反應(yīng)池設(shè)置了三相分離器,污泥結(jié)團之前仍會帶有一定松散污泥,此部分會隨水流跑出三相分離器,導(dǎo)致出水中帶出少部分污泥[2]。通過化驗UASB反應(yīng)池內(nèi)絮狀污泥性狀,結(jié)合UASB系統(tǒng)的去除率和運行參數(shù)進行分析,得出需要控制進水容積負荷,同時增加排泥量和排泥時間,將污泥濃度控制在40~60 mg/L。
4.2? ? 控制UASB池的pH值
在UASB池正常運行時,最佳pH為6.8~7.2,由于白酒廢水中含有大量有機酸而使pH偏低,在調(diào)試過程中需要重點關(guān)注pH值,嚴(yán)格控制酸化調(diào)節(jié)池中污泥濃度及活性與pH值的相互關(guān)系,這是保證UASB池運行穩(wěn)定的關(guān)鍵性因素。因此,需要及時向水解酸化池中投加NaOH,確保系統(tǒng)在穩(wěn)定的工況下運行。
4.3? ? 總氮控制
在運行過程中需要控制從水解酸化池至AAO池的超越水量,確保缺氧區(qū)脫氮有穩(wěn)定的碳源供給,經(jīng)過實踐論證,當(dāng)AAO池內(nèi)CODcr≥600 mg/L時,其脫氮效果較為穩(wěn)定,出水總氮可以穩(wěn)定在15 mg/L以下。
5? ? 結(jié)語
本項目的改擴建工程現(xiàn)已完成,投運后幾個月的運行實踐表明,其水質(zhì)指標(biāo)符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),達到了工藝改擴建設(shè)計的目的,證明工藝路線穩(wěn)定可靠,從而為該企業(yè)未來的擴大生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ),也為同類型白酒生產(chǎn)企業(yè)的污水改造提供了有益借鑒,因而有著良好的環(huán)境效益和社會效益。
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收稿日期:2021-11-28
作者簡介:朱寅(1984—),男,江蘇泰興人,工程師,研究方向:廢水處理設(shè)計及應(yīng)用。