王 浩,胡宏興
(1.江蘇德力化纖有限公司,宿遷 223800; 2.浙江北高峰環(huán)境工程有限公司,杭州 310013)
德力化纖是世界500強企業(yè)恒力集團下屬核心子公司,公司有3×1 200萬大卡/小時燃煤導熱油爐,為公司聚酯纖維生產(chǎn)提供熱源。鍋爐煙氣原來采用水膜塔進行除塵脫硫,并且沒有脫硝工藝。原來的脫硫指標是200 mg/Nm3,煙塵指標是50 mg/Nm3。隨著國家對大氣治理的標準的提高,特別是2015年十二屆全國人大三次會議《政府工作報告》明確要求推動燃煤機組10/35/50超低排放改造,德力化纖積極響應國家及省政府號召,決定對現(xiàn)有導熱油爐煙氣進行超低排放改造。
系統(tǒng)采用“SCR脫硝”+“布袋除塵器”+“大濕法脫硫”+“濕式電除塵器”的工藝設計。SCR脫硝反應器采用2+1布置,還原劑為氨水,每臺爐設置1個SCR反應器;采用布袋及濕電兩級除塵,3爐合用1套。布袋為脈沖式,濕電采用逆流式,布置在吸收塔塔頂;脫硫工藝采用成熟可靠的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)(簡稱大濕法),3爐1塔方案。設計按5/35/50的超低排放指標執(zhí)行,關鍵技術(shù)采用浙江大學專利技術(shù)。
德力化纖燃煤導熱油爐,是利用鍋爐內(nèi)燃煤燃燒產(chǎn)生的高溫煙氣,加熱爐內(nèi)換熱管內(nèi)的導熱油,再由循環(huán)油泵強制液相循環(huán),將熱能輸送給生產(chǎn)聚酯纖維用熱設備,繼而返回鍋爐重新加熱。聚酯纖維生產(chǎn)的特點是中途不能停機,否則損失很大。另外,由于導熱油爐的熱介質(zhì)是導熱油而不是水,為安全起見,導熱油爐不宜爐內(nèi)噴氨。
導熱油鍋爐煙氣設計參數(shù)見表1。
表1 煙氣原始參數(shù)
新建的煙氣超低排放工程,系統(tǒng)流程如圖1所示。
圖1 煙氣凈化設備系統(tǒng)流程圖
每臺鍋爐對應設置1套SCR脫硝反應器,反應器采用2+1布置,催化劑為蜂窩式,反應溫度為300 ℃~420 ℃。還原劑為20%濃度氨水,利用旋風式氨水蒸發(fā)器進行蒸發(fā),再由網(wǎng)格式噴氨格柵注入SCR反應器上游煙道與煙氣混合,進行脫硝反應,脫硝效率≥80%,保證出口NOx≤50 mg/Nm3。每套SCR尾部設置氨表,監(jiān)測NH3逃逸濃度低于2.5 mg/Nm3。整套SCR裝置煙氣阻力為1 000 Pa。
SCR反應器后由余熱鍋爐及空預器將煙氣溫度降低至160 ℃,然后分別由3臺鍋爐引風機加壓,3路煙氣匯總進入布袋除塵器除塵。布袋除塵器(全廠共1套)采用高效脈沖式布袋除塵器,濾袋材質(zhì)為PTFE+PTFE,過濾面積為2 830 m2,分為2個室。清灰采用“脈沖反吹清灰”的方式,清灰控制采用 “定時清灰”和“差壓清灰”兩種方式,脈沖閥為淹沒式。布袋系統(tǒng)除塵效率≥99.93%,確保出口煙塵≤20 mg/Nm3。布袋除塵器煙氣阻力≤1 500 Pa。布袋除塵器灰斗收集下來的干灰則由倉泵系統(tǒng)輸送至灰?guī)臁?/p>
布袋除塵后的煙氣,由增壓風機加壓,進入吸收塔進行脫硫。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法,新建一座吸收塔(3爐1塔),吸收塔采用逆流式空塔噴淋技術(shù),配置4層噴淋層,液氣比為20 L/Nm3。吸收塔下半部為漿池,用于漿液循環(huán),漿液PH控制在5.5(微酸性)左右,以防止塔內(nèi)結(jié)垢。為了提高脫硫效率,吸收塔內(nèi)設置1層多孔增效托盤,同時在每層噴淋層底部加裝1層聚氣增效環(huán),脫硫效率≥98.5%,確保凈煙氣SO2濃度≤35 mg/Nm3。煙氣脫硫系統(tǒng)阻力≤1 200 Pa。
在吸收塔噴淋層上部設置濕式靜電除塵器,進行二級除塵。濕電筒體為圓形,直徑比塔徑大,需擴徑。濕電陽極采用導電玻璃鋼蜂窩管,規(guī)格為φ350×6 000,濕電集塵面積1 167 m2。陰極線采用2205合金芒刺管。濕電的含塵脫除液可以直接掉落到塔內(nèi)漿池,不需要單獨再設置導流管。濕電除塵效率≥80%,確保出口凈煙氣煙塵≤5 mg/Nm3。濕電除塵器煙氣阻力≤300 Pa。
濕電除塵器頂部設置直排煙囪(排煙溫度50 ℃),既節(jié)省凈煙道材料,又降低煙氣阻力,減少增壓風機電耗。
本次工程設計有如下特點:
(1)設計指標先進:即SO2≤35 mg/Nm3,NOx≤50 mg/Nm3、粉塵≤5 mg/Nm3。所有指標均滿足超低排放標準,粉塵指標還高于國家超低標準一個級別。
(2)工藝先進:脫硝采用SCR大脫硝,工藝十分成熟。該脫硝系統(tǒng)啟動快、效率高。脫硫為國內(nèi)最成熟的石灰石-石膏.濕法脫硫,塔內(nèi)設置脫硫增效盤+增效環(huán)。除塵是在布袋除塵器(20 mg/Nm3)的基礎上,再在吸收塔出口配套建設1臺濕式靜電除塵器二級除塵,確保粉塵低于5 mg/Nm3。
(3)系統(tǒng)流程簡潔明了,運行、檢修、維護方便。
(4)由于采用3爐1塔,布置緊湊、節(jié)約場地。另外,還采用塔頂煙囪,取消了凈煙道,也節(jié)省了場地。
(5)資源重復利用:脫水之后的石膏可賣到附近水泥廠,作為水泥添加劑廢物利用。
(6)因聚酯纖維生產(chǎn)特點是中途不能停頓,所以鍋爐必須365天開機,導致煙氣凈化系統(tǒng)沒有大修時間。所以,本次設計易壞的轉(zhuǎn)動設備均配有備用,如循環(huán)泵、攪拌器、氧化風機等,他們都具有在線檢修及更換功能。布袋除塵器已經(jīng)設置大旁路,也可以短時間停機檢修。另外,公司考慮建設1臺天然氣鍋爐及配套SCR脫硝裝置,以用于本凈化系統(tǒng)臨時整體停機的應急。
本工程于2017年3月開工建設,與同年10月竣工并投運,所有運行指標達到設計要求,新建的凈化系統(tǒng)設備如圖2所示。
圖2 煙氣超低排放工程總覽