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        基于內(nèi)模PlD算法的固體電蓄熱風(fēng)機控制系統(tǒng)研究

        2022-03-17 10:16:18劉春蕾王晨王毅張夢茹高天郭麗姣王培齊
        電子測試 2022年5期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)模階躍控制算法

        劉春蕾,王晨,王毅,張夢茹,高天,郭麗姣,王培齊

        (河北建筑工程學(xué)院,河北張家口,075000)

        0 引言

        固體蓄熱電鍋爐由高密度蓄熱鎂磚、強電阻絲、換熱器、電磁風(fēng)閥、風(fēng)機、循環(huán)泵、補水泵以及各類型傳感器等組成。管網(wǎng)供水溫度的精確控制在整個熱源控制系統(tǒng)中起著舉足輕重的作用。而在實際工程應(yīng)用中,管網(wǎng)供水溫度的升降變化范圍較大,且受到熱量傳遞慣性大和外界擾動多等多重因素的影響,使得整個風(fēng)機調(diào)控系統(tǒng)運行特征為明顯的非線性、較長的延遲時間以及輸出慣性強。為此,提出了內(nèi)模PID控制算法。內(nèi)??刂扑惴軌?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的跟蹤能力與抗干擾能力分開處理,同時內(nèi)模PID控制能夠?qū)鹘y(tǒng)PID控制的比例、積分、微分3個參數(shù)簡化,進而提高溫度的控制品質(zhì),最終滿足熱用戶提升供熱舒適度的需求[1]。

        1 內(nèi)模PlD控制器設(shè)計原理

        內(nèi)??刂凭哂性O(shè)計方便、調(diào)節(jié)參數(shù)直觀、抗干擾能力強等優(yōu)點[2]。其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 內(nèi)??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)

        在實際的設(shè)計過程中,首先根據(jù)內(nèi)??刂圃韺⒖刂茖ο蠓纸鉃榉€(wěn)定部分和時滯不穩(wěn)定部分,即:

        把與被控對象階次一致的濾波器環(huán)節(jié)加在Gm-(s)上。

        式中:Gf(s)為濾波器;ε為濾波器參數(shù);γ為內(nèi)部模型 Gm(s)的相對階次[3]。

        當(dāng)在現(xiàn)實中應(yīng)用時,要先對圖1進行等效變換,如下圖2所示。

        圖2 內(nèi)??刂频刃ё儞Q結(jié)構(gòu)

        且有:

        最后將式(4)、式(8)、式(9)代入式(5)中,整理可得 :

        又知傳統(tǒng)PID控制器的傳 遞 函 數(shù) 為 Kp[1+(1/Tis)+Tds],現(xiàn)將控制器 Gc(s)進行等效變換,得到:

        由此可見,此時我們只需調(diào)整一個參數(shù)ε。且ε還將同時影響著系統(tǒng)的閉環(huán)響應(yīng)速度以及其整體控制性能。

        2 實際工程應(yīng)用

        2.1 工程介紹

        該項目位于河北建筑工程學(xué)院固體儲能供熱技術(shù)研發(fā)基地,其中包括1#和2#共2個蓄熱體(均為1.5MW),6臺可變頻風(fēng)機(3*7.5KW+3*5.5KW,分別對應(yīng)兩個蓄熱體),4個換熱器,循環(huán)泵與補水泵均為一用一備。該項目系統(tǒng)圖如圖3所示。

        圖3 項目系統(tǒng)圖

        2.2 控制方案

        風(fēng)機的控制結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。

        即用內(nèi)模PID控制器代替常規(guī)PID控制器來完成對熱源風(fēng)機系統(tǒng)的控制任務(wù),并且圖4對應(yīng)的傳遞函數(shù)方框圖如下圖5所示。

        圖4 風(fēng)機控制結(jié)構(gòu)圖

        圖5 傳遞函數(shù)方框圖

        2.3 系統(tǒng)建模

        為了求得G0(s)表達式,需要進行階躍響應(yīng)實驗,得到輸出量二次供水溫度的響應(yīng)曲線。

        表 1 PLC 硬件表

        此次系統(tǒng)建模實驗所依托的項目實體內(nèi)容為:①2號蓄熱體(1.5WM)②4-6號風(fēng)機(皆為5.5KW)③1-2號換熱器(皆為真空相變換熱器,功率分別為300KW和400KW)。經(jīng)多次重復(fù)實驗后,最終所得等效響應(yīng)曲線如下圖6所示。

        圖6 等效響應(yīng)曲線

        ①求解K0:

        ②求解T0和τ0:

        利用兩點法,取(t1,T1)=(4.5,5.7)和(t2,T2)=(5.5,7)這兩個點進行計算。那么,

        再取(3,2.5)和(4,4.77)以及(5,6.5)和(6.5,7.6)分別配對,計算出的值分別為:① τ0=2.352,T0=5.324;② τ0=2.633,T0=5.189。最后取三組數(shù)據(jù)的平均值,求得:τ0=2.51,T0=5.24。

        ③確定模型:

        經(jīng)以上分析計算可知,將 K0=0.786、τ0=2.51、T0=5.24代入,最終確定了系統(tǒng)模型為:

        2.4 硬件設(shè)計

        根據(jù)該系統(tǒng)的特點可知,PLC將成為CPU的不二之選。PLC可根據(jù)系統(tǒng)中各設(shè)備的運行參數(shù)和各傳感器傳回的實時數(shù)據(jù),并通過事先編好的控制程序,最終實現(xiàn)對風(fēng)機的有效控制。

        表2 傳感器型號表

        并且,相關(guān)PLC硬件配點圖如圖7所示。

        圖7 PLC 配點圖

        2.5 編制程序

        為了同時保證不同負(fù)荷工況下內(nèi)??刂葡到y(tǒng)的穩(wěn)定性和快速性[4],經(jīng)多次試驗判定ε可取值60,并且結(jié)合控制策略中的式(12)-(14)可計算得到內(nèi)模PID控制器的比例增益、積分時間常數(shù)和微分時間常數(shù)分別為[5]:

        其部分程序如圖8所示:

        圖8 部分程序圖

        3 數(shù)據(jù)采集與分析

        內(nèi)模PID算法的參數(shù)選擇和編制情況如上所述。而對于傳統(tǒng)PID控制,經(jīng)多次重復(fù)試驗最終確定參數(shù)為:①Kp=27;②Ti=420s。且為了更好地體現(xiàn)所需驗證的結(jié)果,決定在蓄熱體250℃、350℃、450℃三種工況下進行階躍響應(yīng)實驗,并對所得數(shù)據(jù)進行對比分析,以此來說明內(nèi)模PID算法的良好特性。結(jié)果如下:

        (1)250℃工況

        圖9 階躍響應(yīng)曲線(250℃)

        (2)350℃工況

        圖10 階躍響應(yīng)曲線(350℃)

        (3)450℃工況

        圖11 階躍響應(yīng)曲線(450℃)

        由以上數(shù)據(jù)采集結(jié)果可以看出,在三種不同的工況下與單純的PID控制相比,內(nèi)模PID控制算法無論是在峰值時間、調(diào)整時間方面,還是在超調(diào)量、穩(wěn)態(tài)精度方面,都表現(xiàn)的更加優(yōu)越。另外,通過對比三種工況下的響應(yīng)曲線可知,當(dāng)內(nèi)部模型失配時,傳統(tǒng)PID控制算法出現(xiàn)了不同程度的波動,極易發(fā)生控制不穩(wěn)定的現(xiàn)象,而在內(nèi)模PID算法的控制下系統(tǒng)則顯得相對穩(wěn)定許多[6]。因此,由上分析可知,內(nèi)模PID算法可較好地應(yīng)對系統(tǒng)工況的變化,且在階躍響應(yīng)靜態(tài)和動態(tài)性能多方面指標(biāo)均具有更加良好的表現(xiàn)。

        4 結(jié)語

        目前,雖然運用內(nèi)模PID控制算法加強了控制器對系統(tǒng)模型變化的適應(yīng)能力,更好地達到穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性和快速性的控制要求,實現(xiàn)了系統(tǒng)熱源較為良好高效地運行,但是系統(tǒng)風(fēng)機PID參數(shù)還未能實現(xiàn)自匹配、自適應(yīng)功能。這就需要繼續(xù)仔細(xì)分析已采得的大量數(shù)據(jù),建立多種工況下的系統(tǒng)模型,并結(jié)合模糊控制規(guī)則、編制模糊程序,附加到現(xiàn)有的程序當(dāng)中。這樣系統(tǒng)便可根據(jù)不同工況自主選擇更改電機PID參數(shù),使得整個系統(tǒng)始終保持高效運行。

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