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        炭質(zhì)泥巖地層灌注樁塌孔與擴孔系數(shù)控制

        2022-03-17 10:03:26劉天祥范庭梧
        河北水利 2022年2期
        關(guān)鍵詞:炭質(zhì)成孔灌注樁

        □劉天祥 范庭梧

        小塘水電站位于云南省南盤江中上游河段,河床式開發(fā),壩型為混凝土重力壩。樞紐工程主要由攔河大壩及河床式地面廠房組成,總裝機容量52MW。由于前期地質(zhì)勘探遺漏,經(jīng)后期進行地質(zhì)補勘,發(fā)現(xiàn)小塘水電站基礎(chǔ)底部全部為炭質(zhì)泥巖層與砂巖互層交錯,經(jīng)邀請專家組進行現(xiàn)場論證討論后,確定在廠房基礎(chǔ)底部增加257根灌注樁,以提高廠房基礎(chǔ)地基承載力?;炷凉嘧恫贾糜谛购闆_沙閘壩段位置間排距為2.4m×2.49m,灌注樁為D=1.2m圓形斷面,深度為15m,混凝土強度等級C25。

        現(xiàn)基于云南小塘水電站廠房基礎(chǔ)炭質(zhì)泥巖軟弱地層灌注樁塌孔和成孔系數(shù)偏高問題,采用一般處理措施控制難度大,降低擴孔系數(shù)有較大難度,參考相關(guān)實際案例,對鉆孔灌注樁施工存在問題進行分析,并研究相應(yīng)的對策以期解決上述問題。

        1.現(xiàn)狀調(diào)查

        對導(dǎo)致廠房基礎(chǔ)鉆孔灌注樁擴孔系數(shù)大的原因進行調(diào)查分析統(tǒng)計,影響鉆孔灌注樁擴孔系數(shù)過大因素調(diào)查統(tǒng)計表見表1,并繪制灌注樁擴孔系數(shù)過大因素排列圖,灌注樁擴孔系數(shù)過大因素排列圖見圖1。

        圖1 灌注樁擴孔系數(shù)過大因素排列圖

        表1 影響鉆孔灌注樁擴孔系數(shù)過大因素調(diào)查統(tǒng)計表

        2.存在問題與原因分析

        表6 可行性措施表

        2.1 存在問題

        根據(jù)《水電建筑工程預(yù)算定額》(水電規(guī)造價〔2004〕0028號)規(guī)定,灌注樁混凝土澆筑中規(guī)定混凝土數(shù)量是130m3(單位100m3),即定額擴孔系數(shù)為1.3。小塘水電站廠房基礎(chǔ)灌注施工鉆孔的合同約定擴孔系數(shù)為1.15,從灌注樁澆筑數(shù)據(jù)來看,擴孔系數(shù)平均值為1.40,大于定額及合同約定的擴孔系數(shù),導(dǎo)致施工成本增加,在保證設(shè)計樁長與樁徑的情況下擴孔系數(shù)越小,施工成本越低。灌注樁擴孔系數(shù)統(tǒng)計表見表2,灌注樁擴孔系數(shù)統(tǒng)計直方圖見圖2。

        表2 灌注樁擴孔系數(shù)統(tǒng)計表

        圖2 灌注樁擴孔系數(shù)統(tǒng)計直方圖

        2.2 原因分析

        由圖2可得出,在已澆筑的灌注樁中,平均值擴孔系數(shù)為1.40,擴孔系數(shù)全部遠大于合同約定擴孔系數(shù)。此外,根據(jù)圖1結(jié)果,從成孔灌注樁易塌孔頻率達到88%,因此確定影響鉆孔灌注樁擴孔系數(shù)過大因素為成孔灌注樁易塌孔。再分別從“人員、設(shè)備、物料、方法”等方面進行認真分析研究,并做成魚刺圖,魚刺圖見圖3。

        圖3 魚刺圖

        2.3 要因確認

        為找到成孔灌注樁易塌孔這一癥結(jié)的主要原因,制定了要因確認表,要因確認表見表3。

        表3 要因確認表

        針對末端因素展開確認工作,確認情況如下:

        要因確認(一):技術(shù)交底不到位,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,技術(shù)交底覆蓋率100%,且考核合格。經(jīng)調(diào)查廠房基礎(chǔ)灌注樁施工技術(shù)交底記錄,現(xiàn)場施工人員均進行技術(shù)交底,并進行考核,考核合格率為100%。經(jīng)檢查所有參加施工的人員均進行交底,且施工人員有豐富的施工經(jīng)驗。

        要因確認(二):旋挖機操作手經(jīng)驗不足,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,操作手具有多年的施工經(jīng)驗。四名旋挖機操作人員都具有豐富的施工經(jīng)驗。

        要因確認(三):機械設(shè)備缺乏保養(yǎng),經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,設(shè)備保養(yǎng)到位率達100%,多次隨機對現(xiàn)場旋挖機設(shè)備進行檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行良好,庫房備足配件,同時對旋挖機保養(yǎng)及維修記錄進行查看,結(jié)果發(fā)現(xiàn)油箱、減速機、鋼絲繩、提引器、膠管、潤滑和鉆桿均正常,各項指標符合操作規(guī)范要求。

        要因確認(四):炭質(zhì)泥巖地質(zhì)缺陷,通過查閱資料并現(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),炭質(zhì)泥巖性能穩(wěn)定,利于施工,但炭質(zhì)泥巖遇水易軟化崩解,強度低,易造成塌孔。確認結(jié)果:地質(zhì)原因?qū)俨豢煽沽σ蛩?,無法改變。

        要因確認(五):泥漿黏度不足,經(jīng)現(xiàn)場對泥漿黏度進行測量,最終確定成孔灌注樁易塌孔的主要原因為泥漿黏度不足。

        3.對策及效果分析

        3.1 對策

        通過現(xiàn)場試驗,對護壁泥漿進行工藝改造,同時嚴格控制泥漿黏稠度,擴孔系數(shù)可以控制在1.05~1.10之間。若解決成孔灌注樁易塌孔問題的93%,則未施工的灌注樁擴孔系數(shù)可根據(jù)下式計算:1.40-88%×93%×0.40=1.07;通過查閱資料使用同類設(shè)備,發(fā)現(xiàn)擴孔系數(shù)可以控制在1.08以內(nèi)。據(jù)現(xiàn)場試驗和已有工程經(jīng)驗,可將擴孔系數(shù)降低至1.08。

        針對要因泥漿黏度不足,初步制定3套可供選擇方案,對策方案一覽表見表4。

        表4 對策方案一覽表

        現(xiàn)針對表4的4種方案綜合比較其優(yōu)劣,從經(jīng)濟性、含砂量、黏度3方面進行評價以選取最佳方案,對策方案個人喜評價打分表見表5。

        表5 對策方案個人喜評價打分表

        對策實施:解決泥漿黏度不足。在實驗室采用黃土+羧甲基纖維素鈉對泥漿進行配制。通過反復(fù)試驗最終取得配合比見表7,同時采用該試驗成果,對現(xiàn)場拌制的泥漿進行檢測,泥漿性能符合預(yù)期要求。

        表7 護壁泥漿試驗最終配合比

        3.2 效果分析

        實施效果驗證:在旋挖機鉆孔過程中,泥漿護壁效果良好,且擴孔系數(shù)達到預(yù)期效果。對已澆筑灌注樁進行了統(tǒng)計,共統(tǒng)計20組,統(tǒng)計結(jié)果顯示平均擴孔系數(shù)為1.05,結(jié)果達到預(yù)期目標。灌注樁擴孔系數(shù)統(tǒng)計表見表8,灌注樁擴孔系數(shù)對比柱狀圖見圖4。

        表8 灌注樁擴孔系數(shù)統(tǒng)計表

        圖4 灌注樁擴孔系數(shù)對比柱狀圖

        在施工期,對泥漿堅持采用表8配合比進行制備,并對后續(xù)30根灌注樁進行跟蹤統(tǒng)計,結(jié)果表明施工期灌注樁擴孔系數(shù)平均值為1.06,低于目標值1.08,擴孔系數(shù)降低并得到控制,選取對策措施有效。通過本次研究,降低了鉆孔灌注樁的擴孔系數(shù),完成了預(yù)期的目標,節(jié)約成本數(shù)十萬元,取得較大經(jīng)濟效益。

        4.結(jié)論與建議

        通過調(diào)查小塘水電站廠房基礎(chǔ)灌注樁擴孔系數(shù)現(xiàn)狀,分析影響鉆孔灌注樁擴孔系數(shù)的原因,找出影響擴孔系數(shù)的主因,采取相應(yīng)的對策進行解決,并在施工期對對策進行驗證。為鞏固此次研究成果,團隊項目組正在編制《護壁泥漿制備作業(yè)指導(dǎo)書》,經(jīng)批準后發(fā)布實施。作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范了泥漿的制備方法,明確了質(zhì)量控制標準,為后續(xù)的泥漿加工具有指導(dǎo)性作用,為今后同類施工積累了寶貴的經(jīng)驗?!?/p>

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