運濤,劉巖,李經(jīng)緯
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300450)
海底單層保溫管采用輻射交聯(lián)型熱縮防水帽對其管端進行防水密封,是目前常用的防水密封方法之一。海底管道外部由高密度聚乙烯(HDPE)夾克管套住,管內(nèi)是聚氨酯泡沫塑料保溫層。單層保溫管兩端的環(huán)形立面上,聚氨酯泡沫塑料保溫層處于裸露狀態(tài),在保溫管的存儲、運輸和使用過程中,水、水蒸氣或其他氣體若通過管端進入罐體保溫層中,則會造成保溫失效,甚至引起管道腐蝕,故需要選取使用性能良好的防水帽確保其防水密封效果,保證海底管道的安全運行。
為選取高質(zhì)量的防水帽,本文在研究過程中選取國外和國內(nèi)的兩大品牌防水帽分別在室溫約3~4℃和23℃環(huán)境下開展防水帽性能檢測試驗,獲取防水帽剪切強度和剝離強度在所檢測的溫度范圍內(nèi)性能數(shù)據(jù),進而從中選擇更適合項目的防水帽。
(1)試件介紹:單層保溫管海底防水密封試驗所用試件,均選自海上項目生產(chǎn)時剩余的管段,非特制和定制管件,具有較好的代表性。(2)試驗件安裝:防水帽與夾克管和熔結(jié)環(huán)氧涂層FBE安裝圖和節(jié)點圖,如圖1、2所示。
(1)防水帽在室溫(約3~4℃)和23℃下剝離試驗:試驗人員對安裝好的防水帽分別在夾克管和FBE上的防水帽進行剝離試驗,在室溫(約3~4℃)下進行剝離時發(fā)現(xiàn)防水帽與膠條之間沒有黏結(jié)性,剝離后膠條和防水帽表面光滑。技術(shù)人員認定防水帽在室溫下(3~4℃)剝離試驗不合格。
隨后按照檢驗試驗計劃要求剝離試驗溫度為23℃,檢驗人員從試驗管內(nèi)壁加熱,使防水帽溫度達到22.7℃后進行剝離試驗,此時,剝離強度為125N/20mm,滿足技術(shù)文件要求。
圖1 安裝圖(從左到右:聚氨酯泡沫、HDPE夾克管、HSEC層、FBE層、不銹鋼管)
圖2 節(jié)點圖
相關(guān)廠家對以上兩種環(huán)境下的結(jié)果給出解釋:設(shè)計文件要求剝離試驗溫度為23℃,該設(shè)計公司解釋為:國際上并沒有防水端帽專門的標準,防水帽實際上也是熱縮帶的一種,防水端帽一側(cè)搭接到鋼管FBE上,一端搭接到PE管上。因此,防水端帽的剝離強度要求是參考節(jié)點熱縮帶的技術(shù)要求。同時,參考ISO21809-3的剝離強度和剪切強度測試都是在23℃環(huán)境下進行,并且其他測試基本都在23℃,因此可認為23℃環(huán)境是一個通用技術(shù)要求。技術(shù)人員割取部分防水帽和夾克管置于23℃恒溫箱內(nèi),一段時間后取出進行剝離試驗,實驗剝離試驗結(jié)果為60N/cm,滿足上述技術(shù)要求。
之后,監(jiān)理和項目組代表詳細說明了防水帽剝離試驗發(fā)現(xiàn)的問題,涂覆公司技術(shù)人員、監(jiān)理、項目組專業(yè)工程師對剝離試驗件進行重新驗證,發(fā)現(xiàn)在室溫環(huán)境下(3~4℃)防水帽剝離強度近乎為零,且剝離后膠條和防水帽表面光滑,驗證了在室溫下(3~4℃)剝離試驗不合格。
(2)防水帽在室溫7℃±3℃下剝離試驗:針對防水帽低溫剝離強度低的問題,本試驗組織項目相關(guān)涂敷公司、BV、監(jiān)理公司及廠家召開了問題分析會。針對當前出現(xiàn)的防水帽低溫剝離強度低等問題,各方進行了分析和討論。涂敷公司開展7℃±3℃、0.36MPa(取1.2倍系數(shù))條件下7天的靜水壓試驗,驗證海管鋪設(shè)就位至服役前環(huán)境溫度下防水帽防水密封性能。①低溫環(huán)境下的防水帽靜水壓試驗:進行低溫環(huán)境下的防水帽靜水壓試驗。試驗溫度6.5℃,試驗壓力0.36MPa,時間7天。該試驗旨在驗證防水帽、夾克管、防水帽與FBE的密封性。7天后,監(jiān)理人員鑒證試驗結(jié)果,六組防水帽低溫靜水壓試驗合格,防水帽內(nèi)部無進水跡象。為了驗證國產(chǎn)防水帽的質(zhì)量情況,涂覆公司對國產(chǎn)防水帽進行了高低溫的靜水壓試驗以及高低溫下的剪切、剝離強度試驗。高溫靜水壓試驗顯示防水帽與基材黏結(jié)性非常強,而與FBE的粘結(jié)性較差,試驗顯示在高壓靜水壓環(huán)境下,與FBE層粘結(jié)的防水帽出現(xiàn)了滑移,膠層與FBE層出現(xiàn)分層,且保溫層進水,試驗不合格。②對國內(nèi)外防水帽廠家材料進行試驗驗證。
(3)結(jié)論分析。經(jīng)試驗對比,在同溫度下防水帽膠條剪切強度國內(nèi)某廠家產(chǎn)品質(zhì)量略高于國外同型號產(chǎn)品。在0℃環(huán)境下,國內(nèi)防水帽產(chǎn)品的剝離強度大于50N/cm,明顯優(yōu)于國外同型號產(chǎn)品質(zhì)量,可有效規(guī)避了防水帽低溫時剝離強度低,容易開裂進水的風(fēng)險。同時,在高低溫靜水壓試驗中,國內(nèi)某廠家防水帽產(chǎn)品不合格,國外某廠家的防水帽滿足要求。
相關(guān)標準規(guī)范未給出低溫剝離試驗的檢驗依據(jù),只要求23℃的常溫下試驗,剝離強度大于50N/cm。管道在鋪設(shè)階段經(jīng)過彎曲、扭轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)力的作用下,防水端帽與FBE層和PE層容易出現(xiàn)開裂或者進水的風(fēng)險較高,鑒于此種情況,結(jié)構(gòu)專業(yè)工程師經(jīng)討論一致認為,現(xiàn)有工藝下的防水帽不能夠繼續(xù)適用,不符合項目規(guī)格書中要求的即防水帽適用于0~79℃的工作環(huán)境的要求。
經(jīng)過本試驗表明,現(xiàn)有工藝下的防水帽在常規(guī)溫度23℃下表現(xiàn)良好,但是無法滿足具體項目的0~79℃的工作環(huán)境。將試驗結(jié)果反饋給國內(nèi)某防水帽廠家后,該廠家積極采用新的背材+高溫膠技術(shù)生產(chǎn),安排人員至現(xiàn)場做技術(shù)指導(dǎo),開展防水帽安裝的人員培訓(xùn)及試驗安裝工作。
現(xiàn)場將單層保溫管試驗件放進常溫水壓試驗倉,驗壓力0.36MPa,時間7天。開始進行7天靜水壓試驗,第二天將單層保溫管試驗件放進高溫水壓試驗倉,開始進行7天靜水壓試驗。靜水壓試驗結(jié)束后,進行出倉檢驗。其中常溫靜水壓試驗結(jié)束,試驗件2個,其中1#件無滲水現(xiàn)象,對PE剝離強度為80N/cm,對FBE剝離強度為200N/cm;2#件防水帽進水,對PE剝離強度為120N/cm,對FBE剝離強度為200N/cm。
對于2#件試驗情況進行分析,2#試驗件從兩個位置進水,砂眼的位置和密封膠未充分黏接的位置,根本原因如下:(1)防水帽烤制過程中,溫度控制難度較大,密封膠軟化點把控的準確性不足,造成局部黏接性差;(2)烤制的時間和操作質(zhì)量不穩(wěn)定,造成防水帽容易烤制過火,形成局部碳化或者厚度超薄。
本論文結(jié)合項目需求及國內(nèi)某廠家的防水帽制造經(jīng)驗,依據(jù)試驗過程中對防水帽(國外某廠家)低溫剝離強度低問題的研討,進一步開展水壓試驗進行數(shù)據(jù)對比。本試驗總共開展了3次國外某廠家的防水帽性能和國內(nèi)某廠家的防水帽性能試驗測試,進行了大量的數(shù)據(jù)對比分析,最終的測試結(jié)果兩個廠家試驗件均無水滲漏,試驗合格。其中國內(nèi)某廠家的防水帽剪切強度和剝離強度在所檢測的溫度范圍內(nèi)性能數(shù)據(jù)優(yōu)于國外某廠家的防水帽。
按照試驗結(jié)果,相關(guān)項目使用了國內(nèi)某廠家防水帽的推薦方案,并組織相關(guān)專家審查會。經(jīng)過數(shù)日的試驗研究和數(shù)據(jù)對比分析,專家優(yōu)選國內(nèi)廠某家防水帽,提高了項目防水帽材料的質(zhì)量,降低項目后期海管鋪設(shè)階段和油田運營階段的質(zhì)量安全風(fēng)險。同時,采用國內(nèi)廠家防水帽降低了大量的材料成本,降低了對國外同型產(chǎn)品的進口依賴,為其他海上項目選取合適的防水帽提供理論依據(jù)和實踐參照。