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        燃燒器對沖布置電站鍋爐側(cè)墻水冷壁結(jié)焦及高溫腐蝕問題研究與對策

        2022-03-10 04:33:02楊福強梁五洲侯麗萍
        山西電力 2022年1期
        關(guān)鍵詞:同層結(jié)焦側(cè)墻

        楊福強,梁五洲,侯麗萍

        (1.山西漳電蒲洲熱電有限公司,山西 永濟(jì) 044550;2.國網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001;3.山西華仁通電力科技有限公司,山西 太原 030032)

        0 引言

        山西某電廠2×350 MW熱電聯(lián)產(chǎn)超臨界直流鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司自主開發(fā)設(shè)計的超臨界鍋爐。鍋爐爐型是HG-1205/25.4-YM1型[1],單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣的∏型鍋爐。燃燒器采用前后墻對沖燃燒方式,采用5臺中速磨煤機,前墻布置3層煤粉燃燒器,后墻布置2層煤粉燃燒器,每層各有4只低NOx旋流燃燒器,共20只燃燒器。在最上層煤粉燃燒器上方,前后墻各布置2層燃燼風(fēng)燃燒器,前后墻各8只,共16只燃燼風(fēng)燃燒器。燃燒器中的空氣分為4股,即中心風(fēng)、一次風(fēng)、內(nèi)二次風(fēng)和外二次風(fēng)。一次風(fēng)攜帶煤粉通過一次風(fēng)入口彎頭進(jìn)入旋流煤粉燃燒器,再經(jīng)帶濃縮結(jié)構(gòu)的一次風(fēng)管進(jìn)入爐膛。燃燒器分內(nèi)層和外層調(diào)風(fēng)器,少量的內(nèi)層二次風(fēng)作引燃煤粉用,而大量的外層二次風(fēng)用來補充已燃燒煤粉燃燼所需的空氣。內(nèi)、外層二次風(fēng)具有相同的旋轉(zhuǎn)方向。內(nèi)二次風(fēng)旋流拉桿調(diào)節(jié)范圍0~260 mm,刻度越小,旋流強度越強;外二次風(fēng)旋流葉片調(diào)節(jié)范圍0~60°,開度越大,旋流強度越強;內(nèi)、外二次風(fēng)分配拉桿范圍為0~260 mm,刻度越小,內(nèi)二次風(fēng)量越小。采用這種分級送風(fēng)的方式,不僅有利于煤粉的著火和穩(wěn)燃,同時也有利于控制火焰中NOx的生成。

        由于煤源緊張、煤價上漲,該電廠2018年初開始燃用劣質(zhì)煤及摻燒煤泥,運行約4個月后,鍋爐右墻燃燒區(qū)域大面積結(jié)焦,結(jié)焦厚度達(dá)3 m左右,掉焦砸漏水冷壁管造成鍋爐停機事故。停機檢修期間發(fā)現(xiàn)左、右墻水冷壁大面積高溫腐蝕,更換水冷壁管約3 000 m。水冷壁結(jié)焦和高溫腐蝕嚴(yán)重影響了機組的正常運行,給企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重的社會影響。

        1 側(cè)墻水冷壁結(jié)焦及高溫腐蝕的原因分析

        亞臨界以上參數(shù)的大型電站鍋爐水冷壁溫較高,低NOx分級燃燒技術(shù)的應(yīng)用使主燃燒區(qū)域處于貧氧狀態(tài),往往導(dǎo)致嚴(yán)重的高溫腐蝕。分析哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司自主開發(fā)設(shè)計的2×350 MW熱電聯(lián)產(chǎn)超臨界直流鍋爐,其側(cè)墻水冷壁結(jié)焦及高溫腐蝕的原因如下。

        第一,發(fā)生水冷壁結(jié)焦和高溫腐蝕的內(nèi)因條件是燃用劣質(zhì)高硫煤和煤泥。高硫煤是指含硫量大于3%的煤。煤燃燒時產(chǎn)生的SO2,在正常情況下大約0.5%~1%會氧化成SO3,如果溫度足夠低,SO3吸附在飛灰上易使水冷壁結(jié)焦。該電廠燃用劣質(zhì)高硫煤是造成水冷壁高溫腐蝕的主要因素。煤泥是原煤生產(chǎn)過程中的附屬物,由于煤泥成本低,摻燒煤泥可降低煤粉鍋爐的發(fā)電成本,其實摻燒煤泥對鍋爐的經(jīng)濟(jì)性及安全性影響很大。另外,煤泥的堿性氧化物含量高,高溫、缺氧狀態(tài)下使灰熔點降低,這是水冷壁結(jié)焦的主要因素。

        第二,燃燒器配風(fēng)不均,側(cè)墻水冷壁附近區(qū)域為還原性氣氛,這是造成水冷壁結(jié)焦和高溫腐蝕的外因條件。在分級配風(fēng)低氮燃燒方式下,燃燼風(fēng)比例占總風(fēng)量的21%左右,燃燒器區(qū)域粉多風(fēng)少,氧的體積分?jǐn)?shù)平均在1%左右[2]。若燃燒器配風(fēng)不均勻,必然使局部區(qū)域缺氧燃燒狀態(tài),導(dǎo)致局部形成強還原性氣氛。試驗證明,燃用高硫煤時,當(dāng)氧的體積分?jǐn)?shù)低于1%,H2S含量就會急劇增加,當(dāng)H2S的體積分?jǐn)?shù)大于0.01%時,就會對水冷壁產(chǎn)生腐蝕。另外,煤灰的堿性氧化物對灰熔點的影響還與煙氣的性質(zhì)有關(guān),還原性氣氛中,灰熔點隨堿性成分的增加而迅速下降。

        冷態(tài)通風(fēng)試驗結(jié)果顯示,前后墻布置對沖燃燒方式的大風(fēng)箱,風(fēng)箱和爐膛差壓中間大兩端小,造成中間燃燒器配風(fēng)量大,兩端燃燒器配風(fēng)量小,燃燒過程中容易在側(cè)墻水冷壁附近形成還原性氣氛。同層4只燃燒器二次風(fēng)流速如圖1所示。

        圖1 同層4只燃燒器風(fēng)速曲線

        第三,鍋爐設(shè)計煤種為煙煤,改為燃用劣質(zhì)煤并摻燒煤泥后,燃燒條件發(fā)生較大變化,煤粉燃燒器在及時著火方面已經(jīng)不能滿足要求。特別是靠近側(cè)墻的燃燒器處于燃燒區(qū)域邊緣,煙氣溫度偏低,燃用劣質(zhì)煤容易造成著火時間推遲,燃燒的碳顆粒沖刷壁面形成高溫、缺氧氣氛,使水冷壁發(fā)生結(jié)焦和高溫腐蝕。

        第四,其他方面。一是一次風(fēng)管道布置可能不合理,彎頭角度過大;二是燃燼區(qū)域積灰太多;三是燃燒器之間存在無組織漏風(fēng)現(xiàn)象;四是燃燒器噴口可能有磨損。這些都有可能造成側(cè)墻水冷壁結(jié)焦及高溫腐蝕。

        2 側(cè)墻水冷壁結(jié)焦及高溫腐蝕的解決措施

        2.1 實現(xiàn)同層燃燒器均等配風(fēng)

        將中間2只燃燒器內(nèi)外二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口封堵6%截面積,增加進(jìn)風(fēng)沿程阻力,實現(xiàn)同層燃燒器均等配風(fēng),緩解側(cè)墻水冷壁附近缺氧狀態(tài)。同樣試驗條件下,測量改造后同層4只燃燒器二次風(fēng)速,結(jié)果如圖2所示。

        圖2 改造后同層4只燃燒器風(fēng)速曲線

        經(jīng)過改造中間2只燃燒器二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)通流面積,增加其流動沿程阻力后,有效抵消了風(fēng)箱沿寬度方向上的靜壓差,達(dá)到了同層2只噴燃器配風(fēng)量基本平衡的目的。

        2.2 改進(jìn)靠近側(cè)墻的燃燒器

        改進(jìn)靠近側(cè)墻的燃燒器,使其有利于劣質(zhì)煤的著火和燃燼。工程上對A1、A4、B1、B4、C1、C4、D1、D4、E1、E4等10只燃燒器進(jìn)行了改進(jìn),主要有以下幾個方面。一是增大內(nèi)、外二次風(fēng)噴口擴(kuò)角,可增大回流區(qū)的煙氣回流質(zhì)量,推遲二次風(fēng)與煤粉的匯合點,有利于煤粉的提前著火和燃燼。二是前移內(nèi)二次風(fēng)旋流葉片0點位置,增強內(nèi)二次風(fēng)的旋流強度。三是前移煤粉濃縮器位置,使?jié)饪s后的煤粉行進(jìn)時不會再次擴(kuò)散。四是改變穩(wěn)燃齒的位置及形狀。之前的穩(wěn)燃齒安裝在稀煤粉側(cè),改至濃煤粉側(cè)更有利于煤粉著火;形狀改為45°角的漸變形狀,不會使?jié)饷悍圩矒艉蟀l(fā)散[3]。

        3 設(shè)備改造后的應(yīng)用效果

        3.1 側(cè)墻水冷壁氧量對比

        數(shù)據(jù)顯示,燃燒器改造前,側(cè)墻水冷壁附近氧的體積分?jǐn)?shù)約為0.1%,屬于強還原性氣氛,容易造成灰熔點下降,進(jìn)而使水冷壁結(jié)焦。在強還原性氣氛的煙氣中,還會促使H2S氣體增加,H2S是水冷壁高溫腐蝕的主要因素。燃燒器改造后,水冷壁側(cè)墻區(qū)域煙氣中氧的體積分?jǐn)?shù)量提高到了1%左右(氧化性氣氛測試結(jié)果如表1所示)。長周期運行后檢查結(jié)果顯示,水冷壁沒有發(fā)生結(jié)焦和高溫腐蝕的情況。

        表1 鍋爐改造后水冷壁附近氧化性氣氛測試結(jié)果

        3.2 水冷壁金屬壁溫對比

        靠近側(cè)墻的燃燒器改進(jìn)前后水冷壁金屬壁溫對比情況如圖3—圖6所示。

        圖3 330 MW改造前后左墻水冷壁金屬壁溫對比

        圖4 330 MW改造前后右墻水冷壁金屬壁溫對比

        圖5 330 MW改造前后前墻水冷壁金屬壁溫對比

        圖6 330 MW改造前后后墻水冷壁金屬壁溫對比

        由圖3—圖6可以看出,改造后各水冷壁金屬溫度趨于均勻,緩解了水冷壁局部高溫的情況,有效避免了水冷壁結(jié)焦和高溫腐蝕。

        3.3 各負(fù)荷下過熱蒸汽溫度及減溫水用量對比

        通過對比發(fā)現(xiàn),改造后過熱器兩側(cè)汽溫偏差有了很大改善,減溫水用量也減少了很多,不僅提高了機組效率,而且延長了過熱器的使用壽命。改造前后各負(fù)荷下過熱蒸汽溫度及減溫水用量如表2、表3所示。

        表2 改造前各負(fù)荷下過熱蒸汽溫度及減溫水用量

        表3 改造后各負(fù)荷下過熱蒸汽溫度及減溫水用量

        4 結(jié)束語

        經(jīng)過減小中間2只燃燒器內(nèi)、外二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口面積,實現(xiàn)同層燃燒器均等配風(fēng),并且對A1、A4、B1、B4、C1、C4、D1、D4、E1、E4等10只靠近側(cè)墻的燃燒器進(jìn)行技術(shù)升級,使其更適用于劣質(zhì)煤的燃燒。項目實施后,鍋爐水冷壁的結(jié)焦和高溫腐蝕得到顯著改善,達(dá)到了預(yù)期效果。

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