許 海,曹 珍,李家棟,李加松
(兗礦新疆煤化工有限公司, 烏魯木齊 830000)
兗礦新疆煤化工有限公司是一家從事煤化工生產(chǎn)經(jīng)營的大型高科技綠色化工企業(yè),年產(chǎn)52萬t尿素、30萬t甲醇。廠址選在天山山脈中段北麓、準(zhǔn)噶爾盆地南緣,遠(yuǎn)離海洋,深居內(nèi)陸,風(fēng)沙多、降水量少。生產(chǎn)用水來自天山融雪后的地表水,水質(zhì)差、固含量高,導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)差,嚴(yán)重影響生產(chǎn)運行安全。為降低循環(huán)水濁度,優(yōu)化循環(huán)水系統(tǒng)運行效率,減少水資源的浪費,降低系統(tǒng)運行風(fēng)險,杜絕夏季高溫期因各換熱設(shè)備換熱量不足而被迫減量情況的發(fā)生,公司成立管理小組對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整[1]。
根據(jù)各工段所需循環(huán)水水量、水壓、水質(zhì)、水溫等要求,分設(shè)兩套循環(huán)水系統(tǒng)。其中,一循供給熱電站主廠房、脫鹽水站、儀表空壓站,以及煤漿制備、空壓機組、空氣分離、氣化框架、渣水處理等工段,系統(tǒng)循環(huán)水體積流量為13 000 m3/h;二循供給甲醇合成壓縮、甲醇合成、甲醇精餾、氨合成氣壓縮、尿素合成與回收、氨合成、中低壓變換、低溫甲醇洗、液氮洗、二氧化碳壓縮、硫回收等工段,系統(tǒng)循環(huán)水體積流量為30 000 m3/h。
經(jīng)換熱升溫后的循環(huán)回水(溫度約為40 ℃、壓力為0.2 MPa)進(jìn)入冷卻塔(一循,單塔循環(huán)水體積流量為4 800 m3/h,風(fēng)機風(fēng)量為260萬m3/h;二循,單塔循環(huán)水體積流量為5 000 m3/h,風(fēng)機風(fēng)量為260萬m3/h),與軸流風(fēng)機(φ9 140 mm、380 V、185 kW)吸入的空氣在填料表面形成逆向接觸,循環(huán)水冷卻至28 ℃后靠重力流入循環(huán)水吸水池,再由循環(huán)水泵(一循,質(zhì)量流量為6 400 t/h,揚程為57 m,額定電壓為10 000 V,額定功率為1 250 kW;二循,體積流量為7 080 m3/h,揚程為57 m,額定電壓為10 000 V,額定功率為1 400 kW)加壓送入循環(huán)水系統(tǒng)管網(wǎng),供各循環(huán)水用戶使用[2-3]。
因生產(chǎn)系統(tǒng)用水為天山融雪后的地表水,固含量高,導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)濁度過高,特別是在春夏兩季農(nóng)田灌溉時,水位低引起水質(zhì)更差,對生產(chǎn)系統(tǒng)帶來極大危害。
(1) 冷卻效果差。
循環(huán)水濁度高,會在換熱設(shè)備中沉積,降低換熱效率,影響生產(chǎn)運行系統(tǒng)的負(fù)荷。
(2) 堵塞閥門管線。
循環(huán)水濁度高,固體懸浮物會在閥門、彎頭、換熱器管束等流速較慢的地方沉積甚至堵塞,造成循環(huán)水流速下降,導(dǎo)致循環(huán)水流量無法正常供給,生產(chǎn)系統(tǒng)無法滿負(fù)荷正常運行。
(3) 加速腐蝕。
循環(huán)水濁度高,一些微生物產(chǎn)生的黏泥會在金屬表面沉積(不單是微生物本身,同時也黏附了水中的懸浮物),引起垢下腐蝕。同時,微生物的新陳代謝也參與了電化學(xué)過程,加速閥門、管件、彎頭腐蝕。
(4) 影響循環(huán)水泵。
循環(huán)水濁度升高,增大了與循環(huán)水泵渦殼、葉輪的摩擦力,導(dǎo)致水泵的使用壽命縮短,生產(chǎn)成本增加。同時,循環(huán)水濁度越高,循環(huán)水泵的工作效率越低。
(5) 溫度與熱負(fù)荷。
循環(huán)水濁度升高,導(dǎo)致流速減慢、流量減小,換熱效率降低。一般情況下,在密閉式換熱器中,隨溫度升高金屬的腐蝕速度直線上升。
3.1.1 季節(jié)性風(fēng)沙
新疆受暖高壓脊控制,減壓升溫明顯,同時新疆東部氣壓高,形成東高西低的氣壓差,造成東南大風(fēng),引起烏魯木齊市的氣溫明顯升高。3—5月,新疆地區(qū)大風(fēng)卷起的塵土、微生物等進(jìn)入地表水,導(dǎo)致地表水濁度升高。
3.1.2 微生物
循環(huán)冷卻水中,由于養(yǎng)分的濃縮,隨著水溫升高和日光照射,細(xì)菌和藻類分泌出大量黏液,將水中漂浮的灰塵雜質(zhì)和化學(xué)沉淀物黏附在一起,導(dǎo)致?lián)Q熱效率降低。在進(jìn)行日常滅菌維護(hù)工作時,系統(tǒng)中的泥垢被剝離下來,濁度隨之增高,不符合GB 50050—2007 《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中間冷開式系統(tǒng)循環(huán)冷卻水中的異養(yǎng)菌總數(shù)不大于105個/mL的規(guī)定。
3.2.1 補水濁度控制因素
循環(huán)水補水經(jīng)凈水站處理后,2017年出水濁度平均值為3 NTU,2018年出水濁度平均值為9.4 NTU,2019年出水濁度平均值為25 NTU。均不符合濁度<3 NTU的要求,且有呈逐年上升的趨勢。補水濁度高是循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)差的主要因素。
3.2.2 旁濾、排污因素
旁濾和排污是處理循環(huán)水濁度的兩大手段。旁濾器為手動反洗形式的過濾器,近兩年環(huán)保部門監(jiān)管越來越嚴(yán),排污水量受限,前道系統(tǒng)產(chǎn)生的污水已占據(jù)污水處理工段80%的負(fù)荷,留給循環(huán)水排污的容量有限,故旁濾器反洗、排污均不能按需進(jìn)行。長時間高濁度的循環(huán)水通過旁濾器,導(dǎo)致旁濾器沙層板結(jié)、硬化,過濾能力逐漸下降,出水濁度逐漸攀高。水質(zhì)惡化,導(dǎo)致旁濾器內(nèi)均布器腐蝕嚴(yán)重,旁濾器易被擊穿。同時,一循循環(huán)水體積流量為13 000~15 000 m3/h,旁濾水容量僅為420 m3;二循循環(huán)水體積流量為29 000~30 000 m3/h,旁濾水容量僅為1 260 m3,對于高濁度循環(huán)水,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足過濾需求。
3.2.3 流量、流速分布不均及換熱器泄漏因素
現(xiàn)場各個換熱器高低位置和距離不同,處于管道末端、高處的換熱器因壓力損失導(dǎo)致循環(huán)水流量、流速、壓力較低。循環(huán)水流速低,導(dǎo)致管道的閥門、彎頭和換熱器等阻力大的地方黏泥淤積,堵塞了管道和換熱器管束。循環(huán)水上水壓力低,導(dǎo)致循環(huán)水上水和循環(huán)水回水壓差小,在換熱器內(nèi)流速降低,換熱效率降低,輕則出現(xiàn)結(jié)垢堵塞管道現(xiàn)象,重則出現(xiàn)漏點導(dǎo)致設(shè)備損壞。循環(huán)水水量分配平衡不好導(dǎo)致循環(huán)水管網(wǎng)壓力低,循環(huán)水無法通過泵送至高處換熱器內(nèi),惡化了換熱器的運行狀態(tài),加劇了結(jié)垢的形成[4]。
3.2.4 藥劑添加因素
在循環(huán)水藥劑添加管理方面,由藥劑廠家提供藥劑,日常管理由現(xiàn)場操作人員巡檢代管,如需要集中投加藥劑時,廠家派技術(shù)人員到現(xiàn)場指導(dǎo)操作人員完成。粗放式的管理模式難以保證質(zhì)量。
季節(jié)性風(fēng)沙問題,因地理和氣候原因不能人為控制,此處不再敘述。針對微生物問題,可加強藥劑添加管理,微生物的季節(jié)性增多現(xiàn)象已得到控制。
4.2.1 針對補水濁度高的解決對策
在不改變現(xiàn)有設(shè)備和裝置的情況下,根據(jù)設(shè)計要求更換補水入口處吸吮式過濾器(型號為HF30-14P,過濾精度為130 μm)的濾料,補水流程見圖1。為提高吸吮式過濾器過濾效果,在補水管線廠區(qū)外設(shè)置一個加藥點,持續(xù)添加食品級聚乙烯醇。
圖1 補水流程
4.2.2 針對旁濾使用效果不佳的解決對策
考慮有效性、實施性、操作性,更換旁濾(淺層過濾器)濾料,檢修設(shè)備內(nèi)附件,保證旁濾器正常運行。
4.2.3 針對流量、流速分布不均及換熱器泄漏的解決對策
在春季排查記錄各換熱器循環(huán)上水和循環(huán)回水的溫度、壓力等指標(biāo)。循環(huán)水上水和循環(huán)回水的溫度差控制在3 K以內(nèi),對溫差超過3 K的換熱器,在保證工藝指標(biāo)不超標(biāo)的情況下,關(guān)小該換熱器循環(huán)回水閥門。排查整改后,末端循環(huán)水上水回水壓差由0.1 MPa上升到0.23 MPa;循環(huán)水系統(tǒng)末端高點的換熱器上水壓力升高0.1 MPa,壓差升高至0.19 MPa。嚴(yán)禁私自調(diào)整各工段換熱器上回水閥門,如工藝指標(biāo)有超標(biāo)趨勢時,上報調(diào)度室經(jīng)同意后調(diào)整。
4.2.4 針對藥劑添加影響的解決對策
目前,藥劑廠家安排4名專業(yè)技術(shù)人員長期駐守,每天負(fù)責(zé)藥劑添加管理和日常水質(zhì)監(jiān)督。同時,添置了自動加藥裝置,實現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)控。加藥方式變更為定時穩(wěn)定投加與不定期沖擊投加相結(jié)合的模式,水質(zhì)合格率大幅提升。
經(jīng)過更換補水入口處吸吮式過濾器濾料,凈水站出水濁度<3 NTU,達(dá)到設(shè)計指標(biāo)(見表1)。
表1 來水濁度情況 NTU
旁濾器進(jìn)出水濁度變化見表2。
表2 優(yōu)化后濁度情況 NTU
由表2可知:更換旁濾(淺層過濾器)濾料并檢修設(shè)備內(nèi)附件后,循環(huán)水濁度降到20 NTU以內(nèi),循環(huán)水水質(zhì)得到改善,保證了生產(chǎn)正常運行。
對比2017年、2018年、2021年循環(huán)水系統(tǒng)中的異養(yǎng)菌檢測結(jié)果(見圖2),結(jié)果顯示異養(yǎng)菌含量明顯降低,且控制在合格指標(biāo)范圍內(nèi)。
在循環(huán)水系統(tǒng)調(diào)整后,系統(tǒng)沒有因換熱不足減量運行的記錄。抽取2018年、2019年、2020年中氣溫最高的月份,對比系統(tǒng)運行周期相同時的日平均產(chǎn)量情況(見表3)。
由表3可知:甲醇和尿素的產(chǎn)量逐年升高。
(a) 2017年
(b) 2018年
(c) 2019年
表3 歷史產(chǎn)量記錄
綜上所述,循環(huán)水系統(tǒng)通過一系列處理,降低了濁度,消除了因黏泥和固體懸浮物堵塞腐蝕管道和換熱器的危害,提高了換熱效率。在安全方面,換熱器始終在良好的環(huán)境中運行,大大減少了非計劃停車減量的次數(shù),保證了系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。在節(jié)能環(huán)保方面,循環(huán)水濁度降低,帶有藥劑的循環(huán)水排污水量減少,防止污染環(huán)境,降低了生產(chǎn)成本。