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        燃煤鍋爐煙氣指標優(yōu)化改造小結

        2022-03-09 01:21:24岳花婷
        氮肥與合成氣 2022年3期
        關鍵詞:煙道吸收塔燃煤

        岳花婷

        (安陽化學工業(yè)集團有限責任公司, 河南安陽 455133)

        燃煤鍋爐煙氣中含有二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)等大氣污染物。中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部對化工企業(yè)燃煤鍋爐煙氣進行實時監(jiān)控,要求SO2質量濃度≤35 mg/m3、NOX質量濃度≤100 mg/m3、粉塵質量濃度≤10 mg/m3。作為國內豫北地區(qū)大規(guī)?;て髽I(yè),安陽化學工業(yè)集團有限責任公司(簡稱安化公司)必須嚴格執(zhí)行相關環(huán)保政策。

        安化公司配套蒸汽鍋爐7臺,為保證鍋爐煙氣達標排放,2013年、2017年分別對各鍋爐煙氣治理進行改造和優(yōu)化。投入使用至今,整體運行效果良好,鍋爐煙氣脫硫、脫硝指標均在指標范圍內?,F(xiàn)將改造優(yōu)化進行總結,可為同行業(yè)環(huán)保達標排放提供參考。

        1 燃煤鍋爐工藝特性

        5#、6#、7#為細粒子低速循環(huán)流化床鍋爐(HG-CPC75-3.82/450-WM1型),由哈爾濱鍋爐廠設計制造。8#為高速循環(huán)流化床鍋爐(ZG-75/3.82-M型),由鄭州鍋爐有限責任公司制造,其額定蒸發(fā)量為75 t/h,過熱蒸汽壓力為3.82 MPa,過熱蒸汽溫度為450 ℃,采用無煙煤、鍋爐飛灰兩種混合物燃料,配備自然循環(huán)蒸發(fā)系統(tǒng)。

        9#、10#為高效低污染循環(huán)流化床鍋爐(YG-130/9.81-M4型),由濟南鍋爐集團有限公司開發(fā)制造,其額定蒸發(fā)量為130 t/h,過熱蒸汽壓力為9.81 MPa,過熱蒸汽溫度為540 ℃。

        11#為高速循環(huán)流化床鍋爐(XD-220/9.8-M2型),由唐山信德鍋爐集團有限公司制造,其額定蒸發(fā)量為170 t/h,過熱蒸汽壓力為9.81 MPa,過熱蒸汽溫度為540 ℃。

        2 鍋爐脫硫、脫硝改造及成效

        GB 13223—2011 《火電廠大氣污染物排放標準》中,燃煤鍋爐煙氣排放標準為SO2質量濃度≤200 mg/m3、NOx質量濃度≤200 mg/m3、粉塵質量濃度≤30 mg/m3。2013年11月,安化公司對5#、6#、7#鍋爐進行煙氣脫硫改造。2015年10月,對8#鍋爐進行煙氣脫硫、脫硝改造。

        2.1 煙氣濕法脫硫改造

        利用石灰或石灰石作為脫硫劑,根據(jù)SO2易溶于水的原理,用大量的水對煙氣進行洗滌,使煙氣中的SO2溶到水中,從而將煙氣中的SO2脫除[1]。吸收SO2的水在三級沉淀池內與一定的堿性物質反應后再生循環(huán)利用(見圖1)。

        2.1.1 煙氣系統(tǒng)流程

        5#鍋爐煙氣經引風機送入原有的磚煙道。6#、7#鍋爐煙氣經引風機合股送入煙囪另一側的原有磚煙道,在原磚煙道進入原煙囪進口附近增加旁路插板閥。煙氣從原磚煙道上方新建的鋼質煙道送出后進入脫硫塔,處理后的煙氣從脫硫塔頂部的煙囪排放。

        脫硫塔塔體采用3塔1體結構,通過3個單獨脫硫塔的入口閥開閉調節(jié)實現(xiàn)任意臺鍋爐彈性操作,以防鍋爐停運對煙氣脫硫產生影響。

        2.1.2 吸收系統(tǒng)流程

        本系統(tǒng)由氣動乳化脫硫塔、循環(huán)池、循環(huán)泵、循環(huán)池攪拌機及工藝管道閥門等組成。脫硫塔內部由3個單獨的脫硫塔組成,分別對應3臺鍋爐。

        煙氣由引風機送入脫硫塔下部的均氣室后進入脫硫塔;在脫硫塔的吸收區(qū),煙氣與循環(huán)漿液充分傳質,煙氣中的SO2與漿液中的碳酸鈣或氫氧化鈣反應生成亞硫酸鈣和硫酸鈣;脫硫后煙氣經除霧后從煙囪排空。吸收了SO2的漿液落到塔的下部,流入循環(huán)池后,在攪拌機的作用下與池內漿液混合均勻,再經循環(huán)泵送入脫硫塔內循環(huán)使用。循環(huán)池內漿液因吸收SO2引起pH值降低,降低到一定程度時從制漿池補加新的石灰漿液。循環(huán)池內產生較多的亞硫酸鈣和硫酸鈣晶體后,會導致含固量增加,當質量分數(shù)為20%~25%時,由排漿泵排出處理。

        圖1 煙氣脫硫工藝流程圖

        2.2 脫硝工藝改造

        安化公司采用尾部脫氮技術,5#、6#、7#、8#鍋爐均為循環(huán)流化床,爐膛溫度均在1 000 ℃以下,因此采用選擇性非催化還原技術(SNCR)技術;11#鍋爐采用的是中溫分離技術,在分離器處溫度為450 ℃左右,不具備SNCR反應條件,必須在爐膛內進行噴氨。由于11#鍋爐爐膛容積較大,反應效果無法保證,所以在尾部煙氣(低溫省煤器前)加裝選擇性催化還原技術(SCR)裝置,采用SCR+SNCR混合脫硝技術。

        2.3 鍋爐煙氣脫硫、脫硝后效果

        5#、6#、7#、8#鍋爐煙氣脫硫、脫硝改造后,SO2、NOx質量濃度基本穩(wěn)定在200 mg/m3以下、粉塵質量濃度在30 mg/m3以下,符合達標排放要求。

        3 鍋爐煙氣超低排放改造及成效

        為滿足環(huán)保相關政策要求,鍋爐出口煙氣指標要求SO2質量濃度≤35 mg/m3、NOx質量濃度≤100 mg/m3、粉塵質量濃度≤10 mg/m3。安化公司于2017年6月進行了超低排放改造工程。

        3.1 改造項目

        5#、6#、7#、8#、11#鍋爐在原有脫硫塔的基礎上,新增煙氣脫硫吸收塔、噴淋除霧裝置、濕式靜電除塵器裝置、SCR脫硝裝置[2](不含公用系統(tǒng))。同時對各臺引風機進行改造,11#鍋爐在原預留層再裝一層催化劑。

        3.1.1 新增吸收塔工藝流程

        5#、6#、7#、8#鍋爐煙氣經除塵器收塵后,通過引風機進入新增脫硫吸收塔(見圖2)。吸收塔內的煙氣向上流動,被向下流動的漿液以逆流方式洗滌后,煙氣通過煙道進入煙囪排向大氣。

        經過凈化處理的煙氣流經兩級除霧器進行除霧,在此處將清潔煙氣中所攜帶的霧滴去除。同時按特定程序用工藝水對除霧器進行沖洗。除霧器沖洗有兩個目的:一是防止除霧器堵塞;二是沖洗水同時作為補充水,穩(wěn)定吸收塔液位。

        11#鍋爐煙氣通過煙道擋板門進入濃縮塔(原脫硫塔),從濃縮塔頂部出來的氣體與煙道氣體混合后進入預脫硫塔,氣體從預脫硫塔進入脫硫塔的煙氣吸收段。來自溶液循環(huán)泵的亞硫酸銨溶液通過脫硫塔內的霧化噴頭后形成噴淋液,與煙氣中的SO2反應生成亞硫酸氫銨,加入脫硫塔底部的15%(質量分數(shù))氨水在脫硫塔內繼續(xù)與亞硫酸氫銨反應生成亞硫酸銨溶液。

        鍋爐煙氣在噴淋層內脫硫后,向上進入湍球層,煙氣與來自清洗液泵打來的清洗液在湍球的表面充分接觸,使得氣體中夾帶的亞硫酸銨及氨重新溶解在清洗液中。

        經過初次洗滌的鍋爐煙氣向上進入除霧裝置,上下各設置一組工藝水清洗裝置。不僅可以清洗除霧器葉片,預防鍋爐煙氣中夾帶的灰塵或結晶堵塞除霧器,還可以對煙氣中夾帶的氨再次吸收,降低尾氣中氨含量。除霧和清洗后的煙氣經煙囪排放到大氣。

        3.1.2 脫硫、濕電一體化裝置

        9#、10#鍋爐新上一套煙氣脫硫、濕電一體化裝置,利用石灰-石膏法脫硫、濕式電除塵器除塵后排放煙氣。新增SCR脫硝裝置,對引風機進行改造。

        3.2 改造后性能測試

        依據(jù)GB 13271—2014 《鍋爐大氣污染物排放標準》[3]和HJ 836—2017 《固定污染源廢氣低濃度顆粒物的測定 重量法》[4],于2018年11月23—25日對4套脫硫、除塵改造項目進行了性能測試,各鍋爐負荷見表1,測試結果見表2。

        表1 各鍋爐負荷情況

        表2 4套脫硫、脫硝、除塵測試結果

        由表2可知:經過改造后,煙氣中各指標含量均在規(guī)定范圍內,運行穩(wěn)定至今,達標排放。

        4 技改效果

        改造前,安化公司燃煤鍋爐煙氣中SO2質量濃度為500~600 mg/m3。隨著煙氣排放指標不斷嚴格,安化公司經市場調研、對比優(yōu)勢,以最快速度進行了兩次改造,使得鍋爐煙氣排放指標均達到標準,且運行穩(wěn)定。煙氣脫硫采用石灰或石灰石作為脫硫劑的濕法脫硫,效果明顯;根據(jù)鍋爐熱反應溫度脫硝可選擇SCR或SNCR+SCR混合型,技術先進且運行成本低;采用濕式靜電除塵效率高,經專業(yè)部門性能檢測合格,且運行穩(wěn)定。此項改造優(yōu)化方案,可行性極高,值得業(yè)內推廣。

        5 結語

        安化公司兩次燃煤鍋爐改造優(yōu)化的成功投運,不僅有效解決了鍋爐煙氣排放的環(huán)保問題,而且為裝置穩(wěn)定、連續(xù)、高產、低耗運行提供了有力保障。

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