吳滿義
(安徽省永創(chuàng)檢測技術有限公司,安徽 宣城 242000)
隨著我國當前工業(yè)環(huán)保壓力的不斷增大和“碳達峰、碳中和”目標的不斷推進,大氣污染防治已成為我國高質量發(fā)展的一個重要課題[1]。據(jù)統(tǒng)計,在大氣污染防治中,煙氣排放是最為重要的因素之一,尤其是火力發(fā)電過程中的煙氣污染,已成為影響雙碳目標的頭號原因[2]。但火力發(fā)電在國民能源利用結構中的主體地位將在相當一段時間內持續(xù),因此如何有效監(jiān)測并控制火力發(fā)電中的煙塵排放量,對定量分析煙氣前期脫硫、脫硝、除塵工藝,降低火力發(fā)電污染程度具有十分重要的意義。
某火電廠是大唐集團下屬主力火電廠,年發(fā)電量40 億kW·h。據(jù)不完全統(tǒng)計,該廠煙氣排放標準顆粒物質量濃度達到26 mg·m3,二氧化硫質量濃度達到19 mg·m3,氮氧化物排放質量濃度78 mg·m3,明顯高于《火電廠大氣污染物排放標準》相關要求。為滿足環(huán)保要求,2019 年該廠擬投入實施SCR 脫硝及靜電除塵改造項目,在除塵器出口的煙氣管道安裝了在線監(jiān)測裝置,對各類粉塵排放顆粒物進行數(shù)字化分析。但現(xiàn)場監(jiān)測存在如下問題:一是除塵管道結構較為復雜,經常出現(xiàn)煙塵堵塞監(jiān)測探頭;二是煙塵顆粒較大,探頭磨損嚴重,最終導致傳感器失效,監(jiān)測數(shù)據(jù)失真。因此必須對監(jiān)測點位置重新優(yōu)化選址,保證數(shù)據(jù)的真實有效性[3-4]。
原監(jiān)測裝置安裝在流量調節(jié)閥上方。經現(xiàn)場測量,管道口煙氣實時溫度達到350 ℃,氣體壓力3 000 Pa,密度0.625 576 kg/m3。經過靜電除塵裝置后,煙氣分別進入5 m×6 m×0.005 m 的1#、2#分支管道,此時總管最大流量為900 t/h,最小流量為400 t/h。除塵管道結構布置如圖1 所示。
圖1 火電廠靜電除塵器管道布置圖(單位:mm)
根據(jù)靜電除塵器管道布置圖繪制除塵管道三維模型,如第133 頁圖2 所示。
如圖2 所示,除塵管道直徑為D。分支管道水平直管段尺寸為0.91D,垂直管段尺寸為0.53D?;痣姀S排出煙氣經過靜電除塵器后分別進入1#分支管道和2#分支管道,在經過垂直段后進入總管。對除塵管道內煙氣流場進行數(shù)字化分析,得管道內煙氣速度分布、壓力分布如圖3 所示。
圖2 除塵管道模型示意圖
圖3 管道內煙氣速度、壓力分布
由圖3 可知,a)圖為煙氣管道速度分布,b)圖為煙氣管道壓力分布。此時由于總管下端流量調節(jié)百葉閥的存在,煙氣在除塵器中流動較為緩慢。在到達兩個分支管道時,煙氣流動發(fā)生碰撞混合,煙氣流動出現(xiàn)紊亂,造成原監(jiān)測裝置數(shù)據(jù)不準。
c)圖為煙氣管道水平切面速度分布,d)圖為水平切面壓力分布。由兩圖結合可知,煙氣在兩支管水平段時,速度和壓力較為穩(wěn)定。進入垂直段時,煙氣流體開始再次碰撞混合,造成速度和壓力出現(xiàn)無規(guī)律波動。
綜上可知,可以在直管段安裝煙氣流體監(jiān)測裝置。
為保證監(jiān)測裝置長時間工作且不被煙塵堵塞,擬選擇具有耐磨、防堵特性的插入式傳感器(如圖4a)。為準確選取監(jiān)測位置,在兩支管任選一處水平直管處,每隔0.5 m 選取一個流速截面,共選8 個,如圖4b)所示:
圖4 水平直管處監(jiān)測裝置傳感器安裝位置圖
取煙氣管道橫截面為Z,剖面為X,采用數(shù)字化分析技術對8 個截面流速進行監(jiān)測,得每個截面平均流速曲線,如圖5 所示。
圖5 煙氣管道支管段各截面速度分析曲線
由圖5 可知,當選取截面-6.5≤Z≤-6 時,截面平均流速逐漸降低;當Z=-6.0 時,截面平均流速取到最小值,此時流速為3.34 m/s。當選取截面Z>-6時,流速開始逐步增大,當-5≤Z≤-4.5 時,煙氣流速最為平緩,因此選取Z=-4.75 m 處截面為監(jiān)測探頭的安裝截面。
截面確定后,還需確定流量安裝點。采用數(shù)字化分析技術對煙氣流體水平各剖面速度進行分析,如圖6 所示。
圖6 煙氣流體水平各剖面速度圖
如圖6 可知,當選擇剖面X=-9 m 時,煙氣流體速度分布最為均勻合理,最適合進行流量監(jiān)測。因此最終監(jiān)測裝置選在選在以兩支管中心點為原點,Z=-4.75 m,X=-9 m 處。
監(jiān)測裝置探頭位重新選址后,對除塵管道內煙氣流體的流量、壓力和儀表系數(shù)進行監(jiān)測,得數(shù)據(jù)如表1 所示。
表1 煙氣管道工況參數(shù)表
由表實測數(shù)據(jù)計算可知,監(jiān)測裝置探頭重新選址后,裝置平均儀表系數(shù)為12.744 21,變形度為0.43%,差壓為220.395 4 Pa,裝置精度達到了0.5級,滿足設計規(guī)定。
綜上可知,采用數(shù)字化分析技術對管道內煙塵流體進行模擬后,能夠準確反映流體內壓力分布和速度分布,并結合分布情況最終確定監(jiān)測裝置選在以兩支管中心點為原點,Z=-4.75 m,X=-9 m 處,并對重新選址后檢測裝置的工作情況進行測量。測量結果表明,探頭重新選址后,裝置平均儀表系數(shù)為12.744 21,變形度為0.43%,差壓為220.395 4 Pa,裝置精度達到了0.5 級,滿足設計規(guī)定。