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        催化裂化裝置煙機(jī)節(jié)能優(yōu)化的改進(jìn)及效果

        2022-03-08 08:03:10但加飛陸海
        石油石化綠色低碳 2022年1期
        關(guān)鍵詞:葉根煙機(jī)輪盤

        但加飛,陸海

        (中國石化巴陵分公司,湖南岳陽 414014)

        某石化公司煉油部催化裂化裝置主風(fēng)能量回收機(jī)組中煙氣輪機(jī)(簡稱煙機(jī))的主要作用就是將高溫?zé)煔獾膲毫δ芎蜔崮苻D(zhuǎn)化為機(jī)械能對(duì)外做功,達(dá)到回收能量、降低裝置能耗的目的。因此,煙機(jī)不僅是整個(gè)催化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,同時(shí)也是最主要節(jié)能設(shè)備。多年來該裝置煙機(jī)運(yùn)行效率較低導(dǎo)致主電機(jī)耗電量偏大、煙機(jī)輪盤蒸汽消耗大等問題給裝置綜合能耗達(dá)標(biāo)帶來巨大壓力。該文針對(duì)這幾類問題進(jìn)行深入分析,提出改進(jìn)和優(yōu)化措施,達(dá)到了降低裝置能耗目的,同時(shí)也提升了煙機(jī)運(yùn)行可靠性。

        1 煙機(jī)概況

        催化裂化裝置主風(fēng)能量回收機(jī)組采用的是同軸式三機(jī)組配置方案[1],即煙機(jī)+軸流式壓縮機(jī)+齒輪箱+電機(jī),主風(fēng)能量回收機(jī)組配置見圖1。

        圖1 主風(fēng)能量回收機(jī)組配置

        煉油裝置目前使用的煙機(jī)是YL-7000D型,煙機(jī)結(jié)構(gòu)示意見圖2。其設(shè)計(jì)流量為2 100 Nm3/min,入口設(shè)計(jì)壓力0.240 MPa(a),出口設(shè)計(jì)壓力0.108 MPa(a),入口設(shè)計(jì)溫度670℃,輸出功率6 840 kW,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速6 331 r/min。煙氣軸向進(jìn)入煙氣輪機(jī)后在噴嘴中膨脹,壓力和溫度降低,把熱能轉(zhuǎn)化為工質(zhì)動(dòng)能高速?zèng)_向葉片,順動(dòng)葉流道形狀改變流動(dòng)方向,為了使氣流轉(zhuǎn)向,葉片必須有一個(gè)力作用于氣體,氣體也必須有一個(gè)與之相適應(yīng)的作用力作用于葉片上,該力在周向的分力推動(dòng)煙機(jī)輪盤不斷旋轉(zhuǎn)并發(fā)出機(jī)械功。

        圖2 煙機(jī)結(jié)構(gòu)

        2 煙機(jī)運(yùn)行中存在問題及原因分析

        2.1 效率低導(dǎo)致能量回收機(jī)組電耗高

        改造前煙機(jī)流量值偏離設(shè)計(jì)約3%,煙機(jī)入口壓力值偏離設(shè)計(jì)點(diǎn)14%,煙機(jī)絕熱效率偏離設(shè)計(jì)值超過2%,煙機(jī)功效沒有得到充分發(fā)揮導(dǎo)致主風(fēng)能量回收機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)電機(jī)功率較大,主電機(jī)電耗平均持續(xù)在900 KW/h,電耗較高,具體原因如下。

        (1)葉片設(shè)計(jì)落后

        此煙機(jī)為20世紀(jì)末設(shè)計(jì)制造產(chǎn)品,動(dòng)、靜葉片均采用傳統(tǒng)扭曲葉型葉片,與最新設(shè)計(jì)有較大差距,不能充分回收煙氣壓力能及熱能造成電耗偏高。

        (2)煙機(jī)運(yùn)行參數(shù)與當(dāng)前實(shí)際工況不匹配

        催化反應(yīng)再生系統(tǒng)中再生器壓力調(diào)節(jié)由雙動(dòng)滑閥和煙機(jī)入口蝶閥分程控制,為保證煙機(jī)多做功,煙機(jī)入口蝶閥開度全開(全開90%,全關(guān)0%)而雙動(dòng)滑閥全關(guān)是最理想狀態(tài),但很多工況下雙動(dòng)滑閥開度全關(guān)而再生器壓力需控制時(shí)只能通過關(guān)小煙機(jī)入口蝶閥開度來實(shí)現(xiàn),造成部分壓力損失在煙機(jī)入口蝶閥壓降上,導(dǎo)致煙機(jī)出力下降,這在裝置低負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)尤其突出。

        2.2 輪盤冷卻蒸汽消耗大

        該煙機(jī)輪盤為開放式腔體結(jié)構(gòu),不能形成有效壓力腔,煙機(jī)運(yùn)行過程中輪盤冷卻蒸汽一部分用于輪盤冷卻作用,另一部分通過輪盤葉柵流道排出隨煙氣流走,煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽流量調(diào)節(jié)閥開度高達(dá)40%。輪盤冷卻蒸汽進(jìn)入流道至煙機(jī)出口是一個(gè)焓升耗功過程,徑向進(jìn)入煙機(jī)流道的蒸汽不僅會(huì)對(duì)原有煙氣流場(chǎng)產(chǎn)生干擾,還會(huì)降低葉柵的氣動(dòng)效率,小于3 μm的催化劑超細(xì)粉也將隨著被擾動(dòng)后的流線在葉片背弧某一部位集中,局部高濃度催化劑超細(xì)粉將加劇煙機(jī)葉片結(jié)垢趨勢(shì),更有甚者葉根冷卻蒸汽混有煙氣,葉根的冷卻效果差,葉片葉根冷卻間隙容易阻塞;葉片葉根工作溫度高,葉根的強(qiáng)度裕度變小,對(duì)煙機(jī)的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。通過數(shù)據(jù)查詢收集和計(jì)算,得到2014— 2017年該煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽平均消耗量約0.65 t/h,而同行業(yè)煙機(jī)平均蒸汽消耗量約為0.4 t/h,蒸汽消耗量偏高。

        2.3 無法滿足裝置長周期運(yùn)行要求

        一方面煙機(jī)檢修頻次高。據(jù)統(tǒng)計(jì)2010—2017年該煙機(jī)累計(jì)檢修5次。檢修發(fā)現(xiàn)煙機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)葉片均存在一定磨損,且磨損部位出現(xiàn)在很多區(qū)域有進(jìn)氣邊、出氣邊、葉片根部榫齒等部位,如2011年檢修時(shí)動(dòng)葉片出氣邊頂部的磨損減薄,2014年動(dòng)葉片進(jìn)氣邊背根部的“羽毛”狀磨痕,2017年動(dòng)葉片根部榫齒裂紋,動(dòng)葉片的嚴(yán)重磨損影響機(jī)組長周期安穩(wěn)運(yùn)行。另一方面煙機(jī)葉片結(jié)垢嚴(yán)重,影響煙機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡。由于三旋分離器在煙機(jī)改造前后相同,可視作分離效果一致。煙機(jī)檢修開蓋后發(fā)現(xiàn)動(dòng)靜葉片表面聚結(jié)一層催化劑垢,該催化劑垢既硬又脆,正常情況下會(huì)均勻附著在葉片表面,但是在出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),附著在葉片上的催化劑垢局部脫落,使得煙機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡受到破壞,隨之煙機(jī)振動(dòng)會(huì)加劇甚至呈跳躍態(tài)勢(shì),直接威脅機(jī)組安穩(wěn)運(yùn)行。此外煙機(jī)運(yùn)行已達(dá)15年之久,葉片使用壽命已至末期,這些部件長期受高溫、催化劑沖刷等惡劣條件影響,又經(jīng)多次溫升溫降,已經(jīng)有劣化趨勢(shì),如果繼續(xù)使用將會(huì)成為新的隱患。

        3 改造措施

        3.1 更新升級(jí)煙機(jī)葉片

        煉油裝置利用大修機(jī)會(huì),將煙機(jī)葉片更新升級(jí)為新型高效的馬刀葉型葉片。該新設(shè)計(jì)的動(dòng)、靜葉型是結(jié)合當(dāng)前裝置實(shí)際運(yùn)行工況進(jìn)行的一對(duì)一匹配設(shè)計(jì),并通過了計(jì)算機(jī)CFD技術(shù)模擬平臺(tái)實(shí)驗(yàn)。新葉型最大特點(diǎn)在于將原來的變截面扭轉(zhuǎn)葉型變?yōu)閺澟?fù)合葉型。該葉型是變截面、扭曲和彎曲三項(xiàng)技術(shù)的綜合體,能有效調(diào)整等壓線分布形狀,抑制根部和頂部附面層分離,有效減少二次流損失,使低能區(qū)流量向主流流動(dòng),提高葉片氣動(dòng)效率,增加葉片做功能力,使煙機(jī)通流效率得到更大提升;同時(shí)馬刀葉型葉片還有效降低了催化劑超細(xì)粉隨著被擾動(dòng)后的流線在葉片背弧某一部位集中,降低了煙機(jī)葉片的結(jié)垢傾向,對(duì)降低煙機(jī)流通部件結(jié)垢有利。新舊動(dòng)葉片如圖3所示。

        圖3 新舊動(dòng)葉片對(duì)比

        3.2 復(fù)核調(diào)整煙機(jī)運(yùn)行參數(shù)

        正確的核算確定煙機(jī)入口煙氣流量對(duì)提升煙機(jī)效率非常關(guān)鍵。經(jīng)過與工藝人員對(duì)接采集數(shù)據(jù),煙機(jī)核算前后運(yùn)行參數(shù)見表1。

        表1 煙機(jī)核算前后運(yùn)行參數(shù)

        3.3 應(yīng)用新型葉根密封冷卻技術(shù)

        新型葉根密封冷卻技術(shù)原理采用的是蜂窩密封技術(shù),新型葉根密封結(jié)構(gòu)如圖4所示。煙機(jī)轉(zhuǎn)子葉片密封由動(dòng)葉片葉根幅板延伸端裝配后形成的環(huán)面與靜葉組件上安裝的蜂窩密封組成一個(gè)腔體,使輪盤冷卻蒸汽冷卻輪盤和動(dòng)葉葉根的同時(shí)又能將蒸汽流場(chǎng)與煙氣流場(chǎng)進(jìn)行有效隔離,避免蒸汽干擾煙機(jī)做功,提升煙機(jī)效率,減少催化劑附著條件,緩解催化劑結(jié)垢,大幅減少蒸汽耗量。

        圖4 新型葉根密封結(jié)構(gòu)

        4 改造效果

        4.1 機(jī)組能耗降低

        煙機(jī)改造后,經(jīng)多月運(yùn)行主風(fēng)能量回收機(jī)組主電機(jī)耗電逐步降低,通過優(yōu)化煙機(jī)運(yùn)行方式,即在控制再生器壓力正常條件下開大煙機(jī)入口蝶閥,提高煙機(jī)做功,主電機(jī)電流逐漸降低,分程控制下雙動(dòng)滑閥開度會(huì)逐步減小,最終可以實(shí)現(xiàn)主電機(jī)由受電工況轉(zhuǎn)換為發(fā)電工況。在2018年1月中旬,該催化裝置實(shí)現(xiàn)了建廠以來第一次發(fā)電工況運(yùn)行。煙機(jī)改造前后各運(yùn)行參數(shù)對(duì)比如表2所示。

        表2 煙機(jī)改造前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

        煙機(jī)可回收的功率是煙氣通過煙機(jī)壓力降、入口溫度和入口煙氣流量的函數(shù)。煙機(jī)熱平衡方程式和煙機(jī)出口溫度計(jì)算公式分別為式(1)和式(2)[2]:

        式中:Ne為理論煙機(jī)軸功率,kW;Ge為煙氣流量,Nm3/min;Ti為煙機(jī)入口溫度,℃;Te為煙機(jī)理論出口溫度,℃;Te′為煙機(jī)實(shí)際出口溫度,℃;Pe為煙機(jī)出口壓力,MPa(a);Pi為煙機(jī)入口壓力,MPa(a);Cp為煙氣入口溫度與理論出口溫度定壓平均比熱,J/kg·℃;k為煙氣絕熱指數(shù),1.31。

        由此可以得出煙機(jī)絕熱效率公式見式(3):

        式中:Ne′為實(shí)際煙機(jī)軸功率,kW;Cp′為煙氣入口溫度與實(shí)際出口溫度定壓平均比熱,J/kg·℃。

        將已知參數(shù)代入公式(1)(2)(3)計(jì)算可得煙機(jī)改造前平均絕熱效率75.2%,改造后平均絕熱效率為82.7%。煙機(jī)效率明顯提高,煙機(jī)做功自然提升。從實(shí)際開工機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定后情況來看,機(jī)組主電機(jī)由平時(shí)的受電狀態(tài)轉(zhuǎn)至最高發(fā)電狀態(tài) 500 KW/h左右,監(jiān)測(cè)到機(jī)組各點(diǎn)振動(dòng)、軸瓦溫度相對(duì)穩(wěn)定,具備了連續(xù)運(yùn)行發(fā)電基礎(chǔ)。主風(fēng)機(jī)平均電耗在300 kW/h以下,相較于前幾個(gè)周期裝置檢修開工后主電機(jī)電耗平均持續(xù)在900 kW/h以上有明顯降低,實(shí)踐證明改造后煙機(jī)效率提高。

        4.2 煙機(jī)輪盤蒸汽消耗降低

        改造后,煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽流量調(diào)節(jié)閥由上周期開度40%下降至21%,相應(yīng)冷卻蒸汽流量平均下降至0.26 t/h,較改造前下降0.39 t/h,平均每年可節(jié)約蒸汽消耗約3 400 t,年化節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本約50萬元。

        4.2 煙機(jī)運(yùn)行可靠性提升

        2017年4月借裝置大檢修時(shí)機(jī)對(duì)煙機(jī)實(shí)施技術(shù)優(yōu)化和改造,投入運(yùn)行至今已連續(xù)安穩(wěn)運(yùn)行4年,煙機(jī)運(yùn)行工況保持平穩(wěn),各項(xiàng)振動(dòng)、位移、溫度等指標(biāo)正常,煙機(jī)轉(zhuǎn)子平衡保持完好,未發(fā)生煙機(jī)結(jié)垢脫落、振動(dòng)波動(dòng)現(xiàn)象。實(shí)踐證明改造后煙機(jī)運(yùn)行可靠性提升,滿足了當(dāng)前裝置長周期運(yùn)行需求。

        5 結(jié)論

        (1)煙機(jī)運(yùn)行效率低導(dǎo)致主風(fēng)能量回收機(jī)組電耗高的主要原因是葉片技術(shù)設(shè)計(jì)落后及煙機(jī)運(yùn)行參數(shù)與實(shí)際工況不匹配,煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽消耗大的主要原因是其采用開放式腔體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)輪盤,煙機(jī)動(dòng)葉片易磨損和動(dòng)靜葉片結(jié)垢問題影響機(jī)組長周期運(yùn)行。

        (2)通過更新升級(jí)煙機(jī)葉片、復(fù)核調(diào)整運(yùn)行參數(shù)、應(yīng)用葉根密封冷卻技術(shù)等多項(xiàng)改進(jìn)措施,主風(fēng)能量回收機(jī)組平均電耗由900 KW/h下降至300 KW/h,煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽平均消耗由0.65t/h下降至0.26 t/h,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能目標(biāo),煙機(jī)運(yùn)行可靠性也得到提升,滿足了催化裂化裝置長周期運(yùn)行需求。

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