彭威
中國石化潤滑油有限公司華南分公司
國內(nèi)采用垃圾填埋氣發(fā)電的某企業(yè)自有發(fā)動機(jī)組較多,因發(fā)電機(jī)組換油頻繁和換油量大,期望通過延長油品的換油周期,來降低發(fā)電機(jī)組的維護(hù)成本,但試用多家品牌的發(fā)動機(jī)油后仍無法達(dá)到預(yù)期效果。本文采用長城SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油在該企業(yè)垃圾填埋氣燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組進(jìn)行了應(yīng)用試驗,根據(jù)用戶要求的差異化方案設(shè)計并作了試用驗證。試驗結(jié)果表明,新方案油品的換油周期可以達(dá)到800 h,顯著延長了換油周期,滿足了客戶的需求。
國內(nèi)某領(lǐng)先的垃圾填埋氣綜合處置投資運(yùn)營商致力于生活垃圾填埋場氣的綜合利用,擁有多個垃圾填埋氣發(fā)電廠項目,發(fā)電機(jī)組有勝動、濟(jì)柴750 kW的國產(chǎn)機(jī)組和顏巴赫750 kW的進(jìn)口機(jī)組。發(fā)電機(jī)組用油量大,每次換油500 L/臺,因各垃圾填埋廠的氣源成分差異較大,造成燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的維護(hù)保養(yǎng)情況不一,平均每500 h左右就需要換油保養(yǎng),使用成本非常高,因此客戶希望通過延長換油周期來降低成本。但通過近一年試用國內(nèi)外多家潤滑油供應(yīng)商的燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油產(chǎn)品,仍然不能達(dá)到理想的目標(biāo)。為解決客戶的實(shí)際問題,結(jié)合設(shè)備的工況特點(diǎn),本文進(jìn)行了長城SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油的試用應(yīng)用研究、差異化方案設(shè)計和實(shí)地驗證,以期能夠為客戶提供滿意的產(chǎn)品服務(wù)。
垃圾填埋氣是生活垃圾填埋后,在填埋場內(nèi)被微生物分解,產(chǎn)生的以甲烷和二氧化碳為主要成分的混合氣體,屬于沼氣的一種。發(fā)電機(jī)組一般要求連續(xù)長時間運(yùn)行,對穩(wěn)定性要求較高,工況較為苛刻,而垃圾填埋氣熱值不太穩(wěn)定(CH4和CO2比例不穩(wěn)定)、成分比較復(fù)雜,因此采用垃圾填埋氣為氣源的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,氣源成分的差異和變化對固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油性能有較大影響[1],主要表現(xiàn)在:
◇垃圾填埋氣中含有微量H2S,本身具有一定的腐蝕性,與水、氧接觸后形成硫酸,會嚴(yán)重腐蝕發(fā)動機(jī)的氣缸、軸瓦、活塞環(huán)等重要部件;
◇垃圾填埋氣中含有鹵素碳?xì)浠衔锶紵院笮纬甥u素酸,鹵素酸具有極強(qiáng)的腐蝕性,其腐蝕的機(jī)理不同于硫酸及亞硫酸;
◇垃圾填埋氣含有大量的CO2,致使沼氣燃料的燃燒速度較慢,燃燒持續(xù)時期變長,使得發(fā)動機(jī)油黏度增大;同時,進(jìn)入發(fā)動機(jī)后,由于冷卻產(chǎn)生飽和水蒸氣,垃圾填埋氣中的CO2溶解于水,形成帶有一定腐蝕性的碳酸。
◇垃圾填埋氣含有一定的灰塵和含硅顆粒物。灰塵進(jìn)入發(fā)動機(jī)就會黏附到發(fā)動機(jī)零件的油膜上,會阻塞、損壞軸承,并急劇地縮短許多發(fā)動機(jī)零件的壽命;同時,含硅顆粒物容易在發(fā)動機(jī)里聚積,造成氣門、氣缸套、閥門等部件的磨損。
因此,以垃圾填埋氣作為氣源的燃?xì)獍l(fā)動機(jī),由于其特殊的工況特點(diǎn),其發(fā)動機(jī)油除了要求固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油具有良好的潤滑性、抗磨損、抗氧化、抗硝化、清凈分散性能和適宜的灰分含量以外,還要求油品具有較高的堿值,以中和氣體中的酸性成分。而發(fā)動機(jī)油的硫酸鹽灰分(簡稱灰分)主要來源于機(jī)油中的堿性添加劑,因此在產(chǎn)品的開發(fā)中需要嚴(yán)格均衡發(fā)動機(jī)油的配方,以求獲得較高的堿值和適宜的灰分含量。同時,以垃圾填埋氣作為氣源的燃?xì)獍l(fā)動機(jī)對油品的換油周期、穩(wěn)定性、可靠性以及對發(fā)電機(jī)組的耐久性保護(hù)都有較高的要求。
根據(jù)設(shè)備的工況特點(diǎn)和市場同類產(chǎn)品情況,為客戶研制試生產(chǎn)了SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油,并與6個其他品牌油品(氣源、環(huán)境、設(shè)備等大體一致)同時進(jìn)行產(chǎn)品性能的驗證,油品的目標(biāo)換油周期為800 h。
試驗發(fā)動機(jī)及試驗油品
對研制試生產(chǎn)的油品的應(yīng)用研究采用濟(jì)柴的具有代表性工況的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組進(jìn)行。復(fù)雜多變的氣源組成對固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行帶來諸多挑戰(zhàn)。受限于成分復(fù)雜和降解組分變化,無法提供氣源具體組分?jǐn)?shù)據(jù)。進(jìn)行的對比試驗機(jī)型和工況相同。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)見表1,試用油品的主要理化指標(biāo)見表2。
表1 發(fā)動機(jī)技術(shù)參數(shù)
表2 SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油主要理化指標(biāo)數(shù)據(jù)
清洗和采樣
為保證試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性,防止不同油品之間混用帶來的不良影響,試驗開始之前,在熱態(tài)下將試用發(fā)電機(jī)組的舊機(jī)油全部排空,加注SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油試驗油至油標(biāo)尺3/4液面與高液面之間,對發(fā)電機(jī)組潤滑系統(tǒng)徹底清洗1次,每次怠速運(yùn)轉(zhuǎn)清洗12 h,然后放盡清洗油并更換機(jī)油濾清器、空氣濾清器,最后加注試驗機(jī)油到油標(biāo)尺3/4液面處開始試用試驗。
油品采樣間隔為每100 h采用一次,采樣后及時寄送到實(shí)驗室進(jìn)行樣品分析,計劃試驗時間為800 h,待試驗進(jìn)行到500 h后根據(jù)油品的理化分析結(jié)果和設(shè)備運(yùn)行情況來決定試驗是否繼續(xù)進(jìn)行。
換油指標(biāo)
通過與客戶技術(shù)管理人員的充分溝通和交流,結(jié)合6 000 系列燃?xì)獍l(fā)動機(jī)說明書要求,確定了油品的換油指標(biāo),見表3。
表3 參考換油指標(biāo)
將研制試生產(chǎn)的SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油(試驗油A),并與試驗油B以及其余五個品牌(試驗油C、試驗油D、試驗油E、試驗油F、試驗油G)共計七個油品進(jìn)行產(chǎn)品性能對比試用試驗。
100 ℃運(yùn)動黏度變化情況
試驗油品100 ℃運(yùn)動黏度隨試驗時間的變化見圖1。
圖1 100 ℃運(yùn)動黏度的變化
由圖1可見,7個試驗油在整個試驗周期內(nèi),100 ℃油品運(yùn)動黏度的變化總體平穩(wěn),均能保持在新油的黏度級別范圍內(nèi),符合客戶要求。試驗油C 500 h黏度數(shù)據(jù)存在異常波動,其可能原因是采樣分析誤差。
堿值變化情況
試驗油品堿值隨試驗時間的變化情況見圖2。
圖2 堿值的變化
試驗油品的堿值(堿值下降率)隨試驗時間的變化見圖2(除試驗油A、B外的5種油品缺少初始堿值,故只給出試驗油A、B的堿值下降率的變化)。由圖2可以看出,在氣源條件較為苛刻的條件下,7個試驗油的堿值都有所下降,試驗油B在整個試驗周期中都維持在較高堿值,但是從試驗油B的初始堿值(15.27 mgKOH/g)和灰分(1.85%)可見,其值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通的燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油。較高的堿值和灰分會導(dǎo)致沉積物過多,氣門關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致氣門噴火,造成氣門熔損,從保護(hù)發(fā)動機(jī)使用壽命的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,此款油品并不是燃?xì)獍l(fā)動機(jī)的理想選擇。較高堿值對于發(fā)動機(jī)的影響見圖3[2]。試驗周期內(nèi),長城油品(試驗油A)堿值保持較高水平,未超參考換油標(biāo)準(zhǔn)。試驗油品的堿值下降較多的原因在于中和酸性物質(zhì)需要消耗大量的堿性組分,這與沼氣含有較高H2S等腐蝕性酸性物質(zhì)有關(guān)。
圖3 過高堿值對于發(fā)動機(jī)的影響
磨損(污染)元素分析
試驗油品磨損元素鐵含量、銅含量隨試驗時間的變化見圖4、圖5,污染元素硅含量隨試驗時間的變化見圖6。
圖4 鐵含量的變化
圖5 銅含量的變化
圖6 硅含量的變化
由圖4、圖5可以看出磨損金屬含量均較高,主要由于氣源成分中硅含量較高所致。由圖6可以看出,在試驗周期內(nèi),試驗油品中的硅含量均較高,其中較高的硅含量主要源于氣源。征得客戶同意后,結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),在磨損元素超過參考換油標(biāo)準(zhǔn)后仍開展試驗,結(jié)果以供客戶參考。
對比試用試驗結(jié)果表明,試驗的7個油品表現(xiàn)出不同的使用特性,但換油周期小于600 h。堿值保持能力、潤滑油保護(hù)和換油周期未能同時達(dá)到預(yù)期。因此,根據(jù)用戶的要求,結(jié)合前期試驗的數(shù)據(jù)和使用效果,我們提供了差異化的產(chǎn)品開展試驗。針對垃圾填埋氣燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的燃燒室溫度較高,加劇機(jī)油在使用過程中的氧化變質(zhì)[3]的工況特點(diǎn),選用了抗氧化性能更加優(yōu)異的基礎(chǔ)油和添加劑配伍[4]。
差異化設(shè)計的產(chǎn)品繼續(xù)在2臺垃圾填埋氣發(fā)電機(jī)組上進(jìn)行試用研究,機(jī)型和試用地點(diǎn)與采用初始方案的產(chǎn)品一致,保證了氣源、環(huán)境、設(shè)備等的大體一致性。新方案的產(chǎn)品理化數(shù)據(jù)如表4。
表4 新方案的試驗用油主要理化指標(biāo)數(shù)據(jù)
在試用過程中通過對油品的100 ℃運(yùn)動黏度、堿值、不溶物、磨損元素、氧化值和硝化值等關(guān)鍵理化指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,以評價產(chǎn)品的綜合性能。采樣周期依然為每100 h采樣一次,并及時寄送到實(shí)驗室進(jìn)行檢測分析。
100 ℃運(yùn)動黏度變化情況
新方案產(chǎn)品的100 ℃運(yùn)動黏度隨試驗時間的變化見圖7。
圖7 新方案產(chǎn)品100 ℃運(yùn)動黏度變化
從圖7可以看出,新方案的產(chǎn)品在使用過程中,非常關(guān)鍵的理化指標(biāo)100 ℃運(yùn)動黏度變化平穩(wěn),說明油品良好的潤滑性能和突出的抗氧化能力,能夠滿足垃圾填埋氣發(fā)電機(jī)組的特殊工況要求,可以為垃圾填埋氣發(fā)電機(jī)組提供良好的潤滑保護(hù)。
堿值變化情況
新方案的產(chǎn)品的堿值隨試驗時間的變化見圖8。
圖8 新方案產(chǎn)品堿值變化
從圖8可以看出,新方案的產(chǎn)品在使用過程中,堿值下降率隨試驗時間的推移逐漸上升,這是正常現(xiàn)象。新方案產(chǎn)品在兩臺機(jī)組上試驗,試驗時間900 h時,堿值下降率仍在換油指標(biāo)要求范圍內(nèi),表明油品具有較好的酸中和能力,避免設(shè)備的酸腐蝕磨損,同時體現(xiàn)了優(yōu)良的堿值保持性。
正戊烷不溶物變化情況
新方案的產(chǎn)品的正戊烷不溶物隨試驗時間的變化見圖9。
圖9 新方案產(chǎn)品正戊烷不溶物變化
從圖9可以看出,新方案的產(chǎn)品在使用過程中,油品中的正戊烷不溶物含量較小,沒有達(dá)到換油標(biāo)準(zhǔn)的要求,體現(xiàn)了油品良好的清凈分散性。
水分變化情況
新方案的產(chǎn)品的水分隨試驗時間的變化見圖10。
圖10 新方案產(chǎn)品水分變化
從圖10可以看出,新方案的產(chǎn)品在使用過程中,油品中的水分較小,沒有達(dá)到換油標(biāo)準(zhǔn)0.2%的要求,說明油品在使用過程中沒有受到水分的污染。
氧化值及硝化值變化情況
新方案的產(chǎn)品的氧化值和硝化值隨試驗時間的變化見圖11、圖12。
圖11 新方案產(chǎn)品氧化值變化
圖12 新方案產(chǎn)品硝化值變化
從圖11、圖12可以看出,新方案的產(chǎn)品在使用過程中,油品的氧化值和硝化值呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,但在試驗結(jié)束時均沒有達(dá)到換油標(biāo)準(zhǔn)的要求,表明油品具有較好的抗氧化和抗硝化性能。
磨損(污染)元素含量變化情況
新方案的產(chǎn)品的Fe、Cu、Al、Pb磨損金屬元素含量的變化分別見圖13~圖16,污染元素硅含量的變化見圖17。
圖13 新方案產(chǎn)品鐵含量變化
圖15 新方案產(chǎn)品鋁含量變化
圖16 新方案產(chǎn)品鉛含量變化
圖17 新方案產(chǎn)品硅含量變化
從圖13~16可以看出,新方案產(chǎn)品在試用過程中Fe、Cu、Al和Pb等的磨損元素含量隨試用時間的延長逐漸增加。由圖13可知,鐵元素含量在800 h前增長較為緩慢,2號機(jī)組運(yùn)行至1 100 h時仍未超出換油指標(biāo),較改進(jìn)前(600 h時鐵含量已超出換油指標(biāo))的油品有較大提升。由圖14可知,1號機(jī)組銅含量在800 h時未超換油指標(biāo),2號機(jī)組試驗結(jié)束時仍未超過換油指標(biāo)。由圖15可知,鋁元素在整個試驗周期均未超出換油指標(biāo)。從圖17可以看出,污染元素硅含量增長較快,主要受氣源因素影響所致。較高的硅元素含量對油品長周期穩(wěn)定運(yùn)行提出了嚴(yán)苛挑戰(zhàn)。綜上所述,結(jié)合客戶主要關(guān)注點(diǎn)和兩臺機(jī)組的綜合表現(xiàn),推薦換油期可達(dá)800 h,客戶對此推薦換油周期表示認(rèn)可。
通過差異化的SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油產(chǎn)品設(shè)計,使產(chǎn)品的換油周期從初始的600 h左右提升到800 h,得到客戶的認(rèn)可。
實(shí)際的應(yīng)用結(jié)果表明,新方案的SAE 40固定式燃?xì)獍l(fā)動機(jī)油具有更加優(yōu)異的產(chǎn)品性能,更加適合工況惡劣的采用垃圾填埋氣為燃料的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的潤滑。油品換油周期可以達(dá)到800 h,相比客戶原用油的換油周期有了較大的提升,能夠有效地減少換油頻次,減少客戶的設(shè)備維護(hù)成本和人工成本。