徐 東,馬連偉,李 楠,常 霞,李秋陽,王劉偉,齊 銳
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)
子米氣田采出水經(jīng)過預(yù)處理裝置預(yù)處理后再進(jìn)入甲醇再生裝置進(jìn)行甲醇回收,甲醇?xì)馓锊沙鏊A(yù)處理后水質(zhì)控制指標(biāo)既要滿足甲醇再生裝置的進(jìn)水要求,又要符合氣田采出水回注指標(biāo),這樣回收甲醇后的氣田采出水不再處理直接回注地層。目前子米氣田采出水經(jīng)過采出水處理裝置處理后,檢測回注采出水水質(zhì)見表1、表2。
表1 回注采出水指標(biāo)
表2 子米氣田回注采出水水質(zhì)化驗結(jié)果
通過表1、表2 數(shù)據(jù)可知,處理后的采出水效果不佳。主要體現(xiàn)在處理后采出水油分、機(jī)雜含量較高。針對這一問題,通過工藝裝置運(yùn)行情況分析以及處理原理進(jìn)行分析尋求解決問題方法[1-3]。
氣田采出水采取“除油-粗濾-精濾”的處理工藝對含醇?xì)馓锊沙鏊M(jìn)行預(yù)處理。采出水罐車從各集氣站運(yùn)來的含醇?xì)馓锊沙鏊?,儲存在處理廠內(nèi)的卸車池,經(jīng)液下泵提升至兩座采出水沉降罐(100 m3)進(jìn)行初步除油,再由采出水轉(zhuǎn)水泵進(jìn)入壓力式斜管除油器去除油和懸浮物,出水加入預(yù)處理藥劑(堿、絮凝劑和氧化劑),通過管式混合器充分混合后進(jìn)入反應(yīng)罐讓采出水和藥劑充分反應(yīng),再加壓進(jìn)行粗、精兩級過濾凈化后進(jìn)入甲醇再生單元的甲醇富液罐。
2.1.1 采出水除油處理工藝 自各集氣站運(yùn)來的含醇?xì)馓锊沙鏊畠Υ嬖谔幚韽S內(nèi)的卸車池,經(jīng)污泥自吸泵提升至立式除油罐進(jìn)行初步除油,儲存在地埋污油罐中。高效斜管除油器一同將除去的油儲存在地埋污油罐中。
2.1.2 采出水除油除機(jī)雜技術(shù) 采出水中油分存在的形式有以下五種:
(1)懸浮油:油品粒徑大于100 μm,以連續(xù)相浮于水面。
(2)分散油:油品粒徑在15~100 μm,主要以大小不等的油滴分散懸浮在水中,一般靜置一段時間會聚集上浮成浮油。
(3)乳化油:油在水中呈乳化狀態(tài),油滴粒徑小于15 μm,體系較穩(wěn)定。
(4)溶解油:油溶解在水中,一般為5~15 mg/L。
(5)油濕固體:油黏浮在顆粒表面上。
目前,污水處理比較先進(jìn)的一種技術(shù)是MSBR工藝,其是連續(xù)流序批反應(yīng)工藝的改良版。這種方式處理過后的污水能達(dá)到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,MSBR工藝能夠有效除去水體中的氮、磷等,但是其效果受到某些因素的影響。
國內(nèi)外現(xiàn)在普遍采用的除油技術(shù)有重力分離技術(shù),氣浮分離技術(shù),膜分離技術(shù),強(qiáng)吸分離技術(shù),離心分離技術(shù)。通過對子米氣田采出水中的油分進(jìn)行檢測,主要以乳化油和溶解油的形式存在,采出水處理除油工藝采用重力分離技術(shù),通過油水密度差,混凝,沉降,聚結(jié)除去采出水中的油分和機(jī)雜。
氣田采出水預(yù)處理單元主要對氣田采出水進(jìn)行除油,除機(jī)雜,使得油分和機(jī)雜達(dá)標(biāo),滿足甲醇再生單元采出水處理水質(zhì)要求,處理效果見表3。
表3 氣田采出水預(yù)處理后采出水水質(zhì)結(jié)果
從表3 可以看出,處理后的總鐵和pH 達(dá)標(biāo),油分和機(jī)雜超標(biāo)。根據(jù)設(shè)計要求預(yù)處理后采出水中油分含量≤30 mg/L,機(jī)雜≤10 mg/L。
2.3.1 子米氣田水質(zhì)影響 子米氣田采出水具有以下特點(diǎn):(1)礦化度較高,一般在(2.0~9.7)×104mg/L;(2)Ca2+、Mg2+、Fe2+等高價金屬陽離子含量很高,一般Ca2+含量在3 000~10 000 mg/L、Mg2+含量在100~1 000 mg/L、Fe2+含量在200~700 mg/L;(3)水中HCO3-含量較高,HCO3-含量一般在900~1 200 mg/L,屬于CaCl2水型。
從子米氣田采出水水質(zhì)分析可看出。氣田采出水在高價金屬陽離子的影響下,密度較大。
2.3.1.1 高密度采出水對水處理效果的影響 在重力分離過程中,對粒徑dp的油滴來說,依據(jù)斯托克定律,其脫油效率與采出水處理量Q、浮升截面積Ap、水和油的密度ρw、ρo及水的黏度μ 有關(guān):
從式中可以看出,脫油效率ηi只與油水的物理性質(zhì),油滴粒徑dp有關(guān)。由于較高的礦化度使原水的密度變高,采出水的密度高使油水密度差增大,雖然提高了以斯托克斯分離效應(yīng)為主的重力分離系統(tǒng)的除油效果,但是機(jī)雜與水體的密度差變小,降低了懸浮物的分離效果。
2.3.1.2 采出水含鐵對水處理效果的影響 子米氣田采出水處理系統(tǒng)中的采出水鐵含量在15~75 mg/L。水中的鐵鹽95%以上是以亞鐵鹽的形式存在。亞鐵鹽存在的狀態(tài)與pH 值有很大的關(guān)系,F(xiàn)e(OH)2和Fe(OH)3都是良好的混凝劑。這種大量絮體的存在使得采出水中的膠體已經(jīng)處于脫穩(wěn)狀態(tài),在水動力條件合適的情況下就會沉淀下來。子米氣田采出水預(yù)處理加藥位置相同,均在調(diào)節(jié)罐至高效斜管除油器處加入,所加氫氧化鈉,雙氧水和絮凝劑同采出水進(jìn)入處理設(shè)備后,由于氫氧化鈉與采出水中的亞鐵,高價鐵形成Fe(OH)2和Fe(OH)3,影響絮凝劑的絮體穩(wěn)定性,從而影響處理效果。
2.3.2 除油方式問題 立式除油罐除油利用油水密度差,當(dāng)采出水轉(zhuǎn)至除油罐,采出水中的油分由于密度小處在上層,當(dāng)油液位達(dá)到排油口位置時,油從出油口溢流至地埋污油罐。目前立式除油罐已經(jīng)安裝了油水界位儀,取得了一定效果。但除油時仍然需要現(xiàn)場手動操作除油,增加了人為因素對除油的影響。
2.3.3 藥劑藥效問題 根據(jù)目前藥劑配制方法及加藥制度,當(dāng)一次裝置運(yùn)行后,所配制藥劑沒有用完,將在下次裝置運(yùn)行中繼續(xù)使用,由于米脂處理廠含醇采出水處理裝置間歇運(yùn)行,一般情況啟運(yùn)一次間隔時間3~5 d,這樣所配制的藥劑在藥箱中就會失效,影響處理效果。
2.3.4 絮凝劑選用問題 絮凝劑的凈水機(jī)理:一般情況下,油珠或懸浮物顆粒(膠粒)在采出水中呈電負(fù)性。當(dāng)膠粒的電負(fù)性較大時,膠粒與膠粒之間相互排斥,難以靠近,細(xì)小膠粒難以聚結(jié)為大顆粒,上浮或沉降速度非常低,甚至在水中既不沉也不浮。
電性中和:加入混凝劑是帶正電荷的離子或聚合離子,消除膠粒表面的電負(fù)性,使懸浮顆粒能夠靠近、聚結(jié)為較大顆粒,提高上浮或沉降速度。
吸附架橋:帶異性電荷的高分子絮凝劑與膠體顆粒具有強(qiáng)烈的吸附作用,形成“膠粒-高分子-膠?!钡男躞w。
無機(jī)高分子絮凝劑成本低,對各種復(fù)雜水質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng),可有效除去細(xì)微的懸浮顆粒,但生成的絮體有機(jī)高分子絮凝劑小,吸附架橋作用不如有機(jī)高分子絮凝劑。有機(jī)高分子絮凝劑的相對分子質(zhì)量大,官能團(tuán)多,具有很強(qiáng)的吸附架橋能力。與無機(jī)絮凝劑相比,有機(jī)高分子絮凝劑生成的絮體大,沉降速度快,處理過程短。僅用無機(jī)型或者有機(jī)型絮凝劑處理,往往難以發(fā)揮最佳絮凝效果?,F(xiàn)將聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)復(fù)配進(jìn)行實驗。
將白色固體粉末陽離子聚丙烯酰胺配制成0.1%的溶液,則此溶液1 mL 含有PAM 1 mg。分別取此溶液0.1 mL,0.3 mL,0.5 mL,0.7 mL,1 mL,3 mL,5 mL,10 mL,20 mL 加入100 mL 采出水中,混凝后產(chǎn)生的絮體不明顯,實驗結(jié)果見表4。
表4 不同PAM 加量下的處理效果
將固體粉末狀的聚合氯化鋁配制成1%的溶液,則此種溶液1 mL 含PAC 10 mg。分別取此種溶液2 mL、5 mL、8 mL、10 mL 倒入試管中,在上述溶液中加入100 mL 待測采出水,實驗結(jié)果見表5、表6。
表5 不同PAC 加量下的處理效果
從表5、表6 可以看出,單用PAC 時,500 g/L 的PAC 透光率為69.0%,最佳投加量800 g/L 的PAC 透光率為90.0%。而單用PAM 效果更差。當(dāng)PAC 與PAM進(jìn)行復(fù)配時,先加入500 g/L 的PAC,PAM 的投加量8~10 g/L 時,獲得很好的處理效果,透光率達(dá)到99%。明顯的改善處理效果,這是由于陽離子有機(jī)絮凝劑中陽離子能夠中和電荷,壓縮雙電層,其分子鏈大,起到了很好的橋架作用,改善了絮凝體的性能。所以說PAC和PAM 的復(fù)配方式較單獨(dú)使用一種絮凝劑效果好,能夠改善氣田采出水預(yù)處理效果,有效的降低機(jī)雜。在實驗過程中發(fā)現(xiàn)先加PAC 再加PAM 效果比先加PAM后加PAC 效果更好,所以在復(fù)配時,先加PAC 后加PAM。
表6 500 g/L的PAC+相對應(yīng)PAM 的處理效果
2.3.5 微孔陶瓷過濾器濾料失效(表7)從表7 數(shù)據(jù)分析可以看出,含油量,懸浮物含量基本保持不變,說明在現(xiàn)有工藝條件下,粗過濾器截留效果較差,粗過濾器中的濾料失效,無法截留絮體。
表7 粗過濾器前后采出水的組成性質(zhì)分析結(jié)果
為了有效除去采出水中的凝析油,避免人為因素影響,提高采出水的預(yù)處理效果,建議增加自動排油裝置。在出油口增加自動控制閥與油水界位儀聯(lián)鎖,當(dāng)油水界位達(dá)到設(shè)定值時,自動控制閥自動打開,除去立式除油罐上層凝析油,排至油水界位時,控制閥自動關(guān)閉,提高自動化程度,避免人為因素影響采出水處理效果。
3.2.1 改造加藥位置 子米氣田采出水處理三種藥劑同時在調(diào)節(jié)罐和高效斜管除油器之間加注(圖1)。
圖1 采出水處理加藥示意圖
由前面水質(zhì)原因分析可知,子米氣田水質(zhì)特點(diǎn)無法改變對采出水處理的影響。結(jié)合采出水處理技術(shù)及存在問題原因分析。對NaOH 加藥位置進(jìn)行改造,將NaOH 加藥位置改在卸車池和調(diào)節(jié)水罐之間。有兩點(diǎn)原因:(1)NaOH 與水中的鐵離子結(jié)合形成高聚物,形成絮體沉降至調(diào)節(jié)罐底,通過排污方式排掉。這樣消除了采出水中鐵離子對加入絮凝劑的影響。(2)通過大量的實驗得出,采出水中的絮凝劑效果在堿性環(huán)境最佳,因此提出了對加藥位置的改造(圖2)。
圖2 采出水處理加藥改造
3.2.2 合理配置預(yù)處理藥劑加注量 根據(jù)目前的運(yùn)行方式,氣田采出水預(yù)處理裝置間歇運(yùn)行,可以規(guī)定好處理采出水量,根據(jù)規(guī)定的采出水處理量,結(jié)合預(yù)處理藥劑配比量,確定出每次裝置運(yùn)行一次所配置的藥量,從而保證每次預(yù)處理藥劑完全使用,避免預(yù)處理藥劑過期而影響采出水處理效果。
3.2.3 復(fù)合選用無機(jī)和有機(jī)絮凝劑 根據(jù)前面合理選擇絮凝劑的分析,通過實驗確定出復(fù)合使用無機(jī)絮凝劑和有機(jī)絮凝劑,對于采出水處理效果更佳。復(fù)合絮凝劑加藥改造見圖3。
圖3 復(fù)合絮凝劑加藥改造示意圖
針對設(shè)備出現(xiàn)過濾效果差的問題,對高效聚結(jié)斜管除油器,粗過濾器定期檢修。制定此兩種設(shè)備反沖洗制度,規(guī)定每周需對高效斜管除油器,核桃殼過濾器進(jìn)行反沖洗一次。
在對采出水處理工藝及加藥問題改造后,由于人為、設(shè)備等不可預(yù)知的因素,為提高回注采出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率,建議對塔底采出水進(jìn)采出水回注罐前進(jìn)行二次處理。通過調(diào)研,纖維球過濾器是一種性能先進(jìn)的纖維填料式過濾器,廣泛用于油田含油采出水處理,它采用了一種新型的束狀軟填料(纖維)作為過濾器的濾元,其濾料直徑可達(dá)幾十微米甚至幾微米,并具有比表面積大,過濾阻力小等優(yōu)點(diǎn),解決了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸機(jī)會和濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率和截污容量。
(1)通過對子米氣田采出水處理技術(shù)分析,找出了影響采出水處理效果不好的原因,通過合理確定藥劑加注量,加藥工藝改造,絮凝劑的合理選擇,可以改善采出水處理效果。
(2)通過實驗,無機(jī)絮凝劑PAC 和有機(jī)絮凝劑PAM復(fù)合使用,可以相互促進(jìn)彼此的絮凝效果,得到很好的處理效果。
(3)對于精餾塔塔底水處理改造建議需要進(jìn)一步論證。