楊 峰,黃少奇
(中國水利水電第十二工程局有限公司,浙江 杭州 310004)
灘坑水電站泄洪洞弧形閘門,孔口形式為潛孔,孔口凈寬7.0 m、高度7.0 m,設(shè)計水頭102 m,總水壓力89 000 kN,為超大型弧形閘門,閘門采用凸擴式門槽,主水封為充壓式止水水封,常規(guī)緊壓式止水水封作為充壓式止水的輔助止水。該泄洪洞弧形閘門經(jīng)多年運行,止水水封橡皮出現(xiàn)磨損、老化現(xiàn)象,水封多處漏水嚴重,需對整套止水水封進行更換。我公司承擔了弧門的充壓止水水封更換及充壓止水系統(tǒng)檢修工作。
在水電站高水頭弧形閘門設(shè)計中,通常采用凸擴式門槽充壓止水水封(如圖1),當弧門面板受到高水頭水壓力作用下,通過弧門支臂產(chǎn)生壓縮變形,加之加工精度、安裝精度及溫度變化等影響,使弧門半徑小于設(shè)計值,導致止水橡膠與弧門面板脫離,發(fā)生縫隙溢流。凸擴式門槽充壓止水裝置可以適應弧門變形,充壓止水水封可以利用加壓系統(tǒng)充壓使門槽內(nèi)水封變形而頂緊壓在弧門面板上,從而起到良好的止水效果。另外,采用充壓止水水封,在弧門開啟前,可以取消所加背壓,縮回止水橡膠而脫離弧門面板,從而減小水封橡皮摩擦,同時減少閘門啟閉力,延長水封橡膠的使用壽命。
圖1 凸擴式門槽充壓止水水封示意圖
為滿足凸擴式門槽充壓止水水封工作,需配套設(shè)置充壓系統(tǒng),滿足在迎水壓力情況下充壓水封橡皮外凸出與弧門面板緊密接觸,在深孔弧門全關(guān)閉狀態(tài)時啟動,利用上游庫區(qū)水通過過濾器,經(jīng)增壓水泵增壓注入凸擴式門槽充壓腔體內(nèi),使門槽內(nèi)水封變形而頂緊壓在弧門面板上,增壓水泵采用一備一用共設(shè)置兩套,并設(shè)置儲能罐使門槽充壓腔體保持設(shè)定壓力,當壓力低于設(shè)定值時系統(tǒng)自動啟動增壓水泵進行增壓并儲能。當深孔弧門需要開啟時,關(guān)閉門槽充壓腔體進水口閥門,開啟排水閥降壓排水,門槽充壓腔體水壓力低于0.1 MPa時開啟深孔弧門。充壓止水系統(tǒng)原理見圖2。
圖2 充壓止水系統(tǒng)原理圖
充壓工作流程:弧門關(guān)閉后,閘閥9關(guān)閉,閘閥7開啟。啟動增壓水泵,往門槽水封和蓄能罐充水,水壓推出山形水封頭部達到封水效果后,壓力升至1.2 MPa時增壓水泵停止,儲能罐用于維持壓力,當系統(tǒng)壓力低于1 MPa,增壓水泵會自動啟動,往門槽水封和蓄能罐增壓。程序設(shè)定只有弧門在全關(guān)位置狀態(tài)充壓系統(tǒng)才能啟動。
泄壓工作流程:閘門開啟前,關(guān)閉閘閥7,打開閘閥9排水。系統(tǒng)壓力低于0.1 MPa時,充壓止水水封恢復自然狀態(tài),程序解鎖閘門開啟控制開關(guān)。
通過對弧形閘門的檢修作業(yè),更換了閘門所有水封橡皮,將弧形閘門處于關(guān)閉狀態(tài)。進行了無壓狀態(tài)和有壓狀態(tài)充壓止水系統(tǒng)檢查。
無壓狀態(tài)充壓止水系統(tǒng)檢查:保持泄洪洞檢修閘門關(guān)閉狀態(tài),使泄洪洞檢修閘門與弧形閘門之間閘室無水狀態(tài),此時弧形閘門無水壓。在閘閥9關(guān)閉狀態(tài)下,打開閘閥7,往充壓水封充壓腔體注水加壓,壓力表3顯示壓力由0 MPa升壓至1 MPa,表示系統(tǒng)加壓工作正常。在閘閥7關(guān)閉狀態(tài),打開閘閥9,對充壓水封充壓腔體排水降壓,壓力表3顯示壓力由1 MPa降壓至0 MPa,表示系統(tǒng)降壓工作正常。
有壓狀態(tài)充壓止水系統(tǒng)檢查:為減少泄洪洞檢修閘門提升次數(shù),減少對其水封的磨損,充壓止水系統(tǒng)試驗期間僅開啟泄洪洞檢修閘門的充水閥,對檢修閘門與弧形閘門之間閘室進行充水,使弧形閘門處于正常水壓狀態(tài)。閘室充水完成后,在閘閥9關(guān)閉狀態(tài)下,打開閘閥7,往充壓水封充壓腔體注水加壓,壓力表3顯示壓力由0 MPa升壓至1 MPa,表示系統(tǒng)加壓工作正常。隨即檢查人員進入弧形閘門下游目視檢查弧門止水情況,經(jīng)檢查弧形閘門止水良好,無漏水現(xiàn)象。檢查人員撤離后,在閘閥7關(guān)閉狀態(tài),打開閘閥9,對充壓水封充壓腔體排水降壓,壓力表3顯示壓力只由1 MPa降壓至0.4 MPa,并未降壓至0 MPa,系統(tǒng)降壓出現(xiàn)了異常。
檢查結(jié)果顯示系統(tǒng)在弧形閘門無壓狀態(tài)和有壓狀態(tài)下,充壓止水系統(tǒng)充壓、保壓工作正常,弧形閘門在有壓狀態(tài)下通過目視檢查,弧形閘門止水工作正常,無漏水情況,但在弧形閘門有壓狀態(tài)下卸壓試驗過程中,系統(tǒng)壓力從1 MPa降至0.4 MPa,并維持在0.4 MPa,未達到設(shè)計低于0.1 MPa的要求。
如果系統(tǒng)壓力未能降至0.1 MPa,說明充壓水封在背壓狀態(tài)下水封頭任與弧門面板接觸,如強制啟門,勢必造成啟閉力增大,磨損充壓水封,無法滿足運行要求,存在充壓止水系統(tǒng)降壓失效問題。
正常運行時,當充壓止水系統(tǒng)進行卸壓操作,閘閥7關(guān)閉狀態(tài),閘閥9開啟狀態(tài),自動進排氣閥自動開啟,門槽充壓腔體內(nèi)的水從閘閥9排出,壓力表3回位顯示壓力為0 MPa。
根據(jù)充壓止水系統(tǒng)原理圖分析,造成泄壓失效產(chǎn)生的區(qū)域應該在閘閥7與閘閥9之間的系統(tǒng)內(nèi)。采用排除法對各個零部件是否損壞進行排查分析。
(1)閘閥9排查分析:閘閥9為電磁閥,設(shè)在弧門門槽底部位置,作為充壓止水系統(tǒng)末端的卸壓排水閥門,如果閘閥9不能正常開啟排水,那么系統(tǒng)壓力將會下降并維持在1 MPa左右,通過泄壓時對閘閥9觀察,有水排出,系統(tǒng)壓力降至0.4 MPa后水流停止,判斷排水閥工作正常。
(2)自動進排氣閥排查分析:自動進排氣閥設(shè)在弧門檢修平臺位置,當充壓止水系統(tǒng)加壓時排出管路內(nèi)空氣,當水進入閥內(nèi),浮筒隨水位一起上升,關(guān)閉排氣口,反之當系統(tǒng)泄壓時,壓力減少,閥內(nèi)水位下降,浮筒隨水位一起下降,打開排氣口。通過泄壓時對排氣閥觀察,系統(tǒng)泄壓時排氣閥有吸入氣體的聲音,系統(tǒng)壓力降至0.4 MPa后排氣孔關(guān)閉,判斷自動進排氣閥工作正常。
(3)閘閥7排查分析:閘閥7為電磁閥,設(shè)在設(shè)備層,是充壓止水系統(tǒng)加壓時入口閥門,同時也是卸壓時起到阻隔庫區(qū)、蓄能罐的水壓,為了避免拆除閘閥7繁瑣工作量,在關(guān)閉閘閥7并卸壓后,在壓力表3接口位置增設(shè)臨時卸壓閥門(如圖3)。安裝完畢后進行充壓止水系統(tǒng)加壓、卸壓操作步驟,卸壓后在壓力維持0.4 MPa無法繼續(xù)下降,打開臨時泄壓閥門時,泄壓閥排出約5 L水后,排水停止,系統(tǒng)壓力顯示0,如果閘閥7損壞無法閉合,庫區(qū)水及儲能罐中的水將通過管路從臨時泄壓閥源源不斷排出。從結(jié)果分析,臨時泄壓閥僅排出約5 L水,系統(tǒng)壓力降至0 MPa,閘閥7工作是正常的。
圖3 充壓止水系統(tǒng)泄壓檢修示意圖
(4)弧形閘門充壓止水水封排查分析:弧形閘門充壓止水水封通過門槽壓板與門槽座壓緊,對充壓腔體形成密閉空間,如果充壓止水水封有漏水情況,那么系統(tǒng)壓力將無法保持,加壓水泵會頻繁啟動,從試驗結(jié)果分析,充壓止水水封充壓腔體無漏水情況。通過各個部件排查,均工作正常,唯一造成系統(tǒng)壓力無法下降原因,最大可能性是管路被堵,由于充壓水封腔體試驗時無法觀察,水封壓板拆除檢查工作量過大,從設(shè)計圖紙充壓止水系統(tǒng)水封結(jié)構(gòu)分析(如圖4),可能性最大為泄壓孔位置,當充壓止水系統(tǒng)進行泄壓工作時,初始時閘室水壓小于系統(tǒng)壓力,閘閥9排水后,系統(tǒng)壓力小于閘室水壓,充壓止水水封橡皮受閘室水壓貼緊門槽座上,并封堵了泄水孔,使充壓止水系統(tǒng)壓力無法下降,并且維持小于閘室的壓力0.4 MPa。也就說明了弧形閘門在無壓狀態(tài)下,閘室無水壓,充壓止水系統(tǒng)卸壓工作正常,反而在弧形閘門在有壓狀態(tài)下,閘室內(nèi)有水壓,充壓止水系統(tǒng)卸壓工作實效。
圖4 充壓水封結(jié)構(gòu)分析
針對充壓止水水封橡膠封堵排水口情況,處理首先解決泄壓時排水流暢問題,我們采用直徑4 mm不銹鋼圓鋼焊接制作了一個簡易十字形導水架(如圖5),為防止使用過程中十字形導水架產(chǎn)生位移,十字形導水架中心位置設(shè)防位移桿。將弧形閘門開啟,拆除泄水孔位置水封壓板,抬起充壓止水水封,將導水架插入泄水孔,并重新安裝水封及水封壓板。
圖5 十字形導水架結(jié)構(gòu)示意圖
通過重新對充壓止水系統(tǒng)進行充壓、泄壓試驗,系統(tǒng)泄壓后壓力下降至0,泄壓恢復工作正常,達到了運行要求。
灘坑水電站泄洪洞弧形閘門充壓止水系統(tǒng)檢修,最終通過以上處理方案,簡單有效,滿足了設(shè)備運行目的,但檢修過程中對各個可疑部位的排查,進行了多次分析會議,反復試驗,消耗了較長的時間。本文通過總結(jié)經(jīng)驗,為以后類似閘門檢修提供借鑒。