陳發(fā)源,田小軍,范飛,蔣林煜,王舒東,王樟新,何頔
(1. 廣東工業(yè)大學(xué) 環(huán)境生態(tài)工程研究院,廣州 510006;2. 北京萬邦達(dá)環(huán)保技術(shù)股份有限公司,北京 100024;3. 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司,福建 廈門 361000)
中國煤化工行業(yè)主要分布在西北和華北地區(qū),呈現(xiàn)出多煤少水的局部現(xiàn)狀[1-2]。另外,隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,迫使煤化工行業(yè)必須執(zhí)行更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。2015年12月,環(huán)保部發(fā)布《現(xiàn)代煤化工建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)進條件(試行)》,提高了現(xiàn)代煤化工項目的準(zhǔn)進門檻,在缺乏納污水體和水環(huán)境容量嚴(yán)重不足的區(qū)域建設(shè)的現(xiàn)代煤化工項目必須做到廢水零排放[3]。因此,煤化工行業(yè)率先進入“零排放/近零排放”時代,煤化工廢水須經(jīng)過深度處理后最大限度回用于生產(chǎn),此過程會產(chǎn)生大量高鹽廢水[4]。高鹽廢水中除了含有大量有機污染物外,還含有大量無機鹽,如氯、硫酸根、鈉和鈣等離子[5-7]。目前,高鹽廢水的排放問題日趨嚴(yán)重,是水環(huán)境污染的重要問題之一。高鹽廢水若不經(jīng)處理,排進地表水會導(dǎo)致淡水生物死亡;若排進市政污水處理系統(tǒng),會導(dǎo)致生物池內(nèi)微生物大量死亡,水質(zhì)惡化。
某煤化工園區(qū)煤化工廢水運行處理工藝包含調(diào)節(jié)池、混凝反應(yīng)池、斜管沉淀池、中和池、D型濾池、超濾、一級反滲透、二級反滲透、電滲析和蒸發(fā)器處理單元等,其工藝流程如圖1所示。
圖1 煤化工廢水處理工藝路線圖
實驗用水取自某煤化工園區(qū)煤化工廢水原處理工藝二級反滲透濃水,水質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1 二級反滲透濃水水質(zhì)指標(biāo)
實驗裝置:實驗裝置為半自動化控制撬裝設(shè)備,具體外觀如圖2所示。
圖2 實驗裝置
采用NF-HF及NF-HS兩種納濾膜分別進行實驗,膜面積為1.77 m2,其具體出廠設(shè)計參數(shù)如表2所示。NF-HF的清水通量是NF-HS的兩倍,氯離子截留率低于NF-HS。
表2 NF-HF和NF-HS膜參數(shù)
實驗藥劑:鹽酸(31%,工業(yè)級);氫氧化鈉(NaOH≥98%~99%,工業(yè)級),上述藥劑購自于山西艷陽升商貿(mào)有限公司;次氯酸鈉(10%,工業(yè)級);檸檬酸(99%,工業(yè)級),上述藥劑均購自于濟南辰弗化工有限公司;硫代硫酸鈉(99%,工業(yè)級)購自于天津金匯太亞化學(xué)試劑有限公司;阻垢劑購自于廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司。
1)高鹽廢水處理流程
實驗流程如圖3所示,將某煤化工園區(qū)煤化工廢水二級反滲透濃水加入到水質(zhì)調(diào)節(jié)罐中,同時添加阻垢劑(5.0 mg/L),料液經(jīng)提升泵進入進料罐中,進料罐中料液通過離心泵進入保安過濾器進行預(yù)過濾,保安過濾器出料通過高壓泵增壓后進入膜組件。濃縮液管路調(diào)壓閥調(diào)節(jié)膜柱內(nèi)的壓力,通過控制外排濃水流量和產(chǎn)水流量來調(diào)節(jié)回收率。納濾或反滲透透過液外排或收集后進行進一步濃縮實驗,部分濃縮液回流到進水罐中,剩余部分外排。
圖3 實驗流程圖
2)化學(xué)清洗
酸洗采用鹽酸稀溶液(pH值為2.5~3.0)清洗膜表面,浸泡1 h,循環(huán)流動沖洗1~2 h,清水沖洗至pH值為7.0左右;堿洗采用氫氧化鈉溶液(pH值為10.5~11.0)清洗膜表面,浸泡1 h,然后循環(huán)流動沖洗1~2 h,清水沖洗至pH值為7.0左右。
R=(1-Cp/Cf)×100%
(1)
式中:Cp為透過液的離子濃度;Cf為進料液的離子濃度。
膜通量J的計算公式如式(2)所示。
J=V/AT
(2)
式中:V為透過液體積;A為有效膜面積;T為透過液需要的時間。
表3 NF-HF和NF-HS濃縮液和透過液水質(zhì)情況
圖4 NF-HF進水、透過液和濃縮液色度對比
圖5 NF-HF與NF-HS對Cl-和的截留效率
圖6 NF處理后產(chǎn)水與濃水的
NF-HF和NF-HS對結(jié)垢離子的截留效果如表4所示。從表中可以看出,NF-HF對結(jié)垢離子(鈣、鎂和硅)的截留效果均優(yōu)于NF-HS,最高分別達(dá)到90%、80%和40%。依據(jù)兩只膜對二價離子的截留參數(shù)(見表2),NF-HF對鈣、鎂離子的截留效率應(yīng)該低于NF-HS對其截留效率。出現(xiàn)相反的結(jié)果說明含鹽水中多種污染物能夠影響納濾膜Donnan效應(yīng)與篩分作用。上述兩種納濾膜對硅離子的截留率為30%~40%。超濾膜與納濾膜可以去除膠體硅,但對溶解性硅基本沒有截留,所以,二級反滲透濃縮液中的硅40%為膠體硅。
表4 NF-HF和NF-HS對結(jié)垢離子的截留效果
采用NF-HF和NF-HS對煤化工廢水二級反滲透濃水進行連續(xù)流處理,在膜通量和回收率保持恒定的條件下,其運行壓力變化如圖7、圖8所示。從圖8可以看出,在膜通量和回收率分別為19.77 LHM和87.5%的條件下,NF-HF連續(xù)運行336 h后,其運行壓力從初始的2.5 MPa不斷升高至3.8 MPa。由圖9可知,在膜通量和回收率分別為19.58 LHM和85%的條件下,當(dāng)NF-HS連續(xù)運行168 h后,其運行壓力從初始的3.2 MPa連續(xù)升高至4.5 MPa。保持膜通量不變的條件下,納濾膜運行壓力升高,說明納濾膜發(fā)生了污染。二級反滲透濃縮液成分復(fù)雜,含有結(jié)垢離子與有機物。NF膜表面特性很可能被其表面吸附的有機污染物改變,進而影響隨后NF膜表面的無機結(jié)垢。納濾濃縮液中鈣離子、硫酸根離子濃度高,易形成硫酸鈣晶核沉積在膜表面。相比單一污染物的膜污染,有機與無機污染物共存對NF膜的污染更復(fù)雜。與NF-HF型膜相比,NF-HS能夠截留更低分子量的有機物,過濾壓力高,小分子有機物也容易進入膜孔造成不可逆污染,因此,NF-HF具備更優(yōu)的抗污染性能和節(jié)能效率。
圖7 NF-HF運行壓力、膜通量和回收率的變化
圖8 NF-HS運行壓力、膜通量和回收率的變化
NF-HF對煤化工廢水二級反滲透濃水進行連續(xù)處理336 h后,其膜通量變化如圖9所示。從圖中可以看出,當(dāng)NF-HF連續(xù)運行336 h后,膜通量下降了11%,說明NF-HF膜已經(jīng)發(fā)生了輕度污染。利用酸洗之后,NF-HF的清水通量恢復(fù)不明顯;而堿洗之后,NF-HF膜的清水通量恢復(fù)至初始通量,說明膜表面主要發(fā)生了有機物污染。
圖9 NF-HF清洗后膜通量恢復(fù)效果
利用STRO對NF-HF的透過液進行濃縮處理,從表5可知,STRO的脫鹽率可達(dá)94%以上,其產(chǎn)水電導(dǎo)率和TDS分別為1 619 μs/cm和932 mg/L,其濃水電導(dǎo)達(dá)到77 100 μs/cm。STRO也對COD表現(xiàn)出較高的截留率(96.23%)。STRO濃縮液可直接進入蒸發(fā)結(jié)晶處理裝置,產(chǎn)出工業(yè)級氯化鈉。
表5 STRO處理納濾透過液水質(zhì)
另外,利用STRO對NF-HF的透過液進行連續(xù)濃縮處理,STRO的膜通量與運行壓力變化如圖10所示。實驗過程中,保持進水壓力不變,產(chǎn)水一直外排,不斷濃縮NF產(chǎn)水。隨著運行時間的增長,濃水鹽含量越來越高,膜通量不斷下降,當(dāng)運行到187 min時,膜通量下降到11.3 LMH,將運行壓力升高到8.4 MPa,膜通量又升高到13.37 LMH,再運行24 min后,膜通量又下降到9.6 LMH,實驗結(jié)束。這表明STRO膜已經(jīng)發(fā)生了嚴(yán)重的污堵現(xiàn)象。污染后的STRO經(jīng)過化學(xué)清洗后,其膜通量可以恢復(fù),但其抗污染性能較差,運行3 h就需要化學(xué)清洗。從工藝運行的穩(wěn)定性與經(jīng)濟性考慮,STRO不適用于納濾膜透過液濃縮處理工藝。如圖11所示,DTRO濃縮120 h后才出現(xiàn)運行壓力明顯上升與膜通量下降的現(xiàn)象,具有更優(yōu)的抗污染性能。因此,NF+DTRO分離濃縮工藝具備較強的應(yīng)用優(yōu)勢。
圖10 STRO膜通量與運行壓力變化
圖11 DTRO膜通量與運行壓力變化
2)煤化工廢水二級反滲透濃水經(jīng)NF-HF處理后,其濃縮液電導(dǎo)率可達(dá)50 033~55 000 μs/cm,經(jīng)過除硅除硬去COD后,可蒸發(fā)結(jié)晶得到工業(yè)硫酸鈉。利用STRO對NF-HF透過液進行濃縮處理,其濃水電導(dǎo)率為77 100 μs/cm,可直接蒸發(fā)結(jié)晶產(chǎn)出工業(yè)氯化鈉。然而,STRO抗污染性能較差,工業(yè)化應(yīng)用受限。
3)綜合考慮,NF-HF+DTRO(碟式高壓反滲透)組合工藝使煤化工廢水膜濃縮液進一步分離濃縮具備良好的可行性。