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        某天然氣增壓機振動故障診斷及處理

        2022-02-22 09:18:06白云山馬金銘龍顏長郝建剛
        東北電力技術(shù) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:跳機開度氣流

        白云山,馬金銘,龍顏長,田 鑫,郝建剛

        (1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310037;2.天津華電軍糧城發(fā)電有限公司,天津 300000)

        低頻振動是旋轉(zhuǎn)機械常見的振動故障之一,這種振動通常是由支撐軸承穩(wěn)定性不足導(dǎo)致徑向支撐力出現(xiàn)小幅波動或通流部件受不均衡的氣流沖擊,該類型振動的能量轉(zhuǎn)換,通常不是由外部提供,而是由運動系統(tǒng)本身產(chǎn)生[1-3]。因此,該類型故障難以診斷處理,且經(jīng)長時間發(fā)展會導(dǎo)致軸承部件磨損加劇及通流部件強度降低。因此,在故障發(fā)展初期及時分析處理,對保障機組安全運行至關(guān)重要。

        本文研究了某燃機發(fā)電廠天然氣增壓機低頻振動產(chǎn)生的原因[4-5],通過對機組進(jìn)行現(xiàn)場測試及運行參數(shù)分析計算,理清了故障原因并提出了解決措施,對同類型故障的處理具有借鑒意義。

        1 機組概況

        為提高進(jìn)口天然氣壓力,某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組同步配備了2臺天然氣增壓機。該型增壓機為離心式設(shè)計,共一級葉輪,由電機通過變速齒輪箱驅(qū)動,額定轉(zhuǎn)速30 380 r/min,入口設(shè)計壓力2.5 MPa,出口設(shè)計壓力4.2 MPa,設(shè)計壓比1.68,排氣流量83 534 kg/h,工藝流程如圖1所示。

        圖1 增壓機工藝流程

        增壓機入口配備了截止閥和控制閥(ICV),用于調(diào)整天然氣流量,出口分為兩部分,通過再循環(huán)冷卻到ICV前,該部分流量由再循環(huán)閥控制,另一部分通過出口截止閥送往下游用氣設(shè)備。增壓機入口及出口均設(shè)有溫度和壓力測點,用于監(jiān)測介質(zhì)參數(shù)。出口母管處的流量計僅用于機組防喘振控制,無法監(jiān)測實際流量,但在出口截止閥后和燃?xì)廨啓C燃料控制閥前設(shè)有科氏流量計,可用于測量增壓機送往燃機的天然氣流量。

        2 振動現(xiàn)象分析

        2020年11月2日,增壓機正常運行且為下游燃?xì)廨啓C供氣時,因振動大跳機(X向和Y向振動同時達(dá)到40.6 μm跳機),調(diào)取了機組運行參數(shù)曲線,如圖2所示,此次振動特點如下。

        圖2 運行參數(shù)曲線1

        a.跳機前,振動幅值升高。振動幅值增大時,伴隨著轉(zhuǎn)速、ICV和排氣流量升高及再循環(huán)控制閥開度減小。

        b.振動幅值存在波動現(xiàn)象,且隨著振動基準(zhǔn)值提高,波動幅度也隨之增大。

        c.跳機前,增壓機再循環(huán)閥全關(guān),ICV呈減小趨勢,轉(zhuǎn)速達(dá)到最大值30 200 r/min。入口壓力降至2.29 MPa,低于設(shè)定值2.5 MPa;出口壓力降至3.79 MPa,低于設(shè)定值3.9 MPa,電機電流為286 A。跳機前各主要參數(shù)如表1所示。

        表1 跳機前各主要參數(shù)情況

        通過對上述運行參數(shù)分析,得知振動相關(guān)的自變量主要為ICV開度、排氣流量、電機電流。為對機組運行情況做進(jìn)一步分析,11月8日對機組做了進(jìn)一步測試,該次測試中增壓機出口門關(guān)閉,內(nèi)部氣體再循環(huán)運行,同時,為了減少自變量數(shù)目,采用工頻方式運行。測試中,再循環(huán)閥自動調(diào)節(jié),ICV改為手動調(diào)節(jié),通過逐步增加ICV開度來觀察振動幅值的變化情況,測試結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,隨著ICV開度的增加或減少,為維持出口壓力恒定,再循環(huán)閥開度隨之增加或減少,振動幅值隨著排氣流量、電機電流及ICV開度呈正相關(guān)變化。測試中,增壓機流量計顯示流量為58 458 kg/h時,再循環(huán)閥開度為95.8%,電機電流為275 A,X向振動幅值為29.7 μm,Y向振動幅值為34.6 μm。

        圖3 運行參數(shù)曲線2

        為對振動問題做詳細(xì)分析,對測試過程中不同時刻的振動頻譜進(jìn)行了采集,如圖4—圖6所示。可見,振動幅值的變化主要是由低頻分量引起,工頻分量穩(wěn)定在5.08 μm,因此,排除了轉(zhuǎn)子存在動不平衡的可能性。此外,在測試過程中,通過將其他變量保持恒定,逐步調(diào)節(jié)潤滑油供油母管壓力和溫度,振動幅值未見變化,且增壓機為可傾瓦軸承,因此,排除了油膜渦動的可能性。結(jié)合機組運行過程中參數(shù)的變化情況及振動幅值、頻譜的分析,推測該機組振動增加主要為氣流不穩(wěn)定所致。從氣流激振的機理可知,隨著進(jìn)入氣缸的天然氣流量增大及流速提高,作用在轉(zhuǎn)子上的切向力對動靜間隙、密封結(jié)構(gòu)以及轉(zhuǎn)子靈敏度同時提高,進(jìn)而增大作用在轉(zhuǎn)子的激振力。這些將使軸系振動穩(wěn)定性降低,嚴(yán)重時會誘發(fā)轉(zhuǎn)子失穩(wěn),產(chǎn)生很大的突發(fā)性低頻振動。此外,氣流激振力與流量直接相關(guān),即與機組的負(fù)荷有關(guān),因此,一旦在某一負(fù)荷下發(fā)生氣流激振,必然隨著氣體流量的增大而加?。幌喾?,在小于某一流量下會減緩甚至消失,具有良好的再現(xiàn)性。增壓機工作轉(zhuǎn)速為30 000 r/min,振動的低頻分量主要集中在14 000 r/min左右,該值同時也是增壓機的一階臨界轉(zhuǎn)速。通過對增壓機振動特征分析可知,其與氣流激振的典型表現(xiàn)相符。

        圖4 振動頻譜圖1

        圖5 振動頻譜圖2

        圖6 振動頻譜圖3

        根據(jù)相關(guān)研究,氣流激振通常發(fā)生在機組大功率負(fù)荷階段,但該增壓機在實際排氣流量為41 000 kg/h時,已經(jīng)表現(xiàn)出振幅增大且波動的特征,為對該問題進(jìn)一步分析,對增壓機在表1中3個時間點的工作效率進(jìn)行了計算,計算方法如式(1)—式(4)所示,單一組分的低位熱值及顯熱的計算可參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

        η=(houtM-hinM)/W

        (1)

        (2)

        (3)

        h=h0+h1

        (4)

        式中:η為增壓機效率,%;hout為增壓機出口天然氣焓值,kJ/kg;hin為增壓機入口天然氣焓值,kJ/kg;M為壓縮天然氣質(zhì)量流量,kg;W為電機輸出功率,kWh;xi為天然氣質(zhì)量組分;hi,0(t0)為天然氣組分i在基準(zhǔn)溫度t0下的低位熱值,kJ/kg;hi,1(t)為天然氣組分i在溫度t下的顯熱,kJ/kg。

        通過計算,增壓機在3個時間點的工作效率分別為40%、42%、45%。機組入口壓力2.8 MPa,入口溫度12.0 ℃,出口壓力4.2 MPa,出口溫度60.0 ℃,出口流量83 534 kg/h,電機功率2244.9 kW,計算機組在設(shè)計工況的工作效率為90%。綜上,實際效率與設(shè)計效率相差過大。在增壓機運行時,測量了缸體表面溫度,未發(fā)現(xiàn)超溫,同時,用噪音計測量了增壓機缸體及進(jìn)出口管道處聲音,也未超標(biāo),因此,排除了散熱損失過大和氣流不穩(wěn)導(dǎo)致的機組工作效率過低。通過對系統(tǒng)工藝流程分析,因再循環(huán)管徑較大,冷卻水量為192 t/h,較為充足,即使再循環(huán)閥內(nèi)漏,當(dāng)前的冷卻水量完全可以將出口燃?xì)饨档偷秸K?,所以從機組運行參數(shù)無法推測出其是否內(nèi)漏。

        綜上所述,通過對機組振動特征的分析,并結(jié)合工作效率計算,推斷增壓機再循環(huán)閥存在內(nèi)漏問題,在11月2日及11月8日運行中,增壓機出口母管的燃?xì)饬髁坑锌赡芤堰h(yuǎn)超出下游流量計所顯示的值,甚至大幅度偏離其設(shè)計值,因此,增壓機工作效率大幅降低,排氣流量異常增大,氣流的工作狀態(tài)發(fā)生改變,最終導(dǎo)致氣流激振現(xiàn)象的產(chǎn)生。

        3 振動問題處理

        11月28日將增壓機再循環(huán)閥拆除,并進(jìn)行了檢查(如圖7所示)。檢查發(fā)現(xiàn),再循環(huán)閥閥芯與閥體間隙較大,沿圓周方向存在至少1 cm間隙,間隙面積占閥芯面積的40%,內(nèi)漏嚴(yán)重。對該閥門泄漏問題進(jìn)行了緊急處理(如圖8所示),閥芯和閥體貼合緊密,通過透光性檢查無明顯泄漏。

        圖7 增壓機再循環(huán)閥(處理前)

        圖8 增壓機再循環(huán)閥(處理后)

        12月5日,再次啟動增壓機,對再循環(huán)閥處理后機組的振動情況進(jìn)行測試,機組運行情況如圖9所示。由圖9可知,各項參數(shù)運行平穩(wěn),隨著排氣流量及電機電流的升高,軸承振動表現(xiàn)穩(wěn)定,基本維持在21 μm,振動水平良好,在此后的運行中,未再出現(xiàn)軸承振動升高的問題。

        圖9 增壓機檢修后運行曲線

        4 結(jié)論

        a.氣流激振通常發(fā)生在機組負(fù)荷逐漸增加的過程中,且一般發(fā)生在較高負(fù)荷。突發(fā)性振動有一個臨界負(fù)荷,超過此負(fù)荷,立即發(fā)生氣流激振,而當(dāng)負(fù)荷降低到某一數(shù)值,振動即能恢復(fù),有較好的重復(fù)性。

        b.氣流激振發(fā)生時,隨著振動基準(zhǔn)值的升高,振動波動也會更為劇烈,且振動頻率通常與轉(zhuǎn)子的第一階臨界轉(zhuǎn)速所對應(yīng)的頻率相吻合,因此,頻譜分析是識別氣流激振的重要手段。

        c.該天然氣增壓機設(shè)計壓比為1.68,且為單級壓縮,相比于汽輪機、燃?xì)廨啓C等旋轉(zhuǎn)機械,其質(zhì)量小、壓比大、工作參數(shù)高,因此,一旦運行工況偏離設(shè)計值,更易發(fā)生氣流激振。當(dāng)出現(xiàn)該類問題時,應(yīng)從振動頻譜、機組效率、結(jié)構(gòu)設(shè)計及運行方式等方面綜合查找原因。

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