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        火電廠機組深度調(diào)峰過程中的節(jié)能探索

        2022-02-21 06:04:21楊康
        科技信息 2022年4期

        楊康

        摘要:大多數(shù)發(fā)電廠組在深度調(diào)峰的工作過程中會發(fā)生穩(wěn)燃難、燃料耗費過多的狀況,而怎樣實現(xiàn)既安全平穩(wěn)調(diào)峰,又能減少能源消耗,是發(fā)電廠組正常運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵問題。通過統(tǒng)籌優(yōu)化發(fā)電廠組啟動過程,工作時間可以減少2小時,調(diào)峰流程中充分發(fā)揮了純氧的點火優(yōu)勢,保證燃燒平穩(wěn),大大減少了燃料消耗。經(jīng)實踐證明,通過采取各種安全措施,已實現(xiàn)機組的平穩(wěn)調(diào)峰,且比鍋爐啟動時用油節(jié)約了70%左右,節(jié)約環(huán)保效益良好。

        關(guān)鍵詞:火電廠機組;深度調(diào)峰過程;節(jié)能探索

        近年以來,由于用電需求增速的降低,供電裝置容量迅速擴大,尤其可再生能源發(fā)展迅速,使得供電峰值和低谷負荷的峰谷差有時最多甚至達到了一倍多,給全國供電的有效調(diào)節(jié)帶來很大的障礙。在遵照國家我國節(jié)約調(diào)度管理的基本原則下,全國供電調(diào)峰運營的主力,即承擔了很大的調(diào)峰運營壓力?;痣娖髽I(yè)為提高市場競爭力,要面對發(fā)電機組的深入調(diào)峰運行速度與負載相應(yīng)速率變化而產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、安全和環(huán)境保護等重大技術(shù)問題,所以,對火電機組靈活性改進是當前電源供應(yīng)側(cè)變革的最有效途徑,也是改善企業(yè)生命周期的必然選擇,同時,經(jīng)過不斷地探討、摸索,同時總結(jié)出一種利用大型燃煤發(fā)電機組深入調(diào)峰運營的成功經(jīng)驗。

        1現(xiàn)階段我國火電機組控制情況

        目前,我國發(fā)電機控制采用分散控制系統(tǒng),大型發(fā)電機將配備協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。為了最大限度地確保發(fā)電機的安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟運行,有效提高發(fā)電機的靈活性和深度調(diào)節(jié)能力,需要更新和修改發(fā)電機的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。在深度調(diào)整工作中,指標和參數(shù)是影響發(fā)電機供電質(zhì)量的主要因素。發(fā)電機組熱凈滯后和高溫慣性特性影響發(fā)電機組負荷響應(yīng)速度、穩(wěn)定性、主蒸汽壓力和主蒸汽溫度。采用色散控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),既不能滿足發(fā)電機控制系統(tǒng)中的控制算法和策略,也不能達到預(yù)期效果。目前,中國DCS制造商在軟件設(shè)計和配置方面投資不大,但使用了一些最早的國際控制程序和算法[1]。事實上,這些早期的國際技術(shù)和方法未能在中國電力改革的當前背景下滿足發(fā)展需要,導致了實地的開發(fā)和實施。為此,發(fā)電機控制系統(tǒng)現(xiàn)階段只能滿足小規(guī)模低負荷變化的調(diào)節(jié)要求。但是,對于大規(guī)模、高速負荷變化的調(diào)節(jié),特別是深度調(diào)節(jié),當前的控制系統(tǒng)不能有效保證發(fā)電機的安全穩(wěn)定運行,同時主蒸汽壓力、功率、溫度等一系列參數(shù)也在不斷變化[2]。

        2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

        2.1國內(nèi)研究現(xiàn)狀

        隨著我們國家額的電網(wǎng)峰谷差逐漸擴大,原有電力結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出的適應(yīng)性問題受到了社會各界的廣泛關(guān)注?,F(xiàn)階段我們國家的蓄能電站所占全國的比例為2%。與基本要求10%之間仍然相差較多。就我們國家的華中電網(wǎng)來說,其面臨的調(diào)峰形勢十分嚴峻。為了可以更好的解決現(xiàn)階段額的調(diào)峰問題,華中電網(wǎng)提出通過建完善的電力系統(tǒng)來達到最終的目的。目前東中部電網(wǎng)提出了建立風抽水電形式的調(diào)峰電源,以解決所面臨的發(fā)展問題。

        2.2國外研究現(xiàn)狀

        現(xiàn)階段全世界都在面臨著同樣的一個問題那就是資源短缺。所以一系列的新型的可再生發(fā)電項目出現(xiàn)在了人們視野當中,但是新型電力生產(chǎn)為電網(wǎng)的調(diào)峰問題帶來了新的挑戰(zhàn)。為了可以進一步解決這個問題,各個國家都做出了積極的應(yīng)對。例如日本的東京電力公司在實際的建設(shè)過程當中應(yīng)用了超臨界壓力35萬千瓦的機組。法國作為一個核電大國,通過優(yōu)化電站結(jié)構(gòu),建立抽水蓄能電站來解決調(diào)峰問題。

        3影響火電機組深度調(diào)峰的主要因素

        3.1煤質(zhì)特性的影響

        就火力發(fā)電來說,其機組在進行深度調(diào)峰的過程當中,所具有的最低負荷往往是鍋爐的最低穩(wěn)燃負荷所決定的。而鍋爐的最低穩(wěn)燃負荷在實際的工作過程當中往往又是由煤質(zhì)特性所決定的。基于現(xiàn)階段我們國家的能源動力基本來源于劣質(zhì)煤。并且因為近幾年的經(jīng)濟市場較為復(fù)雜,煤價變動較大,所以也使得電廠在實際的生產(chǎn)過程當中,煤質(zhì)特性波動問題也十分嚴重。出于對最低穩(wěn)燃負荷考慮,在實際的應(yīng)用過程當中應(yīng)該進一步控制煤的質(zhì)量。

        3.2水動力工況的安全性

        當電力系統(tǒng)當中的火力發(fā)電機組參與到實際的調(diào)峰過程當中,這個時候鍋爐的運行會處于飛符低負荷運行狀態(tài)。而低負荷的運行會使爐內(nèi)的火焰充滿程度逐漸下降,這也就是低負荷下鍋爐膛受熱不均的主要原因。而當鍋爐膛的受熱不均勻的時,水冷壁當中的各個循環(huán)管路的水流量分配也會不均勻。最終將會導致水循環(huán)的速度發(fā)生偏差,從而發(fā)生水循環(huán)倒流以及水循環(huán)停滯等問題。

        3.3制粉系統(tǒng)的影響

        制粉系統(tǒng)是電力系統(tǒng)當中的一個重要組成部分,其在實際生產(chǎn)當中的應(yīng)用作用是為鍋爐輸送干燥的煤粉。在這個系統(tǒng)當中,因為煤質(zhì)特性發(fā)生了變化,所以很可能出現(xiàn)漏媒等問題。由于長期運行,煤粉長期沖刷煤粉管道,造成煤粉管道變薄,或者加裝襯板后,由于間隙的存在,也會造成漏煤。不僅會導致磨煤機電耗增加,也會影響到機組的安全經(jīng)濟運行。

        3.4汽輪機末級葉片的安全性

        整個火電機組在實的低負荷運行過程當中,因為蒸的流量將會進一步降低,所以動葉片根部會出現(xiàn)汽流脫離的問題,最終將會形成水蝕。水蝕是一種將會對葉片氣動性造成影響的現(xiàn)象,最終將會是汽輪機產(chǎn)生應(yīng)力集中問題,葉片截面面積減小也是這種原因所造成的現(xiàn)象。最終使得整個機組安全性出現(xiàn)問題。

        4火電機組靈活性改造目標及效果

        在確保機組以低負載安全平穩(wěn)運轉(zhuǎn)的前提下,通過選用切實可行、高性價比的技術(shù)改進方法,對鍋爐、汽輪機、輔機、供電、控制等幾個方面進行了優(yōu)化,以達到發(fā)電機組的深度調(diào)峰目標。

        (一)改造目標

        1、進行相應(yīng)的低負載精細化運行調(diào)整試驗和不投油穩(wěn)燃測試,達到將鍋爐運行的不投油最低穩(wěn)燃負載下降至百分之二十五到百分之三十的額定重量負載。

        2、在滿足冬季最大抽汽速度350t/h以及同等供暖能力的前提下,降低汽輪機組供電工況最小電力負荷至99MW。

        3、通過改善機組中深度調(diào)峰負荷的控制回路適應(yīng)性和機組協(xié)調(diào)控制特性,以實現(xiàn)機組在百分之三十負荷以上均可投入?yún)f(xié)調(diào)工作。

        4、將機組的AGC負荷速度提高至2%Pe/min,以滿足電網(wǎng)對深度調(diào)峰發(fā)電機組的負荷變化速度需求。

        (二)主要改造效果

        1、在低負載下的精密化運動調(diào)節(jié),一般涉及對磨煤炭機械入口風力標定和一次風速測量、煤粉鍋爐的細化性能摸底和調(diào)節(jié)、磨煤機投運方向調(diào)節(jié),及不投油穩(wěn)燃測試。通過優(yōu)化設(shè)計后,達到了發(fā)電機組在同時投運二臺磨煤機,燃用最常見煤質(zhì)的條件,達到百分之二十五額定重量負荷(83MW)而不投用油的穩(wěn)定燃燒。經(jīng)核算可得,在83MW負載下投運二臺磨煤機時的高壓鍋爐,加熱效率為92.95%[1]。

        5深度調(diào)峰過程中的危險點分析與防范方法措施

        (一)鍋爐滅火

        深度調(diào)峰運行過程中由于燃氣的溫度逐步降低,以及鍋內(nèi)水溫的逐步下降,燃燒工況越來越糟糕,很容易引起鍋爐大火,所以深度調(diào)峰運行期間燃燒調(diào)節(jié)的建議:

        1、低負荷時要求煤質(zhì)空氣收到基低位發(fā)熱量超過18kJ/g,或空氣干基揮發(fā)分超過24%;

        2、低負荷時一次平均風壓宜保持在8kPa以下,總氧量保持在百分之三點五到百分之四點零,但切勿過大,以防減弱燃燒;

        3、低負載時磨煤機很容易產(chǎn)生震蕩,所以應(yīng)該保證較小的磨風速,使磨出口風壓限制在2kPa以下;

        4、若溫度調(diào)節(jié)后磨煤機的火檢工作仍不平衡,可適時使用最能保證燃燒的油槍,以避免鍋爐滅火的情況產(chǎn)生[2]。

        (二)給水流量波動

        1、在深度調(diào)峰過程中,如果機組負載低于250MW時需要對小型機汽源切換,切汽源的過程盡量在負載最高時刻完成,而切換汽源時從輔汽至小型機電動門須采用間斷開啟方法完成,并密切注意檢查小型機的進汽調(diào)門動態(tài)正常,小型機速度、流量保持平衡,避免因輔汽、四抽在轉(zhuǎn)換過程中串汽,形成因小型機不出力而引起的給水流速過低保護動作;

        2、在深度調(diào)峰工作過程中,當給水泵流速靠近給水泵很小流量閥的啟動值時應(yīng)密切觀察小流量閥門動作狀況,當給水泵流速靠近給水泵小流量閥門的啟動值時應(yīng)當密切觀察,在必要時可提早啟動給水泵小流量閥門至固定開度,已實現(xiàn)了穩(wěn)定給水方式的目的。

        6鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整

        (1)控制煤種、合理摻配煤

        采用揮發(fā)量較高,熱值在4000Kcal/kg左右的燃煤,為機組低負荷穩(wěn)定燃燒提供質(zhì)量保證的煤炭品種。各種煤的分布是漸進的,必須確保煤的分布盡可能接近實際價值,以確保煤的質(zhì)量和燃燒安全。煤炭質(zhì)量差時,應(yīng)根據(jù)峰值調(diào)節(jié)時間提前準備煤炭,以保證峰值調(diào)節(jié)時燃燒的穩(wěn)定性。

        (2)優(yōu)化調(diào)整煤粉細度

        MPSL70HP-II中速平板磨機用于煤磨機,粉碎煤的設(shè)計細度R90為35%,出口分離器擋板為40%。選煤廠正常運行中,出口分離器擋板保持在30%~40%,碎煤細度R90約為30%。機組在低負荷下達到峰值時,根據(jù)鍋爐燃燒和火災(zāi)檢測,在煤磨機出口適當降低分離器擋板。負荷減少到264Mw時,煤磨分離器的出口擋板調(diào)整為30%。此時,碎煤細度R90達到23%,碎煤精細,燃燒良好,火焰檢測穩(wěn)定。

        (3)優(yōu)化配風

        深度調(diào)峰期間注意分級風箱壓力、燃燒器風箱壓力的監(jiān)控,風箱壓力控制在0.3KPa以上,氧量控制在6.0%左右。為防止四臺磨煤機出力較低,著火煤粉濃度不夠,退出D磨煤機容量風門自動,手動關(guān)小D磨煤機容量風門,保持B、C、F磨煤機容量風門開度大于40%,確保煤粉著火濃度;其次,保證磨煤機進口一次風壓大于2.0KPa,防止堵磨、堵管。

        7保證機組穩(wěn)定的相關(guān)措施

        (1)將機組運行方式切TF定壓控制,負壓自動控制,給水自動控制,風量自動控制,一次風壓自動控制,給水自動控制,燃料主控自動控制,鍋爐主控手動控制,加減鍋爐負荷:采用輸入數(shù)值進行,若采用加減箭頭,每加減一次變化7MW,對鍋爐的熱負荷控制擾動較大。

        (2)凝結(jié)水流量控制,在深度調(diào)峰期間負荷較低,為保證凝結(jié)水流量大于凝結(jié)水泵的最低允許流量500t/h,防止凝結(jié)水泵汽蝕,提前開大凝雜水用戶或再循環(huán)調(diào)門。對低負荷運行期間小汽機用汽安全制定了詳盡的技術(shù)措施,還針對汽泵給水流量下限設(shè)定值降低至500t/h,防止因深度調(diào)峰期間給水流量過量,使貯水箱見水,鍋爐由干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài)運行,增加了調(diào)整難度,從而達到了節(jié)能降耗目標,機組深度調(diào)峰期間給水實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。

        (3)熱一次風母管壓力控制在6.3KPa,過熱度控制在8~12°C之間。

        (4)給水流量保持740t/h以上,保證鍋爐水動力的穩(wěn)定性,防止出現(xiàn)傳熱惡化。在給水泵在切換時,操作員要通過加減汽泵或電泵的轉(zhuǎn)速,逐漸實現(xiàn)給水流量的轉(zhuǎn)移,過程中由于給水泵再循環(huán)調(diào)節(jié)閥的參與調(diào)節(jié),不可避免地會造成給水流量的波動。尤其是退出給水泵的再循環(huán)調(diào)節(jié)閥如果超馳動作,在很短時間內(nèi)突然全開,對給水流量的擾動非常大。另外,操作員的操作手法不當,過快過猛,也是造成給水流量大幅波動的重要原因。

        (5)機組負荷減至264MW后,機組負荷難以維持計劃負荷,需要利用鍋爐主控進行調(diào)整,進入TF控制模式,調(diào)整鍋爐主控盡量每次調(diào)整1MW,因為調(diào)整鍋爐主控后機組負荷有滯后性,調(diào)整后至少觀察2-3min。一般由鍋爐主控手動加減負荷,負荷降至230MW,氧量自動退出;汽泵再循環(huán)調(diào)整門退自動,手動緩慢開啟,當汽泵轉(zhuǎn)速低于3050r/min時必須手動逐步開大至40%,增加汽泵出力確保汽泵不發(fā)生保護動作(再循環(huán)門開度≤40%且給水流量≤449T保護動作)。

        (6)低負荷脫硝系統(tǒng)優(yōu)化。為了確保深度調(diào)節(jié)時排煙系統(tǒng)入口的煙溫不低于293 ℃,并保持排煙系統(tǒng)的整體貢獻,經(jīng)過多次實驗確定,制粉系統(tǒng)的最佳燃煤方式是三個斗扎煤和一個斗輔煤,以保持合理的總?cè)剂狭?,這保證了制粉系統(tǒng)能保證排煙系統(tǒng)入口的煙溫,使排煙系統(tǒng)正常工作,并能增加每個煤粉噴頭的開啟,并對二級防風板施加分級風,以減少NOx的產(chǎn)生。

        結(jié)語:綜上所述,火電機組經(jīng)過上述改革,基本達到了發(fā)電機組的深水調(diào)峰運行能力、高自動控制水平、低負載及經(jīng)濟性改善的綜合改革目標,有效確保了發(fā)電機組能夠在國家電網(wǎng)深水調(diào)峰調(diào)度模式下安全平穩(wěn)運轉(zhuǎn),并顯著增強了發(fā)電機組在當前發(fā)電形勢下的市場競爭能力。該試驗項目的順利開展,對于中國其他同類型機組具有很好的試驗示范和借鑒意義;不過,對于中國大功率超臨界機組怎樣保障在深度調(diào)峰時期的安全、平穩(wěn)、有效經(jīng)濟地運行,仍需進一步總結(jié),以實現(xiàn)精細化調(diào)度的目的。

        參考文獻:

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        [2] 馬麗虹. 公路工程施工中的瀝青混凝土路面施工技術(shù)[J]. 黑龍江交通科技,2021,44(9):55,57.

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