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        鍋爐風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)源技術(shù)改造

        2022-02-21 00:59:54王靜趙明
        科技信息 2022年4期

        王靜 趙明

        摘要:直吹式制粉系統(tǒng)在機(jī)組啟動(dòng)初期容易出現(xiàn)風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動(dòng)大、火焰倒灌、燒壞高壓風(fēng)機(jī)出口膨脹節(jié)等問題,通過改造助燃風(fēng)源、優(yōu)化制粉運(yùn)行方式等一系列綜合治理措施,保證了風(fēng)道燃燒器安全可靠運(yùn)行,還節(jié)約了啟動(dòng)用油,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

        關(guān)鍵詞:直吹式制粉系統(tǒng);風(fēng)道燃燒器;助燃風(fēng)源改造

        1. 風(fēng)道燃燒器介紹

        某公司 2×660MW 燃煤供熱機(jī)組工程采用東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的 DG2004.6/29.3-Ⅱ13 型高效超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,2019年投入商業(yè)運(yùn)營。設(shè)計(jì)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)初期,爐膛內(nèi)燃料量少、燃燒弱,爐膛溫度低,煙氣溫度和煙氣量較低,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)溫度不能滿足投制粉系統(tǒng)溫度,為了加快啟動(dòng)速度,在空預(yù)器熱一次風(fēng)出口至熱一次風(fēng)母管管道裝設(shè)風(fēng)道燃燒器,冷態(tài)啟動(dòng)初期用于加熱一次風(fēng),滿足制粉系統(tǒng)啟動(dòng)條件。隨著機(jī)組負(fù)荷上升,空預(yù)器出口溫度達(dá)到160℃時(shí)可退出風(fēng)道燃燒器。

        風(fēng)道燃燒器內(nèi)布置一支小油槍,油源取自爐前燃油系統(tǒng);油槍點(diǎn)火需要的助燃風(fēng)由自備高壓風(fēng)機(jī)提供,同時(shí)引一次風(fēng)機(jī)出口冷一次風(fēng)為油燃燒器停運(yùn)時(shí)提供吹掃風(fēng);油槍吹掃采用雜用壓縮空氣吹掃。

        2. 風(fēng)道燃燒器運(yùn)行中存在的問題

        自機(jī)組投運(yùn)以來,風(fēng)道燃燒器多次出現(xiàn)火焰倒灌的問題,導(dǎo)致風(fēng)道燃燒器被迫退出,造成磨煤機(jī)無法投入。因此必須投入其他點(diǎn)火油槍,造成啟動(dòng)用油增加,延長機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間。

        3. 原因分析

        綜合分析,導(dǎo)致風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動(dòng)、火焰倒灌甚至燒壞高壓風(fēng)機(jī)出口連接膨脹節(jié)的原因主要有:

        1)一次風(fēng)壓和高壓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓不匹配,是造成風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動(dòng)、火焰倒灌的主要原因。

        風(fēng)道燃燒器運(yùn)行中,著火穩(wěn)定的條件要求點(diǎn)火時(shí)助燃風(fēng)速度在10m/s左右,正常運(yùn)行中助燃風(fēng)速度在20m/s以下,由于助燃風(fēng)風(fēng)速較低,對(duì)一次風(fēng)壓的變化極其敏感,一次風(fēng)壓波動(dòng)幅度稍微增大,都會(huì)導(dǎo)致一次風(fēng)壓和高壓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓的平衡被打破,導(dǎo)致火焰倒灌,反流到高壓風(fēng)機(jī)出口,燒毀高壓風(fēng)機(jī)出口連接膨脹節(jié)。

        火焰倒灌造成的危害,燒壞高壓風(fēng)機(jī)出口膨脹外,還可能燒壞風(fēng)道燃燒器、火檢探頭等使風(fēng)道燃燒器無法正常投入,導(dǎo)致機(jī)組無法正常啟動(dòng)等問題,嚴(yán)重時(shí)還可能燒壞管道甚至高壓風(fēng)機(jī),并且燙傷附近的人員,造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。

        2)啟動(dòng)初期,調(diào)整一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉時(shí),一次風(fēng)壓波動(dòng)大。

        冷態(tài)啟動(dòng)初期,制粉運(yùn)行數(shù)量較少、一次風(fēng)量較低,進(jìn)行一次風(fēng)調(diào)整時(shí)(如啟停制粉、燃燒調(diào)整時(shí))一次風(fēng)壓波動(dòng)幅度較大;而啟動(dòng)初期一次風(fēng)量較小,一次風(fēng)機(jī)機(jī)動(dòng)葉調(diào)整器調(diào)節(jié)特性較差,無法投入動(dòng)葉自動(dòng)保持一次風(fēng)壓穩(wěn)定,只能手動(dòng)調(diào)整,加劇了一次風(fēng)壓的波動(dòng)。

        3)制粉系統(tǒng)斷煤或者其他故障,造成熱風(fēng)門關(guān)閉過快,一次風(fēng)壓快速上升。

        冷態(tài)啟動(dòng)過程中,磨煤機(jī)啟動(dòng)初期下煤不穩(wěn)定,斷煤時(shí),磨煤機(jī)出口溫度升高,為防止超溫,熱風(fēng)門快速關(guān)閉,造成一次風(fēng)壓迅速上升。

        4)高壓風(fēng)機(jī)變頻器無法投入自動(dòng),自動(dòng)保持助燃風(fēng)速穩(wěn)定。

        5)保護(hù)邏輯不完善。

        風(fēng)道燃燒器保護(hù)條件中只有壁溫高自動(dòng)退出,無助燃風(fēng)速低自動(dòng)退出,導(dǎo)致火焰倒灌時(shí)油槍仍然運(yùn)行,燒損膨脹節(jié),直至壁溫超溫保護(hù)動(dòng)作才會(huì)自動(dòng)退出。

        4. 技術(shù)改造方案

        針對(duì)高壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)的問題及具體原因,制定對(duì)應(yīng)的技術(shù)改造方案:

        a)為解決一次風(fēng)壓和高壓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓不匹配的問題,在密封風(fēng)母管上引一路管道至風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)管道,為風(fēng)道燃燒器提供助燃風(fēng)。密封風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)源取至冷一次風(fēng)母管,一次風(fēng)壓波動(dòng)時(shí)密封風(fēng)母管壓力也會(huì)跟隨著同步波動(dòng),且密封風(fēng)壓永遠(yuǎn)大于一次風(fēng)壓,根據(jù)這一特性,選擇密封風(fēng)作為風(fēng)道燃燒器的助燃風(fēng),在一次風(fēng)壓波動(dòng)時(shí)不會(huì)打破助燃風(fēng)壓和一次風(fēng)壓的平衡,從根本上避免了火焰倒灌的發(fā)生;另外還能減少風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動(dòng)幅度,提高風(fēng)道燃燒器著火的穩(wěn)定性。

        b)對(duì)該方案做了可行性分析:

        密封風(fēng)機(jī)出口和高壓風(fēng)機(jī)出口參數(shù)對(duì)照表

        由上表可見,密封風(fēng)機(jī)出口參數(shù)完全能滿足風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)要求。

        由于啟動(dòng)初期,制粉系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)量較少,所以密封風(fēng)機(jī)的出力也小,而風(fēng)道燃燒器所需要的助燃風(fēng)量也小,一臺(tái)密封風(fēng)機(jī)完全能夠滿足制粉系統(tǒng)密封和風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)要求,等到后期負(fù)荷增加、制粉系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)量增加后,一臺(tái)密封風(fēng)機(jī)出力不夠時(shí),空預(yù)器出口熱一次風(fēng)溫度也基本到了可以滿足制粉運(yùn)行要求的溫度,此時(shí)可以退出風(fēng)道燃燒器,否則可啟動(dòng)兩臺(tái)密封風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,不會(huì)影響到后期制粉系統(tǒng)的運(yùn)行。

        5. 改造前后效果對(duì)比

        利用機(jī)組停機(jī)的機(jī)會(huì),根據(jù)技術(shù)改造方案對(duì)風(fēng)道燃燒器進(jìn)行了技術(shù)改造,效果比較:

        1)改造后風(fēng)道燃燒器投入期間,沒有出現(xiàn)過助燃風(fēng)速降至0米/秒,高壓風(fēng)機(jī)出口膨脹節(jié)著火的現(xiàn)象。

        2)對(duì)改造前和改造后,風(fēng)道燃燒器運(yùn)行期間的一次風(fēng)壓和助燃風(fēng)速變化趨勢(shì)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析,改造后一次風(fēng)壓小幅度波動(dòng)時(shí)助燃風(fēng)速基本不波動(dòng),一次風(fēng)壓大幅度波動(dòng)時(shí)助燃風(fēng)速的波動(dòng)幅度較小。改造后的助燃風(fēng)速不僅在一次風(fēng)壓大幅度波動(dòng)時(shí)波動(dòng)幅度明顯減少,而且在正常運(yùn)行期間助燃風(fēng)速也更加穩(wěn)定。

        3)改造后油槍投入數(shù)量大幅度減少,風(fēng)道然說起穩(wěn)定投入運(yùn)行時(shí)僅需要投入用油量很小的A層微油油槍即可,避免了投入其它層大油槍,節(jié)約了的燃油,每次啟動(dòng)可節(jié)約啟動(dòng)用油12噸。

        4)改造后,制粉系統(tǒng)和燃燒穩(wěn)定,使得機(jī)組啟動(dòng)更加快速,基本達(dá)到甚至超越預(yù)期效果。

        5)改造后風(fēng)道燃燒器運(yùn)行期間的密封風(fēng)機(jī)電流進(jìn)行了對(duì)比,發(fā)現(xiàn)密封風(fēng)機(jī)電流基本無明顯增加,而高壓風(fēng)機(jī)則不需要啟動(dòng),因此機(jī)組經(jīng)濟(jì)性和可靠性也得以提高。

        6. 結(jié)語

        通過此次對(duì)風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)管道的技術(shù)改造,解決了機(jī)組投產(chǎn)以來經(jīng)常發(fā)生的高壓風(fēng)機(jī)出口膨脹節(jié)著火的問題,保證了設(shè)備的安全運(yùn)行,避免因此而導(dǎo)致的機(jī)組無法正常啟動(dòng)、財(cái)產(chǎn)損失等問題;同時(shí)還提高了風(fēng)道燃燒器運(yùn)行期間的著火穩(wěn)定性,減少了啟動(dòng)用油和啟動(dòng)時(shí)間,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到預(yù)期。

        參考文獻(xiàn):

        [1]《 TSG-G0001-2012-鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

        [2] 《660MW機(jī)組集控輔機(jī)運(yùn)行規(guī)程》

        作者簡介:王靜,男,河南鄭州豫能熱電有限公司鍋爐設(shè)備主管,高級(jí)工程師,現(xiàn)從事火電生產(chǎn)技術(shù)研究工作。趙明,男,河南鄭州豫能熱電有限公司鍋爐運(yùn)行專工,高級(jí)工程師,現(xiàn)從事火電生產(chǎn)技術(shù)研究工作。

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