蔡可慶,馮玉祥
(江蘇索普化工股份有限公司,江蘇鎮(zhèn)江 212006)
近年來,隨著我國經濟的高速發(fā)展,資源利用與發(fā)展之間的矛盾日益突出,節(jié)能減排越來越受到國家和企業(yè)的重視[1]。甲醇生產企業(yè)作為傳統(tǒng)的用水用能大戶,普遍存在能源利用率低、水耗高的問題。甲醇生產過程中的余熱大都采用廢熱鍋爐進行回收,爐水的處理是廢熱鍋爐穩(wěn)定運行的關鍵。傳統(tǒng)的爐水處理工藝是加入磷酸鹽,并通過定排、連排,控制爐水水質達到一定的指標,以防止廢熱鍋爐結垢、保證蒸汽品質、防止汽水共沸等[2]。但該工藝排污率一般在3%以上,存在排污量較大、熱能損失較高的缺陷。
某公司甲醇裝置現有廢熱鍋爐4臺,設計蒸發(fā)質量流量合計350 t/h,具體參數見表1。
表1 廢熱鍋爐設計參數
甲醇2.5 MPa廢熱鍋爐(S15503)正常運行過程中為連排狀態(tài),排放質量流量約為6.5 t/h,其余廢熱鍋爐為定排,無連排。定排為8 h排放1次,每次約10 min。
鍋爐排污不僅僅是水的損失,還由于爐水含有大量的熱量而造成能源的浪費。因此,鍋爐排污量直接影響余熱蒸汽回收的經濟性。從環(huán)保的角度來說,還會對環(huán)境造成噪聲污染和水污染[3]。鍋爐排污的主要目的是控制爐水含鹽量,以避免結垢和爐內腐蝕風險[4]。而爐水含鹽量除了受到給水含鹽量的影響外,還與爐內加藥有關。傳統(tǒng)的磷酸鹽處理工藝增加了爐水含鹽量,并由此導致爐水電導率指標的上升,是進一步降低鍋爐排污率的重要障礙。
為進一步做好節(jié)能節(jié)水工作,降低系統(tǒng)排污率,減少熱量損失。2020年6月,經多次考察、論證,公司引進了南京某公司的“HELAMIN”無磷爐水處理新技術。為配合新型藥劑的使用,公司新增了1套加藥控制系統(tǒng),確保加入量精準、合理。2020年8月開始在甲醇余熱廢熱鍋爐使用“HELAMIN”成膜多胺藥劑。
表2 爐水水質控制參數
表3 余熱廢廢熱鍋爐排污率
排污率是評價鍋爐水藥劑性能的關鍵性指標。在使用“HELAMIN”成膜多胺藥劑后調試階段,通過逐步關小S15503排污閥,連排排污率逐步下降;按照少量多次原則,逐步提高廢熱鍋爐E15102、E15103、E15104定排周期,在每次排放時間不變的情況下,由原來的8 h 1次降至7 d 1次。
從表3可以看出:使用“HELAMIN”成膜多胺藥劑后,廢熱鍋爐產汽率由96.7%提高至98.5%,提升了1.8百分點;排污率由2.02%降至0.31%,降低了84.6%。分析原因為:
(1)“HELAMIN”成膜多胺藥劑能夠提高余熱鍋爐換熱能力。該藥劑由全揮發(fā)性有機物組成,其投加不會增加水中總溶解固形物(TDS)含量,不影響爐水電導率。因此與傳統(tǒng)磷酸鹽處理工況相比,即使維持相同的電導率,爐水的濃縮倍數也遠遠高于前者,這意味著應用該藥劑時鍋爐排污率更低,從而大大降低鍋爐排污率,節(jié)水的同時節(jié)約熱能,提高鍋爐熱效率。
(2)該藥劑能夠將爐內本已存在的沉積/垢層逐步清除,并形成穩(wěn)定的20~50 μm的保護膜,因清垢護壁成膜后其各部件受熱均勻,從而提高系統(tǒng)熱效率。
按照甲醇裝置年運行330 d,除鹽水成本為10元/t計算,原鍋爐補除鹽水質量流量約為264萬t/a,則使用“HELAMIN”成膜多胺藥劑后,全年節(jié)省除鹽水費用45.14萬元;蒸汽按照100元/t計算,則全年多產蒸汽效益約475.2萬元。
調試期使用藥劑相對較多,后期用量逐步下降,按照年增加費用60萬元計算,則年產生效益為460.34萬元。
成膜多胺藥劑的成功應用,不僅使爐水各項指標更加穩(wěn)定,同時大幅度減少了熱量損失,節(jié)省了除鹽水,提高了蒸汽產量,取得了良好的經濟效益。該技術徹底解決了傳統(tǒng)水處理技術的不足,實現了鍋爐水系統(tǒng)安全高效、節(jié)能減排的目標,節(jié)能潛力巨大,具有良好的推廣價值。