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        上橋抽水站3號機組運行異常原因分析與處理

        2022-02-18 11:32:40
        小水電 2022年1期
        關鍵詞:氣蝕補焊軸頸

        曹 旭

        (安徽省茨淮新河工程管理局,安徽 懷遠 233400)

        1 概 述

        上橋抽水站是安徽省茨淮新河上橋樞紐的1座大型泵站。泵站設計流量120 m3/s,轉速為150 r/min,安裝了6臺全調(diào)節(jié)立式軸流泵(2800ZLQ24—4.7),配套6臺同步電機(TDL325/36—40),單機功率1 600 kW。3號機組于2013年進行了第一次機組大修后已運行7 a。在2020年6月的一次開機運行中,值班人員巡視發(fā)現(xiàn)3號機組法蘭盤處擺度異常,用百分表測量擺度后,數(shù)值達到0.55 mm,已超出規(guī)范允許的范圍;且還發(fā)現(xiàn)存在水泵振動大、泵殼異響以及上、下導軸瓦溫度較快上升的情況,存在嚴重的安全隱患。

        2 原因初步分析

        水泵水導處的導軸承采用水潤滑軸承(即以水作為摩擦介質(zhì)的軸承),由橡膠軸瓦與鑄鋼軸瓦襯用螺栓緊固組成。橡膠軸瓦采用優(yōu)質(zhì)聚氨基甲酸酯橡膠,具有性能穩(wěn)定、耐磨性能好等特點。橡膠軸瓦為分塊結構,開有8條豎向具有散熱功能的水道槽。在機組正常運行時,冷卻水在橡膠軸瓦與泵軸軸頸之間形成楔形水膜,使兩者不發(fā)生直接接觸摩擦;當水中含有的固體顆粒落入橡膠軸瓦與軸頸之間,隨著軸頸的旋轉方向?qū)⑵錆L推到最近的水道槽中,被冷卻水沖走。如果冷卻水供應減少或者中斷,落入橡膠軸瓦與軸頸之間的固體顆粒將難以被沖走,將會對兩者都產(chǎn)生干摩擦,使橡膠軸瓦燒壞,水泵軸磨損嚴重,從而造成擺度增大,機組振動加大。

        泵殼是由鑄鋼內(nèi)球面部分車削后,鑲焊小塊材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti的不銹鋼襯,并重新加工的。由于不銹鋼比鑄鋼的熱膨脹系數(shù)大,如果焊接后沒有進行很好的消除應力處理,在機組運行中受到溫度變化、振動等因素的影響時,可能會導致不銹鋼襯變形,嚴重的還會導致脫焊的發(fā)生。由于泵殼內(nèi)球面和葉片外球之間的間隙僅為2.8~4.2 mm(葉輪直徑的1/1 000~1.5/1 000),當不銹鋼襯發(fā)生變形、脫焊,間隙更小,過流速度快,更易產(chǎn)生氣蝕,增大機組振動。

        本站機組葉片的調(diào)節(jié)是通過安裝在電機頂部的調(diào)節(jié)電機來帶動擺線針輪,并經(jīng)過減速器減速以后,帶動螺紋副絲桿一起轉動。由于絲桿軸向是固定的,因此調(diào)節(jié)螺母在進行軸向運動時,便會帶動調(diào)節(jié)軸以及軸承箱一起做向上或者向下的移動,使與之相連接的調(diào)節(jié)桿隨之一起做軸向運動,從而帶動葉片調(diào)節(jié)桿軸向運動。葉片調(diào)節(jié)桿在進行軸向運動時,會使與葉片相聯(lián)接的轉臂發(fā)生旋轉,便可以調(diào)節(jié)葉片角度。當操作架與調(diào)節(jié)軸螺母之間產(chǎn)生松動,便會形成一定的間隙,在機組運行時,隨著流態(tài)的變化,造成螺母與操作架發(fā)生碰撞,從而產(chǎn)生振動響聲。

        3 解體處理及存在問題

        為了查找機組運行異常的原因并予以解決,須對機組解體處理。由于6月份正值汛期,開機任務較多,經(jīng)研究決定,解體處理于10月份進行。

        機組解體后,發(fā)現(xiàn)導致機組運行異常情況的原因與之前的初步判斷基本一致,存在的主要問題如下:

        (1)流道中給橡膠軸瓦供冷卻水的水管被水流沖斷,導致冷卻水供應中斷。

        (2)水潤滑軸承的橡膠軸瓦已燒壞,上面的水道槽基本被磨完(見圖1)。

        圖1 橡膠軸瓦磨損

        (3)主軸軸頸磨損嚴重,其下部分磨損出多條溝痕,最深處超過2 mm(見圖2)。

        圖2 泵軸軸頸溝痕

        (4)泵殼內(nèi)球面上1塊面積約500 mm×150 mm的區(qū)域內(nèi),鑲焊的不銹鋼襯出現(xiàn)脫焊,上面有明顯的磨損痕跡(見圖3)。

        圖3 泵殼局部磨損

        (5)葉片不同程度的出現(xiàn)了麻點、坑穴等氣蝕現(xiàn)象(見圖4)。

        圖4 葉片氣蝕

        (6)操作架與調(diào)節(jié)軸聯(lián)接處螺母松動,間隙達到6.5 mm(見圖5)。

        圖5 葉輪內(nèi)部

        4 問題處理

        (1)采用DG32的無縫鋼管代替被水流沖斷的供水管,并與混凝土中預留的水管焊接;焊接處打磨處理后涂抹環(huán)氧樹脂,進入水箱與水導上導水錐處進行了加固處理。

        (2)由于橡膠軸瓦磨損嚴重,已無法使用,返回制造廠后,用聚氨酯橡膠重新澆筑了橡膠軸瓦。在加工時考慮了聚氨酯橡膠特有的吸水膨脹性能,從而保證了橡膠軸瓦與泵軸軸頸之間的間隙在規(guī)定的范圍內(nèi)。

        (3)主軸軸頸由于存在嚴重的磨損情況,返回制造廠進行了修復處理。在處理軸頸前,先檢查了泵軸同軸度,以防同軸度不符合要求。在磨損的軸頸部位車去原軸套后,堆焊新的軸套,并達到了加工精度不低于h7,表面粗糙度不大于Ra0.4 μm的要求。

        (4)泵殼內(nèi)球面出現(xiàn)脫焊的部位,由于脫焊不是很嚴重,在對不銹鋼襯進行鉆孔后,先在鉆孔處使用不銹鋼焊條進行補焊,再對整個磨損區(qū)域補焊。補焊后按樣板進行人工打磨,使補焊區(qū)域同未脫焊的區(qū)域連成整體的光滑面。

        (5)葉片氣蝕部位采用不銹鋼電焊條補焊處理。補焊前對氣蝕部位進行鏟削,補焊后對補焊層打磨處理。

        (6)操作架與調(diào)節(jié)軸聯(lián)接處螺母松動,安裝時進行了緊固處理。

        5 安裝質(zhì)量及試運行

        在對機組存在的問題進行處理后,機組其他部位也進行了必要的維護工作,如泵軸涂漆防腐、推力軸瓦研刮以及上、下導油盆透平油更換等工作。由于水泵的安裝質(zhì)量將直接影響機組的安全運行,所以在安裝過程中,重點對軸線垂直度及擺度、定轉子磁極中心、空氣間隙、導軸瓦間隙、葉片間隙等進行質(zhì)量控制,確保了安裝質(zhì)量符合規(guī)范要求(見表1~表3)。

        表1 軸線擺度測量記錄 0.01 mm

        表2 導軸瓦間隙測量記錄 0.01 mm

        表3 葉片間隙測量記錄 mm

        安裝工作結束后,于12月7日進行了16 min的空載試運行,各項參數(shù)正常;12月9日進行了2 h的重載試運行,運行正常。

        6 結 語

        對于3號機組在運行中發(fā)現(xiàn)的異常情況,通過機組解體大修,查明了原因并予以解決。在處理這次異常情況時,也有一些情況值得我們在日常運行管理中予以重視,從而更好地保障機組的安全運行。

        (1)機組運行中,值班人員要嚴格按照規(guī)定的時間進行巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,可以有效防止事故發(fā)生。

        (2)泵站的冷卻水取自上游出水口,為了減少水的含沙量,在冷卻水管上安裝有過濾設備。過濾設備應定期檢查、清理,否則,待其過濾能力飽和后,將有不少沙粒進入水潤滑軸承中,造成磨損破壞。

        (3)理論和實踐都已經(jīng)證明氣蝕無法完全消除,所以只能采取措施減少氣蝕的影響。對于葉片,為了增加它的耐氣蝕能力,減少氣蝕的破壞,可以采用非金屬材料涂覆、合金粉末噴涂、激光熔覆技術等最新的技術手段。此外,合理的運行工況也可以減少氣蝕的擴大。夏季開機運行時,有時會隨著水流漂浮來大量的水草等雜物堵在攔污柵前,造成水位的跌落,導致水泵淹沒深度降低,增加了水泵發(fā)生氣蝕的可能,須及時用清污機或者挖掘機等設備進行清理。

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