夏云康,馬睿莉,吳 鵬,2,3,徐樂(lè)中,2,3,汪宇光,茅思楠,錢昊冬
(1.蘇州科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇蘇州 215009;2.城市生活污水資源化利用技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,江蘇蘇州 215009;3.江蘇省水處理技術(shù)與材料協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇蘇州 215009)
DMF(N,N-二甲基甲酰胺)是一種高極性有機(jī)溶劑,能夠與水及大部分種類的有機(jī)溶劑混溶,故稱為“通用溶劑”,用于化工生產(chǎn)、農(nóng)藥合成啶蟲脒,醫(yī)藥吸收劑等〔1〕。DMF 廢水成分復(fù)雜,具有毒性高、難降解、有機(jī)物濃度高等特點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi)外常見(jiàn)處理方法有化學(xué)法(Fenton、光催化氧化、濕式氧化、超臨界水氧化、堿性水解)〔2-4〕、物化法(精餾、吸附、萃?。?〕、物化預(yù)處理及組合工藝,其中以微生物代謝為基礎(chǔ)的生物法(A∕O、A∕A∕O、氧化溝、生物濾池)被認(rèn)為是處理DMF 廢水最經(jīng)濟(jì)的方法〔6〕。
傳統(tǒng)A∕O 工藝處理低C∕N 難降解高有機(jī)氮廢水時(shí),由于碳源不足會(huì)導(dǎo)致反硝化效果差,外加碳源則會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行成本增加。而兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝通過(guò)在傳統(tǒng)單級(jí)A∕O 工藝基礎(chǔ)上增加A∕O 級(jí)數(shù)使有機(jī)物分級(jí)利用,控制一級(jí)A∕O 碳源的利用,為二級(jí)A∕O 提供剩余碳源,從而提高原水碳源的利用率;通過(guò)在好氧區(qū)投加海綿填料,為微生物提供附著生長(zhǎng)環(huán)境,從而形成溶解氧梯度,使得生物膜由內(nèi)而外分別形成厭氧、缺氧、好氧區(qū),為同步硝化反硝化提供反應(yīng)微環(huán)境,進(jìn)一步強(qiáng)化反硝化脫氮性能。
而對(duì)于低C∕N 的難降解高有機(jī)氮廢水,高效利用有限的原水碳源是關(guān)鍵。因此通過(guò)分段進(jìn)水將原水按比例分別通入各缺氧區(qū)(圖1),有機(jī)氮廢水在一級(jí)A∕O 缺氧池(A1)進(jìn)行水解酸化、氨化將大分子有機(jī)物降解為小分子生物碳源進(jìn)行反硝化,并在好氧池(O1)進(jìn)行同步硝化反硝化,而二級(jí)A∕O 中進(jìn)入缺氧池(A2)的原水有機(jī)物與上一級(jí)好氧池出水的硝態(tài)氮進(jìn)行反硝化,好氧池(O2)則再次進(jìn)行同步硝化反硝化,從而達(dá)到高效脫氮除碳的目的。通過(guò)分段進(jìn)水比合理分配碳源,可以有效減少低C∕N 帶來(lái)的不利影響,降低硝化過(guò)程有機(jī)負(fù)荷,避免有機(jī)物無(wú)效氧化〔7〕。Yijun SHEN 等〔8〕研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)分段進(jìn)水比為75∶25時(shí)低C∕N污水處理效果最佳,最終出水COD、氨氮、TN 分別為20.8、0.64、14.2 mg∕L。王帆等〔9〕在處理低溫城市污水時(shí)研究發(fā)現(xiàn)分段進(jìn)水比為3∶2∶1 時(shí),系統(tǒng)出水COD、氨氮去除率超90%,TN 去除率超80%。
當(dāng)一級(jí)進(jìn)水占比較高時(shí),增加了原水發(fā)生同步硝化反硝化的可能性,同時(shí)也會(huì)造成二級(jí)A∕O 由于碳源缺乏而效果不佳的現(xiàn)象。而二級(jí)進(jìn)水占比較高,會(huì)使得難降解有機(jī)物在較短的水力停留時(shí)間下無(wú)法完全降解。因此,本試驗(yàn)基于兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝處理DMF 廢水,探究不同分段進(jìn)水比下污染物的去除效果,確定最優(yōu)分段進(jìn)水比,旨在為兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝處理DMF 等高有機(jī)氮廢水提供高效經(jīng)濟(jì)的方案。
兩級(jí)A∕O-生物膜工藝裝置見(jiàn)圖1。
圖1 試驗(yàn)裝置Fig.1 Schematic diagram of the reactor
裝置由有機(jī)玻璃制成,尺寸為565 mm×100 mm×240 mm,總進(jìn)水體積為10.8 L。配套設(shè)備有:氣體轉(zhuǎn)子流量計(jì)、曝氣機(jī)、攪拌機(jī)、進(jìn)水泵、硝化混合液回流泵、污泥回流泵、海綿填料等。其中一級(jí)反應(yīng)器設(shè)缺氧池(A1)、好氧池(O1),有效容積分別為4.2、2.4 L;二級(jí)反應(yīng)器設(shè)缺氧池(A2)、好氧池(O2),有效容積分別為1.8、4 L;二沉池為豎流沉淀池,有效容積為1.5 L,采用上部溢流堰排水,污泥從底部排空管由污泥回流泵回流至一級(jí)缺氧池(A1),沉淀池每10 d進(jìn)行一次排泥。硝化混合液從二級(jí)好氧池(O2)回流至一級(jí)缺氧池(A1)。其中好氧池中投加聚氨酯海綿填料。
試驗(yàn)選用的填料為寬度20 mm,孔隙率達(dá)97%以上的聚氨酯海綿填料。其是一種高分子合成親水生物填料,具有反應(yīng)性功能基,其表面活性基團(tuán)可與微生物肽鏈氨基酸殘基作用,形成離子鍵結(jié)合或共價(jià)鍵結(jié)合,將微生物和酶固定在載體上。多孔隙結(jié)構(gòu)能使不同需氧程度的微生物種群繁殖生長(zhǎng),為實(shí)現(xiàn)同步硝化反硝化提供有利微環(huán)境,同時(shí)其表面積大具有增強(qiáng)氣液接觸表面積,提高傳質(zhì)效率等特點(diǎn)〔10-11〕,聚氨酯海綿填料見(jiàn)圖2。
圖2 聚氨酯海綿填料Fig.2 Polyurethane sponge packing picture
本試驗(yàn)所接種的污泥取自蘇州某污水廠二沉池剩余污泥。試驗(yàn)用水為蘇州某腈綸廢水處理廠經(jīng)預(yù)處理后的出水,水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 DMF 廢水水質(zhì)Table 1 DMF wastewater quality
本試驗(yàn)溫度為25~28 ℃,設(shè)計(jì)總進(jìn)水流量為0.3 L∕h,總水力停留時(shí)間(HRT)為36 h,設(shè)計(jì)污泥回流比R1=150%,硝化混合液回流比R2=100%。好氧池(O1、O2)聚氨酯海綿填料投加率為50%,由氣泵進(jìn)行曝氣,通過(guò)氣體轉(zhuǎn)子流量計(jì)控制曝氣量,好氧池溶解氧(DO)質(zhì)量濃度控制在2~4 mg∕L,缺氧池(A1、A2)使用機(jī)械攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,DO≤0.2 mg∕L,MLSS為2 400~2 800 mg∕L,通過(guò)研究一級(jí)缺氧池(A1)和二級(jí)缺氧池(A2)的4 種進(jìn)水比例,考察系統(tǒng)對(duì)污染物的去除效果,運(yùn)行工況見(jiàn)表2。
表2 實(shí)驗(yàn)運(yùn)行工況及運(yùn)行參數(shù)Table 2 Experimental operation conditions and operation parameters
試驗(yàn)中:NH4+-N 采用納氏試劑分光光度法測(cè)定;NO3--N 采用麝香草酚分光光度法測(cè)定;TN 采用堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度計(jì)法測(cè)定;COD采用重鉻酸鉀快速消解紫外分光光度計(jì)法測(cè)定,pH 采用上海雷磁PHSJ-4 型pH 計(jì)直接測(cè)定,溫度和溶解氧采用哈希便攜式溶解氧儀測(cè)定,MLSS 含量采用重量法測(cè)量。
兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝在不同進(jìn)水分配比條件下對(duì)DMF 廢水中COD 去除效果見(jiàn)圖3。
圖3 兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝對(duì)COD 去除效果Fig.3 Effect of two-stage A∕O-sponge packing process on COD removal
由圖3 可知,在進(jìn)水平均COD 為1 290.83 mg∕L時(shí),4個(gè)工況出水平均COD為46.20、87.06、33.37、47.02mg∕L,平均去除率分別為96.41%、93.02%、97.41%、96.42%。因此系統(tǒng)在不同分段進(jìn)水比條件下均能實(shí)現(xiàn)對(duì)COD 的高效去除,這與南彥斌等〔12〕探究分段進(jìn)水比對(duì)生活污水處理系統(tǒng)COD 去除情況結(jié)果一致。
兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝COD 沿程變化情況見(jiàn)圖4。
圖4 兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝COD 沿程變化情況Fig.4 Two-stage A∕O-sponge packing process COD changes along the process
由圖4 可知,進(jìn)水COD 主要在缺氧段(A1、A2)去除,首先大分子難降解有機(jī)物水解酸化為小分子有機(jī)物,接著小分子有機(jī)物氨化為有機(jī)碳源和NH4+-N,其中大部分有機(jī)碳源被反硝化菌直接用于反硝化脫氮,少部分則進(jìn)入好氧池(O1、O2)。通過(guò)在好氧池(O1、O2)投加聚氨酯海綿填料,構(gòu)成同步硝化反硝化環(huán)境,消耗部分流入好氧池(O1、O2)的有機(jī)物。而最終系統(tǒng)出水COD 濃度略微上升可能是由于部分細(xì)胞發(fā)生老化,細(xì)胞外多聚物溶解在水中〔13〕,同時(shí)二沉池的不可生物降解有機(jī)物較多,導(dǎo)致最終出水COD 升高。
在4 個(gè)工況中,一級(jí)缺氧池(A1)中COD 去除率緩慢升高,由96.30%升至97.29%,李學(xué)飛等〔14〕處理含高氮廢水時(shí)發(fā)現(xiàn)在較高一級(jí)A∕O 進(jìn)水占比(1∶0、3∶1)條件下,由于有機(jī)物含量較高而NO3--N 濃度較低,反硝化反應(yīng)不完全,使其在好氧區(qū)無(wú)效消耗。因此隨著A1 進(jìn)水占比的減少,有機(jī)負(fù)荷也相應(yīng)降低,進(jìn)水有機(jī)物能夠被微生物充分利用;其次延長(zhǎng)一級(jí)A∕O 的HRT,也利于有機(jī)物的消耗去除。而二級(jí)缺氧池(A2)中COD 的去除率較A1 有明顯降低,主要是由于A2 進(jìn)水占比小于A1,使得進(jìn)入A2 的有機(jī)物含量相對(duì)較少,且二級(jí)A∕O 的一部分進(jìn)水來(lái)源是一級(jí)A∕O 的出水,原水中的部分緩慢降解有機(jī)物經(jīng)過(guò)一級(jí)A∕O 較長(zhǎng)的水力停留接觸后,剩余多為難降解有機(jī)物。
通過(guò)分段進(jìn)水,將原水中有限的有機(jī)物在缺氧池合理分配,緩解有機(jī)負(fù)荷以及HRT 對(duì)系統(tǒng)影響,使得碳源最大限度地被利用,避免了好氧區(qū)的無(wú)效碳氧化。因此COD 在好氧池(O1、O2)去除率普遍較低。而工況Ⅱ(7∶3)時(shí)O1、O2 的COD 去除率幾乎為0,推測(cè)是此時(shí)受分段進(jìn)水比影響,兩級(jí)A∕O 工藝同步硝化反硝化效果較差〔15〕。
進(jìn)水分配比對(duì)DMF 廢水中TN 的去除效果的影響見(jiàn)圖5。
圖5 兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝對(duì)TN 去除效果Fig.5 Effect of two-stage A∕O-sponge packing process on TN removal
由圖5 可知,原水平均TN 為275 mg∕L,4 個(gè)工況下系統(tǒng)出水平均TN 分別為30.63、49.09、21.10、36.20 mg∕L,隨著進(jìn)水分配比的增大,TN 去除率呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì),先由89.03%(工況Ⅰ)降為81.39%(工況Ⅱ),又升至91.33%(工況Ⅲ),最后降為86.97%(工況Ⅳ)。表明進(jìn)水分配比對(duì)系統(tǒng)TN 的去除影響較大。
兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝TN 沿程變化情況見(jiàn)圖6。
由圖6 可知,TN 去除主要發(fā)生在一級(jí)A∕O 缺氧池(A1),有機(jī)氮在該格室通過(guò)氨化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為NH4+-N,4 個(gè)工況一級(jí)A∕O 出水TN 平均去除率均高于80%。二級(jí)A∕O 中,二級(jí)進(jìn)水導(dǎo)致有機(jī)氮進(jìn)一步氨化,因此A2 出水的TN 濃度高于O1 出水。當(dāng)進(jìn)水分配比為5∶5 時(shí),A2 出水TN 濃度較其他3 個(gè)工況有明顯升高,原因是此時(shí)A2 進(jìn)水TN 濃度最高,增加了氨化產(chǎn)生的NH4+-N 濃度和出水TN 濃度。因此雖然分段進(jìn)水可以減少一級(jí)A∕O 的有機(jī)氮負(fù)荷沖擊,但如果二級(jí)A∕O 進(jìn)水占比較大,會(huì)在一定程度上增加二級(jí)A∕O 出水TN 的濃度。
圖6 兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝TN 沿程變化情況Fig.6 Two-stage A∕O-sponge packing process TN changes along the process
進(jìn)水分配比為7∶3 時(shí)的系統(tǒng)TN 去除效果最差,出水TN 達(dá)到48.15 mg∕L,TN 去除率僅為82.19%,此時(shí)TN 主要以NO3--N 和NH4+-N 的形式存在。通過(guò)減小進(jìn)水分配比,調(diào)整為6∶4 時(shí),TN 去除效果最佳,去除率提升至91.33%。王偉等〔16〕調(diào)控分段進(jìn)水比為6∶3∶1 處理生活污水時(shí),處理效果最佳,出水TN為17.47 mg∕L,因此推測(cè)控制一級(jí)A∕O 進(jìn)水占比60%左右,對(duì)系統(tǒng)TN 去除效果好。原因是此時(shí)一級(jí)A∕O可降解有機(jī)物含量降低,減少了異養(yǎng)微生物大量繁殖而對(duì)硝化細(xì)菌代謝活動(dòng)產(chǎn)生的抑制,提高了對(duì)NH4+-N 的去除效果;同時(shí)高有機(jī)氮廢水進(jìn)入二級(jí)A∕O的比例增大,使得該段水解氨化產(chǎn)生的小分子有機(jī)物含量高于上一段反應(yīng)器出水,從而促進(jìn)反硝化反應(yīng)和降低出水TN 濃度。
缺氧池(A1、A2)對(duì)TN 的去除起著重要的作用,因?yàn)槿毖醭馗菀讓?duì)有機(jī)氮進(jìn)行降解,同時(shí)NOx--N還原為N2主要發(fā)生在缺氧池〔8〕,因此控制缺氧段進(jìn)水比對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的脫氮效果影響較大。
兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝NH4+-N 沿程變化情況見(jiàn)圖7。
圖7 兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝NH4+-N 沿程變化情況Fig.7 Two-stageA∕O-spongepackingprocess
由圖7 可知,4 個(gè)工況出水的平均NH4+-N 分別為8.65、20.47、8.04、23.01 mg∕L。其中工況Ⅲ(6∶4)時(shí),NH4+-N 去除效果最佳。4 個(gè)工況下的NH4+-N 在缺氧池(A1、A2)均升高,同時(shí)NH4+-N 的生成量隨著分段進(jìn)水占比的增大而升高。而NH4+-N 的去除主要是發(fā)生在好氧池(O1、O2),由硝化菌將NH4+-N 轉(zhuǎn)化為NO3--N。工況Ⅱ(7∶3)時(shí)O1 段出水NH4+-N 濃度較高,分析原因是此時(shí)一級(jí)A∕O 的有機(jī)物濃度較高,未能營(yíng)造出適合硝化作用的低濃度有機(jī)條件,使得異養(yǎng)菌成為了優(yōu)勢(shì)菌種,從而抑制硝化細(xì)菌〔17〕。工況Ⅲ(6∶4)通過(guò)增大二級(jí)A∕O 的進(jìn)水比例,使得二級(jí)A∕O 的有機(jī)物和NH4+-N 負(fù)荷升高,硝化效果逐漸提高。而工況Ⅳ(5∶5)繼續(xù)增大二級(jí)A∕O 進(jìn)水,卻未能提高硝化效果,原因可能是二級(jí)進(jìn)水較大,有機(jī)負(fù)荷較高,未能在水力停留時(shí)間較短的缺氧池發(fā)生充分氨化,使其在好氧條件下也進(jìn)行了氨化反應(yīng),最終NH4+-N 濃度升高〔18〕。榮懿等〔19〕研究發(fā)現(xiàn)預(yù)缺氧池、厭氧池、缺氧池進(jìn)水比為1∶2∶3 時(shí)系統(tǒng)氨氮去除效果最佳,而繼續(xù)增大缺氧池進(jìn)水比,并未提高去除效果,與本研究結(jié)果相一致,表明最后一段缺氧池進(jìn)水占比不宜過(guò)大。
兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝NO3--N 沿程變化情況見(jiàn)圖8。
圖8 兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝NO3--N 沿程變化情況Fig.8 Two-stage A∕O-sponge packing process
由圖8 可知,4 種進(jìn)水分配比條件下,系統(tǒng)出水平均NO3--N分別為14.78、16.18、7.10、3.24 mg∕L。4 個(gè)工況NO3--N 的去除效果差異較大,其中工況Ⅳ(5∶5)時(shí)出水濃度最低,反硝化性能最好,工況Ⅲ(6∶4)時(shí)各級(jí)出水變化差異最小,而工況Ⅰ(8∶2)、Ⅱ(7∶3)相差不大。分析原因是隨著二級(jí)A∕O 進(jìn)水占比的增大,流入二級(jí)A∕O 的有機(jī)物升高,缺氧池(A2)中的NO3--N 與有機(jī)物充分發(fā)生反硝化反應(yīng),反硝化效果提高。好氧池(O1、O2)中NO3--N 濃度較缺氧池(A1、A2)有所提高,原因是A1 的NO3--N 主要來(lái)源是二沉池的污泥回流和O2 的硝化液回流,所以A1段的NO3--N 濃度較低,且隨著A1 進(jìn)水占比的降低,一級(jí)A∕O 中能被反硝化菌利用的COD 較少,所以4個(gè)工況A1 出水的NO3--N 濃度逐漸升高。而O1 中殘留大量NO3--N 是由于好氧硝化反應(yīng),系統(tǒng)DO 濃度高于亞硝化細(xì)菌活性范圍,所以硝化最終產(chǎn)物為NO3--N,導(dǎo)致NO3--N 濃度沿程升高。而工況Ⅲ(6∶4)時(shí)濃度較低且變化不明顯,原因可能是此時(shí)好氧池同步硝化反硝化效果較好,填料外層好氧環(huán)境產(chǎn)生的NO3--N,給予中間層和內(nèi)層的缺氧環(huán)境電子受體,發(fā)生反硝化反應(yīng)。而在二級(jí)A∕O 中由于工況Ⅰ(8∶2)、工況Ⅱ(7∶3)碳源含量較低,系統(tǒng)沿程碳源得不到補(bǔ)充,反硝化作用較弱,而硝化作用相對(duì)較強(qiáng),使得二級(jí)反應(yīng)器中NO3--N 濃度較工況Ⅲ(6∶4)、工況Ⅳ(5∶5)高〔20〕。
(1)在4 種不同進(jìn)水分配比工況下,兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝COD 平均去除率均高于95%,因此分段進(jìn)水策略能夠?qū)崿F(xiàn)兩級(jí)A∕O 工藝碳源的合理利用。
(2)相比工況Ⅰ(89.03%)、工況Ⅱ(81.39%)和工況Ⅳ(86.97%),在工況Ⅲ下,系統(tǒng)獲得最優(yōu)TN 去除率(91.33%),表明該系統(tǒng)TN 的去除受進(jìn)水分配比影響較大。
(3)系統(tǒng)在工況Ⅲ(6∶4)下出水NH4+-N 最低(8.04 mg∕L),繼續(xù)增加二級(jí)A∕O 進(jìn)水配比將會(huì)造成出水NH4+-N 顯著升高。(4)兩級(jí)A∕O-海綿填料工藝受原水中碳源分配的影響,在4 個(gè)工況下出水NO3--N 濃度差異較大。