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        南芬選礦廠陰離子反浮選工藝試驗(yàn)研究

        2022-02-15 10:19:40肖啟飛李庚輝牟景春
        現(xiàn)代礦業(yè) 2022年1期

        肖啟飛 李庚輝 牟景春

        (本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司南芬選礦廠)

        南芬選礦廠是本鋼集團(tuán)主要鐵精礦供應(yīng)基地,位于遼寧省本溪市南約25 km的南芬區(qū)郭家堡,廠區(qū)靠近G304公路、沈丹鐵路和沈丹高速公路,交通便利。選礦廠于1915年開始籌建,1918年12月27日建成投產(chǎn)。廠區(qū)占地面積728萬m2,固定資產(chǎn)原值20.1億元,固定資產(chǎn)凈值9.9億元。

        選礦廠礦石原料全部來源于南芬露天鐵礦,設(shè)計(jì)原礦處理能力1 300萬t,其中采用單一濕式磁選工藝處理磁鐵礦石1 200萬t,采用弱、強(qiáng)磁—陰離子反浮選工藝處理赤鐵礦石100萬t,最終精礦通過24 km國(guó)鐵運(yùn)輸?shù)桨宀脑蠌S,尾礦經(jīng)四級(jí)泵站經(jīng)8 km管路輸送到臥龍溝尾礦庫,尾礦庫設(shè)計(jì)庫容2.6億m3,目前已使用1.28億m3,設(shè)計(jì)壩高140 m,目前壩高為105.5 m,還能服役17 a。

        礦石運(yùn)輸采用100 t電力機(jī)車牽引80 t自翻車裝運(yùn),粗碎為2臺(tái)PX1 400/170 mm液壓旋回破碎機(jī),中碎為4臺(tái)?2 100 mm標(biāo)準(zhǔn)型圓錐破碎機(jī),細(xì)碎為16臺(tái)?1 650 mm短頭型圓錐破碎機(jī)及3臺(tái)H6800液壓圓錐破碎機(jī);磨礦共有27個(gè)系列(其中包括22個(gè)?2.7 m×3.6 m球磨機(jī)系列、2個(gè)?3.6 m×6.0 m球磨機(jī)系列、3個(gè)?5.5 m×1.8 m自磨機(jī)系列)。

        為研究南芬選礦廠尾礦再磨再選工藝,對(duì)南芬選礦廠尾礦進(jìn)行了再選試驗(yàn)研究,試驗(yàn)?zāi)康氖谴_定分選該尾礦的適宜流程和最佳分選條件,為該尾礦的利用提供技術(shù)依據(jù)。

        1 試驗(yàn)方法

        為提高入選礦品位,先對(duì)該尾礦進(jìn)行了強(qiáng)磁預(yù)富集試驗(yàn),取混勻后的尾礦樣5份,每份質(zhì)量1 kg,采用Slon-500型高梯度脈動(dòng)強(qiáng)磁選機(jī),在5個(gè)不同背景磁場(chǎng)強(qiáng)度下進(jìn)行強(qiáng)磁預(yù)富集試驗(yàn),分別將所得精礦和尾礦產(chǎn)品烘干,計(jì)算產(chǎn)率,然后混勻、縮分、取樣,分別化驗(yàn)鐵品位,并計(jì)算鐵回收率。

        對(duì)不同背景磁場(chǎng)強(qiáng)度下所得精礦進(jìn)行鐵礦物單體解離度分析,考察鐵元素在精礦各個(gè)粒級(jí)的分布,確定適宜的預(yù)富集背景磁場(chǎng)強(qiáng)度。在確定的背景磁場(chǎng)強(qiáng)度下,將所剩尾礦進(jìn)行強(qiáng)磁預(yù)富集試驗(yàn),按照選礦試驗(yàn)對(duì)試樣的要求,將所得預(yù)富集精礦進(jìn)行烘干、混勻、縮分,制備出化學(xué)分析樣、試驗(yàn)用樣及備樣,并對(duì)其進(jìn)行化學(xué)多元素分析和鐵化學(xué)物相分析。

        針對(duì)赤(褐)鐵礦的分選,目前應(yīng)用較多的是陰離子反浮選工藝[1]。因此首先針對(duì)強(qiáng)磁精礦進(jìn)行陰離子反浮選條件試驗(yàn),采用油酸鈉為捕收劑、淀粉為抑制劑、氧化鈣為活化劑,采用氫氧化鈉為pH值調(diào)整劑,通過單因素試驗(yàn),對(duì)藥劑制度進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)。

        2 試驗(yàn)研究

        2.1 p H值條件試驗(yàn)

        pH值條件試驗(yàn)每次取礦樣200 g,采用0.75 L XFDⅢ單槽浮選機(jī),在淀粉用量850 g/t、氧化鈣用量800 g/t、油酸鈉用量1 000 g/t、浮選溫度32~35℃的條件下進(jìn)行pH值條件試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表1。

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        由表1可知,隨著pH值的升高,精礦鐵品位先升高后降低,鐵回收率呈降低趨勢(shì);當(dāng)pH值超過11后,鐵精礦產(chǎn)率急劇下降,但鐵精礦品位未升高,反而略有下降;綜合考慮,確定pH值為10。

        2.2 抑制劑淀粉用量試驗(yàn)

        淀粉是赤鐵礦典型的抑制劑,在鐵礦反浮選中廣泛應(yīng)用,其抑制作用是由于淀粉分子上的羥基、羧基等極性基,淀粉可通過氫鍵與水分子締和,使受作用的礦粒變?yōu)橛H水性[2]。在pH值為10、氧化鈣用量800 g/t、油酸鈉用量1 000 g/t、浮選溫度32~35℃的條件下,進(jìn)行抑制劑淀粉用量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2。

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        由表2可知,隨著淀粉用量的增加,精礦鐵品位及鐵回收率增加;當(dāng)?shù)矸塾昧枯^小時(shí),由于淀粉在礦漿中的濃度較低,鐵礦物未得到良好抑制;當(dāng)?shù)矸塾昧砍^1 050 g/t時(shí),精礦鐵回收率出現(xiàn)較大增幅;當(dāng)?shù)矸塾昧砍^1 450 g/t時(shí),精礦鐵品位增幅較小,但對(duì)應(yīng)鐵回收率依然有較高的增幅;與此同時(shí),尾礦鐵品位隨淀粉用量的增加先降低,后趨于平緩,說明鐵礦物得到了良好的抑制;因此,確定適宜的淀粉用量為1 650 g/t。

        2.3 活化劑氧化鈣用量試驗(yàn)

        活化劑的作用是在礦物表面生成促進(jìn)捕收劑作用的薄膜,在多數(shù)情況下,活化劑會(huì)與捕收劑相互作用生成難溶的化學(xué)物,這既降低了活化劑的活化作用,又消耗了捕收劑。因此,在添加藥劑時(shí)應(yīng)先加活化劑,再加捕收劑,并嚴(yán)格控制活化劑的用量。

        在pH值為10、淀粉用量1 650 g/t、油酸鈉用量1 000 g/t的條件下,進(jìn)行氧化鈣用量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表3。

        由表3可知,隨著氧化鈣用量的增加,精礦產(chǎn)率先增加后降低,精礦鐵品位變化不大,對(duì)應(yīng)精礦鐵回收率先增加后降低,說明剛開始時(shí)隨著氧化鈣用量的增加,石英得到了良好活化,但其用量過多時(shí),氧化鈣對(duì)鐵礦物也有活化作用,從而造成尾礦鐵品位升高;綜合考慮,確定適宜的氧化鈣用量900 g/t[3]。

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        2.4 捕收劑油酸鈉用量試驗(yàn)

        捕收劑的作用主要是增強(qiáng)礦物表面的疏水性,增強(qiáng)礦物表面疏水性的原因是親固基與礦物表面作用的原子團(tuán),通過它吸附在礦物的表面上,并與礦物表面的陽離子發(fā)生作用,平衡了一部分殘留鍵力,降低了礦物表面的親水性。捕收劑在礦物表面吸附后形成疏水膜,使水分子與礦物表面之間的距離增加,大大削弱了水分子與礦物表面之間的作用,因而增強(qiáng)了礦物表面的疏水性。所以,經(jīng)捕收劑作用的礦粒有較好的疏水表面,礦粒與氣泡相碰時(shí)能牢固地附著于氣泡上?。?]。在pH值為10、淀粉用量1 650 g/t、氧化鈣用量900 g/t的條件下,進(jìn)行捕收劑油酸鈉用量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表4。

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        由表4可知,隨著捕收劑油酸鈉用量的增加,精礦鐵品位呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢(shì);當(dāng)油酸鈉用量增至1 400 g/t時(shí),精礦鐵品位達(dá)44.63%,鐵回收率53.29%,尾礦鐵品位19.02%,浮選效果較好;油酸鈉用量繼續(xù)增加,礦漿中的藥劑濃度增加,對(duì)鐵礦物也產(chǎn)生了捕收作用;綜合考慮,油酸鈉用量選取1 400 g/t為宜。

        同時(shí),對(duì)比油酸鈉用量試驗(yàn)結(jié)果和上述條件試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)精礦鐵品位>42%時(shí),對(duì)精礦的鐵回收率也產(chǎn)生了很大影響,精礦鐵品位每提高1個(gè)百分點(diǎn),精礦鐵回收率下降10個(gè)百分點(diǎn)或更高,并且在試驗(yàn)時(shí),精礦產(chǎn)率曾降到20%以下,且精礦品位也很難提高。分析原因可能除自身鐵礦物可浮性較差外,該尾礦鐵礦物嵌布粒度較細(xì)需細(xì)磨,且含有菱鐵礦和硅酸鐵,磨礦時(shí)更易泥化,對(duì)石英和鐵礦物產(chǎn)生罩蓋,對(duì)浮選產(chǎn)生了不利影響,造成鐵品位難以提高,鐵回收率快速下降的結(jié)果[4]。

        3 開路流程試驗(yàn)

        在上述條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行1粗2精反浮選開路試驗(yàn);其中精選2補(bǔ)加油酸鈉100 g/t[5],開路試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程見圖1。

        由圖1可見,經(jīng)1粗2精開路試驗(yàn),最終精礦鐵品位僅為45.56%,鐵回收率為28.82%,說明該尾礦采用陰離子反浮選開路工藝流程很難提高精礦鐵品位。

        4 閉路流程試驗(yàn)

        根據(jù)上述條件試驗(yàn)及開路試驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)行反浮選1粗2精1掃閉路試驗(yàn),藥劑條件與開路流程試驗(yàn)相同,pH值為10.0,淀粉用量1 650 g/t,氧化鈣用量900 g/t,油酸鈉用量1 400 g/t,但在掃選階段添加了100 g/t的淀粉[6],閉路流程數(shù)質(zhì)量試驗(yàn)結(jié)果見圖2。

        由圖2可見,經(jīng)1粗2精1掃閉路試驗(yàn),最終獲得的鐵精礦品位42.88%,鐵回收率71.47%,相對(duì)于原尾礦的金屬回收率為35.47%;浮選尾礦鐵品位14.65%,鐵回收率28.53%,相對(duì)于原尾礦的金屬回收率為14.15%。

        5 結(jié)語

        南芬選礦廠針對(duì)尾礦回收強(qiáng)磁精礦進(jìn)行了陰離子反浮選條件試驗(yàn),試驗(yàn)最終確定在pH值為10、淀粉用量1 650 g/t、氧化鈣用量900 g/t、油酸鈉用量1 400 g/t的條件下,經(jīng)1粗2精1掃閉路試驗(yàn),獲得的精礦鐵品位為42.88%、鐵回收率為71.47%,相對(duì)原尾礦的鐵回收率為35.47%;浮選尾礦鐵品位為14.65%、鐵回收率為28.53%,相對(duì)于原尾礦的金屬回收率為14.15%

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