劉庭卓,王 爽,孫 敬,趙欽歡,劉蕓滋,張 穎,景愛國,張哲瑞
(河北環(huán)境工程學院,河北 秦皇島 066102)
目前,污水生化處理工藝都為組合工藝,即在污水生化處理中采用動能設備,利用水泵或攪拌機的方式滿足污水循環(huán)和攪拌要求,這樣就造成污水生化處理過程中的能源浪費,使污水處理成本升高。本設計在降低污水處理能耗、改善水質、提升城市品位等方面具有促進功能,有利于生態(tài)環(huán)境保護和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。
設計的目的是通過回流與攪拌方式的創(chuàng)新,減少AO(厭氧好氧)池在運行過程中的能源消耗,在保證污水處理量和處理效果的前提下實現(xiàn)降低能耗、節(jié)省空間的目的。為了達到以上效果,要在A(厭氧)池氣體攪拌、O(好氧)池混合液回流、二沉池污泥回流三個耗能方面進行改進。首先通過布水器高壓噴水攪拌的方式代替電力攪拌機的攪拌,降低污泥混合所需能耗,攪動液體;然后對沉淀池與O 池的結構進行優(yōu)化,沉淀池的污泥無動力回流,減少能耗;最后在O 池與A 池之間設置氣提泵,實現(xiàn)微動力混合液循環(huán),減少能耗。
針對以上需求,要結合實際生產(chǎn)情況進行優(yōu)化設計。在進水端利用進水泵連接布水器進行高壓進水并攪動液體,防止池內懸浮體下沉,在快速進水的同時,減少攪拌器等耗能設備的使用,保證池內有機物與微生物、溶解氧的充分接觸,對污水中有機物進行氧化分解。在上層池設計回流斜坡(坡度45°),使沉淀池底部的污泥通過重力作用重新回流到O 池底部,以此代替?zhèn)鹘y(tǒng)的污泥泵回流,增加活性污泥利用率,減少傳統(tǒng)AO 池運送活性污泥的大量能耗。由于該設計AO 池采用立體化放置,污水在AO 池的循環(huán)往復處理過程中需要多次抽提至上層水池,故專門設計了氣力提升裝置。在AO 池間設置曝氣提升管,將羅茨風機鼓風作為氣力提升裝置的動力,僅需要少量壓力空氣,即可代替?zhèn)鹘y(tǒng)AO 池污水循環(huán)過程的電力輸送泵,耗電量大幅降低,輸送過程還可對污水進行曝氣處理。
該污水處理系統(tǒng)的設計處理能力為生活污水100 t/d (根據(jù)實際要求,選處理量為5 t/h 的設備),進水水質為一般生活污水。經(jīng)該系統(tǒng)處理后,出水水質達到《農(nóng)村生活污水排放標準》(DB 13/2171—2020),如表1 所示。
表1 出水水質要求
所有設計參數(shù)按照同一條件(進出水質相同,每天處理生活污水100 t)進行設計,以便進行能耗比對,具體參數(shù)如表2 至表6 所示。
傳統(tǒng)AO 池設計中,日進水量為100 t,流量為 4.16 m/h。傳統(tǒng)AO 池設計的主要參數(shù)與設備型號如表2 所示,改進前池容情況如表3 所示。其中,A池水下攪拌器按照A 池長、寬、高,查《水下攪拌器選型手冊》確定;污泥回流泵按照進水流量(100%)進行選型,揚程選擇>3 m,查《管道排污泵選型手冊》確定;混合液回流泵按照進水量(200%)進行選型,揚程選擇>3 m,查《管道排污泵選型手冊》 確定。
表2 傳統(tǒng)AO 池設計的主要參數(shù)與設備型號
表3 改進前池容情況
改進后,AO 池日進水量和流量保持不變,好氧池采用氣提回流方式。改進型AO 池的鼓風機型號為SSR50,風量為1.28 m/min,風壓為29.4 kPa,功率為 1.5 kW。改進后池容情況如表4 所示。
表4 改進后池容情況
改進前機電能耗情況如表5 所示。4 種機電設備每天連續(xù)24 h 運行,經(jīng)計算,每天運行總耗電量為141.6 kW·h。改進后機電能耗情況如表6 所示。羅茨風機每天連續(xù)24 h 運行,經(jīng)計算,每天運行總耗電量為36 kW·h。
表5 改進前機電能耗
表6 改進后機電能耗
改進后的污水處理系統(tǒng)創(chuàng)新性地將處理池的結構設計成上下一體化形式,通過用一泵代替多泵、一池代替多池的結構,大幅降低了污水處理過程的能源消耗、碳排放量,同時減小了占地面積。本設計主要適合投放于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)。
截至2019年底,全國共有建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)(包括民族鄉(xiāng)、蘇木、民族蘇木)30 234 個,按照一鄉(xiāng)(鎮(zhèn))一個污水處理站,按舊池平均每組污水處理設備的功率141.6 kW、新池36 kW 的條件來計算,每年全國可節(jié)省的能源總量為:30 234×(141.6-36)×365=1 165 339 296 kW·h。由此可見,本設計每年可以減少約11.65 億kW·h 的耗電量,相當于我國目前建成規(guī)模最大、吸熱塔最高——被稱為“超級鏡子發(fā)電站”的首航高科敦煌100 MW 熔鹽塔式光熱電站兩年多的設計發(fā)電量,每年可減排二氧化碳35 萬t。
如圖1 所示,傳統(tǒng)AO 工藝將前段厭氧段和后段好氧段串聯(lián)在一起,A 段就是厭氧段,主要用于脫氮;O 段就是好氧段,主要用于去除水中的有機物。A 段溶解氧(DO)不大于0.2 mg/L,O 段DO 介于2 ~4 mg/L。
圖1 改進前傳統(tǒng)AO 工藝
在厭氧段,異養(yǎng)菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,將不溶性的有機物轉化成可溶性有機物。當這些厭氧水解的產(chǎn)物進入好氧池進行好氧處理時,在充氧條件下,活性污泥中的微生物進行有氧呼吸和生長繁殖,把有機物分解成無機物,實現(xiàn)有機物的去除。在厭氧段,異養(yǎng)菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N 或氨基酸中的氨基)而游離出氨(NH-N、NH),在充足供氧條件下,自養(yǎng)菌的硝化作用將NH-N(NH)氧化為NO,其通過回流控制返回至A 池,在厭氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO還原為分子態(tài)氮(N),完成C、N、O 在生態(tài)中的循環(huán),實現(xiàn)污水無害化處理。
如圖2 所示,新型節(jié)能污水處理池分為上下兩層,上層為O 池、沉淀池,上層右側設一斜面(坡度40°),呈倒梯形;下層為A 池,通過進水泵及布水器高壓噴水進污水,并攪拌活性污泥,使其與污水充分混合形成泥水。
圖2 改進后新型AO 工藝
泥水通過A 池左側上方管道到達上層O 池,然后進行處理,同時在O 池上部設有擋板,防止污泥加速老化。在O 池末端設置曝氣提升裝置,該裝置將混合液提升,然后利用溢流管道使O 池的混合液通過液位差自流到A 池,實現(xiàn)循環(huán)液、混合液的循環(huán)。
相比傳統(tǒng)AO 工藝,改進后的工藝將O 池、沉淀池置于A 池之上(見圖3),大大減少了占地面積,簡化了結構和工藝;A 池采用布水器高壓進水,通過布水器上的微孔進行高壓噴水,在高速進水的同時,起到攪拌作用,取代傳統(tǒng)的(攪拌器+進水管)的方式,降低了能耗(見圖4);在O 池、沉淀池中加入活性污泥,利用斜擋板達到污泥自回流的效果(見圖5),在污水處理過程中,活性污泥多次利用,減少了污泥消耗量,省去了部分流程(傳統(tǒng)工藝采用泵回流的方式回流活性污泥),用一泵代替多泵,減少動能設備的使用,耗電量明顯減少,大幅度降低了碳排放量;在A 池和O 池、沉淀池之間增加曝氣裝置(見圖6),增加含氧量,同時代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝的攪拌裝置,節(jié)約 能源。
圖3 改進后處理池體側剖圖
圖4 改進后A 池布水器圖
圖5 改進后沉淀池斜坡圖
圖6 改進后氣力提升裝置圖
按照100 t/d 生活污水的設計處理量,本設計主要應用于小型污水處理站,適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng),醫(yī)院、小區(qū)、學校、公共廁所等需求場所都是節(jié)能污水處理池的潛在市場。本設計采用節(jié)能循環(huán)理念,一池代替多池、一泵代替多泵,在大幅降低能耗、減少投資的同時,減少了占地面積。本設計響應國家節(jié)能減排號召,對于落實污水處理廠的節(jié)能降耗工作,促進國家經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,緩解人地矛盾問題具有積極意義。
本研究以傳統(tǒng)AO 污水處理工藝為基礎,將理論設計與實際生產(chǎn)需求相結合,達到節(jié)能減排的目的。據(jù)估算,每年可以減少約11.65 億kW·h 的耗電量,對于切實做好污水處理廠的節(jié)能降耗工作,減少資源浪費,促進國家經(jīng)濟發(fā)展、生態(tài)文明發(fā)展和落實碳達峰、碳中和工作是一個巨大的貢獻。