李曉斌
(山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦,山西 古交 030205)
西山煤電馬蘭礦南七采區(qū)12702 工作面所開采煤層為二疊系下統(tǒng)山西組2 號煤層。南七采區(qū)走向長為2000~3250 m,平均2600 m,傾斜長為850~2375 m,平均1600 m,采區(qū)面積為4.86 km2??刹擅簩訛?#煤層,煤厚1.74~2.60 m,平均2.18 m,煤層傾角1°~4°,屬較穩(wěn)定可采近水平薄至中厚煤層。12702 工作面為南七采區(qū)第二個回采工作面,采煤方法為走向長壁后退式一次采全高綜合機械化采煤方法,工作面采用雙滾筒采煤機割煤,其螺旋滾筒配合工作面刮板輸送機前移裝煤。運煤由工作面刮板輸送機到轉載機,由轉載機至膠帶輸送機后至南七帶式輸送機。工作面采用ZY5000-12/28 型掩護式液壓支架支護頂板,采用全部垮落法處理采空區(qū)。工作面回采巷道包括運輸順槽、回風順槽及開切眼,巷道沿煤層頂板掘進。工作面采用“U”型通風系統(tǒng),掘進工作面采用長壓短抽式通風、附壁式風筒控塵技術。為進一步降低掘進工作面粉塵濃度,改善工作環(huán)境,在12702運輸順槽掘進施工中,開展了通風除塵技術優(yōu)化研究,取得了良好效果。
快速掘進工作面施工期間在作業(yè)區(qū)域產生大量的粉塵顆粒,常用的除塵方式是通過局扇通風,通風方式可分為壓入式、抽出式和混合式[1],其中降塵效果最顯著且應用最為廣泛的是混合式。馬蘭礦采用長壓短抽式通風,該方式以壓入式通風為主、抽出式為輔,壓風筒出風口距離迎頭較遠,沿作業(yè)區(qū)全程布置,抽風筒需設置在有效吸程范圍內,距離迎頭處較近,壓、抽風筒間重疊段應在10~60 m之間。具體布置方式如圖1。
圖1 長壓短抽通風示意圖(m)
為分析快速掘進工作面粉塵運移規(guī)律,以馬蘭礦12702 運輸順槽掘進為背景,采用Fluent 軟件進行數(shù)值模擬分析[2],采用Solidworks 模塊進行幾何建模,按照1:1 幾何尺寸進行建模。為保證模擬結果的可靠性,對掘進工作面掘錨一體化機組、配套設備進行幾何形狀的簡化,選取模擬巷道總長度60 m,采用矩形斷面,寬×高=5.45 m×3.9 m;采用ABM20 型掘錨機,主體簡化為6 m×4.9 m×3 m 的長方體;壓風筒簡化為直徑1.0 m 的圓柱體,中心軸線距巷道頂板和煤壁分別700 mm;抽風筒簡化為直徑800 mm 的圓柱體,設置于巷道中部掘進機正上方,抽風筒與KCS-225D 礦用濕式除塵風機連接;除塵器簡化為6 m×1.4 m×1.2 m 的長方體;帶式轉載機和膠帶輸送機均簡化為橫截面為1 m×0.2 m 的長方體??焖倬蜻M工作面整體幾何模型如圖2(a),幾何模型建好后采用Tetrahedrons 網格劃分方法劃分后的模型如圖2(b)。
圖2 三維數(shù)值模型示意圖
采用上述數(shù)值模擬對壓風筒與迎頭最優(yōu)距離進行模擬研究,結合馬蘭礦快速掘進工作面實際情況,壓風筒出風量為570 m3/min,風筒直徑1.0 m,換算出風口風速為12.1 m/s,抽風筒位置固定在距離迎頭3 m 掘錨機正上方,抽風量500 m3/min,風筒直徑0.8 m,換算抽風口風速為16.6 m/s。分別假設壓風筒出風口與迎頭距離Ly為11~19 m,每2 m 為一個梯度,設計5 組模擬分析方案??紤]到現(xiàn)場施工作業(yè)人員呼吸高度為1.5 m,截取高度1.5 m 處粉塵濃度分布情況作為參考依據(jù),整理得到結果如圖3。
圖3 不同 Ly 條件下呼吸帶高度粉塵濃度分布圖
根據(jù)圖3 可知,其余條件固定不變,僅改變壓風筒出風口與迎頭距離,巷道內高度1.5 m 呼吸帶粉塵濃度存在顯著差異:當與迎頭距離小于13 m時,吹至迎頭處風速較高,導致塵源處大量粉塵隨風流進入巷道空間,在巷道中部形成多個渦流,粉塵不易抽出,呼吸帶粉塵濃度較高;當與迎頭距離在13~15 m 之間,風流將粉塵控制在掘錨機前方的回風側,呼吸帶內粉塵濃度較低,降塵效果良好;當與迎頭距離大于17 m,由于壓風口距塵源距離過大,壓風作用小,不能將塵源粉塵有效控制,粉塵擴散彌漫在整個巷段內,掘錨機司機位置粉塵濃度達到500 mg/m3,降塵效果不理想。綜上可知,當壓風筒口距迎頭15 m時,工作面整體粉塵濃度較低,除塵效果較理想。
長壓短抽通風方式條件下,當抽風量大于壓風量時,會使掘進作業(yè)區(qū)域新鮮風流過小,不滿足相關規(guī)程[3],因此壓風量通常大于抽風量。為確定馬蘭礦2#煤層快速掘進工作面最佳壓抽比,采用上述模型進行模擬研究。抽風筒位置固定在距離迎頭3 m 掘錨機正上方,抽風量固定為500 m3/min,風筒直徑0.8 m,壓風筒直徑為1.0 m,與迎頭距離固定為15 m,壓抽比分別為1.0~1.4,換算得到各壓抽比條件壓風筒的出風量和風速,得到不同壓抽比條件下巷道內高度1.5 m 處粉塵濃度模擬結果如圖4。
圖4 不同壓抽比條件下呼吸帶高度粉塵濃度分布圖
由圖4 可知,壓抽比與巷道內粉塵分布具有明顯的關聯(lián)性,當壓抽比小于1.2 時,掘錨機前方及附近區(qū)域粉塵濃度較高,擴散情況嚴重,司機作業(yè)位置呼吸帶粉塵濃度達到900~1300 mg/m3,降塵效果較差;當壓抽比為1.3 時,高濃度粉塵集中分布在掘錨機前方,掘錨機及巷道內粉塵濃度較低,長壓短抽式通風除塵系統(tǒng)除塵效果達到最佳;當壓抽比為1.4~1.5 時,由于壓風口出風風速過大,將大量未被凈化的粉塵攜帶擴散,導致巷道被高濃度粉塵充斥,降塵效果極差甚至失效。綜上可知,當壓抽比為1.3 時降塵效果最佳。
為考察模擬研究成果的可靠性,馬蘭礦12702運輸順槽掘巷期間采用長壓短抽式通風方式,壓風筒距迎頭15 m,出風量650 m3/min。壓入式局部通風機規(guī)格型號:FBD №6.0-2×11kW,風筒型號:D=1000 mm 的礦用抗靜電柔性阻燃風筒。抽風筒距迎頭3.0 m,采用KCS-225D 礦用濕式除塵風機,風筒選用Φ800 mm 抗靜電阻燃伸縮風筒,抽風量500 m3/min。12702 運輸順槽采用上述控塵技術掘巷階段,采用AKFC-92A 型粉塵采樣器進行粉塵采樣[4],采樣時間20 min,通過稱重得到粉塵濃度數(shù)據(jù)。測點均布置在高度1.5 m 呼吸帶內,測點1 布置在掘錨機司機位置,位于壓風筒一側,距迎頭7.0 m,測點2~12 布置在巷道回風側,掘錨機后方5~60 m,測定回風側粉塵濃度的變化規(guī)律。參考數(shù)值模擬研究結果及原12701 工作面回采巷道掘巷階段粉塵測試結果,整理得到結果如圖5。
由圖5 可以看出,原通風條件下,掘錨機司機處粉塵濃度模擬值為514 mg/m3,實測值為486 mg/m3,模擬與實測結果相差很小,說明模擬方案及結果的可靠性。采用參數(shù)優(yōu)化后通風方式條件下,掘錨機司機處粉塵濃度實測值為211 mg/m3,與原有通風條件下相比減小了56.5%,司機處粉塵濃度顯著降低。巷道回風側濃度顯著高于進風側,且粉塵濃度在掘錨機前方和后方呈斷崖式跌落,說明大部分粉塵無法脫離負壓抽吸區(qū)的籠罩范圍,僅少部分粉塵涌出至掘進巷道回風側方向。原通風條件下,回風側粉塵濃度實測值為745~186 mg/m3;參數(shù)優(yōu)化后通風條件下,粉塵濃度為510~23 mg/m3,掘進工作面呼吸帶內粉塵濃度顯著降低。綜上可得,采用參數(shù)優(yōu)化后的長壓短抽除塵系統(tǒng)可有效控制快速掘進工作面粉塵。
馬蘭礦2#煤層快速掘進工作面采用長壓短抽除塵系統(tǒng),通過數(shù)值模擬研究分析對其參數(shù)進行優(yōu)化,確定壓風筒距迎頭最佳距離為15 m,壓風筒出風量為650 m3/min,抽風筒距迎頭3 m,抽風筒風量為500 m3/min,壓抽比為1.3。在12702 運輸順槽掘進期間現(xiàn)場實測結果表明,采用優(yōu)化后的長壓短抽除塵系統(tǒng),掘錨機司機處粉塵濃度降低56.5%,巷道回風側粉塵濃度顯著減小,粉塵基本控制在掘錨機前方,除塵效果效顯著。