王鵬翔
(西山煤電建筑工程集團有限公司礦建分公司,山西 太原 030000)
西山煤礦為滿足不同煤層開采需求,通常配置一定數(shù)量的巖石巷道。8504 高抽巷位于8504 工作面上方的11#煤底板粉砂巖,巷道開口處圍巖以砂巖、砂質泥巖為主,多為黑色,含黑白云母。巷道總設計長度為1 080.38 m。
8504 巷道掘進爆破方案炮孔深度2.0 m,炸藥為三級乳化型,尺寸規(guī)格32 mm×200 mm(200 g/卷),雷管段別為1~3 段。方案如下:掏槽眼炮孔深度為2.2 m,角度與水平方向呈80°,其余炮孔深度均為2 m,炮眼總數(shù)為35。各掏槽眼間距為1 m,炸藥裝填總量為25.8 kg。如圖1。
圖1 原爆破方案設計炮眼布置圖(mm)
按照開采進度要求,8504 巷每月需進尺150 m以上才能保證礦區(qū)正常接續(xù)。但2.0 m 炮孔爆破方案在實際應用中單循環(huán)進尺距離均值為1.84 m,炮眼利用率92%,大塊巖體較少,巷道成型效果一般。目前采用三八制施工方法[3-4],通過錨網(wǎng)支護,錨桿排列間隔為0.85 m,正規(guī)循環(huán)率為70%,巷道每月進尺距離為120 m,未能實現(xiàn)預定目標。
(1)炮孔深度計算優(yōu)化
炮孔深度的選擇,主要與月進尺目標距離、炮孔利用率、正規(guī)循環(huán)率有關。由于每月進尺要求不低于150 m,炮孔利用率為90%,正規(guī)循環(huán)率為85%,則對應的推導公式如下[5-6]:
式中:L為每月進尺距離,m;l為炮孔深度,m/d;φ為炮孔利用率;ξ為正規(guī)循環(huán)率。
計算出l為6.54 m/d。單日循環(huán)作業(yè)兩次,則每次爆破作業(yè)時的炮孔深度至少需3.27 m,單日循環(huán)作業(yè)三次,則每次爆破作業(yè)時的炮孔深度至少需2.18 m。
選定作業(yè)方式為一天三循環(huán),并對炮孔深度做適當冗余,確定深度為2.3 m。
(2)掏槽參數(shù)計算與推導
井下爆破采用楔形掏槽技術,掏槽孔需要在孔深基礎上增加20 cm。而楔直復合掏槽技術還需要搭配中心孔,中心孔的深度與掏槽孔深度保持一致。掏槽孔裝藥量的多少通過裝藥系數(shù)進行測算:如果巷道地質為軟巖地質,則掏槽孔裝藥系數(shù)取0.5~0.6之間,參考實際地質情況,選定裝藥系數(shù)為0.5,對應的裝藥長度為1.35 m。乳化炸藥規(guī)格為單卷長度20 cm,裝藥量0.2 kg,滿足單個掏槽孔使用需求,需要配置5.5 卷炸藥。此外,掏槽時還需要考慮到槽間距的選擇,需要保證鑿巖機械設備的正常作業(yè)空間,按照現(xiàn)有設備尺寸,槽間距需要保持1.1 m,按照設計要求,掏槽眼的水平角度需要達到81°。
(3)輔助孔規(guī)格
輔助孔深度與炮孔深度保持一致,取2.3 m,輔助孔走向垂直于表面,輔助孔的裝藥系數(shù)取值為0.35,孔間距固定為60 cm,每個輔助孔內裝填4卷炸藥,炸藥長度達到0.8 m。
(4)周邊孔規(guī)格
周邊孔的規(guī)格需要參考巷道頂板的實際情況綜合判定。結合孔間距對成型效果需要,兩側的孔間隔距離選定為50 cm;而頂部水平節(jié)理較為發(fā)育,頂部炮孔間隔距離選定為60 cm。
(5)炮孔數(shù)量測算
爆破炮孔的數(shù)量主要與巖石地質與巷道斷面面積有關,可用如下公式(2)表示:
式中:n為炮孔數(shù)量,個;f為巖石普氏系數(shù);S為巖巷斷面面積,m2。
8504 高抽巷巖石普氏系數(shù)6,巷道斷面面積實際測量平均值為7.56 m2,代入公式(2)得到n=23 個。為了保證爆破效果,考慮到乳化炸藥爆破效果與炮孔深度帶來的影響,對炮孔數(shù)量適當增加,最終確定的炮孔數(shù)量為30 個。
(6)炸藥單耗測算
炸藥單耗測算主要用于測算裝藥量,推導出炸藥單耗公式為:
式中:r為炸藥單耗,kg/m2;k為修正系數(shù);f為巖石普氏系數(shù);S為巖巷斷面面積,m2。三級乳化炸藥爆力為230 mL,則k=2.28,則r=2.23 kg/m2。
(7)裝藥量測算
結合公式(3)的結果,對單循環(huán)裝藥量進行測算:
式中:R為單循環(huán)裝藥量,kg;v為待爆破巖石體積量,m3;r為炸藥單耗,kg/m2。v與炮孔深度及利用率有關,結合公式(1)中的參數(shù),計算出R為34.90 kg。
采用CMJ2-27 型號的液壓鉆車,搭配兩臺YT-29A 型號巖鑿機,釬桿長度為3 m,釬頭形狀為柱齒形,釬頭直徑42 mm。選定T320 型號的礦用炸藥,1~5 段毫秒延期電雷管。在巖鑿機打孔完成后,將炮孔內雜質清理干凈,放置對應規(guī)格數(shù)量的炸藥,用炮泥封堵炮孔,電雷管引線使用逐個串接的方式,統(tǒng)一引爆。炮孔示意圖如圖2,爆破參數(shù)見表1。
表1 新方案爆破參數(shù)表
圖2 新方案炮眼布置圖(2.3 m 循環(huán) 單位:mm)
8504 高抽巷優(yōu)化爆破方案使用的楔直復合掏槽技術,主掏槽孔的傾斜角略微向內,次掏槽孔的傾斜角垂直于斷面。在爆破時,主次掏槽孔通過延時雷管分批次進行爆破。采用三對掏槽孔,根據(jù)楔直復合掏槽設計要求,掏槽孔的角度在75°~85°,每對掏槽孔的底部距離為200 mm,槽口距離為1.1 m,裝藥量為1.1 kg/孔,中心孔裝藥量為0.4 kg/孔,其余掏槽孔裝藥量與原方案相同,掏槽總藥量為7.2 kg,總炮眼數(shù)為39 個,總裝藥量為34.90 kg。
將原爆破方案與優(yōu)化后爆破方案通過炮孔利用率、單循環(huán)爆破進尺量、矸石塊大小等參數(shù)進行比對,取3 次爆破平均值,得到爆破效果對比數(shù)據(jù)見表2。
表2 爆破效果對比
從表2 可以看出,在相同裝藥量前提下,原方案的單循環(huán)平均爆破進尺量為2.0 m,炮孔利用率87%,矸石中大矸占比較高;而優(yōu)化后的方案單循環(huán)平均爆破進尺量為2.15 m,炮孔利用率達93.5%,提升6.5%,且矸石中大矸占比減少。
試驗期間,8504 高抽巷共計進尺406.8 m,其中采用原有爆破方案進尺174.6 m,采用新爆破方案累計進尺232.2 m。新方案試驗次數(shù)108 次,各次爆破效果良好。優(yōu)化爆破方案在大斷面巖石巷道應用后,單循環(huán)進尺距離增加,炮孔利用率提升,爆破效果得到改善,巷道成型比較理想。
針對西山煤礦8504 巖巷爆破方案不合理、日進尺未達預期生產(chǎn)要求的問題,通過分析爆破關鍵參數(shù)、掏槽技術方案存在的問題,進行理論推導與優(yōu)化設計,并將優(yōu)化方案在工作面進行反復工程驗證。經(jīng)驗證分析:優(yōu)化后的方案單日進尺距離6.4 m,
工作效率提升33%,能夠達到預期要求。