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        蓄熱式焚燒爐切換閥的優(yōu)化設計

        2022-02-10 05:33:02
        機械制造 2022年12期
        關鍵詞:蝶閥氦氣焚燒爐

        □ 蔡 偉

        恩國環(huán)??萍?上海)有限公司 上海 201805

        1 優(yōu)化設計背景

        大氣中的揮發(fā)性有機物是對流層臭氧和細顆粒物的重要前體物,這些空氣污染物嚴重影響人體健康與氣候環(huán)境。近年來,人們的環(huán)保意識不斷增強,對控制大氣污染的要求日益提高。經(jīng)濟、有效地處理含有揮發(fā)性有機化合物的廢氣已經(jīng)是迫切需要解決的問題。蓄熱式焚燒爐的揮發(fā)性有機物凈化率高于95%,是目前國內(nèi)揮發(fā)性有機物廢氣治理行業(yè)的主流設備。國內(nèi)揮發(fā)性有機物蓄熱式熱氧化處理技術經(jīng)過二十多年的發(fā)展,在有機物破壞去除效率、適用范圍及運行費用等方面顯現(xiàn)出巨大優(yōu)勢。

        切換閥是揮發(fā)性有機物處理系統(tǒng)中蓄熱式焚燒爐的重要組件,主要用于控制設備的進出氣以及氣流換向。正常使用工況下,切換閥開閉動作頻繁,往往需要超過上百萬次的來回切換,很可能會由于頻繁切換使進出口閥門密封面受到較大的沖擊而發(fā)生變形,導致閥門的密封性能下降。閥門的切換動作和密封性直接影響廢氣凈化效果和設備正常運轉(zhuǎn)。筆者針對上述問題,采用改進閥門密封設計形式,引入氣封空氣對密封面進行氣封,進而實現(xiàn)100%隔絕閥門兩側(cè)含揮發(fā)性有機物工藝廢氣目標。

        2 蓄熱式焚燒爐運行流程

        蓄熱式焚燒爐運行流程如圖1所示。揮發(fā)性有機物廢氣通過第一槽蓄熱陶瓷時吸熱升溫,經(jīng)氧化槽氧化放熱,熱煙氣經(jīng)過第二槽蓄熱陶瓷吸熱后降溫。蓄熱陶瓷吸收存儲熱量并為下一個循環(huán)冷態(tài)廢氣升溫,蓄熱陶瓷熱效率可達95%以上,是一種高效熱量回收材料。蓄熱陶瓷經(jīng)過120~180 s吸熱后達到熱飽和,因此廢氣的流向需相應改變。蓄熱式焚燒爐通過切換閥啟閉來切換氣流流向,閥門需頻繁啟閉。蓄熱式焚燒爐低溫區(qū)與出入口切換閥相連,閥門如有泄漏,未處理揮發(fā)性有機物會泄漏至出口排氣中,造成出口揮發(fā)性有機物濃度超標,無法達標排放。因此閥門的密封性能對系統(tǒng)達標排放至關重要。

        ▲圖1 蓄熱式焚燒爐運行流程

        3 蓄熱式焚燒爐切換閥形式比較

        蓄熱式焚燒爐切換閥作為重要部件,應具有結(jié)構(gòu)簡單、價格低廉、穩(wěn)定可靠、容易制造、故障率低及易于維護等特點。目前常用于蓄熱式焚燒爐系統(tǒng)的切換閥有五種類型,見表1。

        表1 蓄熱式焚燒爐切換閥類型

        氣動蝶閥由氣動執(zhí)行器和蝶閥組成,通過壓縮空氣驅(qū)動執(zhí)行器,帶動閥桿閥板繞軸線旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)閥門開關。閥座上裝有密封填料,常用密封填料有丁腈橡膠、氟橡膠、聚四氟乙烯等。閥門關閉時,金屬閥板與密封圈接觸實現(xiàn)密封效果。氣動蝶閥具有構(gòu)造簡單、價格便宜等優(yōu)點,也有密封填料需經(jīng)常更換、易泄漏、使用溫度受密封填料限制等缺點。氣動蝶閥適用于處理效率要求不高、具備定期檢維修條件的項目。

        三偏心蝶閥是一種三偏心結(jié)構(gòu),閥體與閥座密封圈為面接觸。傳動裝置帶動蝶板運動,蝶板在運動過程中,其密封圈與閥座得到充分的接觸。三偏心蝶閥屬于扭力密封,不依靠閥座的彈性變形來實現(xiàn)密封,而是依靠密封面的接觸面壓來達到密封效果,解決了普通蝶閥泄漏率高的問題。但三偏心蝶閥因其構(gòu)造限制,不適用通經(jīng)DN200以下閥門,且三偏心閥門具有價格高、質(zhì)量大、切換速度慢及切換瞬間泄漏量大的缺點,僅小規(guī)模應用于蓄熱式焚燒爐系統(tǒng)。

        金屬硬密封閥如圖2所示,由執(zhí)行氣缸、氣缸軸桿連接器、閥門盤片組、閥座等主要部件組成。由壓縮空氣推動執(zhí)行氣缸,帶動閥門盤片組運動,進而實現(xiàn)閥門的開關。閥門盤片組由多組不同尺寸不同厚度的碟片組成。閥座表面經(jīng)過精加工后,密封面非常平整。當壓縮空氣控制的執(zhí)行氣缸關閉時,盤片被壓至閥座上,與閥座密封薄碟片產(chǎn)生微量變形,使得碟片與閥座圈能夠完全密封。該閥門因結(jié)構(gòu)簡單、開關響應時間短、泄漏量小、無填料損壞泄漏風險及維護便捷等優(yōu)點,已廣泛應用于焚燒爐系統(tǒng),但仍達不到零泄漏要求。適用于較低處理效率即可達標項目。

        ▲圖2 金屬硬密封閥

        金屬硬密封與密封填料組合式閥門具有硬密封閥結(jié)構(gòu)簡單、開關響應時間短、無氣體泄漏等優(yōu)點。但閥門頻繁動作后,密封填料仍會變形老化,若未停機更換或不具備停機條件下繼續(xù)運行則會影響處理效率,進而導致處理后廢氣排放濃度升高或超標。金屬硬密封與密封填料組合閥適用于有條件定期停機檢維修的項目,不適用于連續(xù)運行不能停機項目。

        氣道密封閥如圖3所示,設置于蓄熱式焚燒爐底部,由環(huán)形氣道、密封盤片、滑動導軌、聯(lián)軸器、氣缸、電磁閥及隔墻等部件組成。隔墻將底部分為進氣煙道、低溫區(qū)、排氣煙道三個區(qū)域。環(huán)形氣道的閥座固定于隔墻開孔上。密封盤片由聯(lián)軸器與氣缸連接,電磁閥依據(jù)控制信號控制氣缸并帶動密封盤片在滑動導軌上運動,進而實現(xiàn)對閥門的開關控制。 環(huán)形氣道截面為C形結(jié)構(gòu),開口側(cè)與密封盤片接觸。當閥門關閉時,環(huán)形氣道形成密封區(qū)域。此時向環(huán)形氣道內(nèi)通入高壓密封空氣,因進排氣煙道及低溫區(qū)的氣體壓力小于密封空氣壓力,廢氣無法穿過氣道泄漏至另一側(cè)。氣道密封閥結(jié)構(gòu)與金屬硬密封閥結(jié)構(gòu)類似,具有結(jié)構(gòu)簡單,開關響應時間短、無填料損壞泄漏風險及維護便捷等優(yōu)點。氣道密封閥可有效避免金屬硬密封閥微量泄漏問題,因此具有密封效果佳、適用性強、使用范圍廣等特點,目前已應用于各類蓄熱式焚燒爐項目中。

        ▲圖3 氣道密封閥

        4 設計優(yōu)化

        傳統(tǒng)的氣動蝶閥、三偏心蝶閥、三通切換閥及零泄漏提升閥均為單獨外置設備,外置閥門及管道如圖4所示。優(yōu)化設計后的氣道密封閥如圖5所示。

        ▲圖4 外置閥門及管道

        ▲圖5 優(yōu)化設計后氣道密封閥

        將閥板與閥座內(nèi)置于蓄熱式焚燒爐底部煙道內(nèi),省去閥體外殼成本,降低閥門造價。傳統(tǒng)外置閥門需在焚燒爐外圍設置管道,系統(tǒng)占地大,硬化地坪投資高。優(yōu)化后的氣道密封閥采用氣缸直接驅(qū)動,閥門開關時間小于0.5 s,小于傳統(tǒng)閥門。因此,閥門開關瞬間泄漏的氣體量比傳統(tǒng)閥門更少。優(yōu)化后氣道密封閥摒棄傳統(tǒng)閥門采用密封填料,采用高壓空氣作為密封介質(zhì),避免填料閥長期運行導致泄漏問題。高壓空氣作為易于取得介質(zhì)并不會造成成本升高。有機廢氣中若含有黏附性物質(zhì),往往會黏附于閥門密封面。利用填料密封的閥門因密封面不平整,泄漏率會明顯上升。

        優(yōu)化后氣道密封閥在保證密封氣體壓情況下,即使密封面不平整也能保證廢氣不泄漏。對于腐蝕性廢氣,金屬硬密封閥及三偏心蝶閥存在密封面腐蝕泄漏風險。優(yōu)化后氣道封密閥采用熱氣封氣,熱氣封氣在對閥門氣封同時加熱閥體,高溫閥體可有效減少酸露形成與附著,進而減緩閥體腐蝕。因此優(yōu)化后氣道密封閥的使用壽命及穩(wěn)定性遠大于常規(guī)閥門。

        5 效率檢測

        雖然優(yōu)化后氣道密封閥優(yōu)勢明顯,但在大規(guī)模應用前還需要檢測閥門效果是否如理論預期一樣簡單高效。優(yōu)化后氣道密封閥由于采用正壓氣體密封,密封面無需很高加工精度。因而會有少量密封空氣進入出入口煙道以及低溫區(qū)。如采用標準閥門泄漏方式進行檢測,直接將泄漏的氣封空氣作為泄漏明顯不符合其作為隔絕氣作用。為準確評估優(yōu)化后的氣道密封閥在揮發(fā)性有機物處理系統(tǒng)中發(fā)揮作用,需特別設計符合運行工況的檢測流程。優(yōu)化后的氣道密封閥采用正壓空氣密封,閥前為未處理揮發(fā)性有機物。入口使用氦氣模擬工藝廢氣中的揮發(fā)性有機物,在出口側(cè)密封面處檢測氦氣濃度,進而確認泄漏至出口側(cè)氦氣量。打開入口控制閥,向入口側(cè)氣道內(nèi)充入模擬揮發(fā)性有機物的氦氣,并控制入口壓力為8.75 kPa左右。打開并調(diào)節(jié)氣封空氣,使其壓力始終高于入口氦氣壓力。將吸槍用軟管接至氦質(zhì)譜檢漏儀上,并與該檢漏儀一起調(diào)整至良好的檢漏狀態(tài)。將吸槍對正壓校準漏孔出氣口進行掃描,注意吸槍口與正壓校準漏孔出氣口的距離和移動速度。在正壓檢漏時需以類似的距離和移動速度進行嗅探,采用信號比對法判定大致泄漏率,這一方法可以較準確定位漏孔。由于少量氣封空氣會通過密封面進入入口煙道內(nèi),因此入口氦氣濃度會有小幅波動。經(jīng)1 h多組檢測測得入口氦氣濃度由0.1降至0.033,如圖6所示。同時段使用檢漏儀檢測出口側(cè)密封面處泄漏氦氣濃度,如圖7所示。測得出口側(cè)氦氣濃度始終小于10-6,如圖8所示。氦質(zhì)譜檢測儀的最小檢測精度為10-6,即使氣體中沒有氦氣,檢測儀仍會顯示為小于10-6,因而可以認定入口側(cè)無氦氣通過氣道密封閥泄漏至出口側(cè),氣道密封閥達到100%隔絕揮發(fā)性有機物效果。

        ▲圖6 入口氦氣濃度▲圖7 出口側(cè)密封面檢測

        ▲圖8 出口氦氣濃度

        6 結(jié)束語

        通過與氣動蝶閥、三偏心蝶閥、金屬硬密封閥、金屬硬密封、密封填料組合閥對比分析,優(yōu)化后的氣道密封閥解決了傳統(tǒng)閥門密封失效,有微量泄漏,成本高,質(zhì)量大,切換瞬間泄漏量大,使用溫度受密封填料限制等問題。

        優(yōu)化之后的氣道密封閥具有以下優(yōu)點:① 結(jié)構(gòu)簡單,無需高精度精密加工;② 將閥芯放置于煙道內(nèi),省去閥體材料,且節(jié)省系統(tǒng)占地,從而節(jié)省設備及施工建設成本;③ 取消密封填料,無需定期停機更換填料,最高使用溫度依閥體金屬材料而定,使用溫度高于常用非金屬填料閥;④ 閥門質(zhì)量小,切換動作迅速,切換瞬間泄漏量小于其它類型閥門;⑤ 閥門關閉狀態(tài)下可做到100%隔絕揮發(fā)性有機物工藝廢氣,做到真正意義無泄漏,從而提升蓄熱式焚燒爐處理效率。

        蓄熱式焚燒爐切換閥的優(yōu)化設計效果良好。

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