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        動(dòng)靜環(huán)密封改造在HP磨煤機(jī)中的研究與應(yīng)用

        2022-02-08 05:52:38中電廣西防城港電力有限公司李海鷹
        電力設(shè)備管理 2022年24期
        關(guān)鍵詞:磨輥中速動(dòng)靜

        中電廣西防城港電力有限公司 李海鷹

        HP磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)具有啟動(dòng)快、調(diào)節(jié)靈活、安全性高等優(yōu)點(diǎn),在火電廠得到了廣泛應(yīng)用[1]。而石子煤排放率是影響中速燃煤安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要參數(shù),HP磨煤機(jī)動(dòng)靜環(huán)密封隨著運(yùn)行中磨損或密封片脫落,會(huì)造成磨煤機(jī)動(dòng)靜環(huán)的通風(fēng)面積的增加,風(fēng)環(huán)出口風(fēng)速降低,石子煤排放率增加。因此,DL/T467-2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定石子煤排放率應(yīng)低于0.05%,熱值應(yīng)低于6.27MJ/kg[2]。

        為此文獻(xiàn)[3-4]對(duì)中速磨煤機(jī)石子煤增多原因做了全面分析和探討,同時(shí)文獻(xiàn)[5-7]提出中速磨石子煤排放量技術(shù)改造。在文獻(xiàn)[8]中分析中速磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)動(dòng)靜間隙對(duì)石子煤排放的影響,同時(shí)提出動(dòng)靜間隙的優(yōu)化方案予以實(shí)施后,沒(méi)有再出現(xiàn)石子煤排放率增加現(xiàn)象,石子煤排放量過(guò)大制約磨煤機(jī)出力的問(wèn)題得到了有效解決。為此,本文對(duì)某電廠二期HP1163Dyn型中速磨煤機(jī)運(yùn)行階段石子煤排放量較多且熱值較高問(wèn)題,選取4B磨煤機(jī)作為改造試驗(yàn)對(duì)象提出動(dòng)靜環(huán)密封改造實(shí)施方案。

        1 現(xiàn)狀概述

        該電廠二期機(jī)組(12臺(tái))由上海重型機(jī)器廠設(shè)計(jì)制造的HP1163Dyn型中速磨煤機(jī);一期機(jī)組(12臺(tái))由沈陽(yáng)重型機(jī)器廠設(shè)計(jì)制造的MPS245型中速磨煤機(jī),磨煤機(jī)葉輪裝置(風(fēng)環(huán))為原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),在運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)二期磨煤機(jī)與一期磨煤機(jī)相比存在石子煤排放量較多且熱值較高、磨煤機(jī)出力較低、葉輪裝置(風(fēng)環(huán))處阻力較大、風(fēng)粉混合不均勻等問(wèn)題。經(jīng)統(tǒng)計(jì)二期每臺(tái)磨煤機(jī)每班石子煤排放量約6小車。此外,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)排出的石子煤觀察檢測(cè)發(fā)現(xiàn),所排出的石子煤中存在較多顆粒原煤且石頭含量也較低。同時(shí),大量的石子煤排放后對(duì)制粉區(qū)域造成了嚴(yán)重的粉塵污染,給現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重破壞。

        圖1 石子煤堆積導(dǎo)致石子煤刮板損壞及自燃

        如圖1所示,若磨煤機(jī)石子煤較存儲(chǔ)多時(shí)不及時(shí)排放,大量的石子煤堆積容易造成石子煤刮板損壞,其中部分石子煤掉落在一次風(fēng)室會(huì)引發(fā)自燃的事件,造成磨煤機(jī)爆磨停運(yùn)。在2020年4月20日,該廠二期4B磨煤機(jī)發(fā)生一次內(nèi)爆不安全事件,經(jīng)后期調(diào)查分析造成此次不安全事件的根本原因是因?yàn)槭用旱袈湓谝淮物L(fēng)室引發(fā)自燃所致。

        2 HP磨煤機(jī)工作原理

        HP磨煤機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。HP磨煤機(jī)其主要功能是將大顆粒的原煤碾磨成合格直徑的煤粉。在此制粉過(guò)程中,主要的干燥煤粉和輸送煤粉的主要?jiǎng)恿υ磥?lái)自一次風(fēng)機(jī)出口的熱一次風(fēng),高溫高速的熱一次風(fēng)由HP磨煤機(jī)的磨碗下部側(cè)體的進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入,再由葉輪裝置驅(qū)動(dòng)向磨碗輪轂周圍流動(dòng),其中安裝于磨碗上的葉輪裝置使得熱一次風(fēng)具有一定驅(qū)動(dòng)力,保證在磨碗邊緣具有一定的加速度,同時(shí)保證熱一次風(fēng)氣流均勻分布在磨碗邊緣使得煤粉與氣流充分混合。

        這期間,熱一次風(fēng)氣流攜帶著煤粉一起移動(dòng)至分離器本體中,在分離器的作用下,一些顆粒直徑較小的煤粉繼續(xù)在熱一次風(fēng)氣流的驅(qū)動(dòng)下流動(dòng),而一些大顆粒直徑煤粉則在折向擋板阻擋力下落回磨碗進(jìn)一步碾磨,其中安裝于分離器體下部的折向板,其主要作用就是對(duì)煤粉氣流中加大顆粒的煤粉進(jìn)行初級(jí)分離,分離后煤粉和氣流上升并通過(guò)分離器主體進(jìn)入葉輪裝置。當(dāng)煤粉混合氣流接近轉(zhuǎn)子時(shí),氣流中的煤粉顆粒受到葉輪裝置轉(zhuǎn)子的強(qiáng)大撞擊力,其中一些較大的煤粒在轉(zhuǎn)子離心力作用下被甩出,而一些較小的煤??赏ㄟ^(guò)葉輪裝置轉(zhuǎn)子,進(jìn)入到煤粉管道。其中,較大的煤粒在轉(zhuǎn)子離心力作用下,被甩出的煤粉顆粒再次返回磨碗重新碾磨,可稱之為謂二級(jí)分離,綜上煤粉在磨煤機(jī)里進(jìn)行重復(fù)循環(huán)碾磨。

        圖2 HP磨煤機(jī)結(jié)構(gòu)圖

        3 石子煤排放多原因分析

        經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行總結(jié)和設(shè)備結(jié)構(gòu)分析,可能造成增加石子煤排放的原因有以下幾方面。

        一是磨煤機(jī)類型。一期的MPS磨煤機(jī)是碗形磨盤,磨輥及磨盤研磨時(shí)呈曲線形。二期的HP磨煤機(jī)是錐形磨碗,磨輥及磨盤研磨時(shí)呈直線。二期磨煤機(jī)研磨距離和時(shí)間比一期短,造成石子煤比一期多。在采用HP磨的同行電廠,均反映存在石子煤較多的問(wèn)題。一些電廠為方便清理,還特地做了石子煤封閉排放的改造。

        二是磨輥的彈簧加載力不足。在對(duì)磨煤機(jī)做預(yù)防性維護(hù)時(shí),檢查并調(diào)整了加載力至20.1MPa,加載螺栓頭部與磨輥頭之間的間隙在0.5~1.5mm,且符合廠家圖紙要求。最后,運(yùn)行觀察石子煤依舊多。

        三是磨輥與磨盤襯板的間隙不符,或者兩者磨損過(guò)大,造成了出力不足,影響了碾壓效果。針對(duì)此問(wèn)題在預(yù)防性維護(hù)時(shí),測(cè)量磨輥與磨盤間隙,根據(jù)兩者的磨損量來(lái)調(diào)節(jié)成圖紙所要求,并對(duì)磨輥磨盤進(jìn)行堆焊。相當(dāng)于重置磨輥及磨盤出廠設(shè)計(jì),但石子煤排放量并未減少。

        四是磨煤機(jī)入口風(fēng)量偏低。針對(duì)此問(wèn)題,技術(shù)人員檢查了各臺(tái)磨的混合風(fēng)管及入口的導(dǎo)流板,未發(fā)現(xiàn)異常。

        五是磨煤機(jī)動(dòng)靜環(huán)的通風(fēng)面積過(guò)大。在風(fēng)環(huán)的通風(fēng)面積過(guò)大時(shí),在相同的風(fēng)量下,相當(dāng)于降低了磨煤機(jī)的入口風(fēng)量,風(fēng)量降低,則會(huì)造成石子煤排放量增加。參考磨煤機(jī)說(shuō)明書(shū),磨煤機(jī)一次分離結(jié)構(gòu)類型為磨碗側(cè)的動(dòng)環(huán)熱空氣從側(cè)機(jī)體進(jìn)入,然后沿著旋轉(zhuǎn)的磨碗外徑上升。裝在磨碗上的葉片(稱為葉輪)使氣流趨于垂直方向。在磨碗外緣上,較小較輕的煤粒被氣流攜帶向上,而較重的不易磨碎的外來(lái)雜物穿過(guò)氣流落入側(cè)機(jī)體區(qū)域,形成了石子煤。

        綜上,經(jīng)過(guò)對(duì)HP型中速磨煤機(jī)工作原理和石子煤成因的認(rèn)真分析,可以減小磨碗邊緣與分離器體的間隙,以及葉輪裝置處的通風(fēng)面積來(lái)提高局部區(qū)域的氣流速度。葉輪處的風(fēng)速不能低于40m/s,如果低于該值沒(méi)有碾碎的原煤也有可能從葉輪裝置處掉下同石子煤一同被排出,故有效控制葉輪裝置處一次風(fēng)風(fēng)速是控制石子煤排量的根本。對(duì)于HP磨煤機(jī)來(lái)說(shuō),控制葉輪裝置處的風(fēng)速主要是通過(guò)減小磨碗邊緣與分離器體的間隙和葉輪裝置處的通風(fēng)面積,即減小流通截面來(lái)提高風(fēng)速。所以合理選擇葉輪裝置處過(guò)流風(fēng)速是提高磨煤機(jī)石子煤分選效率的最佳途徑,重新設(shè)計(jì)葉輪裝置密封方式是控制葉輪裝置處一次風(fēng)風(fēng)速最佳方式。

        4 改造方案實(shí)施

        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)動(dòng)靜環(huán)通風(fēng)面積較大,而造成面積增加的主要原因是靜環(huán)密封條大多數(shù)采用單面焊接,容易脫落,造成風(fēng)環(huán)通風(fēng)面積變相增加。為此得出該電廠磨煤機(jī)動(dòng)靜環(huán)通風(fēng)面積過(guò)大,是導(dǎo)致石子煤排放量增加的原因之一。

        圖3 靜環(huán)密封條脫落

        針對(duì)上述問(wèn)題,該廠擬定以二期4B磨煤機(jī)作為改造試驗(yàn)對(duì)象,參考設(shè)計(jì)圖紙如圖4所示進(jìn)行改造。

        圖4 磨煤機(jī)原動(dòng)環(huán)截面圖

        將110間隙調(diào)整為90mm,改造后的動(dòng)密封環(huán)如圖5所示。改造后經(jīng)過(guò)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)調(diào)整為90mm時(shí)已經(jīng)石子煤排放量大幅減少。再次為恢復(fù)出廠圖紙結(jié)構(gòu)間隙尺寸發(fā)現(xiàn),石子煤排放量又出現(xiàn)增多的情況。為此表明,原有結(jié)構(gòu)造成了磨煤機(jī)動(dòng)靜環(huán)通風(fēng)面積過(guò)大的主要原因,原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)間隙尺寸與現(xiàn)運(yùn)行情況不符。

        圖5 4B磨煤機(jī)改造后的動(dòng)密封環(huán)

        5 改造后效果驗(yàn)證及效益分析

        該廠對(duì)4B磨煤機(jī)磨靜環(huán)通風(fēng)面積完成改造后,石子煤排放大大降低,由原來(lái)的每臺(tái)磨煤機(jī)每班石子煤排放量約6小車,減少到每臺(tái)磨煤機(jī)每班石子煤排放量1車,同時(shí)清理石子煤的間隔時(shí)間也縮短。石子煤的降低,即減少了對(duì)環(huán)境的污染及廢渣排放,同時(shí)也減少了煤炭的損失,也產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益。4B磨動(dòng)靜環(huán)密封改造前后對(duì)比見(jiàn)表1。

        通過(guò)表1得出,4B磨動(dòng)靜環(huán)密封改造后,石子煤量由原來(lái)的6小車減少到1小車;清理工時(shí)由原來(lái)的4h減少到0.5h;維修工時(shí)由原來(lái)的30h減少到6h。為此表明,4B磨動(dòng)靜環(huán)密封效果較好。

        表1 4B磨動(dòng)靜環(huán)密封改造前后對(duì)比分析表

        4B磨動(dòng)靜環(huán)密封改造后,出力可達(dá)到出力60.6t/h,將其改造方案應(yīng)用到其余五臺(tái)磨煤機(jī),六臺(tái)磨煤機(jī)改造后能夠滿足機(jī)組額定負(fù)荷需求還可以間隔停運(yùn)一臺(tái)磨煤機(jī)備用。對(duì)于火力發(fā)電廠而言,制粉系統(tǒng)是火電廠耗電大戶,若能滿足機(jī)組額定負(fù)荷、安全運(yùn)行和燃燒穩(wěn)定的前提下減少制粉系統(tǒng)廠用電的消耗,降低了廠用電率達(dá)到降低供電煤耗,實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)”發(fā)電。該廠若按每年每臺(tái)磨煤機(jī)平均運(yùn)行天數(shù)為220天,每年原來(lái)的6臺(tái)磨煤機(jī)減少到5臺(tái)磨煤機(jī),則其節(jié)能的費(fèi)用為:6.0kV(工作電壓)×45A(工作電流)×1.73×0.85(功率因素)×220(全年運(yùn)行天數(shù))×24h×0.34元/kWh(上網(wǎng)電價(jià))=71.276萬(wàn)元,以此可見(jiàn)經(jīng)濟(jì)效益較為可觀。

        綜上所述,該電廠針對(duì)二期HP型中速磨煤機(jī)石子煤排放量偏大問(wèn)題,采取對(duì)4B磨煤機(jī)作為改造試驗(yàn)對(duì)象,經(jīng)過(guò)對(duì)磨煤機(jī)磨靜環(huán)間隙由原設(shè)計(jì)的110mm調(diào)整為90mm改造后,石子煤量、清理工時(shí)及維修工時(shí)等都大幅度減少,同時(shí)經(jīng)常運(yùn)行觀察石子煤排放堵塞、石子煤刮板損壞和混合風(fēng)道因內(nèi)爆損壞等情況均未發(fā)生。

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