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        超臨界火電機組高加跳閘處理方法的探討

        2022-02-08 05:52:08國能太倉發(fā)電有限公司
        電力設(shè)備管理 2022年24期

        國能太倉發(fā)電有限公司 陳 樹

        某發(fā)電公司使用2×630MW機組鍋爐,該鍋爐是一種變壓運行超臨界直流爐,具備多方面的優(yōu)勢性能,主要包括一次中間再熱、單爐膛、國產(chǎn)超臨界參數(shù)、變壓運行、平衡通風、固態(tài)排渣。所使用的汽輪機型號為N630-24.2/566/566,具備超臨界壓力、凝汽器室汽輪機、單軸、一次中間再熱、三缸四排汽的特性。在抽汽方式應(yīng)用方面,汽輪機回熱系統(tǒng)具有典型的“三高四低一除氧”特性。該火電機組在過程中,出現(xiàn)一次高負荷高加跳閘事故,事故出現(xiàn)時火電機組的負荷快速上升50MW,雖然未對整個機組運行造成嚴重影響,但也影響了機組正常運行。

        相關(guān)人員分析發(fā)現(xiàn),原因是高加危急疏水調(diào)門未能有效打開,高加水位高三值問題引發(fā)高加解列。所以,在汽包鍋爐運行中,雖然高加解列的處理相對較為簡單,但直流爐的處理則有較大的難度,若是處理不當,易導致各種故障,包括除氧器水位事故、鍋爐汽溫超溫事故、壓力波動事故[1]。如果事態(tài)嚴重,則可能導致機組出現(xiàn)打閘停機和汽輪機水沖擊事故。因此,必須加強超臨界火電機組高加跳閘的預防性處理工作,做好全過程管理,防患于未然。本文結(jié)合當前超臨界火電機組高加跳閘處理的一些研究成果,進行更為深層次的分析探究。

        1 調(diào)整汽機側(cè)給水量的要點

        表1為某發(fā)電公司抽汽給水參數(shù),從表1可以看出,火電機組高加總抽汽量相對較大,如果按照汽耗率3t/MW進行計算,則一旦出現(xiàn)高加跳閘事故,會導致機組負荷上升的瞬間幅度較大。滿負荷運行狀態(tài)下出現(xiàn)高加跳閘事故時,有功功率的最高上升值可以達到100MW以上,若某段的抽汽量越少,高加跳閘事故后的有功功率上升幅度也會相應(yīng)越小。

        表1 抽汽給水參數(shù)

        檢測后發(fā)現(xiàn),火電機組在運行過程中,鍋爐汽水分離器的過熱度維持在3~5℃,處于偏低狀態(tài)。出現(xiàn)高加跳閘事故后,給水溫度也會因此急劇降低,機組負荷處于635MW的定值時,由之前的278.5℃降低至186.8℃,下降值達到91.7℃。另外,某發(fā)電公司的省煤器容積為98m3,同時因為過熱度偏低,所以出現(xiàn)高加跳閘事故時,火電機組省煤器出口溫度維持高加跳閘前溫度的時間相對較短。

        通過計算可以得出,省煤器的熱水在全部進入至水冷壁時,需要花費的時間為98/1546.596 =3.8min,也因此得出要促使給水溫度降低至除氧器出口的溫度,花費時間為3.8min。高加跳閘事故中,解列高加水側(cè)和汽側(cè)可以不考慮高加的水容積,則在短時間內(nèi)便可促使給水泵出口水溫和省煤器進口水溫保持相近或一致。機組負荷不同時,省煤器的水容積不發(fā)生變化,機組負荷值越低時,給水流量也會越低。也正因如此,高加跳閘事故出現(xiàn)后,無法短時間內(nèi)讓給水溫度降低至除氧器出口溫度,兩者溫度要達到相近或一致的時間越長時,運行人員便可以有更多的時間處理高加跳閘事故。

        額定工況下出現(xiàn)高加跳閘事故后,發(fā)現(xiàn)給水流量在切除前后有較大的變化,前后相差367t/h,即3.8min后發(fā)現(xiàn)給水流量被減少367t/h,減少的速率可以達到96.58t/min。經(jīng)過分析最終決定,在高加跳閘事故出現(xiàn)后,將給水流量的降低速率控制在60t/min,確定這一參數(shù)后,在給水溫度發(fā)生突然性下降之前,便可將水流量降低228t/h,待給水溫度突然性下降后,依然可以采用60t/min這一速率,操作時間設(shè)定在2.32min,且可以根據(jù)現(xiàn)場條件及時調(diào)整和修正。除此之外,火電機組的負荷較低時,因為給水溫度要降低至除氧器出口溫度水平所花費的時間較長,所以可適當降低給水流量降低速率[2]。

        2 調(diào)整鍋爐側(cè)給煤量的要點

        某發(fā)電公司火電機組處于額定工況下,熱耗達到7524kJ/kWh,而在高加切除后,熱耗達到7743kJ/kWh。在出現(xiàn)高加跳閘事故后,同樣機組負荷的熱耗增加量是219kJ/kWh。結(jié)合公式:發(fā)電煤耗=熱耗/(鍋爐效率×管道效率×標準煤發(fā)熱量),可得出增加的煤耗是8.1g/kWh,即219/(93.5%×99%×29307.6)。當火電機組每小時的發(fā)電量在63.5×10000kWh時,可以增加的每小時煤量為5.1435t,即8.1×63.5×10000。如果是按照爐煤的發(fā)熱量5060.55kcal/kg計算,則設(shè)計煤種量可以達到7.11t。

        另一家發(fā)電公司檢測結(jié)果顯示,在高加投運工況下,給水流量可達到1714.84t/h,燃料量可以達到213.49t/h,水煤比達到8.03。而在高加切除工況下,給水流量、燃料量、水煤比的值分別為1490.88t/h、217.59t/h、6.85。在635MW的高加投運工況下,給水流量值為1913t/h,燃料量為258.36t/h,水煤比為7.40,在高加切除工況下,給水流量、燃料量、水煤比分別是1546.595t/h、265.47t/h、5.82??梢钥闯?,經(jīng)過高加切除處理后,火電機組的運行可以重新恢復至穩(wěn)定狀態(tài),具有一定的規(guī)律,即給水流量可以有所減少,燃料量有所增加,水煤比有所降低。

        基于此,某發(fā)電公司在調(diào)整鍋爐側(cè)給煤量時,應(yīng)堅持減少給水流量的數(shù)值基準,科學調(diào)整額定工況下的給水流量,將367t/h這一降低值作為基數(shù),同時考慮實際負荷占滿負荷的比例。結(jié)合實際數(shù)據(jù)來看,在火電機組的負荷值達到450MW,且出現(xiàn)高加解列時,給水流量要適當減少,可設(shè)定為260t/h,即450/635×367。同理,火電機組負荷值在450MW且發(fā)生高加解列時,給煤量要適當增加,增加值可以設(shè)定為5.04t/h,即450/635×7.11。通過嚴格貫徹“減水加煤,降低水煤比”這一原則,可以確保鍋爐側(cè)給煤量調(diào)整的準確性和有效性,確?;痣姍C組的有效運行。

        3 調(diào)整蒸汽溫度的要點

        超臨界火電機組高加跳閘后,過熱汽壓力會有急劇性上升的情況,此時如果高加跳閘前的火電機組負荷過高,往往過熱汽壓可以大于26.7MPa,引發(fā)PCV閥動作。除此之外,高加跳閘事故會導致再熱汽壓出現(xiàn)陡升的情況,短時間內(nèi)達到最高值。檢測發(fā)現(xiàn),某發(fā)電有限公司在出現(xiàn)高加跳閘事故后,再熱汽壓可以在78s便達到最高值,而在300s又可以回到原再熱汽壓值。所出現(xiàn)的過熱汽壓升高情況,較嚴重影響到給水速度和質(zhì)量,常見的情況是可能產(chǎn)生一定的排擠作用,這一作用下導致給水流量會有所減少,甚至汽側(cè)給水控制方式也因此發(fā)生變化,由之前的自動形式轉(zhuǎn)為手動。

        為此,在處理高加跳閘事故時,要綜合考慮各個方面的因素,制訂出翔實可行的故障處理方案。如果發(fā)現(xiàn)PCV或出現(xiàn)再熱器安全門動作這樣的問題,則要重點分析一點,即汽壓降低后是否可以實現(xiàn)正常回座的效果[3]。總的來說,在出現(xiàn)高加跳閘事故后,要結(jié)合實際情況科學調(diào)整第一級和第二級的減溫水,實現(xiàn)主蒸汽的減溫控制目標。也可以采取燃燒的調(diào)節(jié)方式,以達到主汽溫的溫度調(diào)節(jié)效果,再熱器溫的溫度控制中,可以使用再熱器煙氣擋板、再熱器減溫水,均可以取得較好的調(diào)整蒸汽溫度的效果,值得推廣應(yīng)用。

        4 協(xié)調(diào)工況下處理高加跳閘事故的思路與建議

        4.1 高加跳閘事故的處理思路

        總的來看,如果是正常運行工況,大型的火電機組均使用AGC控制方式,要求火電機組要始終處于良好的協(xié)調(diào)工況下。但當前我國一些發(fā)電公司在火電機組的運行方面存在一定局限性,比如火電機組的控制邏輯設(shè)計中存在一定的缺陷,未能設(shè)計單獨處理高加跳閘的功能模塊,導致處理高加跳閘事故的能力不足,無法全過程確?;痣姍C組的安全運行。因此,在協(xié)調(diào)工況下,處理高加跳閘事故時,應(yīng)堅持四種處理思路。

        首先,在控制方式的處理方面,當高加跳閘事故出現(xiàn)后,現(xiàn)場作業(yè)人員可以接收到報警信號,此時便可以立即退出協(xié)調(diào)控制模式。這一處理過程中,無論是汽機主控還是鍋爐主控,均要切換至手動控制模式。

        其次,在給水控制方面,考慮到出現(xiàn)高加跳閘事故后給水調(diào)節(jié)出現(xiàn)問題,無法實現(xiàn)正常的給水調(diào)節(jié)效果,所以可以退出手動模式。另外,目前一些發(fā)電公司所使用的過熱器減溫水是取自省煤器出口,當給水流量發(fā)生變化時,減溫效果會因此受到影響。因此,為有效完成給水流量的下調(diào)處理,需要先降低燃料量,此時要遵循“先減煤后減水”的原則[4]。結(jié)合一些發(fā)電公司在超臨界火電機組高加跳閘處理方面的經(jīng)驗,可以考慮在原有基礎(chǔ)上,將燃料量減少10t/h。通過采取這樣的處理方式,主蒸汽超溫風險可以大大降低,對主蒸汽的安全運行意義重大。

        除此之外,當負荷工況是相同條件時,出現(xiàn)高加跳閘事故后,也可以允許燃料量處于不變狀態(tài),降低燃料量的目的是減少給水流量,如果此時中間點的溫度在延時后出現(xiàn)變化,同時燃料量可以回歸至本來水平,則不會出現(xiàn)主蒸汽溫度過低的問題。長時間的研究過程中發(fā)現(xiàn),采取這一處理方法,給水控制效果可以大大提高,再熱器減溫水、過熱器較溫水的差值不會太大,達成預期的調(diào)節(jié)效果。

        再次,在鍋爐主控的控制中,要重點控制燃料量,應(yīng)秉承“先小幅減少,后增加至原來的總煤量”這一原則。因為風量可以有效維持在原來狀態(tài),且處于自動化的控制模式,所以可以不進行手動干預,全程實現(xiàn)控制鍋爐主控的效果。

        最后,在中間點溫度的控制中,當出現(xiàn)高加跳閘事故后,因為中間點溫度會出現(xiàn)延時變化的情況,所以必須進行提前干預。在提前干預時,現(xiàn)場作業(yè)人員要明確所要控制的方向。檢測發(fā)現(xiàn)給水流量不變化時,會出現(xiàn)水煤比逐漸失調(diào)的情況,這時也會出現(xiàn)中間點溫度下降的情況,甚至是大幅度下降[5]。出現(xiàn)這一情況后,中間點溫度控制面臨較大困難,過熱度不足時勢必導致過熱器進水,所以要按照要求減少給水流量。目前來看,在給水流量的控制時,應(yīng)以原有基礎(chǔ)為準,在原有基礎(chǔ)上將給水流量減少20t/h,同時要控制好減少的速率,應(yīng)控制為20t/min。

        4.2 高加跳閘事故的處理建議

        協(xié)調(diào)工況下處理高加跳閘事故時雖然有較大難度,但在確定處理思路后,可確定具體的措施,通過發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和管理優(yōu)勢,往往可取得較好的高加跳閘事故處理效果。詳細言之,處理高加跳閘事故時,應(yīng)做好三方面的工作。首先,當前所出現(xiàn)的高加跳閘事故,通常都是水位高保護動作,可出現(xiàn)汽機進水這一風險,在沒有明確故障原因時,不能執(zhí)行立即投回操作。其次,因為當前并沒有專門性的高加跳閘控制邏輯,所以多采用人工手動調(diào)節(jié)方法,無法實現(xiàn)最佳的處理效果,安全性、有效性與可靠性均無法有效保證。為此,為有效消除高加跳閘事故,應(yīng)加大研究力度,盡快設(shè)計出可適用于高加跳閘事故的控制模塊。最后,要做好火電機組日常運行中的檢測試驗,早期發(fā)現(xiàn)運行中的風險和故障,實施針對性的處理,以降低高加跳閘事故。

        5 結(jié)語

        目前在超臨界火電機組高加跳閘處理方面積累了一些經(jīng)驗,主要從蒸汽溫度、汽機側(cè)給水量、鍋爐側(cè)給煤量的調(diào)整這方面入手,可取得較好的成效。但也還存在一些疑點和難點,如超臨界火電機組高加跳閘處理的難度大、專業(yè)性強,要給予高度重視,不斷探究可行性強的高加跳閘處理方法。

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