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        新疆油田瑪湖礫巖油藏水平井固井技術(shù)研究與應(yīng)用

        2022-01-23 10:07:42孫栓科
        西部探礦工程 2021年12期
        關(guān)鍵詞:通井瑪湖洗井

        孫栓科,胡 磊,楊 東

        (新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)西部鉆探固井公司,新疆克拉瑪依 834009)

        1 瑪湖水平井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        瑪湖區(qū)塊窄間隙水平井表層采用?381mm 鉆頭鉆至井深500m,下入?273mm 套管;技術(shù)套管采用?241mm 鉆頭鉆至井深3140m,下入?193.7mm 套管,低密度水泥漿固井,返至2540m,油層套管采用?165.1mm鉆頭鉆至井深5500~6000m,下入?127mm套管,水泥漿返至2940m,封固目的層,三開環(huán)空間隙小,其井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 瑪湖井區(qū)窄間隙水平井井身結(jié)構(gòu)圖

        2 窄間隙水平井套管安全下入技術(shù)研究

        2.1 影響下套管因素

        (1)三維井水平井井眼軌跡復(fù)雜,由于拖壓直井段套管重量未能完全傳遞。由于水平井井眼軌跡比直井的較為復(fù)雜,在套管下入到造斜段時,井斜角會忽然的增大,套管下入到狗腿角過大的井段時,套管與井段的接觸機(jī)會就會大大增加,從而使接觸壓力變大,因此套管下入阻力也會逐漸增加,下套管的阻力增加到一定程度可能會發(fā)生無法正常下入套管的情況。在鉆進(jìn)過程中井眼軌跡三維彎曲,這樣會產(chǎn)生扭方位,使井眼半徑變小或者使狗腿角變大,從而導(dǎo)致下套管難度增大。三維水平井方位扭角大,套管下至后期由于拖壓使上部套管重力難以往下傳遞,造成套管前行困難。

        (2)下入套管剛度大于通井鉆具剛度。如表1 所示,2017 年以前瑪湖井區(qū)窄間隙三開水平井下套管前通井采用三扶正器鉆具組合,完井套管采用剛級為P110套管,外徑127mm,壁厚11.1mm;根據(jù)公式:

        表1 通井鉆具組合參數(shù)

        式中:I鉆——加重鉆桿的慣性矩,I鉆=(D鉆4-d鉆4)×π/64;

        I扶——通井扶正器的慣性矩,I扶=(D扶4-d扶4)×π/64;

        L鉆——加重鉆桿長度;

        L扶——扶正器有效棱長;

        I套——套管的慣性矩,I套=(D套4-d套4)×π/64。

        根據(jù)剛度計算可得鉆具與套管剛度比值M=0.97,說明通井鉆具剛度小于下入套管剛度,鉆具通井效果差,未能有效地對井眼進(jìn)行修復(fù),因此套管下入更困難。

        (3)水平井段長,下套管后期水平段摩阻大于套管直井段自重。瑪湖井區(qū)窄間隙水平井水平段長1200~2000m不等,從造斜點(diǎn)至井底均處于裸眼地層,套管下至后期由于重力的作用,套管在水平段貼邊前行,套管與井壁之間摩阻大,給套管的順利下入增加難度;水平段長,下入過程巖屑堆積嚴(yán)重,當(dāng)摩阻大于等于套管直井段浮重,套管難以下入。

        (4)井眼條件不規(guī)則,斜井段和水平段不規(guī)則井眼不能使套管平順下放。斜井段和水平段鉆進(jìn)時易產(chǎn)生“糖葫蘆”井眼和鍵槽,套管在下入過程中當(dāng)浮鞋進(jìn)入不規(guī)則復(fù)雜井眼后會導(dǎo)致套管遇阻無法下放到位。

        2.2 水平井下套管技術(shù)方案

        (1)軌跡模擬,確定套管下深。在水平井鉆進(jìn)過程,通過實(shí)鉆軌跡和設(shè)計軌跡進(jìn)行套管下深模擬,確定套管理論下入,根據(jù)套管理論下深可確定完鉆井深,避免鉆井進(jìn)尺的浪費(fèi)。

        如圖2所示,根據(jù)鉆進(jìn)過程實(shí)鉆軌跡和工程設(shè)計軌跡、泥漿性能,通過固井軟件進(jìn)行套管理論下深模擬。

        圖2 水平井下套管摩阻模擬圖

        (2)采用四扶正器鉆具組合,剛度大于套管剛度。由于前期瑪湖窄間隙三開水平井井眼前期下套管困難,因此采用四扶正器(大三扶)鉆具組合通井,并在環(huán)瑪湖小三開井身結(jié)構(gòu)水平井中推廣應(yīng)用;

        鉆具組合:?165.1mm 鉆頭+?160mm 扶正器+?101.6mm 加重鉆×1+?160mm 扶正器+?159mm 扶正器+?101.6mm 加重鉆桿×1+?158mm 扶正器+?101.6mm鉆桿串。

        根據(jù)式(1)得到此四扶正器鉆具組合剛度比M=1.20。

        通過套管剛度和通井鉆具剛度計算對比,確定通井鉆具剛度大于下入套管剛度(即剛度比M大于1),通井正常后再進(jìn)行下套管作業(yè),該通井鉆具組合剛度比更大,在通井過程中更能有效模擬下套管情況,且對于阻卡井段有較好的井眼修復(fù)效果。

        (3)優(yōu)化鉆井液性能,做好下套管中途洗井措施。鉆井液不僅在鉆井過程中井內(nèi)起著循環(huán)的作用,同時也在鉆井通井和下套管時可以起到很好的潤滑作用,可以降低通井與下套管時的摩擦阻力,減小對套管的損害。鉆井液主要是因為其潤滑性對套管摩阻的一個影響,這樣可以減小套管摩阻系數(shù),從而達(dá)到減小套管摩阻的效果。因此現(xiàn)場都是合理使用鉆井液,已達(dá)到套管順利下入的效果。同時,鉆井液由于在井內(nèi)是循環(huán)作業(yè)的,因此鉆井液也有把井底的這些巖屑循環(huán)帶出到地面,能更好地清潔井眼,一般來說下套管前高粘鉆井液有助于巖屑清理,固井前低粘低切鉆井液有助于固井頂替效率,是保障固井質(zhì)量重要因素之一。

        (4)優(yōu)選下套管減阻固井附件,優(yōu)選并合理安放固井扶正器。下套管使用水力偏心旋轉(zhuǎn)浮鞋,該工具在開泵循環(huán)和遇阻下壓時偏心導(dǎo)向頭能旋轉(zhuǎn),使套管能有效通過大肚子、鍵槽等井眼。同時扶正器采用剛性滾輪扶正器與整體式彈性扶正器交替安裝,既保障了套管順利下入,又提高了套管居中度,保障固井質(zhì)量,扶正器種類及安裝位置如表2所示。

        表2 扶正器種類和安放位置

        3 水平井固井工藝研究

        3.1 優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu),采用高效前置液

        瑪湖區(qū)塊油氣水較為活躍,斜深長設(shè)計要求水泥封固段長,漿柱結(jié)構(gòu)既要確保固井后壓穩(wěn)油氣水層,前置液又必須較好地沖洗管壁,從而提高水泥漿膠結(jié)質(zhì)量。

        固井采用高效隔離液+驅(qū)油性清洗液+水泥漿漿柱結(jié)構(gòu),隔離液占高1300m,清洗液占高約300m,保證了其具備良好的沖洗性。

        3.2 優(yōu)化水泥漿性能

        由于瑪湖水平井采用體積壓裂,壓裂級數(shù)多,壓力高,因此要求固井水泥漿必須具備較強(qiáng)的抗沖擊性,在常規(guī)水泥漿中加入彈性材料及膨脹顆粒,采用顆粒級配技術(shù),使水泥漿具有較好的抗沖擊能力;同時瑪湖區(qū)塊油氣顯示好,要求水泥漿體系有良好的防油氣竄性能,快速發(fā)揮早期強(qiáng)度,從而保障水平井封固質(zhì)量。

        3.3 優(yōu)選固井施工參數(shù)

        瑪湖水平井斜深長,下套管循環(huán)洗井時間長,設(shè)計要求水泥漿一次封固段約2700m,因此固井施工排量優(yōu)選從以下三方面考慮:

        (1)由于地層具有橡膠回吐特性,施工循環(huán)壓耗須平衡地層壓力,防止地層泥漿回吐,污染水泥漿,影響封固質(zhì)量。根據(jù)多口井循環(huán)洗井觀察當(dāng)排量大于1.0m3/min時地層易發(fā)生滲漏,排量小于0.6m3/min時,地層吸入泥漿將回吐。

        (2)注入流體要有較好流態(tài),能使前置液有效地清洗管壁,提高水泥漿膠結(jié)質(zhì)量。

        (3)小間隙井眼,循環(huán)壓耗大,全井替漿介質(zhì)為清水,固井施工泵壓高。

        通過水平井、前置液流態(tài)模擬,當(dāng)固井施工排量達(dá)到1.0m3/min時前置液為紊流流態(tài),對套管壁清洗效果好。因此固井替漿采用變排量頂替,前期頂替排量為1.0m3/min,提高清洗液及水泥漿頂替效率,水泥漿進(jìn)入直井段后,頂替排量降至0.7m3/min,防止漏失。

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        3.4 固井主要技術(shù)措施

        (1)四扶通井到底后大排量1.20m3/min 保證循環(huán)無漏失,驗證地層承壓能力和井眼穩(wěn)定性。

        (2)固井前充分循環(huán)洗井排凈后效,后效值需小于1×104ppm,泥漿密度不小于完鉆泥漿密度,粘度小于60s,進(jìn)出口密度差小于0.01g/cm3。

        (3)下部結(jié)構(gòu)為強(qiáng)制式旋轉(zhuǎn)浮鞋+雙浮箍下部結(jié)構(gòu),確保固井施工單流閥可靠性,管內(nèi)零壓候凝。

        (4)采用雙泵車同時替清水,保證高泵壓替漿施工的連續(xù)性、安全性且排量滿足頂替效率要求。

        (5)固井結(jié)束后若放回水正常立即關(guān)井,環(huán)空加回壓3~5MPa,確保固井候凝過程環(huán)空壓穩(wěn)。

        4 現(xiàn)場應(yīng)用——MaHW2039井?127mm油層套管固井

        4.1 基本井況

        MaHW2039井是新疆油田部署在瑪湖區(qū)塊瑪2井區(qū)的一口開發(fā)水平井,三開?165.1mm 鉆深5288m,A 點(diǎn)3788m,井底垂深3500m,水平段長1500m;下入?127mm、壁厚11.1mm套管,鉆井液為鉀鈣基聚銨有機(jī)鹽鉆井液體系,完鉆密度1.53g/cm3,設(shè)計要求水泥漿返至2860m,MaHW2039井井身結(jié)構(gòu)如表3所示。

        表3 MaHW2039井井身結(jié)構(gòu)

        4.2 采取主要技術(shù)措施

        (1)電測完四扶正器通井,四扶鉆具組合:?165.1mm鉆頭+?160mm 扶正器+?101.4mm 加重鉆桿+?159mm 扶正器+?159mm 扶正器+?101.4mm 加重鉆桿+?159mm扶正器。

        (2)調(diào)整好鉆井液性能,鉆井液中加入潤滑劑,斜井段和水平段注入潤滑性良好的潤滑漿,粘度小于70s,降低井壁摩擦阻力。

        (3)四扶通井到底后大排量1.20m3/min 保證循環(huán)無漏失現(xiàn)象,驗證地層承壓能力和井眼穩(wěn)定性。

        (4)下套管在500m、1500m 處頂通15min,排量小于1.0m3/min,出技術(shù)套管前(3000m 左右)循環(huán)洗井1周,排量小于0.5m3/min,井隊開泵控制好泵壓。A 點(diǎn)以后200m循環(huán)洗井一周,之后每500~800m洗井一次,每次循環(huán)洗井須排盡后效,洗井期間注意活動好套管嚴(yán)防粘附。套管下至井底后,小排量(小于0.5m3/min)洗井一周后,逐漸增加排量至1.0m3/min。

        (5)漿柱結(jié)構(gòu):采用高效隔離液、清洗液和韌性水泥漿漿柱結(jié)構(gòu),水泥漿密度為1.90g/cm3,有效平衡地層壓力,全井替清水。

        (6)固井前充分循環(huán)洗井排凈后效,后效值需小于1×104ppm,泥漿密度不小于完鉆泥漿密度,粘度小于60s,進(jìn)出口密度差小于0.01g/cm3。

        (7)固井替漿采用變排量頂替,前期頂替排量為1.0m3/min,提高清洗液及水泥漿頂替效率,水泥漿進(jìn)入直井段后,頂替排量降至0.7m3/min。

        (8)固完井后若放回水正常立即關(guān)井,環(huán)空加回壓3~5MPa,8h拆水泥頭,候凝24h后進(jìn)行下步作業(yè)。

        4.3 水泥漿性能

        固井采用韌性防氣竄水泥漿體系,其性能如表4所示。

        表4 MaHW2039井水泥漿體系綜合性能(83℃,55MPa)

        由表4 可以看出,該水泥漿體系各項性能指標(biāo)優(yōu)良,失水量小,稠化過渡時間短,早期強(qiáng)度發(fā)揮時間為3.5h,具有較好的防竄性能,24h 小時抗壓強(qiáng)度值26MPa,具有高強(qiáng)度低彈性模量特性,其各項目性能均滿足水平井壓裂開采需要,其性能如圖3、圖4所示。

        圖3 水泥漿稠化曲線

        圖4 水泥漿靜膠凝曲線圖

        4.4 現(xiàn)場施工參數(shù)

        固井注水泥施工:注入14m3密度1.60g/cm3的高效隔離液,4m3密度1.02g/cm3清洗液,注入防氣竄水泥30m3,平均密度1.90g/cm3。

        替漿施工45.3m3,前38m3,施工排量1.0m3/min;7.3m3施工排量0.7m3/min,碰壓32~38MPa,固井施工結(jié)束后放回水正常,關(guān)防噴器環(huán)空加壓4.2MPa。

        4.5 聲幅檢測情況

        本次固井施工過程順利,各項指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計要求。試壓合格,經(jīng)聲幅CBL測井驗證,全井固井質(zhì)量合格,分段聲幅解釋如表5所示。

        表5 MaHW2039井CBL聲幅解釋情況

        根據(jù)上述研究結(jié)果,在瑪湖區(qū)塊進(jìn)行窄間隙水平井多口井下套管及固井現(xiàn)場應(yīng)用,在整個管串下入過程無阻卡現(xiàn)象,套管安全下至設(shè)計位置,開泵循環(huán)正常,現(xiàn)場參數(shù)符合設(shè)計要求,固井質(zhì)量合格率為100%,對水平段進(jìn)行了有效封隔,通過后期壓裂施工證實(shí),固井質(zhì)量封隔良好,滿足大型體積壓裂要求。

        5 認(rèn)識與結(jié)論

        (1)充分的井眼準(zhǔn)備,是窄間隙井眼、超長水平段套管安全下至井底的必要條件,使用四扶正器通井鉆具組合,優(yōu)化下套管中途洗井等措施能保障套管順利下入。

        (2)國產(chǎn)防氣竄韌性水泥漿具有較好的防油氣侵及抗沖擊性能,不僅能提高水泥漿封固效果,還有利于后續(xù)大型體積壓裂。

        (3)窄間隙固井,前置液易于實(shí)現(xiàn)紊流頂替,可通過設(shè)計合理的漿柱結(jié)構(gòu)和頂替排量,提高前置液沖洗時間,既能保證水平段頂替效率又能防止薄弱地層漏失。

        (4)固井前充分循環(huán)洗井、低粘低切性能泥漿、固井替漿施工連續(xù)性均是提高固井質(zhì)量的重要因素。

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