蔡 兵
(中車資陽(yáng)機(jī)車有限公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部 四川 資陽(yáng) 641301)
曲軸是柴油機(jī)最核心的運(yùn)動(dòng)部件之一?;钊耐鶑?fù)運(yùn)動(dòng),通過(guò)連桿轉(zhuǎn)變?yōu)榍S的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),輸出柴油機(jī)的功率,并直接或間接地驅(qū)動(dòng)配氣機(jī)構(gòu)、噴油泵、機(jī)油泵、水泵等部件。曲軸工作時(shí),在承受周期性變化的燃?xì)鈮毫ΑT性力和外力矩的作用下,使其既彎曲,又扭轉(zhuǎn),產(chǎn)生交變的疲勞應(yīng)力??傊S工作時(shí)受力較大且非常復(fù)雜,所以柴油機(jī)的日常維保非常重要,一旦檢修不當(dāng)將造成曲軸碾瓦甚至斷裂的嚴(yán)重質(zhì)量故障。
造成柴油機(jī)曲軸碾瓦的原因很多且較為復(fù)雜,下面對(duì)一起曲軸碾瓦故障進(jìn)行深入分析,并提出糾正預(yù)防措施。
國(guó)內(nèi)某段一臺(tái)DF8B型機(jī)車于2020年2月重載牽引過(guò)程中突然發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng),同時(shí)柴油機(jī)發(fā)出異音,司機(jī)馬上回手柄降功并卸載。為保證機(jī)車空壓機(jī)正常工作打風(fēng),柴油機(jī)在410 r/min的怠速下持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)了10 min后到達(dá)鄰近車站 ,柴油機(jī)停機(jī)。柴油機(jī)停機(jī)后未再起機(jī),機(jī)車被附掛回段。
機(jī)車回段后,檢查發(fā)現(xiàn)柴油機(jī)油底殼濾網(wǎng)上有大量金屬碾片及少量塑料碎片等雜物。柴油機(jī)第2缸、第10缸連桿瓦嚴(yán)重碾瓦、相應(yīng)活塞抱缸并脫頂。
對(duì)機(jī)車機(jī)油管路的相關(guān)部件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)油濾清器濾芯內(nèi)表面存在少許棉紗(見(jiàn)圖1)。
對(duì)柴油機(jī)進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)柴油機(jī)第2、10缸活塞頂、裙已分離,活塞頂與裙連接的4顆緊固螺栓全部斷裂。其中第10缸殘留在活塞頂上的螺栓斷口均已被撞擊破壞(見(jiàn)圖2),2缸螺栓均存在明顯縮頸(見(jiàn)圖3)。2個(gè)缸的活塞環(huán)均已固死,活塞裙部拉傷嚴(yán)重。
圖1 機(jī)油濾芯內(nèi)表面 圖2 第10缸活塞頂4顆 有部分棉紗 螺栓斷裂
圖3 第2缸活塞頂斷裂螺栓明顯縮頸
(1)連桿瓦及連桿損傷情況:第2、10缸連桿瓦嚴(yán)重碾瓦,并已翻邊,合金層已全部撕脫。其余各缸連桿瓦表面有較多細(xì)小顆粒嵌入,軸瓦表面有不同程度的拉傷。
(2)曲軸及主軸瓦損傷情況:曲軸第2連桿頸表面拉傷嚴(yán)重,且存在明顯溝槽及凹坑,凹坑面積約20 mm×20 mm,深度約0.5 mm(見(jiàn)圖4)。其余各擋連桿頸都有拉傷。檢查各擋主軸瓦表面發(fā)現(xiàn)均有細(xì)小顆粒嵌入,且均有不同程度的拉傷,其中5、6、7、8擋各有一道較深的拉傷溝槽。
(3)曲軸的解體情況:拆除第3、第1曲柄斜油堵,發(fā)現(xiàn)曲軸油道內(nèi)有較多的油泥等雜物(見(jiàn)圖5)。
圖4 曲軸第2連桿頸表 圖5 曲軸第3曲柄斜油道 面的溝槽及凹坑 內(nèi)部油泥等雜物
通常情況下,柴油機(jī)的碾瓦及造成相關(guān)零部件損壞的主要原因有零部件本身質(zhì)量問(wèn)題、機(jī)油油量不足、機(jī)油清潔度較差及裝配等方面的問(wèn)題,結(jié)合以上的拆檢情況分析,造成本次柴油機(jī)碾瓦的原因如下:
(1)機(jī)油清潔度差是造成本次碾瓦故障的直接原因。通過(guò)對(duì)柴油機(jī)的拆解發(fā)現(xiàn),在柴油機(jī)內(nèi)部機(jī)油油路系統(tǒng)中均存在除金屬碾片以外的其他異物。如機(jī)體內(nèi)各油道、油底殼濾網(wǎng)、吸油口濾網(wǎng)、曲軸內(nèi)部等。另外,連桿瓦及主軸瓦均有拉傷的痕跡,部分軸瓦表面還有顆粒狀物質(zhì)的嵌入。在檢查機(jī)車機(jī)油系統(tǒng)時(shí)還發(fā)現(xiàn)了機(jī)油濾芯內(nèi)部存在棉紗等異物現(xiàn)象。所有這些現(xiàn)象表明柴油機(jī)機(jī)油清潔度較差,并導(dǎo)致如此嚴(yán)重的碾瓦故障。
(2)柴油機(jī)第2、10缸活塞脫頂是由于連桿瓦發(fā)生嚴(yán)重碾瓦,兩個(gè)缸的連桿上、下連桿瓦轉(zhuǎn)動(dòng),互換位置并堵塞了經(jīng)連桿到活塞的油道,活塞在得不到潤(rùn)滑油冷卻的情況下導(dǎo)致拉缸、脫頂。如果是活塞先脫頂損壞,從曲軸經(jīng)連桿到活塞的供油是正常的,那么氣缸內(nèi)部、氣缸蓋進(jìn)排氣道內(nèi)、穩(wěn)壓箱內(nèi)、排氣管內(nèi)等多個(gè)部位會(huì)有大量的機(jī)油,從拆下的相關(guān)零部件來(lái)看并沒(méi)有機(jī)油殘留。另外,檢查發(fā)現(xiàn)其余14個(gè)缸活塞頂裙連接螺栓呈緊固狀態(tài),螺母沒(méi)有松動(dòng)的情況,緊固正常,因此可以更進(jìn)一步排除碾瓦是由活塞先損壞造成的。
為了進(jìn)一步查找機(jī)油清潔度差的原因,對(duì)機(jī)油濾清器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)油濾清器濾芯的安裝存在較大問(wèn)題。該機(jī)油濾芯未能準(zhǔn)確定位安裝,濾芯底部被壓在三個(gè)定位銷上面,并造成濾芯底面及密封膠圈的損壞(見(jiàn)圖6),機(jī)油在未經(jīng)過(guò)濾后直接進(jìn)入柴油機(jī)。另外,檢查中也發(fā)現(xiàn)了部分棉紗、塑料等雜物,說(shuō)明維保過(guò)程不規(guī)范或維保不當(dāng),將部分異物帶入到機(jī)油中或機(jī)油本身已被污染。
(1)開(kāi)展對(duì)其余機(jī)車的質(zhì)量安全隱患排查。分析認(rèn)為機(jī)油濾清器可能普遍存在檢修不到位的問(wèn)題。為此組織了對(duì)其余機(jī)車的排查,排查過(guò)程中又發(fā)現(xiàn)了幾臺(tái)機(jī)車的機(jī)油濾芯存在安裝不到位的情況,通過(guò)及時(shí)處理排除了質(zhì)量安全隱患。同時(shí)對(duì)用戶進(jìn)行培訓(xùn),指導(dǎo)用戶如何正確檢修機(jī)油濾清器,避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。
(2)對(duì)機(jī)油濾芯的安裝定位方式進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn)。由于濾芯的定位銷較短,在安裝濾芯過(guò)程中很容易誤將濾芯底部壓在定位銷上面,從而導(dǎo)致未經(jīng)過(guò)濾的機(jī)油直接進(jìn)入柴油機(jī)的情況。為了避免維保過(guò)程的誤操作,將機(jī)油濾芯的定位方式進(jìn)行了改進(jìn),取消目前的3個(gè)定位銷,將定位方式改為外圓定位,在筒體的內(nèi)壁上增加4個(gè)定位塊,保證濾芯安裝過(guò)程能準(zhǔn)確入位,不存在檢修維保過(guò)程的誤操作,進(jìn)一步提高檢修過(guò)程的可靠性。
(3)在柴油機(jī)機(jī)油口處增加過(guò)濾網(wǎng)(見(jiàn)圖7),保證柴油機(jī)在進(jìn)行臺(tái)位試驗(yàn)及機(jī)車運(yùn)行初期機(jī)油管路中的雜物不會(huì)進(jìn)入到柴油機(jī)內(nèi)部。機(jī)車運(yùn)行一段時(shí)間后再去掉該濾網(wǎng),以保證機(jī)油壓力不受影響。
圖6 濾芯密封膠圈損壞 圖7 管路中被攔截的雜質(zhì)
通過(guò)以上改進(jìn)措施,目前現(xiàn)場(chǎng)機(jī)車運(yùn)行狀態(tài)良好。同時(shí)已將本次故障作為典型質(zhì)量案例對(duì)服務(wù)人員及用戶進(jìn)行講解,以加強(qiáng)對(duì)機(jī)車的日常維保,進(jìn)一步確保機(jī)車的安全運(yùn)行。
清潔的機(jī)油是保證柴油機(jī)正常運(yùn)行的基本條件,所以機(jī)車柴油機(jī)在日常維保過(guò)程中應(yīng)規(guī)范操作,保證檢修質(zhì)量。另外,通過(guò)部分設(shè)計(jì)及工藝改進(jìn)來(lái)進(jìn)一步保證維保過(guò)程的可靠性,盡可能保證外部雜物不會(huì)進(jìn)入柴油機(jī)。經(jīng)過(guò)以上改進(jìn),同時(shí)對(duì)其余機(jī)車的全面排查,目前各機(jī)車運(yùn)行良好,未再次發(fā)生類似問(wèn)題?!?/p>