張建安,陳勇,謝麗娟
(攀枝花鋼城集團有限公司, 四川攀枝花 617000)
Kroll法是目前國內(nèi)外工業(yè)化生產(chǎn)海綿鈦的常用方法。全流程涉及TiCl4制備、MgCl2電解制鎂、還原-蒸餾和海綿鈦破碎等工藝環(huán)節(jié)[1]。鎂還原TiCl4、還原產(chǎn)物真空蒸餾是海綿鈦生產(chǎn)的關(guān)鍵工序,根據(jù)反應(yīng)器設(shè)備差異,分為倒“U”型和“I”型爐。倒“U”具有占地面積小,設(shè)備組裝方便等特點,目前爐型已被放大至13噸[2]。
工業(yè)上普遍采取真空蒸餾方法將還原反應(yīng)器內(nèi)剩余的Mg、MgCl2與Ti進行分離[3-4]。倒“U”型爐真空蒸餾時,蒸餾器與冷凝器呈倒“U”型擺放,揮發(fā)蒸氣從蒸餾器進入冷凝器,并于冷凝器的內(nèi)表面發(fā)生冷凝。但當(dāng)蒸餾工藝控制不當(dāng)時,蒸氣會在冷凝器入口端冷凝,最終堵塞蒸氣管道。當(dāng)通道堵塞后,一般需要人工疏通,進而導(dǎo)致蒸餾效率降低、勞動強度增加;另外,疏通過程需采用氬氣對蒸餾器進行氣氛保護,因此頻繁的充氬操作也對海綿鈦質(zhì)量控制帶來了風(fēng)險。為解決倒“U”型爐揮發(fā)蒸氣堵塞蒸餾管道問題,國內(nèi)外海綿鈦企業(yè)開展了大量摸索研究。田忠元等[5]在倒U型爐生產(chǎn)海綿鈦針對蒸餾豎管堵塞研究時提出使用排MgCl2管作為抽空管,以調(diào)控Mg、MgCl2氣體的流動方向,并對冷凝器進行均勻冷凝;舒煜等[6]在公開專利《一種海綿鈦生產(chǎn)中防真空通道堵塞的裝置及其工藝》中提出以MgCl2管作為抽空管,以免揮發(fā)的Mg、MgCl2于抽空管附近冷凝而堵塞蒸餾通道;張盤龍[7]等在公開專利《一種用于海綿鈦蒸餾的高溫疏通裝置》中提出采用機械疏通方式對蒸餾過道進行定期疏通。
為有效解決倒“U”型蒸餾管道堵塞問題,本文作者在企業(yè)的5.5噸倒“U”型爐進行了工藝優(yōu)化研究和實踐。
鎂熱還原結(jié)束后,反應(yīng)器內(nèi)殘留有MgCl2和Mg。真空蒸餾基本原理為:在特定的壓力、溫度條件下,MgCl2、Mg與鈦的飽和蒸汽壓差異較大,在真空條件下可實現(xiàn)分離。實際生產(chǎn)中蒸餾器溫度一般控制850℃~1000℃[2]。
如圖1所示,蒸餾器與冷凝器呈倒“U”型布置,其通過中間過道進行連接,冷凝器放置于盛有冷卻水的冷凝夾套內(nèi),冷卻水從循環(huán)水進口流入,從高出水口、低出水口流出。蒸餾器T型管橫管使用外加熱器進行加熱;冷凝器T型管豎管處設(shè)置有內(nèi)加熱器,以便對進入冷凝器內(nèi)的蒸氣進行加熱;抽空管從冷凝器上方插入,其出口端與真空泵相連接。在真空蒸餾過程中,蒸餾器中揮發(fā)出的MgCl2、Mg蒸氣流經(jīng)T型橫管、T型豎管,最終冷凝于冷凝器內(nèi)表面。
圖1 倒“U”型爐結(jié)構(gòu)示意圖
為研究倒“U”型爐冷凝罐豎管頻繁堵塞原因,真空蒸餾結(jié)束后,觀察了冷凝器內(nèi)冷凝物的分布情況,如圖2所示。從圖2可知,冷凝器內(nèi)冷凝物分布具有如下特點:(1)冷凝器內(nèi)表面、冷凝器蓋子下表面、真空抽氣豎管外表面都冷凝有冷凝物;(2)冷凝物從真空抽氣豎管表面延伸至冷凝器T型豎管入口;(3)冷凝物主要凝結(jié)于冷凝器中上部(靠近罐蓋端),冷凝器中下部冷凝物較少。這表明:在真空蒸餾階段,冷凝器大蓋下表面、真空抽氣豎管表面成為揮發(fā)蒸氣的冷凝壁面;受蒸氣流動路徑影響,進入冷凝器內(nèi)的揮發(fā)蒸氣與冷凝器中下部壁面發(fā)生碰撞幾率低致冷凝效果不佳。
圖2 冷凝器內(nèi)冷凝物生長及分布
圖3為典型爐子蒸餾時冷凝器內(nèi)溫度、蒸餾器真空度變化情況。從圖3可以看出:隨著蒸餾器的溫度逐漸升高,蒸餾器內(nèi)壓力逐漸升高,在真空蒸餾30小時左右壓力值達到最高;之后,蒸餾器內(nèi)壓力開始逐漸降低,最終降低至50Pa左右。這說明:在蒸餾前期(0~30小時),大量揮發(fā)蒸氣進入冷凝器,Mg、MgCl2蒸氣大量冷凝,并放出大量潛熱,冷凝器內(nèi)溫度較高;然而,隨著蒸餾的進行,進入冷凝器內(nèi)的揮發(fā)蒸氣逐漸較少,冷凝器內(nèi)的溫度也顯著降低,并于蒸餾的80小時、115小時發(fā)生兩次豎管堵塞。堵塞時,冷凝器內(nèi)溫度、蒸餾器壓力分別為189℃、68Pa,183℃、50 Pa。
圖3 典型T型豎管堵塞爐子的真空度及冷凝器內(nèi)溫度
這表明,當(dāng)冷凝器溫度較高時,揮發(fā)蒸氣以氣相狀態(tài)通過T型豎管,蒸氣管道無堵塞;當(dāng)冷凝器溫度較低時,揮發(fā)蒸氣于T型豎管表明發(fā)生氣-固轉(zhuǎn)化,最終堵塞T型豎管。
基于上述分析,真空抽氣方式由原來的上抽改為從冷凝罐MgCl2管的下抽,可提高揮發(fā)蒸氣與冷凝器內(nèi)表面的碰撞頻率;同時將MgCl2管等效直徑從105mm提高到140mm,以降低真空管道流動阻力。改造后,揮發(fā)蒸氣在冷凝器內(nèi)的運動路徑如圖3所示,改造后的生產(chǎn)實踐結(jié)果如表2所示,冷凝罐豎管堵管平均堵塞頻次由3.6次下降到1.9次,單爐最高堵塞次數(shù)≤3次。
為保障揮發(fā)蒸氣不于T型豎管處冷凝為固相,應(yīng)降低蒸餾后的冷卻強度,以提高T型豎管出口處的溫度。在以上分析的基礎(chǔ)上,對冷凝器冷卻水進出口位置進行了優(yōu)化,在原冷卻水出水口上下300mm處增加了一組出水口(見圖4,4#和1#出水口),以調(diào)控冷凝器內(nèi)的溫度分布。在蒸餾30~60小時期間,采取4#高水位出口,并調(diào)大冷卻水流量至閥門開度為50%~60%,將大量冷凝物快速冷凝于冷凝器中下部。蒸餾90小時前后,調(diào)小冷卻水流量至閥門開度為10%~20%,并采取1#低水位出口,適當(dāng)提高T型豎管處溫度。圖4為典型試驗爐子的蒸餾器內(nèi)真空度、冷凝器溫度優(yōu)化后變化情況,本試驗爐次未發(fā)生豎管堵塞,與圖2對比,在蒸餾前30小時,蒸餾器內(nèi)最高壓力顯著下降;蒸餾30~90小時,冷凝器內(nèi)溫度顯著升高。這說明,在蒸餾前期加大冷凝器的冷卻強度,實現(xiàn)了Mg、MgCl2蒸氣的高效冷凝;在蒸餾中后期,通過下調(diào)冷凝器的冷卻強度,冷凝器內(nèi)溫度提高,為Mg、MgCl2蒸氣以氣態(tài)通過T型豎管提供有利條件。優(yōu)化試驗開展后,豎管口堵塞冷凝物明顯較少,疏通勞動強度大幅下降。豎管堵塞次數(shù)≥2次的爐數(shù)占比下降到10%左右,未發(fā)生豎管堵塞次數(shù)的爐次數(shù)占比提高到50%,豎管平均堵管頻次下降到0.6次/爐。
圖4 抽空方式優(yōu)化前后蒸氣流動路徑情況(a)優(yōu)化前,(b)優(yōu)化后
表1 真空管抽氣方式優(yōu)化前后冷凝器豎管堵塞情況
圖5 冷凝器冷卻制度優(yōu)化爐子的蒸餾器真空度、冷凝器溫度變化
(1)T型豎管堵塞主要原因為Mg、MgCl2蒸氣在T型豎管處發(fā)生了氣固轉(zhuǎn)化,豎管堵塞主要受蒸氣流動路徑、冷凝器內(nèi)溫度條件所影響。
(2)通過優(yōu)化真空管抽氣方式,增大抽空管直徑,揮發(fā)蒸氣在冷凝器內(nèi)的流動路徑得到優(yōu)化,優(yōu)化后揮發(fā)蒸氣與冷凝器內(nèi)表面的碰撞頻率增高。通過優(yōu)化冷凝器冷卻水進出口位置及冷卻器冷卻制度,Mg、MgCl2蒸氣以氣態(tài)通過T型豎管,并在冷凝器中下部冷凝。
(3)通過采取以上措施后,豎管堵塞問題得到有效解決。豎管堵塞次數(shù)≥2次的爐數(shù)占比下降到10%左右,未發(fā)生豎管堵塞次數(shù)的爐次數(shù)占比提高到50%,豎管平均堵管頻次下降到0.6次/爐。