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        基于PLC 的智能物流控制系統(tǒng)模擬設(shè)計(jì)

        2022-01-20 09:10:12蔡婷婷
        農(nóng)業(yè)裝備技術(shù) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:傳送帶模擬量伺服電機(jī)

        蔡婷婷,蔡 雪

        (江蘇省聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 鎮(zhèn)江分院,江蘇 鎮(zhèn)江 212006)

        0 引 言

        互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,給人們的生活帶來了很多便捷,網(wǎng)購(gòu)物品的需求量也在不斷加大,從而對(duì)企業(yè)或倉(cāng)庫(kù)中貨物的提取、搬運(yùn)和運(yùn)輸工作提出了更大的挑戰(zhàn)[1]。本設(shè)計(jì)通過三菱PLC 來實(shí)現(xiàn)智能物流過程的控制,從而達(dá)到準(zhǔn)確、快速和安全的物流過程,大大提高了工作效率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。

        1 智能物流控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        1.1 智能物流控制系統(tǒng)的組成

        智能物流控制系統(tǒng)由一個(gè)3×3 貨架、二位運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、鏟斗、變頻器驅(qū)動(dòng)的傳送帶、稱重傳感器等組成[2]。

        二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)X 軸運(yùn)動(dòng)由步進(jìn)電機(jī)M3 拖動(dòng),步進(jìn)電機(jī)主軸用聯(lián)軸器與絲桿連接;二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)Y 軸由伺服電機(jī)M4 拖動(dòng),伺服電機(jī)主軸與絲桿連接(步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)速度根據(jù)實(shí)際控制要求給定);鏟斗伸縮電機(jī)M1 為雙速電機(jī),傳送帶電機(jī)M2由變頻器驅(qū)動(dòng),其示意圖如圖1 所示。

        圖1 智能物流控制系統(tǒng)示意

        1.2 智能物流控制系統(tǒng)的流程

        當(dāng)操作人員需要取出存儲(chǔ)在3×3 貨架上任意一個(gè)區(qū)域的貨物時(shí),二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)鏟斗運(yùn)動(dòng),到達(dá)指定位置,電機(jī)驅(qū)動(dòng)鏟斗伸出將貨物取到后回縮。鏟斗取到貨物后二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)即帶動(dòng)鏟斗將貨物送達(dá)稱重區(qū),稱重后再由傳送帶電機(jī)送至指定地點(diǎn)[3]。

        2 智能物流控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 智能物流控制系統(tǒng)具體工作過程

        工作前,先檢查二維運(yùn)動(dòng)部件是否在原點(diǎn)位置,如果X 軸方向不在原位,則“原位指示”不亮,系統(tǒng)不能啟動(dòng)運(yùn)行,直至按下“復(fù)位”按鈕后,步進(jìn)電機(jī)以1 r/s 的速度驅(qū)動(dòng)二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)正轉(zhuǎn)回原?;氐皆c(diǎn)后(原點(diǎn)位置在稱重區(qū)位置,即SQ1 被壓下)電機(jī)停止,“原位指示”燈亮,系統(tǒng)可以啟動(dòng)。

        點(diǎn)擊3×3 貨架任一位置,此處燈變綠,表示需取該位置貨物。

        (1)二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)先運(yùn)行X 軸到達(dá)相應(yīng)位置,步進(jìn)電機(jī)先以1 r/s 的速度反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),達(dá)到選擇位置后步進(jìn)電機(jī)停轉(zhuǎn)。

        (2)步進(jìn)電機(jī)停止后,伺服電機(jī)正轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)Y 軸到達(dá)選擇的貨架位置。

        (3) 二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)X 軸、Y 軸都到達(dá)相應(yīng)位置后,M1 電機(jī)低速正轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)鏟斗伸出,當(dāng)鏟斗伸到最前面時(shí)(SA1 轉(zhuǎn)向左側(cè))電機(jī)停轉(zhuǎn),等待2 s 后M1 電機(jī)高速反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)鏟斗后縮;當(dāng)鏟斗縮到最后面時(shí)(SA2 轉(zhuǎn)向左側(cè))電機(jī)停止完成取貨。

        (4)完成取貨后二維運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)按照先Y 軸后X軸的順序回到原點(diǎn)(稱重區(qū)),回到稱重區(qū)后停止5 s開始稱重。

        (5)用控制柜內(nèi)部0~10 V 電壓源來模擬稱重傳感器,設(shè)稱重傳感器的檢查單位是0~200 kg,稱重完成后顯示當(dāng)前貨物質(zhì)量。

        (6)稱重完成后,M2 電機(jī)以30 Hz 頻率驅(qū)動(dòng)傳送帶帶動(dòng)貨物向右端傳送,運(yùn)行5 s 后電機(jī)停止完成本次貨物傳送工作、此時(shí)相應(yīng)選中位置的燈由綠色變?yōu)樵?/p>

        (7)取貨工作可反復(fù)進(jìn)行。

        (8)在取貨過程中,HL1 以1 Hz 頻率閃亮,取貨結(jié)束后滅。

        2.2 PLC 的選用以及具體的地址分配

        本系統(tǒng)采用三菱系列FX3U-48M 型PLC 作為主控元件,貨物的質(zhì)量變化是一個(gè)模擬量,因此,選用模擬量模塊fX3U-4AD 對(duì)其進(jìn)行輸入輸出控制[4]。fX3U-4AD 連接在FX3U 可編程控制器上,通過特殊功能模塊,可以獲取4 通道的電壓/ 電流數(shù)據(jù)的模擬量,也可以把各通道指定的電壓輸入、電流輸入、A/D 轉(zhuǎn)換值保存在4AD 的緩沖存儲(chǔ)區(qū)(BFM)中,通過數(shù)字濾波器的設(shè)定,可以讀取穩(wěn)定的A/D 轉(zhuǎn)換值。各通道中,最多可以存儲(chǔ)1 700 次A/D 轉(zhuǎn)換值的歷史記錄。根據(jù)設(shè)計(jì)的控制要求,分配PLC 的輸入、輸出地址,如表1 所示。

        表1 I/O 地址分配表

        2.3 PLC 的部分程序設(shè)計(jì)

        (1)要完成智能物流的功能運(yùn)行,PLC 控制首先要保證運(yùn)動(dòng)部件在原點(diǎn)位。設(shè)計(jì)程序如圖2 所示。

        圖2 初始原狀態(tài)檢測(cè)復(fù)位梯形圖

        進(jìn)行檢測(cè),如果在原點(diǎn)位,Y0 得電,原點(diǎn)位指示燈亮,置位塊S10,進(jìn)入可運(yùn)行狀態(tài)。如不在原點(diǎn)位,置位S20, 按下復(fù)位按鈕,X5 得電,Y2 得電,X 軸步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行,到達(dá)原點(diǎn)位,X2 得電,Y0 得電,電機(jī)停止,置位S10,進(jìn)入空運(yùn)行狀態(tài)。

        (2)數(shù)字量和模擬量的轉(zhuǎn)換,是PLC 控制系統(tǒng)一個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn),設(shè)計(jì)程序如圖3 所示。

        圖3 稱重采集梯形圖

        PLC 得電,將采集來的數(shù)字量放入數(shù)據(jù)寄存器D8260 中,F(xiàn)LT 指令將D8260 整數(shù)值數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制浮點(diǎn)數(shù)(實(shí)數(shù))值后,寄存在[D0 D1] 中,通過浮點(diǎn)除指令DEDIV, D0 中的值除以E400,結(jié)果保存在D10 中,根據(jù)需要再?gòu)腄10 中讀取數(shù)值。

        3 結(jié) 語

        隨著現(xiàn)代自動(dòng)化技術(shù)及信息技術(shù)的高速發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)物流運(yùn)輸管理的更高效率,本項(xiàng)目使用三菱FX3U-48MR PLC 做為主控制器進(jìn)行控制,運(yùn)用FX3U-4AD 模擬量模塊,使得對(duì)物品的分類更精準(zhǔn),運(yùn)行更便捷更高效,從而減少了人工的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約了運(yùn)輸時(shí)間和成本。

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