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        馬道頭煤礦小煤柱裂隙帶自燃機理及防治技術

        2022-01-19 17:15:36李本一萬敏中
        當代化工研究 2022年1期

        *李本一 萬敏中

        (晉能控股煤業(yè)馬道頭煤礦 山西 037100)

        前言

        馬道頭煤礦8211面小煤柱開采,工作面礦壓較大,工作面煤柱有很多裂隙與老采空區(qū)導通,小煤柱與鄰近采空區(qū)漏風后極易自然發(fā)火,怎樣防止這些煤柱裂隙帶的自然發(fā)火,是工作面能否安全采出的關鍵。

        1.煤柱裂隙帶自然發(fā)火機理

        馬道頭煤礦8211工作面開采特厚煤層,綜采放頂煤開采,工作面傾斜長度230m,走向長度2100m,煤層厚度為15m,U型通風,工作面風量為2100m3/min,開采煤層為Ⅱ類自然發(fā)火煤層,其最短發(fā)火期為52天,采用小煤柱開采。小煤柱開采的工作面比一般煤柱開采的工作面更容易自然發(fā)火,其自然發(fā)火的原因為:小煤柱在礦壓的作用下,產生的裂隙比普通煤柱產生的裂隙更多,工作面順槽的風流更容易滲漏到鄰近采空區(qū),使煤柱本身與鄰近采空區(qū)的煤層均易氧化自然發(fā)火。煤柱裂隙與相鄰老采空區(qū)的一部分形成了煤柱裂隙帶,煤柱裂隙帶范圍很大,其范圍可達到數十米,這樣大的范圍怎樣注氮、注漿,是防火的難題。小煤柱與鄰近老采空區(qū)自然發(fā)火的原因是煤層裂隙漏風氧化,并不是漏風經過的所有地點都能引起煤層氧化自然發(fā)火,只有煤層的氧濃度在7%~18%之間時,煤層既有氧化條件,又有聚熱條件時,煤層才會自然發(fā)火。

        因此推斷小煤柱裂隙帶存在自然發(fā)火冷卻帶、氧化帶和窒息帶??疾煨∶褐严稁У淖匀话l(fā)火三帶,能讓我們在工作中排除很大的盲目性,能更精準地采取有效的防滅火技術,節(jié)省資金、時間,同時能取得極佳的防治小煤柱裂隙帶自然發(fā)火效果。

        2.小煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶測試

        (1)考察方法

        圖1 煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶考察布置

        考察方法為:在8211面順槽選擇一段壓力比較大、裂隙較多的巷道,通過煤柱向鄰近250101采面采空區(qū)打鉆孔測溫、測氣,其鉆孔布置如下:

        ①在巷道向煤柱施工1個水平鉆孔,鉆孔長度以打透煤柱為準,將φ25mm鋼管加工成花管并插入鉆孔內至孔底,鋼管內插束管單管和熱敏電阻,插入時每隔0.3m~0.6m測試一次鉆孔中的溫度和氣體。

        ②向250101采面采空區(qū)施工1個鉆孔,鉆孔打透煤柱后,鉆桿每打進1m,就向鉆桿中插入束管單管用抽氣泵抽氣測氣1次,一直測到鉆孔中氧濃度小于7%為止。所有鉆孔均用便攜式火災監(jiān)測裝置監(jiān)測溫度和氧濃度。

        (2)考察結果

        煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶測試結果如圖2所示,從圖2中可以看出:巷道與采空區(qū)導通后,導通點進入煤柱1m內的氧濃度高于18%,為冷卻帶;煤柱內1m至采空區(qū)內22m內范圍的氧氣濃度處于7%~18%之間,為氧化帶,采空區(qū)22m以里氧濃度低于7%,為窒息帶。

        圖2 巷道與鄰近采空區(qū)導通后煤柱裂隙帶氧濃度分布圖

        3.8211工作面煤柱裂隙帶氧化狀況

        8211工作面推進150m后,工作面回風順槽風流中出現了CO氣體,其濃度為1.5×10-5mg/m3,在風流中出現CO氣體,說明工作面有劇烈氧化的地方,根據對工作面有關地點CO氣體的測試,工作面上隅角沒有出現CO氣體,說明采空區(qū)沒有問題,出現CO的地點從工作面前方回風順槽50m處開始,然后風流中均有CO氣體,說明在工作面前方50m處的巷道有煤層劇烈氧化。經對此處巷道檢查,這段巷道有20m長的地方壓力很大,煤柱裂隙帶發(fā)育,然后從煤柱打鉆到鄰近采空區(qū)測試氣體,其CO氣體濃度達到30×10-5mg/m3,說明是煤柱裂隙帶引起煤柱和鄰近采空區(qū)漏風氧化產生CO氣體。

        4.治理煤柱裂隙帶劇烈氧化技術

        (1)治理煤柱裂隙帶劇烈氧化總體思路

        工作面前方50m處的回順煤柱裂隙帶出現劇烈氧化,必須迅速治理,否則工作面推進到此處后,加劇漏風氧化,有可能出現明火。煤柱裂隙帶發(fā)生劇烈氧化后,由于鄰近采空區(qū)范圍較大,高溫點不明,如果只采取注滅火材料,治理所有高溫浮煤不僅時間長,而且不易將全部高煤炭均包裹降溫。為此,對煤柱裂隙帶一方面采取注氮降氧法,迅速降低其氧濃度,抑制煤層的劇烈氧化,另一方面根據對煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶測試的范圍,對煤柱裂隙帶的氧化帶采取注防滅火材料降溫、阻化,徹底撲滅煤柱裂隙帶浮煤高溫點。

        (2)對煤柱裂隙帶注氮氣降氧

        煤柱裂隙帶注氮氣防火方法如圖3所示:沿20m長的煤柱裂隙帶布置鉆孔4個,鉆孔間距5m,鉆孔以打透到煤柱進入采空區(qū)為準。由于煤柱裂隙帶較多,鉆孔下套管難度較大,因此采取不拔鉆桿直接利用此鉆桿注氮氣的方法。為了觀察注氮期間煤柱裂隙帶氣體的變化,在煤柱裂隙帶巷道的出風口布置1個取氣鉆孔。

        圖3 煤柱裂隙帶注氮氣示意圖

        煤柱裂隙帶注氮氣流量計算如下:

        根據氧含量計算防火注氮流量:

        式中:

        Q0—煤柱裂隙帶漏風量,工作面風量為2000m3/min,取20m3/min;

        C1—煤柱裂隙帶平均氧含量,取15%;

        C2—煤柱裂隙帶氧化帶防火惰化指標,取7%;

        Cn—注氮防火時氮氣純度,取98%;

        k—輸氮管路損失系數,為1.1~1.2,取1.1;

        r—煤層自然發(fā)火性,工作面煤層為Ⅰ類易自燃煤層,取1.1。

        根據計算,煤柱裂隙帶注氮降氧所需注氮流量為2200m3/h。

        注氮氣的方法為:地面3000m3/h制氮機實際產氣量為2200m3/h,純度為98%的氮氣,制氮機生產的氮氣經φ150mm輸送氮氣鋼管輸送到巷道煤柱裂隙帶鉆孔,再注入煤柱裂隙帶。2019年6月6日早班開始向煤柱裂隙帶注氮氣,僅4天時間就將煤柱裂隙帶氧氣濃度由11%下降為5.5%,基本抑制了煤柱裂隙帶的氧化,由于巷道裂隙多,因此一方面繼續(xù)注氮,另一方面向煤柱裂隙帶注膠凝膠滅火材料堵漏風、降溫,徹底撲滅高溫點。

        (3)煤柱裂隙帶注膠凝膠

        ①膠凝劑防滅火機理

        膠凝劑經鉆孔注入煤柱裂隙帶后,在煤柱裂隙帶形成1個隔絕帶,一方面可以減少煤柱裂隙帶對鄰近采空區(qū)的漏風,另一方面防滅火材料對采空區(qū)高溫浮煤起阻化和降溫作用,徹底撲滅高溫點。礦用防滅火膠凝劑屬高分子有機材料,綠色環(huán)保無污染,無毒無腐蝕性,不會對人體造成傷害。它的作用原理是:將產品摻入水中后,產品分子與水分子等互相連接、交聯(lián),形成空間網狀結構,結構空隙中充滿水等分散介質,形成一種特殊的膠體,故稱之為膠凝劑。

        ②注膠凝劑用量計算及方法

        注膠凝劑量計算如下:

        式中:

        S—煤柱裂隙帶氧化帶長度,為22m;

        L—煤柱裂隙帶寬度,為30m;

        H—煤柱裂隙帶浮煤高度,為6m;

        K—煤柱裂隙帶孔隙率,為0.2;

        C—膠凝劑漿液濃度,為2%。

        將以上數據代入上式,計算出需膠凝劑15t。

        注膠凝劑方法為:沿20m長的煤柱煤柱裂隙帶布置鉆孔3個,鉆孔孔距為7m,根據對煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶的測試,煤柱裂隙帶氧化帶范圍為煤柱至采空區(qū)1m~22m的范圍,因此將鉆孔打入氧化帶的中部,鉆孔的長度為煤柱裂隙帶氧化帶的一半(11m)加上煤柱裂隙帶冷卻帶長度(1m),共計12m。由于用普通鉆桿打鉆,鉆桿拔出后很快塌孔,因此采用大直徑鉆桿和鉆頭打鉆,鉆桿和鉆頭打入采空區(qū)內10m后不拔鉆桿,直接用大直徑鉆桿注膠凝劑漿液。大直徑一次性鉆桿的外徑為φ73mm,內徑為φ65mm,其注漿流量可達到30m3/h。采用螺桿式井下移動式注漿系統(tǒng)向鉆孔注膠凝劑,該設備有兩個攪拌機輪流攪拌。注膠凝劑時的具體步驟為:分別向兩個攪拌器放入0.5~1袋膠凝劑防滅火材料攪拌,兩個攪拌器輪流向注漿泵供應2%~3%濃度的膠凝劑溶液,連續(xù)向煤柱裂隙帶注入膠凝劑防滅火材料。

        5.治理煤柱裂隙帶劇烈氧化效果

        連續(xù)向煤柱裂隙帶注入氮氣13天,共計注入氮氣528000m3,連續(xù)向煤柱裂隙帶注入膠凝劑5天,共計注入膠凝劑15t,經過這兩項措施的綜合治理,有效地治理了煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化,其治理效果如圖4所示:

        圖4 裂隙帶目標注氮及注凝膠期間CO變化圖

        ①煤柱裂隙帶經過綜合治理后,其CO氣體由最高30×10-5mg/m3降為0.1×10-5mg/m3,表明煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化已經被徹底治理。

        ②裂隙帶里的氧化帶范圍由22m全部變?yōu)橹舷?,表明裂隙帶所有浮煤均不會氧化自然發(fā)火。

        ③保障了8211工作面安全推過了這段劇烈氧化的煤柱裂隙帶,目前工作面已經安全采完封閉。

        6.結論

        (1)小煤柱裂隙帶由煤柱裂隙與鄰近采空區(qū)的一部分組成,煤柱裂隙帶易自然發(fā)火的原因為煤柱裂隙帶也存在自然發(fā)火的三帶,其氧化帶浮煤長期氧化和聚熱,從而發(fā)展為高溫和明火。

        (2)通過向煤柱裂隙帶打鉆測試煤柱裂隙帶不同距離的氧濃度分布,劃分出煤柱裂隙帶的自然發(fā)火三帶為:導通點進入煤柱1m內的氧濃度高于18%,為冷卻帶;煤柱內1m至采空區(qū)內22m內范圍的氧氣濃度處于7%~18%之間,為氧化帶,采空區(qū)22m以里氧濃度低于7%,為窒息帶。

        (3)煤柱裂隙帶劇烈氧化后,采取向煤柱裂隙帶打鉆孔注入流量為1100m3/h氮氣,能迅速將煤柱裂隙帶的氧氣濃度降到5.5%,抑制煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化。向煤柱裂隙帶打鉆孔注膠凝劑,能對煤柱裂隙帶起到堵漏和降溫的作用。

        (4)經過對馬道頭煤礦8211工作面煤柱裂隙帶采取注氮、注膠凝劑等綜合措施的治理,將煤柱裂隙帶的CO氣體由0.03%降為0.001%,徹底治理了煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化,保障了工作面安全。

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