戴永扇,趙 旸,李 捷,何海洋
(中核核電運(yùn)行管理有限公司 對(duì)外服務(wù)處,浙江 嘉興 314300)
巴基斯坦卡拉奇K2機(jī)組是目前海外第一臺(tái)華龍一號(hào)堆型,反應(yīng)堆熱功率3050MW,電功率1145MW。K2機(jī)組于2015年8月20日開工建設(shè),2021年5月20日移交巴方。
RRC57帶廠用電試驗(yàn)在機(jī)組啟動(dòng)至50%FP、100%FP功率平臺(tái)時(shí)執(zhí)行,從機(jī)組所在功率平臺(tái)人為斷開500KV電網(wǎng)斷路器,機(jī)組自動(dòng)甩負(fù)荷至帶廠用電負(fù)荷,檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中電廠控制系統(tǒng)維持或恢復(fù)主要參數(shù)在它們正常運(yùn)行范圍內(nèi)的能力[1]。
50%FP平臺(tái)機(jī)組甩負(fù)荷至帶廠用電期間,多余的蒸汽由TSC汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)排入凝汽器,帶走一回路的熱量。因甩負(fù)荷時(shí)間短,若蒸汽旁排閥響應(yīng)速度慢,二回路熱量不能及時(shí)排走,一回路溫度壓力將迅速上升,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)停堆。因此,蒸汽旁排閥的響應(yīng)速度對(duì)機(jī)組應(yīng)對(duì)瞬態(tài)十分重要。
機(jī)組功率運(yùn)行期間,發(fā)生停機(jī)或甩負(fù)荷時(shí),堆芯提供的功率與汽輪機(jī)負(fù)荷之間會(huì)出現(xiàn)不平衡[2]。由于控制棒調(diào)節(jié)能力有限,當(dāng)負(fù)荷變化幅度超過(guò)10%額定負(fù)荷時(shí),需要TSC汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)立即投入運(yùn)行,為反應(yīng)堆提供一個(gè)“負(fù)荷”,從而避免核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)(NSSS)中溫度和壓力超過(guò)保護(hù)閾值,確保核電站的安全[3]。
汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)的排放容量設(shè)計(jì)為滿功率運(yùn)行時(shí),能將蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生的85%蒸汽量排向凝汽器。
汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)共設(shè)置了12個(gè)蒸汽旁排閥,分成3組。第1組包括3個(gè)蒸汽旁排閥(TSC121VV、TSC117VV、TSC113VV),排 放 容 量 為21.25%額 定蒸汽容量;第2組包括3個(gè)蒸汽旁排閥(TSC115VV、TSC119VV、TSC123VV),排 放 容 量 為21.25%額 定蒸汽容量;第3組包括6個(gè)蒸汽旁排閥(TSC114VV、TSC122VV、TSC124VV、TSC116VV、TSC118VV、TSC120VV),排放容量為42.5%額定蒸汽容量。
TSC蒸汽旁排閥開啟方式有兩種:調(diào)制開啟和快速開啟。調(diào)制開啟是指閥門根據(jù)DCS控制指令的大小等比例開啟;快速開啟是指收到快開信號(hào)后,閥門快速全開。第1組排放閥調(diào)制開啟時(shí),根據(jù)開啟指令大小,121VV、117VV、113VV按順序開啟;快速開啟時(shí),整組同時(shí)開啟。第2組、第3組調(diào)制開啟和快速開啟,都是整組閥門同時(shí)開啟。
汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)有兩種控制模式,溫度模式與壓力模式。溫度模式下,蒸汽旁排閥開啟信號(hào)正比于反應(yīng)堆冷卻劑平均溫度最大值與由汽機(jī)負(fù)荷整定的冷卻劑參考溫度之差;壓力模式下,維持蒸汽母管壓力接近于給定的設(shè)定值[4]。K2機(jī)組功率超過(guò)25%FP時(shí),汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)由壓力模式切換至溫度模式。
RRC57試驗(yàn)過(guò)程中,TSC汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)工作在溫度模式。溫度模式下,汽輪機(jī)蒸汽旁路系統(tǒng)控制有3℃死區(qū),即反應(yīng)堆冷卻劑溫度與由汽機(jī)負(fù)荷整定的冷卻劑參考溫度之差小于3℃時(shí),TSC蒸汽旁排閥不動(dòng)作,由溫度調(diào)節(jié)棒R棒控制平衡一二回路功率。在沒有緊急停堆信號(hào)時(shí),溫差超過(guò)6℃,產(chǎn)生第1組閥快開信號(hào);溫差超過(guò)8.95℃,產(chǎn)生第2組閥快開信號(hào);溫差超過(guò)14.9℃,產(chǎn)生第3組閥快開信號(hào)。
執(zhí)行K2機(jī)組RRC57帶廠用電試驗(yàn),試驗(yàn)開始前K2機(jī)組核功率50%FP,發(fā)電機(jī)功率490MWe,各控制系統(tǒng)均處于正常工作狀態(tài)。
16時(shí)39分44秒,根據(jù)試驗(yàn)要求,斷開500KV電網(wǎng)斷路器,K2機(jī)組帶廠用電正常。廠用電負(fù)荷67MWe,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速最高1532rpm,穩(wěn)定后汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速1521rpm;16時(shí)39分45秒,主蒸汽旁路排放總開度需求2TSC401KM觸發(fā)蒸汽旁排閥調(diào)制開啟信號(hào);16時(shí)39分47秒,穩(wěn)壓器壓力開始上漲(穩(wěn)壓器初始?jí)毫?5.4MPa);16時(shí)39分51秒,蒸汽旁排閥第1組閥快開信號(hào)觸發(fā)(2TSC121/117/113VV快開信號(hào)),穩(wěn)壓器噴淋閥開始開啟;16時(shí)39分53秒,蒸汽旁排閥第1組閥全開(2TSC121/117/113VV全 開 );16時(shí)39分59秒, 穩(wěn)壓器壓力繼續(xù)上漲至16.47MPa,反應(yīng)堆停堆(停堆定值16.45MPa),汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。試驗(yàn)過(guò)程趨勢(shì)如圖1所示。
圖1 K2機(jī)組50%FP甩負(fù)荷至廠用電試驗(yàn)趨勢(shì)圖Fig.1 Test trend of load rejection from the 50%FP of K2 Unit to sation power supply
16時(shí)39分45秒,TSC需求總開度2TSC401KM觸發(fā)蒸汽旁排閥開度指令,要求TSC第1組蒸汽旁排閥調(diào)制開啟,但TSC第1組蒸汽旁排閥信號(hào)閥門未動(dòng)作;16時(shí)39分51秒,第1組蒸汽旁排閥快開信號(hào)觸發(fā),閥門開始動(dòng)作,距調(diào)制開啟信號(hào)觸發(fā)時(shí)間間隔6s;16時(shí)39分53秒,第1組蒸汽旁排閥因快開信號(hào)全開,開啟時(shí)間2s,主蒸汽壓力最高達(dá)7.85MPa;穩(wěn)壓器壓力控制輸出響應(yīng)正常,穩(wěn)壓器噴淋閥開啟,但穩(wěn)壓器壓力上漲至16.47MPa(停堆定值16.45MPa)。
由上述試驗(yàn)過(guò)程分析可知,試驗(yàn)失敗的根本原因?yàn)門SC蒸汽旁排閥調(diào)制開啟響應(yīng)緩慢,從TSC蒸汽旁排閥調(diào)制開啟信號(hào)觸發(fā),到TSC蒸汽旁排閥實(shí)際開啟,延遲時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。穩(wěn)壓器壓力從15.4MPa開始上漲至16.47MPa僅15s,TSC第1組蒸汽旁排閥從旁路閥總需求開度2TSC401KM觸發(fā),到收到快開信號(hào),時(shí)間間隔6s,閥門沒有動(dòng)作;直到第1組蒸汽旁排閥收到快開信號(hào)之后,第1組蒸汽旁排閥才全開,導(dǎo)致一回路過(guò)熱,穩(wěn)壓器壓力升至停堆定值以上,觸發(fā)停堆信號(hào)。
蒸汽旁排閥門接收到調(diào)制開啟指令后,第1組閥門未立即動(dòng)作,接收到快開信號(hào)后才動(dòng)作。可能原因:①閥門定位器工作異常,不能實(shí)現(xiàn)調(diào)制開啟功能;②閥門氣路響應(yīng)異常。
機(jī)組停堆后,對(duì)第1組閥門進(jìn)行靜態(tài)功能驗(yàn)證,強(qiáng)制蒸汽旁排閥允許開電磁閥S2、S3得電。在DCS側(cè)模擬閥門調(diào)制開啟指令,閥門正常動(dòng)作,調(diào)制開啟回路能正常工作,延遲2s左右,排除閥門定位器工作異常可能。
機(jī)組從高負(fù)荷甩負(fù)荷到帶廠用電運(yùn)行時(shí),蒸汽旁排閥由反應(yīng)堆冷卻劑溫度與由汽機(jī)負(fù)荷整定的冷卻劑參考溫度之差控制的負(fù)荷需求由指令信號(hào)控制。來(lái)自核島控制系統(tǒng)的信號(hào),控制每個(gè)旁路調(diào)節(jié)閥氣路上的3個(gè)電磁閥??扉_電磁閥S1在收到快開信號(hào)時(shí),旁通蒸汽旁排閥調(diào)制開啟控制回路,快速開啟蒸汽旁排閥。另外兩個(gè)電磁閥(S2、S3)為冗余的蒸汽旁排閥開啟允許電磁閥,只有兩個(gè)冗余電磁閥同時(shí)得電時(shí),蒸汽旁排閥才能打開,蒸汽旁排閥氣路簡(jiǎn)圖如圖2所示。
圖2 蒸汽旁排閥氣路簡(jiǎn)圖Fig.2 Schematic diagram of turbine bypass valve
K2機(jī)組蒸汽旁排閥為雙氣缸設(shè)計(jì),采用雙作用式定位器控制。現(xiàn)場(chǎng)閥門氣路結(jié)構(gòu)如圖3所示。因K2機(jī)組采用的兩位三通氣控閥(圖3藍(lán)框所示)通流能力不足,不能滿足閥門動(dòng)作時(shí)間要求,現(xiàn)場(chǎng)采用3個(gè)氣控閥并聯(lián)方案解決該問(wèn)題。3個(gè)氣控閥功能及型號(hào)一致,分析時(shí)可看作一個(gè)整體。
圖3 蒸汽旁排閥氣路圖Fig.3 The air path diagram of turbine bypass valve
3.2.1 調(diào)制開啟氣路分析
儀用壓空(800KPa)經(jīng)過(guò)689KPa減壓閥連接S2電磁閥、閥門定位器、下氣缸繼動(dòng)器、上氣缸繼動(dòng)器減壓閥(200KPa)。
S1快開電磁閥未得電時(shí),受快開電磁閥S1控制的4個(gè)氣動(dòng)兩位三通閥(圖4黃框所示)控制氣路對(duì)空,氣壓為0KPa,氣動(dòng)閥不動(dòng)作,兩端氣路連通。
圖4 蒸汽旁排閥調(diào)制開啟氣路圖Fig.4 The air path diagram of turbine bypass valve modulation opening
S2、S3允許電磁閥均帶電時(shí),經(jīng)過(guò)S2、S3電磁閥的控制氣流向如圖4橙色線所示。對(duì)應(yīng)4個(gè)兩位三通氣控閥動(dòng)作,調(diào)制控制氣路連通,如圖4藍(lán)色線所示。
定位器將接收到的DCS控制指令轉(zhuǎn)化為氣信號(hào),分別控制上下氣缸氣路繼動(dòng)器,通過(guò)繼動(dòng)器控制旁路閥上下氣缸壓力,進(jìn)而調(diào)制開啟蒸汽旁排閥。
3.2.2 快速開啟氣路分析
S1、S2、S3電磁閥均帶電時(shí),如圖5所示。圖中8個(gè)氣動(dòng)兩位三通閥均動(dòng)作,定位器控制氣路被旁通,下氣缸直接與氣源連接,進(jìn)氣壓力800KPa,快速進(jìn)氣。上氣缸通過(guò)氣動(dòng)兩位三通閥(上氣缸氣路黃框所示三通閥)與大氣相通,上氣缸快速排氣。
圖5 K2機(jī)組蒸汽旁排閥快速開啟氣路圖Fig.5 The air path diagram of turbine bypass valve fast opening
閥門上氣缸本體裝有1個(gè)兩位三通氣控閥,控制氣回路接入S1快開電磁閥后端。當(dāng)S1失電時(shí),該兩位三通氣控閥不動(dòng)作,上氣缸不通過(guò)該兩位三通氣控閥排氣;當(dāng)S1得電時(shí),該兩位三通氣控閥動(dòng)作,上氣缸對(duì)空排氣,縮短快開時(shí)間。
3.2.3 快速關(guān)閉氣路分析
當(dāng)S2、S3允許電磁閥任一失電時(shí),蒸汽旁排閥氣路連通如圖6所示。上下氣缸氣路中,4個(gè)兩位三通氣控閥(圖6綠框所示)均恢復(fù)為初始位置,上氣缸直接與氣源相連,下氣缸對(duì)空,閥門快速關(guān)閉。
圖6 K2機(jī)組蒸汽旁排閥快速關(guān)閉氣路圖Fig.6 The air path diagram of turbine bypass valve fast opening
3.2.4 試驗(yàn)過(guò)程中蒸汽旁排閥控制氣路切換分析
蒸汽旁排閥控制試驗(yàn)過(guò)程中,氣路切換分析如下:甩負(fù)荷試驗(yàn)前,蒸汽旁排閥無(wú)允許開啟信號(hào),電磁閥S2、S3處于失電狀態(tài),氣路連通狀態(tài)為快關(guān)氣路狀態(tài)(如圖6所示),上氣缸與氣源直接連通,壓力800KPa。根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程:
其中,p為理想氣體的壓強(qiáng);V為理想氣體的體積;n為氣體物質(zhì)的量(通常是摩爾);R為理想氣體常數(shù);T為理想氣體的熱力學(xué)溫度。由公式可知,氣體物質(zhì)的量與體積、氣體壓強(qiáng)成正比,氣體壓力體積、壓強(qiáng)越大,氣體物質(zhì)的量越大。甩負(fù)荷試驗(yàn)開始后,甩負(fù)荷速率大于15%FP/2min,第1組、第2組蒸汽旁排閥允許信號(hào)觸發(fā),電磁閥S2、S3得電,閥門氣路由快關(guān)氣路切換至調(diào)制開啟氣路。調(diào)制開啟過(guò)程中,上氣缸氣體通過(guò)上氣缸氣路中的繼動(dòng)器排出,氣缸中氣體壓力越大,氣缸中所含氣體越多,排氣時(shí)間越長(zhǎng),閥門開啟時(shí)間越長(zhǎng),響應(yīng)時(shí)間越慢。
針對(duì)試驗(yàn)過(guò)程中蒸汽旁排閥氣路切換過(guò)程分析,蒸汽旁排閥處于快關(guān)狀態(tài)下,上氣缸壓力過(guò)高是造成閥門調(diào)制開啟響應(yīng)延遲的主要原因。
針對(duì)該氣路缺陷,有兩種解決方案:①更換通流能力更強(qiáng)的繼動(dòng)器或直接采用國(guó)內(nèi)成熟的氣路結(jié)構(gòu),但K項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法提供相關(guān)設(shè)備,國(guó)內(nèi)調(diào)貨嚴(yán)重影響調(diào)試工期;②直接改進(jìn)現(xiàn)有氣路結(jié)構(gòu),在快關(guān)氣路增設(shè)減壓閥(圖7紅框所示)。與直接安裝在氣源與氣缸氣路連接三通閥后端相比,該安裝位置可在不影響快開氣路的情況下,降低閥門快關(guān)狀態(tài)時(shí)上氣缸壓力,理論上可有效縮短閥門調(diào)制開啟時(shí)的響應(yīng)延遲。
圖7 K2機(jī)組蒸汽旁排閥快關(guān)氣路優(yōu)化方案Fig.7 Optimization scheme of quick closing air path of turbine bypass valve of K2 unit
為保證優(yōu)化方案對(duì)降低蒸汽旁排閥響應(yīng)延遲有效,首先對(duì)2TSC119VV加裝減壓閥進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證過(guò)程中,若先模擬開啟允許信號(hào),S2、S3電磁閥得電后,閥門氣路狀態(tài)由快速關(guān)閉氣路切換至調(diào)制關(guān)閉氣路,上氣缸壓力高于200KPa,上氣缸繼動(dòng)器排氣,上氣缸氣壓逐漸下降至200KPa。RRC57試驗(yàn)過(guò)程中,調(diào)制開啟命令與允許信號(hào)幾乎同時(shí)出現(xiàn),為充分模擬甩負(fù)荷試驗(yàn)工況,調(diào)制開啟時(shí)先模擬開度指令,再模擬開啟允許信號(hào)。
2TSC119VV減壓閥閥后壓力與閥門開啟響應(yīng)延遲時(shí)間關(guān)系見表1。開啟延時(shí)為指令發(fā)出到閥門閥位發(fā)生變化時(shí)間。
表1 加裝減壓閥后壓力與閥門響應(yīng)延遲數(shù)據(jù)表Table 1 Data table of pressure and valve response delay after installation of reducing valve
通過(guò)表1數(shù)據(jù)可知,經(jīng)過(guò)減壓閥減壓后,閥門響應(yīng)延遲時(shí)間明顯縮短,且開啟延遲時(shí)間隨著減壓閥閥后壓力的減小而縮短。由于氣路中各部件動(dòng)作均需要時(shí)間,延遲時(shí)間不可能無(wú)限小??紤]帶載時(shí)閥門關(guān)閉嚴(yán)密性,減壓閥閥后壓力設(shè)置為300KPa。12個(gè)蒸汽旁排閥均加裝減壓閥,設(shè)定壓力為300KPa后,逐個(gè)測(cè)試,所有閥門響應(yīng)時(shí)間數(shù)據(jù)見表2。延遲時(shí)間為指令發(fā)出到閥門閥位發(fā)生變化時(shí)間,全行程時(shí)間為閥門從開始動(dòng)作到收到全開反饋時(shí)間,快開時(shí)間為快開指令發(fā)出到收到全開反饋時(shí)間,快關(guān)時(shí)間為快關(guān)指令發(fā)出到收到全關(guān)反饋時(shí)間。
表2 K2機(jī)組蒸汽旁排閥氣路優(yōu)化后驗(yàn)證數(shù)據(jù)表Table 2 Verification data table of turbine bypass valve of K2 unit after air path optimization
由表2可知,加裝減壓閥并設(shè)定壓力為300KPa后,所有蒸汽旁排閥響應(yīng)延遲大大縮短,與預(yù)期相符,且動(dòng)作時(shí)間均滿足設(shè)計(jì)要求(調(diào)制開啟要求10s內(nèi)全開;快開要求第1組2.5s內(nèi)全開,第2組、第3組2s內(nèi)全開;快關(guān)要求5s內(nèi)全關(guān))。
蒸汽旁排閥響應(yīng)延遲優(yōu)化方案實(shí)施及驗(yàn)證后,機(jī)組重新達(dá)到50%FP功率平臺(tái),再次執(zhí)行50%FP平臺(tái)甩負(fù)荷至廠用電試驗(yàn)。第2次試驗(yàn)一回路平均溫度較高,快開信號(hào)產(chǎn)生較第1次試驗(yàn)快,第1組蒸汽旁排閥迅速快開,穩(wěn)壓器壓力最高僅到15.67Mpa。其他試驗(yàn)參數(shù)均穩(wěn)定,試驗(yàn)順利完成。
機(jī)組后續(xù)瞬態(tài)試驗(yàn)過(guò)程中,蒸汽旁排閥響應(yīng)正常,及時(shí)排走系統(tǒng)熱量,一二回路參數(shù)正常,證明該方案有效消除了蒸汽旁排閥氣路設(shè)計(jì)缺陷,縮短了蒸汽旁排閥調(diào)制響應(yīng)延遲時(shí)間,滿足華龍一號(hào)蒸汽旁排閥設(shè)計(jì)要求,增強(qiáng)了K2機(jī)組應(yīng)對(duì)瞬態(tài)的能力。
海外華龍一號(hào)蒸汽旁排閥是該閥門首次應(yīng)用于核電機(jī)組,受蒸汽旁排閥應(yīng)用工況多及氣路設(shè)備能力限制,氣路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比較復(fù)雜,且沒有同類機(jī)組可供參考,對(duì)原因分析提出了極大的挑戰(zhàn)。
對(duì)于華龍一號(hào)K2機(jī)組蒸汽旁排閥響應(yīng)延遲不同工況下的氣路連通情況進(jìn)行分解,對(duì)機(jī)組從50%FP功率甩負(fù)荷至廠用電試驗(yàn)過(guò)程中的關(guān)鍵參數(shù)趨勢(shì)細(xì)致分析,查找出快關(guān)狀態(tài)下閥門上氣缸壓力大是閥門響應(yīng)延遲時(shí)間長(zhǎng)的根本原因,并針對(duì)性地提出了快關(guān)氣路中加裝減壓閥的處理方案,解決了此技術(shù)難題,為K2機(jī)組順利完成節(jié)點(diǎn)任務(wù)提供了有力保障。同時(shí),此解決方案為K3機(jī)組排除了氣路設(shè)計(jì)缺陷,也為后續(xù)使用該閥門的機(jī)組提供了分析該閥門氣路缺陷的思路。