張?jiān)迄i 張 璐 李 宇 趙俊 楊生文 趙戰(zhàn)江
(1. 中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司, 天津 300450; 2. 中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司 渤海石油研究院, 天津 300450; 3. 中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司晉西分公司, 山西 呂梁 033200)
臨興區(qū)塊主要開發(fā)層位為太原組、石盒子組,其孔隙度主要介于5%~10%,滲透率主要介于(0.1~1.0 )×10-3μm2,區(qū)內(nèi)儲(chǔ)層屬于低孔、低滲致密砂巖氣儲(chǔ)層。儲(chǔ)層埋深較淺(1 100~1 900 m),井底溫度可低至30 ℃。地層壓力系數(shù)低,主要介于0.80~0.90[1]。此外,儲(chǔ)層還具有砂體連續(xù)性差、厚度小、非均質(zhì)性強(qiáng)、儲(chǔ)量豐度低、單井動(dòng)用儲(chǔ)量少、地層含水飽和度高等特點(diǎn)。 水平井分段壓裂技術(shù)是臨興區(qū)塊致密砂巖儲(chǔ)層開發(fā)的有效手段[2-4],在區(qū)塊內(nèi)水平井前期開發(fā)中主要采用了“裸眼封隔器+投球滑套”分段壓裂方式。隨著開發(fā)日久,在多口井逐漸出現(xiàn)了井筒積液,導(dǎo)致產(chǎn)氣量嚴(yán)重下降,甚至關(guān)井[5]。氣藏動(dòng)態(tài)分析結(jié)果表明,產(chǎn)出水主要為層內(nèi)束縛水與可動(dòng)水,儲(chǔ)層的可動(dòng)水飽和度較高,在壓裂過程中又會(huì)進(jìn)一步增大。采用裸眼水平井分段壓裂方式時(shí),需要投球,生產(chǎn)管柱直徑大,攜液能力較差。 當(dāng)壓裂位置不確定時(shí),有可能在高含水區(qū)域造縫而導(dǎo)致壓后產(chǎn)水量加大。井筒內(nèi)徑受球座限制,難以對(duì)出水段進(jìn)行處理。
為了避免此類問題,在實(shí)施裸眼壓裂作業(yè)的易出水區(qū)域,可以應(yīng)用連續(xù)油管分段壓裂工藝。連續(xù)油管分段壓裂技術(shù),是指利用水力噴槍,通過噴嘴節(jié)流將高壓磨料射孔液轉(zhuǎn)化為高速磨料射孔液,對(duì)套管、水泥環(huán)進(jìn)行噴射沖蝕,使其與地層之間形成通道,然后通過環(huán)空進(jìn)行加砂壓裂作業(yè)[6-7]。該技術(shù)集噴砂射孔、封隔器分層、連續(xù)油管定位和環(huán)空大排量注入于一體,對(duì)臨興區(qū)塊儲(chǔ)層均質(zhì)性差、水層發(fā)育的特點(diǎn)具有較好的適應(yīng)性[8-10]。
我們根據(jù)儲(chǔ)層條件優(yōu)化了連續(xù)油管分段壓裂工藝的參數(shù)設(shè)計(jì),并在臨興區(qū)塊8口水平井進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用,并實(shí)現(xiàn)了單井一趟管柱作業(yè)完成14級(jí)壓裂的較高記錄。通過壓后下入速度管,改善了井筒攜液的問題。壓后產(chǎn)氣量較高,應(yīng)用效果良好。
在臨興區(qū)塊水平井前期開發(fā)過程中,全部采用“裸眼封隔器+投球滑套”分段壓裂模式。 儲(chǔ)層含水飽和度高、生產(chǎn)過程中產(chǎn)水量大,因而“裸眼封隔器+投球滑套”分段壓裂完井管柱中以31/2″油管作為生產(chǎn)管柱,臨界攜液氣量要求較高。區(qū)塊內(nèi)儲(chǔ)層壓力較低,產(chǎn)氣量往往難以滿足攜液要求,造成井筒積液、產(chǎn)量下降,甚至關(guān)井。圖1所示為臨興區(qū)塊部分裸眼水平井積液前后產(chǎn)氣量變化情況。
圖1 臨興區(qū)塊部分裸眼水平井積液前后產(chǎn)氣量變化情況
在裸眼水平井LX-101-4H、LX-102-5H、LX-9-1H的生產(chǎn)過程中,均出現(xiàn)了產(chǎn)量大幅度降低的情況,多為井筒積液所致。經(jīng)過液面深度測(cè)試,發(fā)現(xiàn)井筒積液情況嚴(yán)重。這3口井的產(chǎn)氣量下降幅度分別達(dá)到75%、55%、63%,平均為64%。
以區(qū)塊內(nèi)某定向井為例,應(yīng)用Pipesim軟件分別計(jì)算了31/2″、27/8″、23/8″、2″、1.66″、11/2″等6種管柱的臨界攜液氣量,結(jié)果依次為2.05×104、1.41×104、0.99×104、0.69×104、0.53×104、0.49×104m3/d。其中,2″速度管的臨界攜液氣量為0.69×104m3/d,31/2″油管的臨界攜液氣量為2.05×104m3/d。經(jīng)過對(duì)比,認(rèn)為采用2″速度管可以極大地提高攜液能力,從而避免井筒積液。
施工工序如下:
(1) 安裝連續(xù)油管設(shè)備;
(2) 通井、刮管;
(3) 連續(xù)油管工具入井,試坐封;
(4) 校深,拖動(dòng)至射孔位置,坐封封隔器;
(5) 噴砂射孔;
(6) 試擠至裂縫起裂;
(7) 環(huán)空加砂壓裂,通過連續(xù)油管進(jìn)行小排量補(bǔ)液;
(8) 解封封隔器,上提管柱,準(zhǔn)備進(jìn)行下一級(jí)噴砂射孔;
(9) 重復(fù)工序(4) — (8),完成所有層段的射孔、壓裂作業(yè);
(10) 起出連續(xù)油管工具,同時(shí)環(huán)空放噴排液;
(11) 拆卸井口設(shè)備及壓裂工具串;
(12) 當(dāng)井口壓力低于10 MPa時(shí),下入速度管。
以LX-102-7H井為例實(shí)施該工藝,其壓裂完井工具結(jié)構(gòu)如圖2所示,工具參數(shù)如表2所示。連續(xù)油管底封拖動(dòng)分段壓裂管柱(適用于51/2″套管),工具串自上而下包括:2″CT接頭+73 mm卡瓦連接器+73 mm安全接頭+115 mm剛性扶正器+90 mm水力噴砂器(噴嘴4×4.5 mm)+85 mm反循環(huán)閥+116 mm封隔器+130 mm摩擦塊+133 mm機(jī)械定位器+115 mm引鞋。
根據(jù)噴砂射孔施工排量要求,計(jì)算連續(xù)油管的管路磨阻(見表3)。綜合考慮噴砂射孔摩阻、設(shè)備費(fèi)用等,優(yōu)選2″連續(xù)油管。
圖2 LX-102-7H壓裂完井工具結(jié)構(gòu)示意圖
表2 連續(xù)油管分段壓裂工具參數(shù)
表3 連續(xù)油管噴砂射孔管路摩阻計(jì)算
2.2.1 噴砂射孔施工參數(shù)優(yōu)化
水力噴射射孔技術(shù)運(yùn)用了水動(dòng)力學(xué)動(dòng)量-沖量原理,可使固體顆粒在水載體下加速,高速?zèng)_擊套管和巖石,以產(chǎn)生高效的切割作用[11]。在水射流中混入一定數(shù)量的磨料微粒,可大幅度提升射流的切割效率。影響水力噴砂射孔的因素主要包括流體參數(shù)、磨料參數(shù)、圍壓及巖石性質(zhì)等[12]。研究人員應(yīng)用磨料射流裝置對(duì)水力噴射參數(shù)進(jìn)行了室內(nèi)優(yōu)化實(shí)驗(yàn),分析了磨料濃度、噴射時(shí)間、磨料粒度等參數(shù)對(duì)水力噴射射孔的影響[13]。通過實(shí)驗(yàn),確定了水力噴射射孔的最優(yōu)磨料粒度為40/70目石英砂,最優(yōu)磨料體積分?jǐn)?shù)為6%~8%。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為磨料體積分?jǐn)?shù)可優(yōu)化為8%。實(shí)驗(yàn)中的最優(yōu)噴砂射孔時(shí)間為10~15 min。為了能夠更好地壓開地層,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)將噴射時(shí)間設(shè)定為15 min。
2.2.2 噴嘴個(gè)數(shù)與噴射排量?jī)?yōu)化
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)了2種方案。為保證壓裂噴射效果,噴嘴流速需要控制在170 m/s以上;為了減少噴嘴磨損,噴射速度需要控制在250 m/s以內(nèi)。具體參數(shù)優(yōu)化結(jié)果見表4。
方案一中,采用4個(gè)噴嘴,砂比為8%,在噴射排量0.7、0.8 m3/min下均可滿足射開地層并且減少噴嘴磨損的要求。為了保證更好地射開地層、降低近井摩阻,最終選定射孔排量為0.8 m3/min。此時(shí),射孔泵壓為60.55 MPa,射孔功率為812 kW。
在同等條件下,方案二中采用6個(gè)噴嘴,當(dāng)排量為1.0 m3/min時(shí)才能滿足射開地層的最低要求。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,當(dāng)流速過低時(shí)不易射開地層,需要加大噴射速度;但當(dāng)排量大于1.0 m3/min時(shí),壓力超過限壓,不能滿足施工要求。
以上方案,均是首先考慮滿足射孔的需要,然后再考慮降低施工風(fēng)險(xiǎn)。采用方案一,即4個(gè)4.5 mm噴嘴,射孔排量為0.8 m3/min,還可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況在不超壓的情況下適當(dāng)提高排量。最后,綜合考慮噴射速度、施工壓力等因素的影響,將方案一作為最優(yōu)選項(xiàng)。
表4 水力噴砂射孔參數(shù)優(yōu)化
2.2.3 壓裂施工參數(shù)優(yōu)化
根據(jù)區(qū)塊設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)及軟件模擬結(jié)果,在裂縫半長(zhǎng)200 m、導(dǎo)流能力300 ×10-3μm2·m的條件下即可達(dá)到產(chǎn)能要求。
根據(jù)儲(chǔ)層條件,結(jié)合前期設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化壓裂施工參數(shù):施工排量為3.0~4.0 m3/min,每段加砂量為30~40 m3,前置液占比為35%~40%,平均砂比為19%~23%。
通過壓裂施工參數(shù)優(yōu)化,可在保證壓裂施工順利完成的同時(shí)獲取最佳改造效果。
臨興區(qū)塊地層壓力較低,在前期裸眼水平井生產(chǎn)中出現(xiàn)了攜液能力差的問題,導(dǎo)致井底積液,甚至關(guān)井。為了解決這一難題,需要提高生產(chǎn)管柱的氣流速度,增強(qiáng)攜液能力。為此,改用小直徑油管以加快氣流速度[14]。當(dāng)氣流速度大于氣井臨界攜液流速時(shí),產(chǎn)出液就可以隨著氣流被帶到地面[15]。小直徑油管又分為常規(guī)小油管和速度管。更換常規(guī)小油管的工作需要在壓井作業(yè)中進(jìn)行,容易污染地層,導(dǎo)致氣井產(chǎn)能下降;而下入速度管可以帶壓作業(yè),施工工序簡(jiǎn)單、周期短,還能避免壓井過程中對(duì)儲(chǔ)層的傷害。
根據(jù)氣藏配產(chǎn)及臨界攜液能力,綜合考慮氣井生產(chǎn)中后期的產(chǎn)能及后期作業(yè)等方面因素,優(yōu)選Φ50.8 mm(2″)速度管作為生產(chǎn)管柱。表5所示為速度管設(shè)備參數(shù)。
表5 速度管設(shè)備參數(shù)
速度管下入流程為:當(dāng)井口壓力低于10 MPa時(shí),安裝速度管懸掛器,油管四通側(cè)翼保持排液狀態(tài),放置堵塞器,試壓,下入速度管,坐封懸掛器,拆卸井口裝置并切管,打撈堵塞器。
連續(xù)油管拖動(dòng)環(huán)空壓裂是一種聯(lián)作技術(shù),分為水力噴砂射孔和環(huán)空加砂壓裂兩個(gè)過程。在此,僅針對(duì)水力噴砂射孔進(jìn)行分析。
根據(jù)地面施工情況,可將水力噴砂射孔過程分為兩個(gè)階段:地面加砂階段和頂替階段。實(shí)際噴砂射孔時(shí)間段,是指砂子到達(dá)噴嘴后開始射孔,直至頂替液到達(dá)噴嘴后停止射孔這一時(shí)間段[16]。
噴砂射孔過程中的壓力變化如式(1)所示:
pT=pf1+pf2+pjet+pb-pn1+pn2
(1)
式中:pT—— 地面油管壓力,MPa;
pf1—— 油管摩阻,MPa;
pf2—— 環(huán)空摩阻,MPa;
pjet—— 噴嘴節(jié)流摩阻,MPa;
pb—— 井口回壓,MPa;
pn1—— 油管內(nèi)靜液柱壓力,MPa;
pn2—— 油套環(huán)空內(nèi)靜液柱壓力,MPa。
當(dāng)連續(xù)油管正循環(huán)結(jié)束時(shí)開始加砂,砂粒進(jìn)入連續(xù)油管,油管摩阻pf1略微增大。當(dāng)砂粒到達(dá)直井段時(shí),會(huì)使油管內(nèi)的靜液柱壓力pn1升高,同時(shí)使地面油管壓力pT顯著降低。當(dāng)砂粒到達(dá)水平段時(shí),油管靜液柱壓力的變化量達(dá)到最大,地面泵壓降至最低。當(dāng)混砂液在水平段流動(dòng)時(shí),油管內(nèi)摩阻pf1增大,地面油管壓力略微升高。當(dāng)砂粒到達(dá)噴嘴時(shí),噴嘴的節(jié)流壓差加大,地面油管壓力也顯著升高。
當(dāng)砂粒從噴嘴切割套管進(jìn)入油套環(huán)空時(shí),環(huán)空沿程摩阻增大,地面泵壓也略有升高。當(dāng)砂粒到達(dá)環(huán)空直井段時(shí),地面泵壓隨著環(huán)空靜液柱壓力的不斷升高而升高。
繼續(xù)泵注,直到從地面加砂階段進(jìn)入頂替階段。當(dāng)砂粒前端由油套環(huán)空到達(dá)地面時(shí),如果井口仍未停止加砂,則施工曲線上將會(huì)出現(xiàn)平穩(wěn)段。當(dāng)井口停止加砂而開始頂替時(shí),若環(huán)空砂粒前端未到達(dá)地面,則施工曲線不會(huì)出現(xiàn)平穩(wěn)段,而是會(huì)繼續(xù)升高。當(dāng)頂替液進(jìn)入垂直段時(shí),油管靜液柱壓力降低,地面油管壓力升高。當(dāng)頂替液經(jīng)過噴嘴時(shí),噴嘴壓降會(huì)減小。當(dāng)油管內(nèi)沿程摩阻減小時(shí),施工壓力也開始降低。
在實(shí)際施工當(dāng)中,將砂比提高到設(shè)計(jì)值需要等待一段時(shí)間,其間砂比、排量不可能完全穩(wěn)定,因此其結(jié)果與理論值之間或有一定差異。
從上述壓力變化分析可以看出,水力噴砂射孔施工曲線為一條先下降后升高然后再下降的倒“S”形曲線。此曲線的最低點(diǎn)表示混砂液到達(dá)水平段,最高點(diǎn)表示頂替液到達(dá)噴嘴?,F(xiàn)場(chǎng)施工當(dāng)中受多種因素影響,連續(xù)油管拖動(dòng)環(huán)空壓裂施工曲線的變化可能比較復(fù)雜,但總體上仍呈“S”形(見圖3)。
在現(xiàn)場(chǎng)施工當(dāng)中,以40/70目石英砂作為磨料時(shí)常有射孔后壓不開的情況。從地面返出流程來看,噴射切割套管后的石英砂經(jīng)過沖擊而變成粉末?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了磨料優(yōu)化,將40/70目石英砂調(diào)整為其與40/70目陶粒的組合磨料,石英砂與陶粒的質(zhì)量比為6 ∶4。通過對(duì)噴射磨料組合的這一優(yōu)化調(diào)整,極大地改善了噴砂射孔作業(yè)的效果。噴砂射孔后試擠了1~2次,均能順利壓開地層。
圖3 連續(xù)油管分段壓裂施工曲線
通過連續(xù)油管分段壓裂工藝的應(yīng)用,在臨興區(qū)塊實(shí)現(xiàn)了定點(diǎn)壓裂,其間還創(chuàng)造了單井壓裂數(shù)達(dá)到14段的較高記錄。同時(shí),壓后見氣時(shí)間短,壓后12 h即見氣。在臨興區(qū)塊8口水平井開發(fā)中應(yīng)用了此工藝,壓裂完井的成功率達(dá)到100%,且在水平井測(cè)試期間均獲得高產(chǎn)氣流,平均單井日產(chǎn)量達(dá)3.0×104m3。
采用連續(xù)油管分段壓裂工藝,只需一趟管柱作業(yè)即可完成多段射孔壓裂施工,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)壓裂,降低壓開高含水段的風(fēng)險(xiǎn),壓后井筒全通徑,有利于后續(xù)作業(yè)及二次改造。在實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)臨興區(qū)塊儲(chǔ)層特征及井筒條件對(duì)水力噴砂工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化:2″連續(xù)油管,4個(gè)4.5 mm噴嘴,射孔液采用壓裂液基液,磨料采用40/70目石英砂與40/70目陶粒的組合磨料,噴射排量為0.75~0.80 m3/min,砂比為7%~8%,噴射時(shí)間為15 min。在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中,噴砂射孔與壓裂過程均能順利完成。連續(xù)油管分段壓裂技術(shù)的應(yīng)用,避免了因壓井導(dǎo)致的產(chǎn)能降低,有效地解決了攜液能力差的問題,可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。