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        針對老齡化填埋場滲濾液預(yù)處理物料分離技術(shù)的研究

        2022-01-18 10:01:32韓珊珊
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)

        韓珊珊

        (南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司,江蘇 南京 211100)

        1 老齡化填埋場滲濾液背景

        生活垃圾填埋場滲濾液自填埋場開始填埋垃圾時產(chǎn)生,一直到封場后很多年都會源源不斷地輸出。降水、地表徑流、地下水入滲、垃圾降解等均會產(chǎn)生滲濾液。在填埋作業(yè)時期會隨著填埋操作的規(guī)范性不同,水質(zhì)水量會有很大差別,且污染物成分組成也有很大不同。垃圾滲濾液的典型指標(biāo)包括CODCr、BOD5、氨氮、總氮、懸浮物、TDS、重金屬等。垃圾滲濾液典型水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。

        表1 垃圾滲濾液典型水質(zhì)指標(biāo)

        1.1 滲濾液水質(zhì)、水量波動大

        中國垃圾分類近年才啟動,早年國內(nèi)垃圾填埋場填埋物成分復(fù)雜,生活垃圾、廚余垃圾、餐廚垃圾等均會進(jìn)入填埋場,加之填埋場所在區(qū)域民眾生活習(xí)慣不同,氣候不同,還有填埋作業(yè)時壓實覆蓋情況不同,填埋過程中滲濾液的水質(zhì)成分變化較大,且填埋初期滲濾液水質(zhì)波動大,到了晚期及封場之后,水質(zhì)水量平穩(wěn),變化有規(guī)律可循。以滲濾液中有機污染物隨填埋時間變化為例,在填埋初期滲濾液中B/C比值較高,可生化性強,有機物中多為易生化降解的小分子有機物;且隨著填埋時間的延長,小分子有機物逐漸減少,而腐殖酸類物質(zhì)的比重增加,這種有機物組分的變化意味著BOD5/COD的比值下降。早年填埋場滲濾處理濃縮液多以回灌形式重新回到垃圾堆體,也使得垃圾滲濾液中的不可生物降解的大分子有機物越來越多,滲濾液可生化性越來越低。隨著填埋年限增加直至封場,滲濾液BOD5/COD的比值逐年降低,鹽分含量越來越高,活性污泥的處理環(huán)境愈發(fā)惡劣,生化系統(tǒng)運行成本越來越高。

        1.2 金屬離子含量高

        生活垃圾好氧和厭氧發(fā)酵均會產(chǎn)生二氧化碳,厭氧發(fā)酵過程中還有乙酸、揮發(fā)性脂肪酸等酸性物質(zhì),因此滲濾液一般呈弱酸性,垃圾中不溶于水的碳酸鹽、金屬及其金屬氧化物等發(fā)生溶解,因此滲濾液中含有種類較多、濃度較高的金屬離子。初期垃圾滲濾液中無機鹽成分并不是很高,但隨著濃縮液回灌,逐年累積,老齡垃圾填埋場滲濾液無機鹽含量越來越高,有的填埋場滲濾液電導(dǎo)已經(jīng)超過40 000 μs/cm。

        1.3 氨氮含量高

        垃圾滲濾液中總氮以氨氮為主,主要來源于垃圾中含氮有機物的分解,氨氮濃度隨著填埋時間增加而增長。填埋初期氨氮含量在800~1 500 mg/L,而填埋場封場時氨氮的峰值可達(dá)3 000 mg/L左右,且如此高濃度的氨氮會維持很長一段時間,因此滲濾液中氨氮含量高也是滲濾液難處理的一個重要原因。

        1.4 微生物營養(yǎng)元素比例失調(diào)

        對于生物處理,垃圾滲濾液營養(yǎng)素C/N的比值不是固定不變的。在不同場齡的垃圾滲濾液中,C/N的比值常出現(xiàn)失調(diào)的現(xiàn)象,給生化處理帶來一定難度。

        1.5 污染強度大、污染持續(xù)時間長

        BOD5、CODCr、BOD5/CODCr等值將隨著填埋場年齡增長而降低,C/N也會隨填埋場年齡增長而降低,堿度含量逐漸升高,導(dǎo)致滲濾液處理設(shè)備結(jié)垢傾向增強,老齡填埋場滲濾液比新鮮滲濾液處理難度更大。

        2 老齡化填埋場滲濾液處理工藝

        2.1 填埋場滲濾液出水要求

        填埋場滲濾液排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《生活垃圾衛(wèi)生填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2標(biāo)準(zhǔn),具體指標(biāo)如表2所示。

        表2 現(xiàn)有和新建生活垃圾填埋場水污染物排放濃度限值

        2.2 填埋場滲濾液處理工藝

        2.2.1 物化處理

        物理化學(xué)方法主要有混凝沉淀、高級氧化、離子交換樹脂等多種方法。物化處理對水質(zhì)的適應(yīng)性強,耐沖擊負(fù)荷能力更強。當(dāng)水質(zhì)水量波動大時,可以靈活調(diào)整運行工況,因此,出水水質(zhì)比較穩(wěn)定,處理效果也比較理想。但物化法處理成本較高,不管是藥劑投加還是填料、樹脂等耗材更換,運行成本均高于生化處理,一般不會用于垃圾滲濾液的單獨處理,會與生化處理相結(jié)合使用。物化方法多用在滲濾液的預(yù)處理或者深度處理。

        2.2.2 膜分離技術(shù)

        該技術(shù)是利用某些隔膜的半滲透性使溶劑與溶質(zhì)或微粒分離的一種處理方法,包括超濾膜(UF)、納濾膜(NF)和反滲透(RO)等,其處理效果比常規(guī)工藝穩(wěn)定且運行效果好,是目前垃圾滲濾液處理工程的常用工藝。

        2.2.3 生化處理

        生化方法主要是利用微生物自身新陳代謝過程對相應(yīng)污染物質(zhì)的降解轉(zhuǎn)化作用達(dá)到去除污染物的目的。其最大的特點是污染物降解徹底、運行成本相對較低。由于微生物的種類繁多,基本可以對所有的有機污染物質(zhì)進(jìn)行有效降解,所以生化方法在有機廢水處理行業(yè)中應(yīng)用十分普遍。

        生物法分為厭氧生物處理、好氧生物處理以及二者的結(jié)合。好氧處理包括活性污泥法、SBR、CASS、AO和氧化溝等。

        2.2.4 常用工藝組合處理

        由于滲濾液較高的污染物濃度和復(fù)雜的組成成分,單一的處理工藝不可能滿足滲濾液處理的要求。目前,常用一系列的工藝組合對滲濾液進(jìn)行處理,以保證系統(tǒng)處理出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

        生活垃圾滲濾液的處理經(jīng)過工程公司多年實踐,發(fā)現(xiàn)采用“生化+膜處理”,項目建設(shè)成本最低,處理效果也比較理想,有機物可以被充分降解,膜設(shè)備可以將不可生化降解的有機物、無機物截留。由于《生活垃圾衛(wèi)生填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2標(biāo)準(zhǔn)中沒有對溶解性固體作出限定,所以在填埋場初期采用納濾膜即可滿足工藝需求。也有直接采用碟管式反滲透處理滲濾液的工藝,膜系統(tǒng)產(chǎn)生的濃水回灌到垃圾堆體。但因此也為后期的滲濾液處理留下隱患[1]。

        新鮮滲濾液或中早期滲濾液應(yīng)用“生化+膜分離”技術(shù)有良好的效果,其工藝運行穩(wěn)定,產(chǎn)水達(dá)標(biāo),但隨著填埋場工作年限增加,生化運行成本越來越高,B/C比、C/N比失調(diào),運行時為保證脫氮效果,需要投加大量碳源。

        3 開展中試項目

        隨著垃圾焚燒廠興起,填埋場漸漸走到歷史舞臺的終點,填埋場逐漸達(dá)到服務(wù)年限,老齡填埋場越來越多,老齡填埋場的滲濾液處理難度越來越大,因此,人們也越來越關(guān)注填埋場滲濾液的全量化處理。焚燒廠滲濾液依托焚燒廠系統(tǒng)可以100%回用,實現(xiàn)零排放,但老齡填埋場滲濾液的出路在哪里。本項目以興化填埋場滲濾液為例,探索老齡化填埋場滲濾液預(yù)處理問題,做好滲濾液的預(yù)處理,實現(xiàn)物料分離,降低后續(xù)系統(tǒng)的處理壓力,提高系統(tǒng)處理效果。

        嚴(yán)峻的治理形勢與迫切的清液產(chǎn)率提標(biāo)是市場需求,亟需研發(fā)面向高濃度廢水的高性能膜分離應(yīng)用技術(shù),提高投資及運行的經(jīng)濟效益,為此本項目以高效經(jīng)濟為主旨,創(chuàng)新研發(fā)面向高濃度廢水的高性能膜分離應(yīng)用技術(shù),實現(xiàn)滲濾液的穩(wěn)定減量化處理,提高清液產(chǎn)率,解決工程實際問題。同時獲得一種高性能分離膜產(chǎn)品,突破市場技術(shù)壁壘,實現(xiàn)高效經(jīng)濟化的工藝應(yīng)用。

        3.1 物料分離膜介紹

        本中試項目所選物料分離膜元件為超濾膜,超濾膜孔徑小于0.1 μm,用于攔截溶液中的大分子(如蛋白質(zhì)、腐殖酸、膠體、乳濁液等)。超濾在水處理行業(yè)中應(yīng)用廣泛,超濾膜形式多樣,包括中控纖維柱狀超濾、管式超濾、卷式超濾等。超濾可分離分子量相差10倍以上的高分子混合物。本課題選用卷式超濾,材質(zhì)為TFM(改性PTFE),截留分子量為2 500道爾頓,用于脫色、降低TOC和從有機溶液中脫除硫酸鹽的膜元件。具體工藝流程如圖1所示。

        圖1 工藝流程圖

        3.1.1 明確評價指標(biāo)

        探索分離膜運行效果,包括污染物指標(biāo)去除率(COD、氨氮、電導(dǎo)率等)、清液得率、連續(xù)運行時間等;

        通過下述指標(biāo)對分離膜運行性能進(jìn)行綜合評估:

        (1)水質(zhì)指標(biāo):COD、氨氮、pH值、電導(dǎo)率;

        (2)系統(tǒng)指標(biāo):清液得率、連續(xù)運行時間、膜通量、膜前壓力、膜后壓力、壓差、電導(dǎo)透過率。

        定義如下:

        1)清液得率(Y,%)=膜清液流量(Qq,m3/h)/膜進(jìn)水量(Qs,m3/h)*100%;

        2)膜通量(F,LMH)=膜清液流量(Qm,m3/h)/膜面積(Sm,m2)*1 000;

        3)連續(xù)運行時間(T,h)=下次停止運行時間(Tb,h)-上次開機運行時間(Ta,h);

        4)壓差(P,bar)=膜前壓力(Pb)-膜后壓力(Pa)。

        5)電導(dǎo)透過率(D,%)=一段膜清液電導(dǎo)率(D q,ms/ cm)/納濾濃縮液電導(dǎo)率(Dn,ms/cm)

        3.1.2 中試實施

        具體設(shè)備及材料如表3所示。

        表3 分離膜設(shè)備儀表及材料清單

        工藝運行:

        2020.10.23啟動分離膜裝置,對分離膜進(jìn)行試驗,運行時間為2020.10.23~2020.11.21。清液流量、膜通量及壓力情況分別包括A、B、C、D四個運行區(qū)間。

        A(初始運行區(qū)間):開啟膜設(shè)備,運行時間段為2020.10.23~2020.10.25,累計運行時間為24 h。設(shè)定初始運行參數(shù)為一段清液流量1.00 m3/h、系統(tǒng)清液得率97%,此時一段初始膜通量14.79 LMH、一段初始膜前壓力5.87 bar、一段初始膜后壓力4.76 bar、一段膜壓差1.11 bar。二段初始清液流量0.42 m3/h,二段初始膜通量15.91 LMH、二段初始膜前壓力5.47 bar、二段初始膜后壓力4.74 bar、二段膜壓差0.73 bar。

        B(原水沖洗運行區(qū)間):調(diào)節(jié)濃縮液閥門,采用進(jìn)水沖洗20 min,并控制清液得率在95%下繼續(xù)運行,運行時間段為2020.10.25~2020.10.26,累計運行時間為24 h。經(jīng)原水沖洗后,一段初始清液流量1.00 m3/h,一段初始膜通量14.79 LMH、一段初始膜前壓力7.74 bar、一段初始膜后壓力6.64 bar、一段膜壓差1.10 bar。二段初始清液流量0.39 m3/ h,二段初始膜通量14.77 LMH、二段初始膜前壓力7.30 bar、二段初始膜后壓力6.56 bar、二段膜壓差0.74 bar。

        運行期間高壓泵頻率在65%~77%,一段清液流量、一段膜通量基本保持不變,相對穩(wěn)定,二段清液流量、二段膜通量隨著時間增加逐漸降低。運行結(jié)束時,一段清液流量1.00 m3/h,一段膜通量14.79 LMH、一段膜前壓力8.80 bar、一段膜后壓力7.65 bar、一段膜壓差1.15 bar。二段清液流量0.23 m3/h,二段膜通量8.71 LMH、二段膜前壓力8.39 bar、二段膜后壓力7.62 bar、二段膜壓差0.77 bar。

        C(RO產(chǎn)水沖洗運行區(qū)間):采用RO淡水進(jìn)行沖洗120 min。沖洗結(jié)束后,系統(tǒng)重新啟動運行,控制清液得率在95%,運行時間段為2020.10.25~2020.11.05,累積運行時間為185 h。一段初始清液流量1.00 m3/h,一段初始膜通量14.79 LMH、一段初始膜前壓力6.65 bar、一段初始膜后壓力5.51 bar、一段膜壓差1.14 bar。二段初始清液流量0.39 m3/ h,二段初始膜通量14.77 LMH、二段初始膜前壓力6.24 bar、二段初始膜后壓力5.50 bar、二段膜壓差0.74 bar。

        運行期間高壓泵頻率在59%~72%,一段清液流量、一段膜通量、二段清液流量、二段膜通量基本保持不變,系統(tǒng)處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。運行結(jié)束時,一段清液流量1.01 m3/h,一段膜通量14.94 LMH、一段膜前壓力9.24 bar、一段膜后壓力8.00 bar、一段膜壓差1.24 bar。二段清液流量0.25 m3/h,二段膜通量9.47 LMH、二段膜前壓力8.77 bar、二段膜后壓力7.95 bar、二段膜壓差0.82 bar。

        D(化學(xué)清洗運行區(qū)間)清洗方法為:1)RO產(chǎn)水沖洗2 h;2)堿洗:采用堿性清洗劑MCT511,堿洗液pH值為11.15,溫度為31.10 ℃,排出洗出液約20%后,循環(huán)清洗2 h后pH降至10.51并保持不變,溫度為29 ℃,排空堿洗液;3)RO產(chǎn)水沖洗至pH中性。

        清洗結(jié)束后,系統(tǒng)重新啟動運行,控制清液得率在95%,運行時間段為2020.11.06~2020.11.21,累積運行時間為130 h。一段初始清液流量1.00 m3/h,一段初始膜通量14.79 LMH、一段初始膜前壓力7.64 bar、一段初始膜后壓力6.43 bar、一段膜壓差1.21 bar。二段初始清液流量0.39 m3/h,二段初始膜通量14.77 LMH、二段初始膜前壓力7.16 bar、二段初始膜后壓力6.40 bar、二段膜壓差0.76 bar。

        運行期間高壓泵頻率在67%~85%,一段清液流量、一段膜通量基本保持不變,二段清液流量、二段膜通量隨著運行時間延長緩慢下降。運行結(jié)束時,一段清液流量0.99 m3/h,一段膜通量14.64 LMH、一段膜前壓力10.51 bar、一段膜后壓力9.18 bar、一段膜壓差1.33 bar。二段清液流量0.19 m3/h,二段膜通量7.20 LMH、二段膜前壓力10.03 bar、二段膜后壓力9.18 bar、二段膜壓差0.85 bar。

        3.2 試驗效果

        分離膜對COD、氨氮及電導(dǎo)率處理效果水質(zhì)數(shù)據(jù)分別見圖2、圖3、圖4。其中:

        圖2 分離膜COD變化趨勢

        圖3 分離膜氨氮變化趨勢

        圖4 分離膜電導(dǎo)率變化趨勢

        (1)系統(tǒng)來水COD在2105.17~2 923.41 mg/ L波動,一段清液COD在406.10~744.96 mg/L波動,二段清液COD在914.74~6 922.76 mg/L波動,腐殖酸COD在41 074.44~47 667.20 mg/ L波動。分離膜的一段清液COD去除率在72.15%~85.40%之間波動。

        (2)系統(tǒng)來水氨氮在1 627~2 991 mg/L波動,一段清液氨氮在671~1 156 mg/L波動,二段清液氨氮在800~1 800 mg/ L波動,腐殖酸氨氮在13 745~30 175 mg/L波動。分離膜的一段清液氨氮去除率在38%~71%之間波動。

        (3)系統(tǒng)來水26.57~32.06 ms/cm波動,一段清液電導(dǎo)率在25.59~31.30 ms/cm波動,二段清液電導(dǎo)率在26.12~31.40 ms/cm波動,腐殖酸電導(dǎo)率在33.15~36.60 ms/ cm波動。分離膜的一段清液電導(dǎo)透過率在90.48%~98.84%之間波動。

        4 問題與解決方案

        現(xiàn)場主要問題及解決方案如下:

        (1)無法有效控制pH值

        現(xiàn)場問題:滲濾液進(jìn)水pH值波動較大,基本上呈堿性為7.0~8.0,為確保生產(chǎn)穩(wěn)定,維持膜進(jìn)水pH值在6.5~6.8,調(diào)大加酸量使藥劑消耗周期變短,同時原水水中存在較多堿度,加酸過量反應(yīng)產(chǎn)生氣泡較多,容易導(dǎo)致進(jìn)水泵運行故障,影響生產(chǎn)。

        解決方案:建議加酸同時采用大流量外循環(huán),以改善堿度較高產(chǎn)生的氣泡進(jìn)入管路導(dǎo)致的泵故障。

        (2)水質(zhì)存在波動現(xiàn)象

        現(xiàn)場問題:由于現(xiàn)場水質(zhì)的波動,分離膜裝置配套的過濾袋容易污堵,堵塞后高壓泵前壓力降低影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

        解決方案:定期(3~5天)更換濾袋,確保高壓泵前壓力穩(wěn)定。工程實踐中尤其要注意此項。

        (3)濃縮液調(diào)節(jié)閥污堵

        現(xiàn)場問題:分離膜裝置設(shè)計處理規(guī)模1 m3/h,配套的濃縮液流量調(diào)節(jié)閥在試驗過程中難以精確地調(diào)控流量,過低的濃縮液流量導(dǎo)致分離膜系統(tǒng)清液得率上升,出水水質(zhì)波動較大,對膜性能測試存在一定程度影響。分離膜裝置上的濃縮液閥門表現(xiàn)出長期低流量運行后出現(xiàn)污堵現(xiàn)象,影響了系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

        解決方案:現(xiàn)場通過定期檢測濃縮液流量,應(yīng)進(jìn)行以下措施當(dāng)出現(xiàn)流量明顯降低時調(diào)大濃縮液閥門,在經(jīng)原水沖洗10~30 min后調(diào)整至先前的運行參數(shù)。工程設(shè)計時閥門必須垂直安裝,水流自上而下的流動,避免水平安裝時流速過慢引起污堵。

        5 經(jīng)濟性分析

        老齡填埋場滲濾液經(jīng)分離膜預(yù)處理之后,腐殖酸被有效分離出去,氨氮也有一定程度地降低,有效提高了滲濾液的B/ C、C/N的比值,降低了后續(xù)生化處理的壓力,減少碳源投加,土建設(shè)計和設(shè)備選型規(guī)模也可以減小,降低運行成本,出水更容易達(dá)標(biāo)[2]。

        6 總結(jié)

        結(jié)合前期市場信息調(diào)研及本研發(fā)項目試驗結(jié)果,統(tǒng)計了該分離膜產(chǎn)品運行后的水質(zhì)效果,包括分離膜研發(fā)項目涉及的膜產(chǎn)品及市場上成熟的分離膜產(chǎn)品,一段清液COD在406.10~744.96 mg/ L,二段清液COD在914.74~6 922.76 mg/ L,腐殖酸COD在41 074.44~47 667.20 mg/L,電導(dǎo)透過率在90.48%~98.84%之間,對氨氮也有一定程度的截留,可有效提取腐殖酸,達(dá)到了鹽與有機物分離且腐殖酸富集的目的。

        試驗所選分離膜具有良好的分離性能,具體表現(xiàn)為膜通量穩(wěn)定、連續(xù)運行穩(wěn)定性好,且更耐污染。通過化學(xué)清洗均能基本恢復(fù)初始運行狀態(tài)。在工程實踐中具有運用價值,值得推廣。

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