張仁忠 朱穎舟
(安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司)
隨著選礦和計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)在的碎礦、磨礦、篩分、選別、分級(jí)等設(shè)備基本都已設(shè)置有智能控制接口,這為選礦廠的智能化創(chuàng)造了良好條件[1-6]。
國(guó)家“十四五規(guī)劃”提出了要推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與各產(chǎn)業(yè)的深度融合,“綠色、安全、和諧、智能、高效”已成為礦業(yè)領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代要求。
為了響應(yīng)時(shí)代的要求,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,沙溪銅礦選礦廠在碎磨系統(tǒng)開(kāi)展了礦山智能化建設(shè)工作。
沙溪銅礦選礦廠碎磨系統(tǒng)采用半自磨+頑石破碎+球磨流程,簡(jiǎn)稱SABC流程。井下粗碎后的礦石進(jìn)入選礦廠原礦倉(cāng),再經(jīng)振動(dòng)給料機(jī)和1#膠帶運(yùn)輸機(jī)送至半自磨礦倉(cāng)。半自磨礦倉(cāng)下設(shè)重型板式給料機(jī),再由2#膠帶輸送機(jī)送入半自磨機(jī)。半自磨排礦通過(guò)振動(dòng)篩分級(jí),篩上產(chǎn)品(頑石)通過(guò)3#膠帶輸送機(jī)送至緩沖礦倉(cāng),再經(jīng)振動(dòng)給料機(jī)和5#膠帶輸送機(jī)送入圓錐破碎機(jī),圓錐破碎機(jī)的產(chǎn)品返回2#膠帶輸送機(jī)。振動(dòng)篩篩下產(chǎn)品進(jìn)入磨礦分級(jí)泵池,通過(guò)渣漿泵送水力旋流器進(jìn)行分級(jí),旋流器溢流自流至選別作業(yè),旋流器沉砂進(jìn)入溢流型球磨機(jī)進(jìn)行研磨,球磨機(jī)排礦也進(jìn)入磨礦分級(jí)泵池,構(gòu)成閉路磨礦。SABC流程設(shè)備聯(lián)系圖見(jiàn)圖1。
目前,現(xiàn)場(chǎng)建成了選礦基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng),該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程啟停設(shè)備、調(diào)整設(shè)備運(yùn)行頻率和給礦給水量[2]、實(shí)現(xiàn)連鎖報(bào)警等功能。系統(tǒng)主要由人工控制,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選擇相對(duì)穩(wěn)定的參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn),不同的操作人員水平存在差異,選礦指標(biāo)波動(dòng)頻繁,為了提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和設(shè)備效率,實(shí)現(xiàn)減員增效目標(biāo),急需建設(shè)磨礦專家系統(tǒng)來(lái)管理生產(chǎn)。
磨礦專家系統(tǒng)充分利用當(dāng)前磨礦工藝配置的過(guò)程檢測(cè)儀表、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和在線分析儀器的數(shù)據(jù),通過(guò)規(guī)則提取形成專家規(guī)則庫(kù)。根據(jù)磨機(jī)的負(fù)荷和運(yùn)行狀況自動(dòng)調(diào)整磨礦系統(tǒng)給礦、給水的設(shè)定值,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝參數(shù)的自適應(yīng)調(diào)整,減少人為操作,同時(shí)對(duì)操作的穩(wěn)定性、可靠性和生產(chǎn)指標(biāo)變化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)控,以實(shí)現(xiàn)磨礦回路自動(dòng)控制,固化生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn),解決因操作人員水平不一致導(dǎo)致的流程參數(shù)波動(dòng)問(wèn)題。
具體建設(shè)目標(biāo):系統(tǒng)針對(duì)流程特點(diǎn),通過(guò)調(diào)整半自磨機(jī)給礦量和磨礦濃度穩(wěn)定半自磨機(jī)的工作狀態(tài),減少欠載空砸或者過(guò)載脹肚等異常工況的出現(xiàn),從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定磨礦流程的目的;通過(guò)綜合磨礦泵池液位、旋流器給礦和溢流流量、濃度、細(xì)度等變量,智能調(diào)整泵池補(bǔ)加水和分級(jí)砂泵的轉(zhuǎn)速,在充分利用泵池緩沖作用的基礎(chǔ)上盡可能穩(wěn)定旋流器的分級(jí)狀態(tài),從而穩(wěn)定磨礦產(chǎn)品的濃度和細(xì)度。系統(tǒng)在增加專用檢測(cè)設(shè)備的基礎(chǔ)上,以恒定給礦、恒定給水控制為基本模塊,同時(shí)以磨礦整體平衡模型為指導(dǎo),實(shí)現(xiàn)磨礦循環(huán)負(fù)荷、磨礦濃度、分級(jí)控制的優(yōu)化,最終通過(guò)穩(wěn)定磨礦生產(chǎn)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化整個(gè)流程,提高工藝指標(biāo)的目的。
磨礦過(guò)程專家系統(tǒng)在完善檢測(cè)設(shè)備和給礦、給水、礦漿濃度等基礎(chǔ)控制的前提下,以半自磨負(fù)荷穩(wěn)定控制、球磨機(jī)負(fù)荷控制、分級(jí)過(guò)程優(yōu)化控制、磨礦整體平衡控制為基本模塊,通過(guò)提供完善的專家系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù),最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定磨礦生產(chǎn)過(guò)程和關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的目的[3],其總體框架見(jiàn)圖2。
基礎(chǔ)控制回路的控制精度和穩(wěn)定性是專家系統(tǒng)控制的前提。磨礦過(guò)程控制中涉及到的基礎(chǔ)控制回路,如恒定給水、恒液位控制等,一般采用常規(guī)PID實(shí)現(xiàn),其控制效果由PID參數(shù)決定。為了保證專家系統(tǒng)控制設(shè)定值的執(zhí)行效果,采用對(duì)象特性測(cè)試和仿真的方法對(duì)常規(guī)PID回路參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。其基本步驟:①根據(jù)被控對(duì)象的主要特性及影響因素,建立被控對(duì)象的開(kāi)環(huán)模型。②手動(dòng)操作被控對(duì)象,得到被控對(duì)象的實(shí)際開(kāi)環(huán)特性響應(yīng)曲線。③調(diào)整被控對(duì)象模型參數(shù),使得仿真曲線與實(shí)驗(yàn)曲線基本吻合,則得到被控對(duì)象的開(kāi)環(huán)模型。④增加PID控制模塊得到系統(tǒng)閉環(huán)模型,并利用閉環(huán)模型擬合優(yōu)化PID控制參數(shù)。
半自磨負(fù)荷優(yōu)化控制的目標(biāo)是在保證磨機(jī)安全工作的前提下,適應(yīng)礦石性質(zhì)的波動(dòng),對(duì)半自磨的磨礦過(guò)程進(jìn)行精細(xì)控制,以提高磨礦效果,穩(wěn)定磨礦流程。半自磨機(jī)的功率、軸壓、負(fù)荷特征和頑石量分別反映了其能量消耗、整體負(fù)載、填充負(fù)荷和磨礦循環(huán)效率等情況,所以,其所處區(qū)間及變化趨勢(shì)的組合可以綜合反映半自磨的工作狀態(tài),判斷出半自磨機(jī)諸如過(guò)載、過(guò)載趨勢(shì)、正常、欠載趨勢(shì)、欠載等工況。根據(jù)工況判斷結(jié)果針對(duì)性地調(diào)整半自磨給礦量及磨礦濃度,從而實(shí)現(xiàn)半自磨的優(yōu)化控制。
在旋流器分級(jí)模型仿真結(jié)果的基礎(chǔ)上,根據(jù)物料平衡的原則制定專家規(guī)則,根據(jù)泵池液位、分級(jí)壓力、流量、溢流粒度和濃度的所處區(qū)間和趨勢(shì)調(diào)整渣漿泵的工作頻率和入口濃度,以協(xié)同分級(jí)控制目標(biāo),實(shí)現(xiàn)分級(jí)指標(biāo)的優(yōu)化。旋流器分級(jí)的“質(zhì)”和“量”相互耦合,即在調(diào)整分級(jí)流量(液位)的過(guò)程中,分級(jí)粒度會(huì)相應(yīng)變化;同樣在調(diào)整分級(jí)濃度過(guò)程中,即使泵速不變,分級(jí)流量也會(huì)相應(yīng)改變。因此,要根據(jù)磨礦流程數(shù)質(zhì)量平衡模型和調(diào)試經(jīng)驗(yàn),建立分級(jí)優(yōu)化規(guī)則,確定泵池液位、分級(jí)壓力、流量、溢流粒度和濃度的所處區(qū)間和渣漿泵頻率、旋流器進(jìn)礦濃度等邊界條件參數(shù),尋求“質(zhì)”和“量”的最佳平衡點(diǎn)。
半自磨機(jī)控制和分級(jí)控制分別針對(duì)流程的2個(gè)回路進(jìn)行了生產(chǎn)工況的診斷和操作參數(shù)的調(diào)整,使2個(gè)回路都運(yùn)行在最佳工作區(qū)的范圍內(nèi),但是,作為一個(gè)整體生產(chǎn)過(guò)程,2個(gè)回路之間存在很多關(guān)聯(lián)甚至是制約關(guān)系,這就需要更高一層的協(xié)同控制,從流程總體工況的角度來(lái)分別調(diào)整2個(gè)回路的設(shè)定情況,從而實(shí)現(xiàn)流程整體的最優(yōu)化控制。
磨礦流程協(xié)同控制主要基于流程計(jì)算結(jié)果和半自磨球磨負(fù)荷匹配情況,調(diào)整半自磨控制和分級(jí)控制2個(gè)控制模塊的參考值。其主要控制方案是通過(guò)安裝在半自磨和球磨上的負(fù)荷監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和半自磨機(jī)、球磨機(jī)的功率等參數(shù)實(shí)時(shí)檢測(cè)二者的負(fù)荷情況,并參考磨礦流程計(jì)算結(jié)果,通過(guò)調(diào)整半自磨優(yōu)化控制模塊和分級(jí)優(yōu)化控制模塊中的半自磨機(jī)給礦量、前給水量、補(bǔ)加水量的控制參考值微調(diào)球磨機(jī)的負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)流程整體負(fù)荷的最優(yōu)匹配。
系統(tǒng)整體硬件及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3。
(1)沙溪銅礦在現(xiàn)場(chǎng)原遠(yuǎn)程啟停設(shè)備、調(diào)整設(shè)備運(yùn)行頻率和給礦給水量、實(shí)現(xiàn)連鎖報(bào)警等功能的基礎(chǔ)上開(kāi)展了智能化系統(tǒng)建設(shè)。
(2)新系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)現(xiàn)了磨礦過(guò)程基礎(chǔ)提升控制、半自磨負(fù)荷優(yōu)化控制、分級(jí)過(guò)程穩(wěn)定控制和磨礦流程協(xié)同優(yōu)化控制等功能,顯著提高了選礦廠的智能控制水平。