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        #1機(jī)#3高壓加熱器進(jìn)水門缺陷分析處理

        2022-01-17 06:51:38安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司
        電力設(shè)備管理 2021年14期
        關(guān)鍵詞:閥桿水閥閥座

        安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司 承 龍 夏 磊

        1 事件描述

        2月29日,#1機(jī)#3高壓加熱器經(jīng)過試漏,確認(rèn)#3高壓加熱器泄漏。運(yùn)行執(zhí)行#3高加解列操作,在關(guān)閉#3加事故疏水前隔離閥后,發(fā)現(xiàn)#3加汽側(cè)及#3抽汽電動(dòng)閥后管道壓力由0.4MPa 升至2.5MPa,且#2高加正常疏水調(diào)節(jié)閥后隔離閥法蘭附近大量漏水,經(jīng)檢查確認(rèn)漏水為#3高加汽側(cè)安全閥起跳泄壓所致。開啟#3加事故疏水前隔離閥,#3加事故疏水調(diào)節(jié)閥開啟進(jìn)行疏放水,#3加汽側(cè)壓力恢復(fù)至0.5MPa 以下。#1機(jī)#3高加進(jìn)水電動(dòng)門關(guān)閉后,就地發(fā)生閥門及管道振動(dòng)并聽到明顯異常聲音,判斷#3高加進(jìn)水閥密封不嚴(yán)密,將#3高加進(jìn)水閥開啟至5%位置,異常振動(dòng)和聲音消失。

        4月21日,#3高加進(jìn)水閥解體后,發(fā)現(xiàn)下軸承座圈碎裂、銅套磨損嚴(yán)重、軸承室磨損嚴(yán)重、閥芯與閥座密封面發(fā)現(xiàn)壓痕等重大缺陷,具體缺陷如下:閥門操作機(jī)構(gòu)內(nèi)閥門絲母磨損嚴(yán)重。從圖1可看出,閥門絲母從下至上約300mm 長度均出現(xiàn)較嚴(yán)重磨損,特別是與下軸承座圈配合位置磨損最為嚴(yán)重;閥門軸承座圈粉碎。進(jìn)水閥使用推力球軸承,軸承型號為NSK51334,軸承由一列帶保持架的鋼球、一個(gè)軸圈和一個(gè)座圈組成,在軸承室上方與下方各布置一個(gè)。進(jìn)水閥解體后,上軸承基本完好、下軸承軸承座圈碎裂成多塊(圖2);閥門軸承室磨損嚴(yán)重。軸承室安裝軸承的位置磨損較大,部分區(qū)域凹坑較深;閥門閥芯與閥座上發(fā)現(xiàn)一道貫穿密封面的壓痕。閥芯與閥座密封面上壓痕長度約15mm,深度最深處約2mm。

        圖1 閥門絲母磨損嚴(yán)重

        圖2 閥門軸承座圈粉碎

        2 原因分析

        2.1 軸承受力分析

        從現(xiàn)場進(jìn)出水閥布置來看,#3高加進(jìn)水閥閥芯與進(jìn)水閥閥前進(jìn)水管段成一斜角,角度約為135°。閥門動(dòng)作時(shí),電機(jī)通過齒輪帶動(dòng)螺紋套筒旋轉(zhuǎn),再將力傳遞給閥桿。閥門全開時(shí),進(jìn)水閥的受力點(diǎn)在上軸承的座圈上。上軸承先受到螺紋套筒傳遞過來的壓應(yīng)力,再經(jīng)過板彈簧傳遞至下軸承,因此閥門開啟時(shí),下軸承受力較小。

        閥門關(guān)閉后,閥后介質(zhì)壓力很小,但閥前介質(zhì)壓力為給水壓力。按照閥門與進(jìn)水管的角度,以及介質(zhì)低進(jìn)高出的流向特性,閥芯會(huì)受到一個(gè)沿著閥桿方向朝上的力,其壓力為進(jìn)口段壓力。根據(jù)力與壓強(qiáng)計(jì)算公式F=PS 計(jì)算出作用在閥桿上的力約為4.0×106N,相當(dāng)于40Wkg 物體的靜壓力。這就是說閥桿作用在閥芯上的力一定要超過F 才能實(shí)現(xiàn)密封。而閥桿的力是以齒輪箱的轉(zhuǎn)矩作為原動(dòng)力,通過銅套轉(zhuǎn)到施加在閥桿上的力。根據(jù)力的相互作用原理,閥門關(guān)閉時(shí)銅套受到沿閥桿向上的力。這時(shí)候下軸承會(huì)直接受力,然后通過板彈簧的緩沖傳遞到壓蓋上,上軸承基本不受力。

        2.2 分析軸承損壞的原因

        因?yàn)殚y門關(guān)閉時(shí)上壓板與壓蓋貼緊,所以閥門開啟的過程中螺紋套筒先是向下移動(dòng),此時(shí)上軸承最先受力,此時(shí)軸承受力較小。螺紋套筒繼續(xù)向下移動(dòng)、板彈簧受力,接著下軸承座圈脫離螺紋套筒與支架端面接觸,此時(shí)閥桿開始向上移動(dòng)、直至閥門完全開啟。整個(gè)過程中閥門軸承受力均較小,造成軸承損壞的可能較小。

        閥門關(guān)閉時(shí),因閥門密封面上出現(xiàn)一道壓痕,閥門密封不嚴(yán),高壓介質(zhì)從閥前漏至閥后,因?yàn)殚y門前后壓差很大,介質(zhì)通過閥門的閥芯后,壓力突降形成噴嘴效應(yīng),介質(zhì)流速增加,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生汽化現(xiàn)象,會(huì)對閥門造成沖擊,閥門受迫振動(dòng)。因?yàn)榻橘|(zhì)的汽化不是穩(wěn)定的,所以振動(dòng)也是一種不規(guī)律的振動(dòng),導(dǎo)致閥門下軸承的受力也處于一個(gè)不斷變化的狀態(tài)中,加速軸承的疲勞損傷。上軸承因?yàn)榘鍙椈傻闹鸺壘彌_受力影響較小。這是引起軸承損壞的最主要原因。此外以下幾點(diǎn)也會(huì)加劇軸承的損壞。

        動(dòng)靜部件同心度偏差的影響。如果閥門的動(dòng)靜部件同心度偏差較大,會(huì)造成軸承與支架軸承室徑向間隙減小甚至消失,其方向與同心度偏差方向一致。運(yùn)行過程中,閥門開啟與關(guān)閉時(shí),螺紋套筒在軸向是會(huì)產(chǎn)生一定的位移,若軸承間隙消失,就會(huì)造成軸承損傷;潤滑的影響。高加進(jìn)水閥支架安裝后,若螺紋套筒與閥門支架配合處間隙不均勻或間隙過大,會(huì)造成潤滑脂漏出流失,使得軸承潤滑受到影響,加速軸承的磨損。

        軸承本身的問題。5系列推力球軸承的軸圈與座圈尺寸不同,內(nèi)徑小的為軸圈,內(nèi)徑大的為座圈。高加進(jìn)水門使用的是NSK51334推力球軸承,其軸圈尺寸應(yīng)為Ф275×170,座圈為Ф280×174,現(xiàn)場實(shí)測下軸承軸圈為Ф280×170,與標(biāo)準(zhǔn)尺寸不符。座圈已損壞無法驗(yàn)證,但尺寸誤差可能會(huì)使軸承在運(yùn)行中產(chǎn)生一定的影響;板彈簧裝錯(cuò)或失效。板彈簧表面不是一個(gè)平面,如果板彈簧同向安裝其效果將會(huì)降低一半甚至更多,如果板彈簧本身已失效,也是無法起到彈簧的作用。這種情況下,閥門關(guān)閉后任何的沖擊都將作用在軸承上,加速軸承的損傷;螺紋套筒位置的影響。若螺紋套筒在安裝時(shí),相對于閥桿的位置過高,則會(huì)造成在緊壓蓋時(shí)將板彈簧壓平,也會(huì)使板彈簧失效。

        3 處理措施與建議

        對高加進(jìn)水閥的設(shè)備缺陷處理方面,更換新軸承與螺紋套筒,復(fù)核螺紋套筒尺寸與圖紙基本一致;對進(jìn)水管內(nèi)異物與閥座密封面缺陷外委進(jìn)行修復(fù);對閥門支架,根據(jù)配合面要求堆焊后車削。具體處理措施如下:

        閥門操作機(jī)構(gòu)內(nèi)閥門絲母磨損嚴(yán)重。處理方案:發(fā)QDR 更換新絲母,核對新舊絲母尺寸,4月21日下午新絲母已領(lǐng)出。當(dāng)前核實(shí)尺寸,發(fā)現(xiàn)其中一處鍵槽長度偏小1mm,可用內(nèi)圓磨拓寬鍵槽后手工打磨光滑。另外絲母梯形螺紋總長度較圖紙小21mm,但影響不大,已匯報(bào)生技部。絲母運(yùn)至現(xiàn)場后,應(yīng)對梯形螺紋與螺桿再進(jìn)行實(shí)配,確認(rèn)螺紋可用。同時(shí)可再補(bǔ)充一個(gè)新絲母做備件;閥門軸承座圈粉碎。處理方案:發(fā)QDR 更換新軸承,軸承型號NSK51334,4月20日已申請采購。軸承上下各1組,安裝時(shí)注意軸承方向。

        軸承室磨損嚴(yán)重。處理方案:發(fā)QDR,對磨損位置檢查材質(zhì)后用同類材質(zhì)補(bǔ)焊。閥門支架為鑄造材料,需進(jìn)一步確認(rèn)材料的可焊性,需細(xì)化焊接工藝及熱處理方案,因支架與操作機(jī)構(gòu)一體,需考慮對操作機(jī)構(gòu)的連接部件進(jìn)一步解體拆解,以方便加工。焊后送機(jī)修,生技部確定基準(zhǔn)對補(bǔ)焊處車削?,F(xiàn)場初步確定汽機(jī)部牽頭,將閥門支架吊至平臺(tái),配合確認(rèn)材質(zhì)、清理打磨后,由生產(chǎn)服務(wù)部負(fù)責(zé)熱處理、焊接、保溫、二次加工,各基準(zhǔn)面圖紙及尺寸確認(rèn)由生技部提供技術(shù)支持。

        閥門閥芯與閥座上發(fā)現(xiàn)一道貫穿密封面的壓痕。處理方案:閥門內(nèi)閥座有異物壓痕,長度約15mm、深度約2mm 左右,因閥門內(nèi)徑小、深度深,需外委檢修,但修復(fù)難度較大,需加工熱處理,維修最大難度是閥座深度,檢修焊接人員一般無法正常操作,焊接時(shí)又擔(dān)心易產(chǎn)生裂紋使缺陷擴(kuò)大,加熱后人又無法操作;公司內(nèi)部可能無法進(jìn)行修復(fù),生技部正在尋找具備條件的公司進(jìn)行修復(fù);閥頭在與閥座對應(yīng)位置有壓痕,需拆卸閥頭,進(jìn)行加工堆焊硬質(zhì)合金、熱處理后修復(fù),擬與閥閥同步進(jìn)行修復(fù)。

        建議:定期添加潤滑脂;軸承安裝前復(fù)核尺寸,避免再次出現(xiàn)類似情況;支架、螺紋套筒安裝后,用塞尺檢查支架與螺紋套筒的周邊間隙;執(zhí)行文件中增加板彈簧弧度檢查工序;螺紋套筒安裝完成后檢查與軸承及支架的相對位置;對高加進(jìn)、出水閥及同類高參數(shù)閥門制定定期全面解體檢查、軸承檢查計(jì)劃,特別是#3高加參數(shù)較高,泄漏次數(shù)較多,可制定滾動(dòng)計(jì)劃,重點(diǎn)檢查。

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