張勇
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部 山西 大同 037000)
工作面過(guò)平行于切眼的空巷時(shí),存在通風(fēng)系統(tǒng)紊亂、頂板大面積暴露甚至漏頂?shù)榷喾矫娴碾[患。傳統(tǒng)的過(guò)空巷措施是采取以錨網(wǎng)索為主的主動(dòng)支護(hù)和以木垛、單體液壓支柱為主的被動(dòng)支護(hù)進(jìn)行聯(lián)合維護(hù),這樣的治理措施成本高、施工時(shí)間長(zhǎng),回采期間頂板管理困難多、安全隱患大。本文提出了利用粉煤灰和末煤進(jìn)行配比再造煤體對(duì)空巷進(jìn)行充填的技術(shù),并在同忻礦8201工作面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,確保工作面安全、高效的通過(guò)空巷,對(duì)其他存在空巷的綜采工作面安全回采起到了良好的示范借鑒作用。
同忻礦三盤(pán)區(qū)山2#層8201工作面與相鄰8206工作面共用5201巷(沿空留巷)。可采走向長(zhǎng)度1 281.2 m,傾向長(zhǎng)度180 m,煤厚2.9 m,一次采全高垮落法管理頂板,低瓦斯,水文類(lèi)型中等。老頂為19.2 m~25.1 m厚的中粗粒砂巖,直接頂為12.8 m~19.8 m厚的粉細(xì)砂巖,直接底為0.78 m~1.16 m厚的粉細(xì)砂巖。為避免煌斑巖對(duì)回采期間的影響,現(xiàn)場(chǎng)在采位1 017 m位置開(kāi)掘空巷,巷寬7.7 m,高3.1 m,長(zhǎng)度180 m??障镏ёo(hù)形式為錨網(wǎng)索及單體液壓支柱。工作面平面位置見(jiàn)圖1。
圖1 工作面平面位置圖
3.1.1 再造煤體模塊材料配比
為獲得不同配比水泥末煤試樣的單軸抗壓強(qiáng)度,給空巷煤體再造材料提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),開(kāi)展水泥末煤的配比試驗(yàn),并利用巖石三軸試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。并采用普通硅酸鹽425#水泥、末煤、速凝劑和水進(jìn)行配比試驗(yàn),其中末煤通過(guò)0.8 mm篩孔,試驗(yàn)?zāi)K按照《混凝土試模》JG237的規(guī)定制作為70.7×70.7×70.7 mm的立方體,24 h后脫模,在室內(nèi)環(huán)境下養(yǎng)護(hù)5 d。模塊的具體配比方案如下:
方案一:水泥:末煤:速凝劑:水=1:4.2:0.04:0.5
方案二:水泥:末煤:速凝劑:水=1:4.0:0.04:0.5
方案三:水泥:末煤:速凝劑:水=1:3.8:0.04:0.6
方案四:水泥:末煤:速凝劑:水=1:3.6:0.04:0.6
方案五:水泥:末煤:速凝劑:水=1:3.4:0.04:0.6
方案六:水泥:末煤:速凝劑:水=1:3.2:0.04:0.6
方案七:水泥:末煤:速凝劑:水=1:4.0:0.035:0.6
方案八:水泥:末煤:速凝劑:水=1:4.0:0.03:0.6
方案九:水泥:末煤:速凝劑:水=1:4.0:0.04:0.6
3.1.2 再造煤體試樣情況說(shuō)明
制備再造煤體試樣45塊,成功脫模32塊,脫模后的試樣形態(tài)詳見(jiàn)圖2。養(yǎng)護(hù)后的試樣呈灰黑色,顆粒明顯,粒徑大多在2 mm~5 mm左右,且大多棱角缺失,脫模方向界面平整度較差。
圖2 脫模后試樣的形態(tài)
3.1.3 試樣試驗(yàn)方案
試驗(yàn)使用TAW-1000 kN微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī)、電子天平(稱(chēng)重30 kg,感重1 g)、工程塑料試模(70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm)等。
本試驗(yàn)按照《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T70-2009中立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行。采用位移控制模式,加載速率控制在0.02 mm/s。試樣抗壓強(qiáng)度按下式計(jì)算:
式中:σc為混凝土試件抗壓強(qiáng)度,MPa;
F為試件破壞荷載,N;
A為試件承壓面積,mm2。
3.1.4 試樣試驗(yàn)結(jié)果
方案一試樣平均抗壓強(qiáng)度為1.958 MPa,方案二試樣平均抗壓強(qiáng)度為3.620 MPa,方案三試樣平均抗壓強(qiáng)度為4.742 MPa,方案四試樣平均抗壓強(qiáng)度為3.995 MPa,方案五試樣平均抗壓強(qiáng)度為4.510 MPa,方案六試樣平均抗壓強(qiáng)度為5.717 MPa,方案七試樣平均抗壓強(qiáng)度為3.672 MPa,方案八試樣平均抗壓強(qiáng)度3.530 MPa,方案九試樣抗壓強(qiáng)度為3.189 MPa??紤]現(xiàn)場(chǎng)煤體硬度3.0 因此,再造煤體材料采用配比為水泥:末煤:速凝劑:水=1:4:0.035:0.6(重量比)進(jìn)行混合配比的混合料。在采煤幫側(cè)留設(shè)的通道寬度1.2 m,通道內(nèi)支設(shè)中心距1.5 m接頂木柱,從2201巷與1.2 m通道交接處中心開(kāi)始向5201巷方向施工,直至煤體再造區(qū)域邊界結(jié)束。施工斷面圖及現(xiàn)場(chǎng)施工圖見(jiàn)圖3、4。 圖3 空巷充填施工斷面圖 圖4 現(xiàn)場(chǎng)施工效果圖 3.2.1 再造煤體單軸壓縮試驗(yàn) 在煤體再造期間培育17塊試樣送至大同大學(xué),養(yǎng)護(hù)后的試樣呈灰黑色,部分模塊取樣未壓實(shí),且大多棱角缺失,脫模方向界面平整度較差。取樣地點(diǎn)詳見(jiàn)(表1)。 表1 試樣抗壓強(qiáng)度匯總 單軸抗壓強(qiáng)度匯總詳見(jiàn)(表2)。 表2 試樣抗壓強(qiáng)度匯總 備注:編號(hào)3-1、1-5、3-4、3-5模塊由于試樣端面不平整,棱角缺失嚴(yán)重,1-4模塊取樣未壓實(shí),致壓模試驗(yàn)時(shí)受力不均勻,產(chǎn)生異常結(jié)果,分析時(shí)已去除。除5個(gè)異常試塊,其它試塊單軸抗壓強(qiáng)度均大于3.5 MPa。 為保證工作面通過(guò)二切巷再造煤體區(qū)域后二切巷頂板及時(shí)垮落,防止氣體濃度超標(biāo),在二切巷內(nèi)施工卸壓孔預(yù)裂: (1)二切巷內(nèi)1.5 m通道與2201巷相交處巷口起,距離煤壁側(cè)150 mm,沿二切巷向5201巷方向施工頂板預(yù)裂孔,施工范圍15 m,間距500 mm,孔深9.5 m,垂直頂板施工; (2)二切巷內(nèi)1.2 m通道與5201巷相交處巷口起,距離煤壁側(cè)150 mm,沿二切巷向2201巷方向施工一組頂板預(yù)裂孔,施工范圍20 m,間距250 mm,孔深9.5 m,垂直頂板施工。 (3)在5201巷和2201巷二切巷巷口處,施工頂板卸壓孔,距巷幫100 mm,孔徑50 mm,孔距250 mm,傾向采空區(qū)75°。5201巷二切巷巷口處孔深8.1 m。2201巷二切巷巷口處孔深9.5 m。致裂卸壓孔分布見(jiàn)圖5。 圖5 致裂卸壓孔分布示意圖 (1)超前支護(hù)管理 當(dāng)工作面尾部或頭部距空巷50 m時(shí),需加強(qiáng)兩巷超前支護(hù)管理工作,如單體有自卸、支設(shè)不牢靠、防倒防墜損壞等現(xiàn)象要及時(shí)進(jìn)行更換。如果頂板受采動(dòng)影響壓力顯現(xiàn)強(qiáng)烈時(shí)應(yīng)加強(qiáng)超前支護(hù),單體柱距縮小至0.8 m,間距不變。同時(shí)延長(zhǎng)超前支護(hù)單體支設(shè)距離。 (2)工作面端頭管理 過(guò)空巷期間2201巷端頭每次按照一個(gè)推移步距進(jìn)行退錨,不得提前回撤,確保端頭懸板隨采隨落不得大于10 m2。如果頂板破碎可增大退錨步距。5201巷為沿空留巷,要確保支架后方距采空區(qū)完全垮落處距離不得大于10 m。 (3)礦壓管理 (a)工作面過(guò)空巷期間,要加強(qiáng)礦壓管理工作。隨時(shí)觀測(cè)支架壓力及尾巷壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的變化,并進(jìn)行分析和預(yù)判。 (b)工作面過(guò)空巷期間若受動(dòng)壓、填充區(qū)域再造煤體支護(hù)強(qiáng)度、硬度不夠等影響,造成巷道頂板破碎出現(xiàn)大面積垮落或者煤壁大量片幫等漏頂跡象時(shí),應(yīng)采取及時(shí)移架、帶壓移架的方式迅速將支架前移,及時(shí)打開(kāi)護(hù)壁板。 為保證工作面安全的通過(guò)空巷,減少通過(guò)期間揭露空巷的面積,特將工作面調(diào)斜后逐段通過(guò)空巷。 工作面完全通過(guò)空巷用時(shí)3天。割煤期間,機(jī)組截割二切巷再造煤體的過(guò)程中與截割煤體情況相似,現(xiàn)場(chǎng)再造填體截割后煤壁平直,工作面頂板及空巷頂板完好,整體無(wú)明顯礦壓顯現(xiàn)。通過(guò)空巷期間支架平均工作阻力見(jiàn)圖6。 圖6 過(guò)空巷期間支架平均工作阻力曲線圖 實(shí)施煤體再造技術(shù)進(jìn)行充填開(kāi)采的優(yōu)勢(shì)有: (1)充填空巷后,強(qiáng)化空巷周?chē)后w強(qiáng)度及支承能力,保證了空巷頂板穩(wěn)定。同時(shí)充填體使圍巖形成整體結(jié)構(gòu),有效支護(hù)面積增大,減少了巷道的變形量。充填體具有一定的塑性,可一定程度減弱礦壓作用。 (2)充填體硬度與煤相近,截割充填體時(shí)與工作面截割煤體時(shí)相似,能保持工作面正常的回采速度通過(guò)空巷,使工作面能夠快速通過(guò)原空巷區(qū)域,提高回采安全性。 (3)充填施工工藝工序較簡(jiǎn)單、充填材料易獲得、可操作性較強(qiáng),較容易施工。同時(shí)施工工期短,一天可充填5 m~10 m,可在較短時(shí)間內(nèi)完成空巷的充填。 (4)由于空巷頂板無(wú)補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),回采充填體后的空巷頂板比普通補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)頂板更易垮落,垮落周期短不易造成瓦斯積聚。 (5)由于再造煤體材料的主要成分為末煤,材料容易獲得且無(wú)毒無(wú)害,同時(shí)不增加工作面回采期間的原煤的灰分,可以有效保障相關(guān)煤質(zhì)發(fā)熱量指標(biāo)。 綜上所述,對(duì)于工作面空巷內(nèi)實(shí)施煤體再造,可以保證工作面安全快速的通過(guò)空巷,對(duì)其他礦井存在空巷的補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)做出良好的示范作用;同時(shí)為空巷提出一種有效的治理手段,具有一定的推廣價(jià)值。3.2 空巷煤體再造施工充填的情況
4 過(guò)空巷期間的措施
4.1 二切巷頂板施工卸壓孔預(yù)裂
4.2 過(guò)空巷期間頂板管理
4.3 過(guò)空巷期間工藝管理
4.4 通過(guò)煤體再造的現(xiàn)場(chǎng)情況
5 過(guò)空巷后的總結(jié)
6 結(jié)論